楊程,顧國(guó)威
(遼寧石化公司油化廠,遼寧 遼陽(yáng) 111000)
2019年6月,裝置大檢修對(duì)煙機(jī)解體后發(fā)現(xiàn),進(jìn)氣錐和煙機(jī)轉(zhuǎn)子的動(dòng)、靜葉片根部結(jié)垢較明顯,質(zhì)地松脆,垢片發(fā)紅。進(jìn)氣錐導(dǎo)流體部位結(jié)垢不明顯,垢片質(zhì)地偏軟,顏色發(fā)白,易松動(dòng)脫落;動(dòng)葉圍帶結(jié)垢不明顯,表面附著物基本為催化劑細(xì)粉,易脫落。
裝置大檢修開(kāi)工初期,主機(jī)電流260A左右,功率3600kW/h,雙動(dòng)滑閥開(kāi)度10%。隨著運(yùn)行時(shí)間增加,主風(fēng)機(jī)電流逐漸上升,主風(fēng)機(jī)功耗持續(xù)增加,煙機(jī)輸出功率逐漸降低,電機(jī)電流上升最高達(dá)到電流500A、電機(jī)功率達(dá)到7000kW,雙動(dòng)滑閥開(kāi)度逐漸增大,最大開(kāi)度21%,判斷煙機(jī)結(jié)垢,且大量煙氣能量未能進(jìn)行回收,極大影響了催化裝置的經(jīng)濟(jì)效益,大量煙氣長(zhǎng)時(shí)間通過(guò)雙動(dòng)滑閥,導(dǎo)致雙動(dòng)滑閥襯里沖刷、磨損嚴(yán)重,雙動(dòng)滑閥外壁出現(xiàn)熱點(diǎn),對(duì)閥外壁不得不進(jìn)行貼護(hù)板處理,嚴(yán)重威脅裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行安全。根據(jù)大修時(shí)對(duì)煙機(jī)垢樣的分析和垢片脫落情況,初步分析煙機(jī)結(jié)垢可通過(guò)葉片溫度變化使垢片脫落。
(1)逐步降低生產(chǎn)負(fù)荷至200t/h。
(2)將主風(fēng)機(jī)切換至備用風(fēng)機(jī)運(yùn)行。
(3)主風(fēng)機(jī)切除系統(tǒng)后逐步關(guān)閉煙機(jī)入口調(diào)節(jié)蝶閥和切斷蝶閥(切斷蝶閥保留一定開(kāi)度),降低煙機(jī)溫度,當(dāng)煙機(jī)入口溫度降低至400℃左右后,保持一定時(shí)間,逐漸打開(kāi)煙機(jī)入口蝶閥,使煙機(jī)溫度恢復(fù)正常,反復(fù)操作三次。在此過(guò)程中,密切觀察煙機(jī)振值變化,若煙機(jī)振值在控制范圍內(nèi),按規(guī)程投用煙機(jī)。若煙機(jī)振值上升至65μm,切除煙機(jī)進(jìn)入檢修狀態(tài)、更換煙機(jī)備用轉(zhuǎn)子。
(1)煙機(jī)升降溫速度過(guò)快影響設(shè)備安全運(yùn)行。消減措施:在線除垢期間,嚴(yán)格控制煙機(jī)入口溫度變化速率≤80℃,避免機(jī)殼變形。
(2)垢層脫落不均勻,易導(dǎo)致轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡失衡,煙機(jī)振動(dòng)值可能增大,嚴(yán)重時(shí)將導(dǎo)致無(wú)法開(kāi)車(chē)或開(kāi)車(chē)后停車(chē)。消減措施:加強(qiáng)對(duì)煙機(jī)各點(diǎn)振動(dòng)值的監(jiān)控,若振動(dòng)值有上升趨勢(shì),延長(zhǎng)在線除垢時(shí)間及在線除垢次數(shù),使垢層充分脫落。
(3)脫落的垢層堆積在底部動(dòng)葉頂,若垢層質(zhì)地較硬,啟動(dòng)后磨損葉頂,也會(huì)使轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡失衡。消減措施:在線除垢期間,密切關(guān)注DCS機(jī)組振動(dòng)檢測(cè)數(shù)據(jù),請(qǐng)?zhí)m州機(jī)械廠煙機(jī)在線檢測(cè)中心遠(yuǎn)程監(jiān)控、遼陽(yáng)石化檢測(cè)中心現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控;監(jiān)控?zé)煓C(jī)貓爪的間隙變化,避免上浮后刮碰葉頂,造成事故。
(4)機(jī)組振值超標(biāo),裝置被迫停車(chē)。消減措施:編制停車(chē)預(yù)案,進(jìn)行人員培訓(xùn)。通過(guò)裝置變?yōu)榈拓?fù)荷工況切換至備用主風(fēng)機(jī)向再生器供風(fēng)。再生工況的改變影響煙氣中氮氧化物含量急速升高,易出現(xiàn)環(huán)保事件。消減措施:嚴(yán)格控制煙氣氧含量,控制變工況下工藝參數(shù)變化速率,引入氨氣作為備用防范手段。
(5)加工負(fù)荷的降低、提高導(dǎo)致催化劑循環(huán)量改變,易引起再生立管密度波動(dòng),影響反應(yīng)深度,可能造成待生劑帶油發(fā)生尾燃。消減措施:控制較低的變工況下工藝參數(shù)變化速率,提前向系統(tǒng)加入助燃劑。
2019年11月26日,5點(diǎn)25分,催化裝置開(kāi)始降處理量,7點(diǎn)55分從276t/h逐漸降至207t/h,9點(diǎn)51分,降至203t/h。8點(diǎn)39分備用主風(fēng)機(jī)啟動(dòng),9點(diǎn)12分,主備風(fēng)機(jī)完成切換,備用主風(fēng)機(jī)開(kāi)始提供風(fēng)量,主風(fēng)機(jī)切出系統(tǒng),煙機(jī)入口調(diào)節(jié)蝶閥PV1103C開(kāi)始逐漸關(guān)閉;按溫度變化不超過(guò)80℃/h,煙機(jī)開(kāi)始升、降溫除垢,到17:00在線除垢結(jié)束。煙機(jī)在線除垢實(shí)驗(yàn)過(guò)程數(shù)據(jù)記錄如表1。煙機(jī)軸振動(dòng)XISA1841Y曲線有小幅上升圖如圖1。
表1 煙機(jī)在線除垢實(shí)驗(yàn)過(guò)程數(shù)據(jù)記錄
表2 煙機(jī)發(fā)電工況實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄
圖1 煙機(jī)軸振動(dòng)XISA1841Y曲線有小幅上升
雙動(dòng)滑閥開(kāi)度從21%下降至9%;煙機(jī)做功效率有明顯提升,從除垢前的15627kW上升至19133kW;主風(fēng)機(jī)電流從354A下降至159A,主風(fēng)機(jī)電機(jī)功率從4514kW下降至1144kW;煙機(jī)入口調(diào)節(jié)蝶閥開(kāi)度從70%下降至33%;除垢前后煙機(jī)動(dòng)不平衡略有增加,導(dǎo)致主頻振幅有一定的升高,但除了XISA1841Y單通頻振幅略高以外,其他三通道通頻振幅比較正常,煙機(jī)其他運(yùn)行參數(shù)沒(méi)有明顯變化;結(jié)合煙機(jī)機(jī)殼低點(diǎn)排凝水的顏色,可以判斷煙機(jī)內(nèi)部進(jìn)氣錐、靜葉片、動(dòng)葉片及動(dòng)葉圍帶上所結(jié)的軟垢幾乎全部脫落。本次煙機(jī)除垢結(jié)果較為顯著,消除了影響催化裂化裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行的隱患,減小了雙動(dòng)滑閥的磨損,延長(zhǎng)了閥體的壽命,并有明顯的經(jīng)濟(jì)效益提升,根據(jù)初步核算,主風(fēng)機(jī)電機(jī)電費(fèi)比在線除垢前一年可節(jié)省約1277萬(wàn)元。
在煙機(jī)在線除垢實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,11月26日9點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)了主風(fēng)機(jī)電機(jī)電流處于144A時(shí)電流不再發(fā)生變化,同時(shí)電機(jī)功率變?yōu)?,及時(shí)判斷出電機(jī)可能處于發(fā)電狀態(tài),并立即通過(guò)調(diào)整煙機(jī)入口調(diào)節(jié)蝶閥開(kāi)度及主風(fēng)機(jī)風(fēng)量,使電機(jī)脫離發(fā)電/用電的臨界狀態(tài),避免齒輪因間隙變化而損壞。經(jīng)過(guò)電氣車(chē)間檢查記錄,電機(jī)在當(dāng)時(shí)發(fā)電了2min左右。
煙機(jī)-主風(fēng)機(jī)-電機(jī)在發(fā)電/用電工況改變過(guò)程中,主風(fēng)機(jī)軸與電機(jī)軸之間的齒輪的嚙合點(diǎn)位置會(huì)不斷改變,若機(jī)組一直處于發(fā)電、用電的臨界工況,將會(huì)導(dǎo)致齒廓逐漸變形,間隙加大,當(dāng)齒輪根部收到脈沖的周期性應(yīng)力超過(guò)齒輪材料的疲勞極限時(shí),就會(huì)引起齒輪斷齒。
催化煙機(jī)-主風(fēng)機(jī)-電機(jī)(K104-K101)煙機(jī)在線除垢工作取得了效果,煙機(jī)功率明顯上升,雙動(dòng)滑閥開(kāi)度明顯下降,再生工況良好,主風(fēng)量偏低,同時(shí),處于冬季低溫環(huán)境,煙機(jī)-主風(fēng)機(jī)-電機(jī)具備發(fā)電工況,11月27日10:00~15:00進(jìn)行主風(fēng)機(jī)電機(jī)發(fā)電、用電工況改變實(shí)驗(yàn)。10:30分通過(guò)調(diào)整工藝參數(shù)煙機(jī)達(dá)到發(fā)電工況,電機(jī)功率由1144kW/h降至-1446kW/h,穩(wěn)定運(yùn)行至15:00,共計(jì)發(fā)電4.5h。煙機(jī)發(fā)電工況實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄如表2。
本次煙機(jī)在線除垢效果顯著,消除了影響催化裂化裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行的隱患,減小了雙動(dòng)滑閥的磨損,并有明顯的經(jīng)濟(jì)效益提升。根據(jù)初步核算,主風(fēng)機(jī)電機(jī)電費(fèi)比在線除垢前一年可節(jié)省約1277萬(wàn)元。27日發(fā)電實(shí)驗(yàn)發(fā)電共4.5h,平均發(fā)電功率為1350kWh,按每年發(fā)電100天計(jì)算可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益255萬(wàn)元。兩項(xiàng)實(shí)驗(yàn)結(jié)果可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益1529萬(wàn)元每年。