紀(jì)長(zhǎng)順,任祥軍,戴昭斌
(安徽省煤炭科學(xué)研究院,安徽 合肥 230041)
煤泥作為煤炭洗選加工過程中產(chǎn)生的粒度在0.5 mm以下的副產(chǎn)物,具有粒度細(xì)、水分含量高、灰分高、黏性較大、熱值偏低等特點(diǎn)[1-2].隨著煤炭加工業(yè)的快速發(fā)展,煤泥的產(chǎn)量增加較為明顯,煤泥若得不到合理利用,長(zhǎng)期堆存將會(huì)占用大量土地,而且在堆積狀態(tài)下形態(tài)極不穩(wěn)定,遇水流失,風(fēng)干飛揚(yáng)。目前,部分礦區(qū)對(duì)煤泥的處置缺乏有效的手段與方法,不僅浪費(fèi)了資源,而且造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染,有時(shí)甚至制約了煤炭洗選作業(yè)的正常開展[3-4].為解決上述困難,進(jìn)一步提升煤泥附加值,安徽某礦區(qū)經(jīng)綜合考察決定對(duì)煤泥進(jìn)行干燥,引入了煤泥轉(zhuǎn)筒干燥設(shè)備。煤泥經(jīng)干燥后可大幅下調(diào)物料總水分,進(jìn)一步提升煤泥熱值,處理后的煤泥可實(shí)現(xiàn)與中煤摻和外運(yùn)及銷售,有效避免了冬季煤泥與中煤混合后凍車、影響洗中煤品質(zhì)。
礦區(qū)用煤泥干燥設(shè)備需與選煤廠生產(chǎn)和組織管理能力相適應(yīng),應(yīng)優(yōu)先選用技術(shù)成熟性高、工作可靠、操作方便的設(shè)備,同時(shí)還要確保設(shè)備對(duì)物料的適應(yīng)性,物料不沾筒體和內(nèi)壁,且具有高效節(jié)能,維修保養(yǎng)簡(jiǎn)單的技術(shù)要求[5].經(jīng)反復(fù)比選后,該廠最終采用技術(shù)成熟的轉(zhuǎn)筒式干燥設(shè)備對(duì)壓濾機(jī)壓濾后的煤泥進(jìn)行干燥處理,引入的轉(zhuǎn)筒式干燥設(shè)備主要由打散裝置、輸送裝置、熱源、進(jìn)料裝置、烘干裝置、出料裝置、引風(fēng)與除塵裝置等結(jié)構(gòu)部件構(gòu)成。設(shè)備結(jié)構(gòu)示意圖見圖1.
圖1 轉(zhuǎn)筒式干燥設(shè)備結(jié)構(gòu)示意圖
一般礦區(qū)煤泥生產(chǎn)具有連續(xù)性,對(duì)同類型入洗煤炭,經(jīng)洗選及壓濾設(shè)備處理后生產(chǎn)的煤泥,其理化特性也具有良好的一致性。該礦區(qū)煤泥經(jīng)洗選壓濾后,生產(chǎn)及理化特性見表1.
由表1中數(shù)據(jù)可知,礦區(qū)煤泥產(chǎn)量穩(wěn)定,板式壓濾機(jī)處理后的煤泥,水分較大,且黏性較強(qiáng),發(fā)熱量一般為8.50~12.50 MJ/kg,熱值能夠達(dá)到電力用煤摻配燃燒的需求,需要解決的是煤泥干燥問題,以便順利實(shí)現(xiàn)摻配,發(fā)揮燃燒價(jià)值。
表1 煤泥生產(chǎn)及理化特性表
在確定煤泥干燥設(shè)備技術(shù)參數(shù)時(shí),應(yīng)使設(shè)備適應(yīng)礦區(qū)煤泥的特性,才能實(shí)現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn),確保產(chǎn)品質(zhì)量。經(jīng)比選,煤泥轉(zhuǎn)筒干燥設(shè)備的主要技術(shù)參數(shù)見表2.
表2 干燥設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)表
轉(zhuǎn)筒干燥設(shè)備主要工作原理是利用燃燒裝置即熱源產(chǎn)生的高溫?zé)煔鈱?duì)含水量較大的濕煤泥采取順流式加熱,煤泥在設(shè)備內(nèi)部經(jīng)過一系列的物理與化學(xué)狀態(tài)變化,通過與筒內(nèi)不同階段高溫氣流的熱交換,逐步減少水分含量,形成可用于直接摻燒的燃料用煤。
干燥過程主要為煤泥物料在進(jìn)入轉(zhuǎn)筒干燥設(shè)備后,依次通過打散區(qū)、導(dǎo)料區(qū)、清理區(qū)、揚(yáng)料板區(qū)、出料區(qū),最終實(shí)現(xiàn)干燥。在打散區(qū),濕煤泥由輸送系統(tǒng)供入打散裝置,經(jīng)快速打散后形成塊狀的煤泥,后送入內(nèi)部呈負(fù)壓狀態(tài)的干燥機(jī)。在導(dǎo)料區(qū)煤泥與高溫負(fù)壓熱風(fēng)接觸后被迅速蒸發(fā)出大量水分,在大導(dǎo)角的抄板抄動(dòng)下,煤泥在黏結(jié)前即被送入清理區(qū)。在煤泥清理區(qū),清掃裝置可快速有效清理掉黏結(jié)在壁筒的煤泥,同時(shí)對(duì)物料團(tuán)球結(jié)塊也起到了良好的破碎作用,進(jìn)一步增加了熱交換面積,提高了傳熱傳質(zhì)的效率。在揚(yáng)料板區(qū),干燥溫度相對(duì)較低,煤泥呈低水分松散狀態(tài),已不具有明顯的黏結(jié)現(xiàn)象,經(jīng)熱交換達(dá)到成品所要求的水分值。該區(qū)煤泥滾動(dòng)滑行至排料口,該區(qū)不設(shè)置抄板,完成干燥后的煤泥經(jīng)輸送裝置轉(zhuǎn)移至堆場(chǎng),完成整個(gè)干燥過程。
設(shè)備加熱氣流采取順流方式,干燥煙氣與濕煤泥由同一側(cè)進(jìn)入設(shè)備內(nèi)部,充分利用了高溫?zé)煔猥@得較強(qiáng)的蒸發(fā)強(qiáng)度。同時(shí),在物料出口處,溫度較低增加了設(shè)備的熱效率。通過對(duì)設(shè)備運(yùn)行參數(shù)的調(diào)節(jié),能在設(shè)備筒體內(nèi)形成穩(wěn)定的全斷面料幕,熱交換更為充分。進(jìn)一步優(yōu)化后的內(nèi)部揚(yáng)板清掃和熱傳導(dǎo)作用更好,可有效清除內(nèi)壁的物料黏結(jié)現(xiàn)象,對(duì)水分、黏性的適應(yīng)性更強(qiáng)。設(shè)備還具有燃料消耗相對(duì)較少,干燥成本低的特點(diǎn)。
該礦區(qū)使用煤泥干燥裝置后,日產(chǎn)煤泥量約550 t,可滿足日常生產(chǎn)的實(shí)際需要,與礦區(qū)生產(chǎn)及管理相匹配。設(shè)備日常生產(chǎn)煤泥參數(shù)滿足礦方要求,煤泥干燥前后的參數(shù)見表3.
表3 煤泥干燥前后參數(shù)表
由表3可知,該礦區(qū)煤泥經(jīng)轉(zhuǎn)筒干燥裝置處理后,全水分可降低至15.0%以下,熱值平均提高1.59 MJ/kg,裝置對(duì)煤泥的處理指標(biāo)參數(shù)符合生產(chǎn)要求。
干燥裝置在投入使用后存在問題,經(jīng)分析提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施。
1)由于該煤泥干燥裝置的軸承幾乎負(fù)擔(dān)設(shè)備的全部負(fù)荷,因此承載負(fù)荷大,易磨損,影響裝置轉(zhuǎn)運(yùn)率和使用壽命。應(yīng)定期對(duì)軸承等部件注入潤(rùn)滑油,且應(yīng)保證潤(rùn)滑油的清潔度,密封良好。設(shè)備主要注油處為轉(zhuǎn)動(dòng)軸承、軋輥軸承、活動(dòng)軸承、活動(dòng)平面、齒輪等。
2)實(shí)際生產(chǎn)中部分煤泥易形成大顆粒料團(tuán),在表面形成氣膜層,阻礙了內(nèi)層物料的熱質(zhì)交換。因此,在對(duì)煤泥進(jìn)行干燥前應(yīng)增設(shè)和改進(jìn)煤泥打散裝置,加強(qiáng)對(duì)煤泥物料的破碎與處理能力。
3)揚(yáng)料板煤泥給料不均勻,易黏結(jié)堆積在筒體上。在給料端安裝經(jīng)優(yōu)化后的螺旋形導(dǎo)料板,可解決該問題,同時(shí)可避免倒料。
4)膠帶輸送機(jī)滾筒易黏結(jié)煤泥,導(dǎo)致輸送機(jī)膠帶跑偏,影響正常生產(chǎn)。可在輸送機(jī)滾筒上增設(shè)活動(dòng)清掃器,實(shí)現(xiàn)對(duì)滾筒黏附煤泥及時(shí)清除。
5)設(shè)備運(yùn)行過程中,大齒輪與小齒輪間出現(xiàn)異響,一般為齒輪間隙存在異常,需結(jié)合設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查,將大小齒輪之間的嚙合間隙調(diào)整至合適位置。
通過轉(zhuǎn)筒干燥裝置的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用實(shí)踐,提高了煤泥綜合利用的附加值,經(jīng)處理后的煤泥既可以獨(dú)立使用,也可以摻配后外銷,還可以用于制備型煤等產(chǎn)品,解決了煤泥長(zhǎng)期堆積的問題,實(shí)現(xiàn)了煤泥資源的再利用。同時(shí),煤泥干燥后減少了污水外流,風(fēng)干揚(yáng)塵等環(huán)境污染。煤泥轉(zhuǎn)筒干燥設(shè)備經(jīng)過長(zhǎng)期的現(xiàn)場(chǎng)改進(jìn)以及不斷的優(yōu)化,目前在煤泥干燥行業(yè)中已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用,具有良好的經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益。