柴樹(shù)茂
(山西焦煤汾西礦業(yè)集團(tuán) 介休洗煤廠,山西 介休 032000)
汾西礦業(yè)集團(tuán)介休洗煤廠是我國(guó)最早建設(shè)的選煤廠之一,主要入洗汾西礦業(yè)集團(tuán)公司所屬各礦井的原煤。該廠自投產(chǎn)以來(lái),經(jīng)過(guò)多次技術(shù)改造,洗選工藝不斷完善,形成“預(yù)先脫泥+三產(chǎn)品重介+TBS干擾床+浮選”的聯(lián)合工藝。目前,介休洗煤廠主要入洗各資源整合礦井如正中、正旺、香源等礦井的原煤。由于不同來(lái)源的原煤性質(zhì)波動(dòng)較大,煤泥沉降特性存在明顯差異性,導(dǎo)致洗煤廠煤泥水系統(tǒng)不穩(wěn)定,制約了洗煤廠的正常生產(chǎn)。
煤泥沉降過(guò)程中,藥劑種類、用量及其添加方式等選擇均與煤泥水自身的性質(zhì)密切相關(guān)[1-3].基于對(duì)介休洗煤廠入洗香源、正中、正旺3個(gè)不同來(lái)源的煤泥特性的系統(tǒng)分析,通過(guò)調(diào)整藥劑用量及其添加方式等優(yōu)化現(xiàn)有藥劑制度,尋求適宜的煤泥水處理工藝條件,以保證系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。
試驗(yàn)樣品采自香源、正中和正旺3個(gè)資源整合礦井的煤泥,經(jīng)摻和、縮分后制成試驗(yàn)樣品,分別用于煤泥性質(zhì)測(cè)試和沉降規(guī)律試驗(yàn)研究。3種煤泥試樣的工業(yè)分析、元素分析以及粒度組成分析試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1,2,3,采用XRD測(cè)試煤泥的礦物質(zhì)組成,結(jié)果見(jiàn)圖1.
表1 不同煤泥試樣的工業(yè)分析表
由表1可知,3種煤泥試樣中,香源煤泥的灰分較低,而正中和正旺煤泥的灰分較高,都在30%以上。由表2 可知,正中和正旺煤泥的O元素含量高于香源煤泥。由此可以判斷,正中和正旺煤泥與香源煤泥相比,其表面親水性較強(qiáng),與水分子有較強(qiáng)的作用力,故沉降和脫水處理相對(duì)困難[4, 5].
表2 不同煤泥試樣的元素分析表
由表3可知,3種煤泥試樣均含有較多的-0.045 mm細(xì)泥,其中以正中煤泥的細(xì)泥含量最高,達(dá)到34.71%.分析圖1可知,煤泥礦物質(zhì)組成中含有高嶺石、蒙脫石,這些黏土類礦物遇水極易泥化,形成微細(xì)顆粒。依據(jù)斯托克斯沉降末速公式,顆粒的粒度越細(xì),沉降速度越慢。工業(yè)實(shí)踐中往往通過(guò)添加絮凝劑/凝聚劑的方法,以增大顆粒表觀粒徑,提高其沉降速度[6-8].
表3 不同煤泥試樣的粒度組成表
圖1 不同煤泥試樣的XRD譜圖
將各煤泥試樣與水配制成濃度30 g/L的懸浮液,按照GB/T 18712-2002《選煤用絮凝劑性能試驗(yàn)方法》進(jìn)行沉降試驗(yàn)。將煤泥水裝入250 mL具塞量筒,雙向翻轉(zhuǎn)5個(gè)回合,充分混勻;用注射器將所需體積的藥劑溶液加入量筒中煤泥水表面,雙向翻轉(zhuǎn)5個(gè)回合使藥劑與煤泥顆粒充分作用;靜置并開(kāi)始計(jì)時(shí),記錄煤泥水從量筒第一刻度(240 mL)降至某一刻度所需時(shí)間,測(cè)量?jī)煽潭乳g距離d.顆粒自由沉降速度計(jì)算公式為:
v=d/t×3.6
式中:
v—自由沉降速度,m/h;
d—顆粒沉降距離,mm;
t—沉降時(shí)間,s.
沉降10 min后,記錄量筒底部固體沉淀物的高度,同時(shí)用移液管吸取一定體積上清液,采用德國(guó)Lovibord濁度計(jì)測(cè)定其濁度。以顆粒沉降速度、上清液濁度以及固體沉淀物高度3項(xiàng)指標(biāo)綜合評(píng)定煤泥水的沉降性能。
以聚丙烯酰胺PAM為絮凝劑,對(duì)不同煤泥進(jìn)行沉降試驗(yàn),結(jié)果見(jiàn)表4.
表4 聚丙烯酰胺作用下的煤泥沉降試驗(yàn)結(jié)果表
由表4可知,添加聚丙烯酰胺PAM后,3種煤泥的沉降效果均得到明顯改善。隨PAM用量的增加,顆粒沉降速度加快,同時(shí)上清液濁度降低。需說(shuō)明的是,在選擇的PAM用量下,沉淀物體積隨藥劑用量增加呈逐漸增大趨勢(shì),但總體變化幅度不大,故表中未列出。PAM用量為40 g/t時(shí),香源煤泥的沉降速度達(dá)到20.16 m/h,上清液濁度77 NTU;而正旺和正中煤泥的沉降速度分別為15.44 m/h和13.17 m/h,上清液濁度均超過(guò)150 NTU.提高PAM用量至80 g/t時(shí),正旺煤泥的顆粒沉降速度達(dá)到20.96 m/h,上清液濁度降至68 NTU;而正中煤泥的沉降效果依然較差,上清液濁度大于100 NTU.
綜上所述,相同條件下,香源煤泥的沉降性能最好,正旺煤泥居中,正中煤泥最差。對(duì)香源煤泥和正旺煤泥而言,沉降過(guò)程中添加單一藥劑PAM即可,適宜用量分別為40~60 g/t和60~80 g/t;而對(duì)正中煤泥,可能需要兩種或多種藥劑協(xié)同作用,以進(jìn)一步改善顆粒沉降效果。
對(duì)于較難沉降的煤泥水體系,工業(yè)實(shí)踐中往往將絮凝劑與凝聚劑聯(lián)合使用。一般情況下,礦漿中的煤泥顆粒表面以負(fù)電荷為主,向煤泥水中加入無(wú)機(jī)電解質(zhì)類凝聚劑,可以通過(guò)電解質(zhì)在水中電離出的正電離子來(lái)中和煤泥表面的電荷,壓縮其雙電層,以降低顆粒表面ζ-電位,減小顆粒間的斥力作用,使之聚集在一起;然后,再借助高分子絮凝劑的“架橋作用”形成較大絮團(tuán),以增大顆粒的表觀粒徑,提高顆粒沉降速度并獲取澄清的循環(huán)水[9].
基于藥劑作用機(jī)理,以聚合氯化鋁PAC為凝聚劑與聚丙烯酰胺PAM 80 g/t聯(lián)合使用時(shí),先加PAC后加PAM,對(duì)應(yīng)的正中煤泥沉降試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖2.
圖2 藥劑聯(lián)合作用對(duì)正中煤泥沉降效果的影響圖
由圖2可知,與單一藥劑PAM作用結(jié)果相比,凝聚劑PAC的加入會(huì)在一定程度上降低顆粒沉降速度,但對(duì)改善上清液濁度指標(biāo)具有明顯作用[10],隨PAC用量的增加,上清液濁度指標(biāo)持續(xù)向好,顆粒沉降速度呈現(xiàn)先增加后減小的趨勢(shì),說(shuō)明凝聚劑PAC用量存在一個(gè)最佳值。此外,沉淀物體積亦隨PAC用量呈逐漸增大趨勢(shì)。沉淀物體積增大將可能影響后續(xù)的煤泥脫水效果。綜合來(lái)看,對(duì)于正中煤泥,絮凝劑PAM與凝聚劑PAC用量之比在1∶12~1∶15較為適宜。
絮凝劑與凝聚劑聯(lián)合使用,有助于提高難沉降煤泥的處理效果。但凝聚劑消耗量偏大,且兩種藥劑間存在交互作用,顆粒沉降速度和上清液濁度難以同時(shí)達(dá)到理想指標(biāo),此時(shí)需進(jìn)一步優(yōu)化藥劑制度。
藥劑添加方式通常分為集中加藥和分段加藥兩種。其中,分段加藥是將所需藥劑量分批或分點(diǎn)加入礦漿,能保持礦漿中藥劑濃度相對(duì)恒定,對(duì)提高難處理煤泥水的沉降分離效果有利。為進(jìn)一步提高正中煤泥的絮凝沉降效果,在凝聚劑PAC與絮凝劑PAM聯(lián)合使用的基礎(chǔ)上,對(duì)其中的PAM添加方式進(jìn)行了優(yōu)化。
正中煤泥在相同藥劑用量條件下采用不同加藥方式(PAM)時(shí)的沉降曲線見(jiàn)圖3.其中,絮凝劑分段投加比例為1∶ 1,分別在PAC凝聚劑的前、后添加。
圖3 不同條件下的正中煤泥沉降曲線圖
由圖3可以看出,采用絮凝劑分段添加方式,有助于縮短煤泥顆粒的沉降時(shí)間,加快顆粒沉降速度。在PAC 1 000 g/t,PAM 80 g/t條件下,絮凝劑PAM分段按不同投加比例對(duì)正中煤泥絮凝沉降效果的影響試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表5.
表5 絮凝劑分段投加的絮凝沉降試驗(yàn)結(jié)果表
由表5可知,采用絮凝劑分段投加制度,不論哪種比例,煤泥沉降結(jié)果均優(yōu)于集中加藥方式,不僅顆粒沉降速度明顯提高,而且上清液濁度顯著降低。工業(yè)實(shí)踐中,PAM分段添加地點(diǎn)可以分別選擇在浮選機(jī)尾礦箱和濃縮機(jī)的入料口,而在管道中間某處添加PAC,加入的藥劑與煤泥顆粒間應(yīng)有一定的作用時(shí)間。需特別指出的是,在濃縮機(jī)入料口一定要有絮凝劑加入,否則顆粒沉降速度會(huì)減慢,影響煤泥水的處理效果。
煤泥水處理是選煤廠生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),影響因素多,處理難度大,矸石泥化嚴(yán)重時(shí),問(wèn)題將更為突出。介休洗煤廠的煤泥來(lái)源相對(duì)復(fù)雜,針對(duì)不同的煤質(zhì)特性進(jìn)行研究,確定了不同的藥劑制度和添加方案,確保了煤泥水系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
1)相同條件下,香源煤泥的沉降性能最好,正旺煤泥居中,正中煤泥最差。
2)對(duì)香源煤泥和正旺煤泥而言,沉降過(guò)程中添加單一絮凝劑PAM即可,適宜用量分別為40~60 g/t和60~80 g/t.
3)對(duì)正中煤泥,需絮凝劑PAM與凝聚劑PAC聯(lián)合使用,PAM用量為80 g/t時(shí),PAC的適宜用量為1 000~1 200 g/t,且對(duì)絮凝劑PAM采用分段添加方式,可有效改善正中煤泥的沉降效果。