王 輝,徐澤林,李永明
(安徽省瑯琊山礦業(yè)總公司,安徽 滁州 239000)
目前,金屬非金屬礦山常用的天(溜)井施工方法主要有普通法、爬罐法、吊罐法以及鉆機鉆井法等[1],這些方法都需要人工進入井筒工作面進行打眼、裝藥、處理浮石、支護等工作,在施工過程中可能會受到高空墜落、片幫冒頂、有害氣體、淋雨、爆破等傷害,隨著經(jīng)濟與社會的發(fā)展,全社會對礦山安全越來越重視,這些高強度、高風險的施工方法已逐漸被淘汰。反井鉆機的出現(xiàn),使得人員不再進入井筒工作面進行施工,不僅使工作效率提高,而且還大大改善作業(yè)人員施工的安全狀況[2]。但由于礦山工程設(shè)計的要求以及反井鉆機設(shè)備能力的限制,往往需要對小斷面井筒進行二次擴井,以滿足礦山的生產(chǎn)需要。
瑯琊山銅礦-445 m中段東帶礦石溜井垂高40 m,連通主要運輸中段-485 m,主要承擔-445 m中段礦石的卸載,為了加快開拓進度,盡快形成下部中段溜井系統(tǒng),確保施工安全,瑯琊山銅礦采用了兩步成井工藝法。即第一步小斷面導(dǎo)井,第二步超深孔擴井;首先使用反井鉆機施工Φ2 m的導(dǎo)井,然后以導(dǎo)井為自由面,在導(dǎo)井周圍用KD-90深孔鉆機自上而下一次性鉆鑿平行深孔,最后一次性爆破完成深孔擴井[3]。該方法取得了良好的效果,并且充分發(fā)揮了反井鉆機連續(xù)施工的高效性以及深孔爆破工藝作業(yè)條件好、安全、勞動強度低等優(yōu)點[4]。
采用LM200型反井鉆機進行導(dǎo)井施工。施工步驟:1)在-445 m中段預(yù)定位置從上往下鉆Φ216 mm先導(dǎo)孔,與-485 m中段鉆通之后鉆桿不退出,在下部換上Φ2 m鉆頭,從下往上直接鉆Φ2 m的導(dǎo)井。
導(dǎo)井施工結(jié)束后,在導(dǎo)井周圍預(yù)鉆超深孔(圖1陰影部分)位置擴幫擴出鉆孔空間。
然后用KD-90深孔鉆機施工超深孔,鉆頭直徑選用Φ75 mm和Φ47 mm兩種。施工過程中,要嚴格按照設(shè)計孔的位置、方位、傾角、兩種孔徑施工深度等,保證成孔偏斜率控制在1.0%以內(nèi)。
由于前期施工導(dǎo)井受位置及地質(zhì)條件限制,導(dǎo)致后期擴井深孔只能布置在如圖1陰影部分所示位置,確保深孔爆破不會破壞上下中段大巷運輸?shù)馈?/p>
圖1 導(dǎo)井位置圖Fig.1 Location of direction guidance well
3.2.1 爆破補償空間計算
-445 m中段東帶礦石溜井(-445~-485 m),原設(shè)計井筒直徑3.0 m,預(yù)計存窿量900 t,主要服務(wù)-445 m東帶礦石的運輸存儲。
由于受前期開拓平巷施工已經(jīng)形成的位置限制,變更設(shè)計采用深孔爆破形成不規(guī)則井筒,如圖2所示,爆破斷面S爆后=6.2 m2,導(dǎo)井半徑r導(dǎo)=1 m,按照巖石爆破后的松散系數(shù)k取1.5,則計算如下:
導(dǎo)井斷面S補=π·r導(dǎo)2=3.14 m2
(1)
S爆后=6.2 m2
(2)
S預(yù)落=(2)-(1)=3.06 m2
(3)
由于k*S預(yù)落
3.2.2 孔深和炮孔間距確定
爆破設(shè)計垂深為40 m,去除-485 m中段巷道與井筒之間聯(lián)絡(luò)道高度,實際孔深為38 m。上部36 m(-445~-481 m),采用75 mm孔徑,下部2 m(-481~-483 m),采用47 mm孔徑,目的是減少下部裝藥量,減輕對下部大巷的影響及便于炮孔堵塞。
根據(jù)圖2 所示,五個孔中抵抗線最大的為孔5,孔5最小抵抗線W為1 m,按照現(xiàn)有的深孔爆破的經(jīng)驗公式:
a≥(0.8~1.2)W
(4)
式中:a—炮孔間距;W—最小抵抗線。
考慮到爆破巖石為灰?guī)r,巖石的堅固性系數(shù)f介于8~12,結(jié)合本礦山多年爆破積累的經(jīng)驗,這里炮孔間距a取值a=0.95~1 m。具體炮孔布置如圖2所示。
圖2 炮孔布置圖Fig.2 Blasthole layout
3.2.3 單孔裝藥量的計算
本次爆破選用粉狀巖石乳化炸藥。在深孔爆破中,炸藥的單位消耗量一般要根據(jù)炸藥的種類、巖石堅固性、施工技術(shù)以及自由面的個數(shù)、形狀等綜合因素來確定。在露天臺階爆破中,巖石普氏系數(shù)為f=10,炸藥單耗一般取0.6 kg/m3[5],而本次超深孔爆破試驗,由于自由面是圓周形,與露天臺階自由面有所差別,且在本礦山是第一次應(yīng)用,因此炸藥單耗可適當提高。為保證爆破的成功率,本次爆破設(shè)計平均單耗取2.76 kg/m3,平均線裝藥密度取1.9 kg/m,炮孔長度為38 m,單孔裝藥量平均72 kg,由圖2可以看出由于每個孔的抵抗線都不一樣,在實際裝藥時,每個孔的實際裝藥量也不一樣。具體裝藥參數(shù)如表1。
表1 裝藥參數(shù)表Table 1 Charging parameters table
3.2.4 裝藥結(jié)構(gòu)
本次爆破試驗裝藥結(jié)構(gòu)采用巖石粉狀乳化炸藥耦合裝藥,裝藥前要先用黃泥巴和錨注劑進行堵孔,由于每個孔徑底部有2 m長小孔,裝藥前先從底部堵孔,堵孔長度為1 m,為了保證粉狀炸藥與孔壁充分接觸,保證裝藥長度,控制炸藥用量,裝藥前先在孔內(nèi)放入事先準備的竹竿,竹竿2 m一根,每裝2 m炸藥,放入一根竹竿,確保炸藥完全淹沒竹竿后,再放入下一根竹竿,以此類推,單孔連續(xù)裝藥后,距孔口1 m停止裝藥,用黃泥巴進行堵孔。具體裝藥結(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖3 裝藥結(jié)構(gòu)圖Fig.3 Charge structure diagram
3.2.5 起爆順序與爆破網(wǎng)絡(luò)
1)起爆順序
為了確保每個孔都能順利起爆,采用導(dǎo)爆索貫穿孔內(nèi)結(jié)合非電雷管共同起爆。裝藥前,先在孔內(nèi)放入導(dǎo)爆索,裝藥時,須保證導(dǎo)爆索與炸藥充分接觸,且放入竹竿時做好防護,以免竹竿劃破導(dǎo)爆索。每個孔內(nèi)采用雙發(fā)非電導(dǎo)爆管雷管插入起爆體進行起爆,為了減小一次起爆藥量,減少爆破對上下中段大巷的震動作用,使用合理雷管段別,半秒非電導(dǎo)爆管雷管孔內(nèi)進行延期[6-8],延期順序與孔號相對應(yīng),1孔最先起爆用1段半秒雷管,1孔和2孔起爆雷管跳段使用,3孔、4孔、5孔分別對應(yīng)4段、5段、6段半秒雷管。
2)爆破網(wǎng)絡(luò)
如圖4所示,爆破網(wǎng)絡(luò)采用“一把抓”的方式進行連接,把5個孔內(nèi)的非電雷管腳線引出來,用2發(fā)3段毫秒非電導(dǎo)爆管雷管與引出來的腳線捆綁在一起作為起爆雷管,反向連接,用膠布裹緊[9-10]。
圖4 爆破網(wǎng)絡(luò)圖Fig.4 Blasting network diagram
爆破后,通過兩種方式進行數(shù)據(jù)對比,用來檢驗爆后效果與設(shè)計之間差異。第一種方法:通過測量儀器對井筒進行測量,然后整理測量數(shù)據(jù),做出井筒截面圖,計算出其截面積為6.4 m2,與設(shè)計預(yù)期爆破后面積相差微小,且井筒形狀與設(shè)計預(yù)期爆破后形狀基本吻合;第二種方法:通過井筒內(nèi)爆破下來的石頭量來計算,爆破后從井筒下部中段共出矸石130 m3,比設(shè)計爆破下來的石頭量略大,能夠滿足礦山后期使用。
1)通過本次爆破試驗的爆后效果分析,井筒成型較好,容積達到要求,充分顯示了在反井鉆機導(dǎo)孔的基礎(chǔ)上,用超深孔爆破進行一次性爆破成孔的方法是可行的,為礦山大斷面深井施工提供了一條新的思路。
2)此次爆破,爆后井筒內(nèi)的石頭塊度均勻,便于出矸;采用半秒分段延時雷管,減小爆破震動,爆后對大巷及運輸?shù)烙绊戄^小。
3)采用深孔爆破擴井縮短施工周期,減小了工人勞動強度及人工刷擴的危險性。
4)爆破施工過程中,也發(fā)現(xiàn)有不足之處:(1)對炮孔鉆孔施工要求較高,對孔的質(zhì)量要求也高,要嚴格控制孔的方向、方位、傾角等;(2)炸藥單耗較大,因此對炮孔選擇、炸藥單耗等爆破參數(shù)還需要進一步優(yōu)化方可達到最佳。