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    聚丙烯裝置動(dòng)力分離器A301 機(jī)械密封的改造

    2020-08-30 10:44:12李朋宇
    化工機(jī)械 2020年4期
    關(guān)鍵詞:動(dòng)環(huán)干氣丙烯

    李朋宇 陳 松 曲 輝

    (大連西太平洋石油化工有限公司)

    密封裝置是轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備的重要組成部分,密封性能對(duì)設(shè)備的工作效率和可靠性影響很大。 大連西太聚丙烯裝置是引進(jìn)自意大利Basell 公司的spheripol 聚丙烯工藝技術(shù),采用液相本體法生產(chǎn)聚丙烯成品本色粒子。 A301 是聚丙烯裝置中丙烯閃蒸罐頂部的動(dòng)力分離器,其作用是脫除閃蒸后丙烯氣中夾帶的聚丙烯粉末, 該設(shè)備無備機(jī),是聚丙烯工藝流程中的關(guān)鍵設(shè)備之一,一旦出現(xiàn)故障,將造成整個(gè)裝置停工。 A301 動(dòng)力分離器頻繁發(fā)生故障的原因是機(jī)械密封泄漏,因此,通過查找該設(shè)備機(jī)械密封泄漏的原因,提出了解決方案并實(shí)施改造。

    1 A301 機(jī)械密封簡介

    聚丙烯裝置動(dòng)力分離器A301 是意大利ZUCCHETTI 公司出產(chǎn)的,1996 年投入使用。該設(shè)備的密封采用的是雙端面機(jī)械密封 (密封方案PLAN53C), 密封為雙平衡結(jié)構(gòu)。 當(dāng)主密封失效后,次密封可起到主密封的作用。 采用活塞增壓的帶壓的隔離液循環(huán)系統(tǒng), 用工業(yè)白油作為封液,通過設(shè)置在雙端面密封內(nèi)部的泵送環(huán)對(duì)液體進(jìn)行循環(huán)。 A301 密封系統(tǒng)如圖1 所示。

    操作參數(shù)如下:

    介質(zhì) 丙烯

    溫度 45℃

    壓力 1.85MPa

    圖1 A301 密封系統(tǒng)示意圖

    轉(zhuǎn)速 1 480r/min

    API 沖洗方案 53C

    2 存在的問題及原因分析

    僅2017 年, 因?yàn)锳301 密封泄漏導(dǎo)致裝置被動(dòng)停車兩次, 加上一次停工消缺共計(jì)檢修3次:4 月,裝置停工消缺,主動(dòng)維修,更換機(jī)械密封、軸承等件;8 月25 日,A301 機(jī)械密封內(nèi)漏嚴(yán)重,壓力活塞密封油下降量10mm/h,停工搶修,被動(dòng)維修;10 月15 日白班發(fā)現(xiàn)A301 密封再次內(nèi)漏,壓力活塞下降量大約8mm/h,后來泄漏量增至大約15mm/h,維持運(yùn)行至11 月3 日停工搶修,被動(dòng)維修。 拆卸密封后靜環(huán)和動(dòng)環(huán)的形貌如圖2 所示。

    圖2 拆卸密封后靜環(huán)和動(dòng)環(huán)的形貌

    由圖2 可以看出, 密封端面無明顯磨痕,動(dòng)環(huán)O 形圈內(nèi)圈損壞,靜環(huán)O 形圈正常,端面無高溫情況。密封泄漏由于動(dòng)環(huán)O 形圈與軸(或軸套)發(fā)生相對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)導(dǎo)致密封圈損壞,出現(xiàn)此情況原因有以下兩點(diǎn):

    a. 彈簧座緊定螺釘未鎖緊,導(dǎo)致密封傳動(dòng)不好, 密封動(dòng)環(huán)O 形圈與軸套圓周上發(fā)生相對(duì)摩擦,導(dǎo)致密封圈損壞;

    b. 由于此密封為背靠背雙端面密封,密封供貨為非集裝,所以在安裝時(shí),需要調(diào)整工作高度,有可能出現(xiàn)密封安裝時(shí),工作高度不正確,向介質(zhì)側(cè)壓縮,介質(zhì)側(cè)密封壓縮量過大,大氣側(cè)密封壓縮量偏小,導(dǎo)致大氣側(cè)端面貼合不穩(wěn)定,動(dòng)環(huán)軸向上往復(fù)運(yùn)動(dòng)頻繁,導(dǎo)致大氣側(cè)動(dòng)環(huán)O 形圈摩擦損壞。

    導(dǎo)致機(jī)械密封泄漏的原因很多,需采用很多檢查措施才能確定,如:

    a. 現(xiàn)場安裝密封時(shí),檢查密封緊定螺釘是否擰緊,安裝高度是否符合密封要求;

    b. 機(jī)械密封彈簧的壓縮量是否準(zhǔn)確;

    c. 端面比壓是否準(zhǔn)確;

    d. 動(dòng)靜環(huán)使用材料是否準(zhǔn)確;

    e. 現(xiàn)場檢查密封液管線是否正常,保證密封液干凈、無臟雜質(zhì)、循環(huán)良好,檢查冷卻水系統(tǒng)是否堵塞,保證冷卻效果良好。

    3 機(jī)械密封的改造

    盡管做了大量的工作,但由于設(shè)備結(jié)構(gòu)的原因,該機(jī)械密封仍為非集裝結(jié)構(gòu),安裝、使用過程中仍會(huì)出現(xiàn)一些問題,導(dǎo)致機(jī)械密封泄漏,進(jìn)而導(dǎo)致整個(gè)裝置被動(dòng)停工。

    3.1 機(jī)械密封泄漏的影響

    A301 機(jī)械密封的外漏一直是主要問題,工業(yè)白油的外漏造成300# 的設(shè)備、管線較臟,現(xiàn)場面貌急需改善;2017 年的兩次被動(dòng)停工原因均是機(jī)封內(nèi)漏嚴(yán)重, 內(nèi)漏的工業(yè)白油與A301 分離出的粉塵混合形成粉塵膏,附著在D301~T301 的長約30m 的4″管線內(nèi)壁上,使得管線縮徑嚴(yán)重,造成A301 出口線壓力高,嚴(yán)重影響生產(chǎn)運(yùn)行;一旦具備停工消缺條件,這段管線需要分段拆卸、清理,給檢修帶來很大的工作量和施工風(fēng)險(xiǎn)。 為了徹底解決以上問題, 將該機(jī)械密封改為干氣密封,以解決設(shè)備的長周期運(yùn)行問題。

    3.2 干氣密封的結(jié)構(gòu)

    該密封采用PLAN32+72+76 方案, 使用碳環(huán)+串聯(lián)式干氣密封(圖3),密封氣為外引丙烯,對(duì)分離器進(jìn)行氮?dú)鈿饷軙r(shí), 密封氣用中壓氮?dú)?,緩沖氣用低壓氮?dú)?。干氣密封?dòng)環(huán)采用SiC 材料,該材料具有表面硬度高、耐磨性能好、熱傳導(dǎo)系數(shù)大及比重小等優(yōu)點(diǎn),是目前最好的一種摩擦副材料。 密封靜環(huán)采用浸漬金屬碳石墨材料,該材料具有強(qiáng)度高、自潤滑性好及耐高溫等特點(diǎn)。

    3.3 干氣密封功能要求

    前置密封氣為外引丙烯氣, 比D301 系統(tǒng)壓力高出0.05~0.10MPa, 沖洗量不小于7Nm3/h,使得D301 介質(zhì)不能進(jìn)入密封結(jié)構(gòu), 保證密封的清潔環(huán)境;一級(jí)密封承受全部系統(tǒng)壓力,密封介質(zhì)為經(jīng)過過濾的外引丙烯氣;該密封氣比前置密封氣壓力高出至少0.1MPa, 流量不小于15Nm3/h,少量丙烯氣經(jīng)過泄漏孔板排放至火炬線,大部分丙烯氣漏至D301 系統(tǒng); 二級(jí)密封承受很小的壓力,密封介質(zhì)為氮?dú)狻?一級(jí)密封失效時(shí)二級(jí)密封可以承受全部系統(tǒng)壓力, 起到備用密封的作用,滿足API682 的要求。 二級(jí)密封正常時(shí)全部為外引氮?dú)猓梢愿唿c(diǎn)大氣排放。

    圖3 A301 干氣密封結(jié)構(gòu)示意圖

    3.4 干氣密封控制系統(tǒng)

    控制系統(tǒng)的主要作用是為干氣密封提供干凈的氣體(過濾精度小于3μm)和監(jiān)視干氣密封的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況,確保干氣密封長周期運(yùn)行。 攪拌器干氣密封控制系統(tǒng)由3 個(gè)部分組成:

    a. 過濾單元, 控制系統(tǒng)具有兩套過濾單元,可在線切換,過濾精度為3μm;

    b. 監(jiān)控單元,該干氣密封控制系統(tǒng)是通過對(duì)干氣密封一次泄漏流量進(jìn)行監(jiān)視而實(shí)現(xiàn)的;

    c. 緩沖氣單元,緩沖氣的目的是保證串聯(lián)式干氣密封一級(jí)泄漏出的丙烯氣全部通過一次泄漏火炬排放,同時(shí)給二級(jí)密封提供密封氣。

    3.5 干氣密封日常操作注意事項(xiàng)

    表1 為該干氣密封操作的主要運(yùn)行參數(shù)。

    表1 干氣密封操作的主要運(yùn)行參數(shù)

    日常操作注意事項(xiàng)如下:

    a. 表1 中的參數(shù)值如有波動(dòng),說明系統(tǒng)存在異常,檢查工藝操作是否波動(dòng);

    b. 當(dāng)PT-3082 出現(xiàn)壓力高報(bào)警,表明對(duì)應(yīng)密封的一級(jí)密封可能失效,當(dāng)PT-3082 出現(xiàn)壓力低報(bào)警,表明對(duì)應(yīng)密封的二級(jí)密封可能失效;

    c. 檢查密封氣過濾器是否堵塞,過濾器允許最大壓差為0.1MPa,過濾器堵塞后,應(yīng)及時(shí)切換過濾器;

    d. 外引丙烯氣溫度控制在60~100℃之間。

    4 干氣密封的效益計(jì)算

    由于改造后的密封介質(zhì)為外引丙烯氣和氮?dú)?,不存在外漏工業(yè)白油的問題,使得現(xiàn)場面貌有很大的改善。

    按照每年因A301 機(jī)械密封泄漏而導(dǎo)致的非計(jì)劃停工為1 次,每次停工、檢修、開工用時(shí)20h計(jì)算。 裝置正常生產(chǎn)按照15t/h 產(chǎn)量計(jì)算,外賣丙烯與成品聚丙烯差價(jià)按每噸3 000 元人民幣計(jì)算,則停產(chǎn)損失為:15×0.3×20=90 萬元人民幣;由于裝置為局部停工,聚合單元軸流泵等設(shè)備繼續(xù)運(yùn)行,每小時(shí)的排放損失大約2t 的丙烯,丙烯的市場價(jià)大約每噸5 000 元人民幣,則排放損失為:2×0.5×20=20 萬元人民幣; 每次檢修更換機(jī)械密封、管線清理等費(fèi)用大約10 萬元人民幣;該機(jī)械密封改造的一次投資為40 萬元人民幣, 廠家承諾運(yùn)行3 年不出現(xiàn)泄漏問題,這樣,當(dāng)年可節(jié)約80 萬元人民幣,3 年可節(jié)約320 萬元人民幣。

    5 結(jié)束語

    2019 年4 月,在大檢修期間完成了聚丙烯裝置動(dòng)力分離器A301 機(jī)械密封的改造、安裝工作,目前運(yùn)行穩(wěn)定。 改造后減少了裝置異常狀況的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)和檢修的施工安全風(fēng)險(xiǎn),該干氣密封系統(tǒng)運(yùn)行可靠,是一種經(jīng)濟(jì)型、環(huán)保型密封。

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