馬志榮,祁明業(yè),王海瑞,劉雙全,傅俊義
(1.克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院,新疆 克拉瑪依 834000;2.中國石油新疆油田油氣儲運分公司,新疆 克拉瑪依 834000;3.壽光實華天然氣有限公司,山東 壽光 262700)
某增壓站是新疆油田油氣儲運公司管道天然氣輸送增壓站,天然氣輸送過程中脫水采用加拿大普帕克公司進(jìn)口的三甘醇脫水裝置。該裝置投產(chǎn)于2010年,運行以來裝置跑冒滴漏現(xiàn)象嚴(yán)重,脫水效果差,外輸天然氣水露點達(dá)不到設(shè)計輸送要求。近年來,由于市場份額的萎縮,加拿大普帕克公司已經(jīng)退出新疆油田市場,外協(xié)市場內(nèi)該裝置檢修呈現(xiàn)空白狀態(tài)。
三甘醇脫水工藝主要包括吸收和再生兩大部分:天然氣在一定壓力和常溫下脫水,富醇溶液在高溫和低壓下再生(圖1)。
圖1 三甘醇脫水工藝流程圖
如圖1所示,天然氣從三甘醇吸收塔下部進(jìn)入,在塔內(nèi)與從塔上部流下的三甘醇貧液進(jìn)行交換,將在塔內(nèi)向上流動的天然氣中的水蒸氣吸收。吸滿水的富甘醇從塔底排出,經(jīng)過三甘醇儲罐中的預(yù)熱盤管后,通過閃蒸罐閃蒸、過濾器過濾后進(jìn)入重沸器上部的蒸餾塔頂部[1]。
重沸器中產(chǎn)生的蒸氣,將通過蒸餾塔的富甘醇中的水蒸氣提走,上升蒸氣夾帶的甘醇冷凝后重新流回重沸器,未冷凝的水蒸氣從上部排出與環(huán)境換熱而冷凝成水排出。再生好的甘醇溢過重沸器擋板流入甘醇儲罐,然后通過能量泵將甘醇壓力提高到吸收塔壓力,經(jīng)過干氣-貧醇換熱器進(jìn)入吸收塔頂開始新一輪循環(huán)[2]。
該增壓站三甘醇裝置自2010年10月投產(chǎn)以來,一直保持生產(chǎn)運行狀態(tài),未進(jìn)行過檢修工作,存在三甘醇損耗增大、三甘醇變質(zhì)、系統(tǒng)泄漏等問題。
該增壓站三甘醇在運行過程當(dāng)中,水露點一直檢測不合格(表1)。
表1 天然氣水露點統(tǒng)計
三甘醇脫水裝置存在嚴(yán)重的跑冒滴漏現(xiàn)象,受甘醇溶液、水蒸氣、風(fēng)吹雨淋等因素影響,裝置泄漏處銹蝕斑斑,甘醇溶液消耗較大(圖2)[3]。
圖2 裝置泄漏嚴(yán)重
精餾柱作用是分離甘醇富液加熱氣提蒸汽中的甘醇溶液,由于精餾柱內(nèi)部盤管表面結(jié)垢和污染嚴(yán)重,達(dá)不到有效冷卻分離甘醇的作用,致使部分甘醇隨蒸汽排出裝置,造成生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)味道較大(圖3)[4]。
圖3 再生排氣污染
現(xiàn)場測試甘醇泵工作壓力只有0.8 MPa,遠(yuǎn)達(dá)不到裝置循環(huán)運行1.2 MPa的規(guī)定值,導(dǎo)致甘醇溶液與天然氣交換不充分,影響脫水效果(圖4)[5-6]。
裝置運行以來,只是按照廠家技術(shù)指導(dǎo)對裝置所需的甘醇采取補(bǔ)缺的添加方式,未徹底清理甘醇罐及管線,甘醇使用時間長,溶液黏稠、發(fā)黑,吸水能力降低。
圖4 甘醇泵
切換流程至旁通流程,將天然氣導(dǎo)出脫水裝置,并在吸附塔進(jìn)、出口閥門處加裝盲板。停運脫水撬,三甘醇退液集中回收。
三甘醇脫水裝置由單體設(shè)備與連接管線組成一個密閉的循環(huán)空間,三甘醇在甘醇泵的壓力驅(qū)動下進(jìn)行著交換、吸附、加熱、提純、再生等循環(huán)過程,對設(shè)備進(jìn)行熱蒸、清洗,能夠有效去除設(shè)備內(nèi)壁中的積碳、結(jié)垢以及附著物,減少甘醇污染,提高甘醇純度,加強(qiáng)交換吸附能力。
3.2.1 吸附塔熱蒸與清洗
吸收塔是三甘醇脫水裝置的關(guān)鍵設(shè)備之一,主要分3部分:下部預(yù)分離段,中部吸收段,上部氣液捕集段。吸附塔內(nèi)共有9層塔盤,并設(shè)有分隔板,清洗過程需要對每層塔盤進(jìn)行蒸汽高溫?zé)嵴簟⑶逑?。清洗過程中要依次從最高一層開始往下逐層熱蒸、清洗,直到每層都流出清水為止,清洗排出的廢水應(yīng)全部排入罐車防止污染環(huán)境。
3.2.2 過濾器清洗
三甘醇脫水裝置設(shè)置有固體顆粒過濾器及活性碳過濾器,主要是過濾系統(tǒng)內(nèi)三甘醇溶液中的非烴類雜質(zhì)。
清洗過程中,應(yīng)檢查顆粒過濾器內(nèi)濾芯是否完好,是否變質(zhì)。對固體顆粒過濾器和活性炭過濾器內(nèi)壁進(jìn)行高溫蒸汽熱蒸和清洗,清除過濾器內(nèi)雜質(zhì)及結(jié)垢,清洗至放空排出液體為清水為止。
3.2.3 重沸器熱蒸與清洗
重沸器包含了再生和重沸兩部分,主要由富液精餾柱、加熱罐、貧液氣提柱、換熱罐組成。熱蒸時連接蒸汽管線,對單體設(shè)備進(jìn)行逐個清洗。清洗富液精餾柱時需要將精餾柱吊裝至地面作業(yè),其他設(shè)備可在裝置撬上進(jìn)行作業(yè),清洗時以外排出的蒸汽冷凝水清濁度來判斷是否清洗干凈。一般來講,待外排蒸汽冷凝水清澈無雜質(zhì)即可判定為清洗完畢。
3.2.4 其他設(shè)備熱蒸與清洗
其他設(shè)備包括燃?xì)饩彌_罐、換熱緩沖罐、富液罐、貧液罐、換熱器、閃蒸罐、甘醇循環(huán)管路等。熱蒸清洗過程中需要對所有部件逐一進(jìn)行熱蒸清洗處理,確保清洗作業(yè)全面無遺漏。
該三甘醇脫水裝置表面主要存在的問題是泄漏和裝置運行壓力低。在檢修過程中,對富液罐液位計、甘醇循環(huán)管路連接部位、管線所有閥門進(jìn)行連接緊固和維修保養(yǎng),試壓顯示管線連接部位泄漏現(xiàn)象全部消除,脫水橇上所有閥門開關(guān)靈活,密封合格,無泄漏。
檢修程序:吹掃儀表風(fēng)管線、汽提氣管線及燃料氣管線;拆卸更換富液罐防爆膜;對裝置柱塞泵進(jìn)行大修;對進(jìn)、排氣凡爾進(jìn)行精研,增強(qiáng)密封性,更換骨架油封、凡爾座彈簧,提升柱塞泵工作壓力;檢修重沸器爐膛火嘴和點火裝置;對裝置上全部的氣動調(diào)節(jié)閥進(jìn)行檢修;對所有三甘醇管線進(jìn)行連接和吹掃,添加三甘醇溶液,為投產(chǎn)做準(zhǔn)備。
將三甘醇脫水流程切換成小循環(huán)模式運轉(zhuǎn),加熱提純?nèi)蚀?,拆除吸附塔進(jìn)口閥門和出口閥門處的盲板,將天然氣倒入吸附塔,將三甘醇脫水流程切入大循環(huán)流程,導(dǎo)入吸附塔對天然氣進(jìn)行脫水。
經(jīng)過對該增壓站三甘醇脫水裝置檢修,系統(tǒng)導(dǎo)入運行后脫水裝置各項指標(biāo)恢復(fù)正常,裝置運行中存在的問題全部消項。
在進(jìn)行維檢修過程中,為了控制成本,大量采用國產(chǎn)配件及測繪加工的方式解決故障配件問題,不僅從技術(shù)上打破了國外公司的壟斷和封鎖,也避免了委外維修必須訂購原廠進(jìn)口配件的不合理支出。保證了售后服務(wù)要求,走出了具有新疆油田自己特色的設(shè)備設(shè)施自主化維修道路,為企業(yè)直接節(jié)約維修成本支出70余萬元。