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    山鋼日照公司2#5 100 m3高爐開(kāi)爐達(dá)產(chǎn)實(shí)踐

    2020-09-04 05:13:18蔣學(xué)健馬振軍王雪朋趙善陽(yáng)
    山東冶金 2020年4期
    關(guān)鍵詞:鐵口裝料鐵水

    芶 毅,蔣學(xué)健,馬振軍,王雪朋,趙善陽(yáng)

    (山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司,山東 日照276800)

    1 前言

    山鋼日照公司作為沿海新建的新型鋼鐵聯(lián)合企業(yè),整體設(shè)計(jì)貫徹新型鋼鐵企業(yè)的科學(xué)設(shè)計(jì)理念。2#5 100 m3高爐共有40個(gè)風(fēng)口,設(shè)有4個(gè)鐵口,鐵口夾角81°;鐵水的調(diào)運(yùn)采取汽車(chē)運(yùn)輸,采用“一罐到底”鐵水運(yùn)輸工藝;高爐礦焦槽采用聯(lián)合礦焦槽系統(tǒng);熱風(fēng)爐系統(tǒng)為4座卡魯金頂燃式,2座頂燃式預(yù)熱爐,配置煤氣、空氣雙預(yù)熱系統(tǒng)。2019 年4月11日點(diǎn)火開(kāi)爐,開(kāi)爐工作安全順利,并實(shí)現(xiàn)了快速達(dá)產(chǎn)。

    2 開(kāi)爐前的準(zhǔn)備工作

    2.1 高爐烘爐

    高爐烘爐用時(shí)18 d,烘爐重點(diǎn)為爐底、爐缸[1],安裝6 支烘爐電偶,爐底安裝3 支,風(fēng)口安裝2 支,爐體安裝1 支,在38 個(gè)風(fēng)口安裝Φ108 mm 烘爐導(dǎo)管,烘爐結(jié)束時(shí)爐底3 層炭磚表面爐芯溫度為139.6 ℃,達(dá)到了預(yù)期烘爐效果。

    2.2 高爐氣密性試驗(yàn)

    開(kāi)爐前進(jìn)行兩次氣密性試驗(yàn),試驗(yàn)范圍為風(fēng)機(jī)→冷風(fēng)管道及混風(fēng)管道→高爐→旋風(fēng)除塵器出口,包括爐頂料罐、均排壓管路及均壓煤氣回收系統(tǒng)。人員共分9 組,檢漏前進(jìn)行了嚴(yán)格的安全技術(shù)交底,以50 kPa 為一個(gè)梯度進(jìn)行逐步升壓,升壓與檢漏工作交替進(jìn)行,最高檢漏壓力為280 kPa,打壓后對(duì)檢查出的漏點(diǎn)進(jìn)行處理,處理完后再次打壓檢漏直至無(wú)漏點(diǎn)為止。

    2.3 開(kāi)爐裝料

    開(kāi)爐原燃料結(jié)構(gòu)為80% 燒結(jié)+15% 球團(tuán)礦+5% 高硅塊,輔料為石灰石、硅石、錳礦、蛇紋石、螢石,全部采用自產(chǎn)焦炭。

    本次開(kāi)爐裝料共分15 段(見(jiàn)表1):第1 段為鋪底焦+枕木;第2段為凈焦;凈焦裝入位置在爐腰上沿;第3段為空焦,空焦裝入位置在爐腰上沿以上4 m;負(fù)荷料分12 段裝入爐內(nèi)。焦炭負(fù)荷為0.05~2.20,實(shí)際裝入體積與計(jì)劃較接近,計(jì)劃全爐負(fù)荷3.6,鐵量629 t,全爐堿度0.81。

    表1 2#5 100 m3高爐開(kāi)爐裝料情況

    裝料完成后對(duì)計(jì)劃與實(shí)際裝入量進(jìn)行校核(見(jiàn)表2),焦炭比計(jì)劃量多119 t,實(shí)際全爐負(fù)荷達(dá)3.9,鐵量619.6 t,全爐堿度0.78,焦炭核算水分為0.8%,因裝完計(jì)劃凈焦量后實(shí)際料線比計(jì)劃料線深約0.3 m,故實(shí)際凈焦量增加60 t,裝空焦階段回調(diào)焦炭30 t,在裝正常料時(shí)多次調(diào)整料面中心漏斗深度,實(shí)際裝焦量比計(jì)劃多89 t。安裝布料網(wǎng)格后為了增加測(cè)量料流軌跡、寬度及落料點(diǎn)的頻次,采用“一批多罐”的布料方式裝入正常料,完成了最大裝焦量、FCG 曲線、溜槽傾角校核、料流極限角度等布料關(guān)鍵參數(shù)的測(cè)量。裝料測(cè)試過(guò)程外聘技術(shù)人員對(duì)料面進(jìn)行掃描,為合理調(diào)整料面形狀提供了良好的技術(shù)支持。

    表2 2#5 100 m3高爐計(jì)劃與實(shí)際裝料校核記錄(含鋪底焦)

    3 開(kāi)爐實(shí)際操作

    3.1 點(diǎn)火后72 h風(fēng)量

    2#5 100 m3高爐于2019 年4 月11 日2:56 點(diǎn)火送風(fēng),配加12 個(gè)Φ100 mm 襯套,風(fēng)口面積0.434 1 m2,送風(fēng)風(fēng)量為3 200 m3/min,送風(fēng)比達(dá)0.63。3:32風(fēng)口全部著火,3:45 探尺開(kāi)始下料,40 min 后加風(fēng)至3 800 m3/min,8:48引高爐凈煤氣至煤氣總管,9 h后加風(fēng)至4 800 m3/min,軟熔帶形成后透指逐步降低至30.8。操作上采取減風(fēng)措施過(guò)渡,出渣鐵正常后風(fēng)量逐步回升,開(kāi)爐點(diǎn)火送風(fēng)72 h內(nèi)未出現(xiàn)管道行程、崩懸料現(xiàn)象(見(jiàn)圖1)。

    圖1 2#5 100 m3高爐開(kāi)爐后72 h風(fēng)量趨勢(shì)

    3.2 點(diǎn)火后72 h焦比

    高爐點(diǎn)火送風(fēng)后,考慮到實(shí)際全爐負(fù)荷增加0.3,且為了實(shí)現(xiàn)快速噴煤富氧,前24 h內(nèi)大焦負(fù)荷及焦比調(diào)增速度較快,首次鐵生鐵含硅4.8%,完全滿足快速加熱爐缸條件。點(diǎn)火后30 h 生鐵含硅降至低于1.0%,后續(xù)增加大焦負(fù)荷、降低焦比幅度變緩,實(shí)現(xiàn)了24 h 高爐噴煤,32.5 h 富氧的好成績(jī)(如圖2所示)。

    3.3 出鐵前準(zhǔn)備及首次鐵控制

    圖2 2#5 100 m3高爐開(kāi)爐72 h焦比、大焦負(fù)荷趨勢(shì)

    點(diǎn)火送風(fēng)后35 min4 個(gè)鐵口煤氣導(dǎo)出管均點(diǎn)燃煤氣火,為了控制出鐵場(chǎng)噪聲,4 個(gè)鐵口煤氣導(dǎo)出管前端均安裝消音器。12:20 開(kāi)始逐漸燒掉4 個(gè)鐵口導(dǎo)出管消音器,爐前人員疏通鐵口煤氣導(dǎo)出管,保持通暢,至15:20,4 個(gè)鐵口均來(lái)渣并噴焦炭,爐前陸續(xù)燒開(kāi)鐵口并采取堵口措施。16:00 爐前開(kāi)始做出鐵前準(zhǔn)備工作,首次鐵選用5#鐵口,將主溝擋高度為500 mm 河沙,渣溝鋪墊河沙,撇渣器大井前擋500 mm 高的沙壩,7#鐵口作為第二爐鐵選用鐵口,主溝中段做沙壩攔截。14:30 高爐風(fēng)量4 850 m3/min,因透指逐步降低,逐步減少風(fēng)量過(guò)渡,18:15 高爐風(fēng)量降低至4 123 m3/min,經(jīng)開(kāi)爐小組商討后決定打開(kāi)5#鐵口出鐵。18:25—20:38兩次打開(kāi)5#鐵口,均為出渣操作,考慮安全需求,進(jìn)行放火渣,首爐渣溫1 466 ℃,累計(jì)出渣約200 t。21:04 第三次打開(kāi)5#鐵口,累計(jì)風(fēng)量466 萬(wàn)m3,21:18 鐵水順利過(guò)撇渣器,首次鐵爐溫4.8%,鐵水溫度1 440 ℃,二元堿度0.97,因爐溫較高,仍進(jìn)行放火渣操作。

    為了促進(jìn)日照公司鐵鋼系統(tǒng)平衡,2#5 100 m3高爐開(kāi)爐后快速降硅,通過(guò)合理調(diào)整焦炭負(fù)荷,快速實(shí)現(xiàn)富氧噴煤等措施,在鐵水含硅滿足煉鋼需求的條件下,控制鐵水溫度在合理范圍,為高爐開(kāi)爐后續(xù)正常生產(chǎn)提供了熱量?jī)?chǔ)備(見(jiàn)圖3)。

    圖3 2#5 100 m3高爐開(kāi)爐72 h[Si]與鐵水溫度趨勢(shì)

    3.4 開(kāi)爐后3周高爐主要指標(biāo)

    高爐點(diǎn)火送風(fēng)后,第2 d利用系數(shù)達(dá)到1.01,因受開(kāi)爐風(fēng)口配加12 個(gè)襯套影響,13—22 日風(fēng)量難以上攻,壓差維持較高水平,高爐利用系數(shù)維持1.70~1.90 范圍。經(jīng)商討決定于4 月23 日休風(fēng)2 h 40 min 去除8 個(gè)風(fēng)口襯套,風(fēng)口面積調(diào)整為0.471 0 m2,復(fù)風(fēng)后風(fēng)量快速提升至6 900 m3/min 水平,29日風(fēng)量進(jìn)一步提升至7 300 m3/min,高爐全壓差逐步降低至191 kPa,實(shí)現(xiàn)了高爐“松動(dòng)強(qiáng)化”(如表3所示)。

    表3 2#5 100 m3高爐開(kāi)爐3周(4月)主要指標(biāo)

    4 結(jié) 論

    4.1 本次開(kāi)爐采用均勻配加風(fēng)口襯套、全開(kāi)風(fēng)口的方式點(diǎn)火送風(fēng),有利于高爐爐缸初始?xì)饬骱侠矸植?,選用襯套內(nèi)徑合理,焦炭負(fù)荷增加至3.50后,實(shí)現(xiàn)了全風(fēng)口噴煤,結(jié)合開(kāi)爐實(shí)際裝料情況,前24 h焦炭負(fù)荷調(diào)整到位,創(chuàng)造了山鋼日照公司特大型高爐快速富氧噴煤的新記錄。

    4.2 在受開(kāi)爐風(fēng)口面積局限的條件下,高爐主要指標(biāo)難以快速提升,23 日果斷調(diào)整風(fēng)口面積,為高爐主要指標(biāo)快速提升奠定了基礎(chǔ)。本次開(kāi)爐降硅速度控制合理,生鐵含硅自4.8%降至低于1.0%,用時(shí)30 h,有利于煉鋼消化鐵水,促進(jìn)了鐵鋼系統(tǒng)平衡良性循環(huán)。

    4.3 點(diǎn)火送風(fēng)后,熱風(fēng)溫度上升較慢,3 h 后才上升至300 ℃,但點(diǎn)火送風(fēng)36 min 后風(fēng)口全部著火,硬質(zhì)雜木的燃點(diǎn)在250~330 ℃范圍,判斷熱風(fēng)溫度電偶故障,12 日采取在當(dāng)前風(fēng)溫基礎(chǔ)上增加250 ℃后數(shù)據(jù)作為實(shí)際風(fēng)溫值,23日休風(fēng)更換熱風(fēng)溫度電偶后實(shí)際風(fēng)溫較之前相差281 ℃,開(kāi)爐前對(duì)關(guān)鍵設(shè)備可靠性的重視程度不夠是本次開(kāi)爐工作中的不足之處。

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