范春磊,王 靜
(邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限公司,河北056000)
邯鋼改良森吉米爾法熱鍍鋅機(jī)組核心設(shè)備從意大利達(dá)涅利公司引進(jìn),控制程序和控制軟件從西門子公司引進(jìn),為全國大陸范圍內(nèi)首條具有明火加熱的連續(xù)熱鍍鋅機(jī)組。該機(jī)組設(shè)計厚度規(guī)格范圍為0.8~4.0 mm,寬度規(guī)格范圍為850~1 500 mm,工藝流程主要為開卷-焊接-入口活套-加熱爐-鋅鍋-氣刀-冷卻-拉矯-光整-鈍化-出口活套-涂油-分切-卷取。加熱爐以焦?fàn)t煤氣為燃料。該生產(chǎn)線自2003年7 月份投產(chǎn)以來,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。但實際生產(chǎn)中也暴露一些問題,脫鋅就是其中致命問題之一。
脫鋅是指在連續(xù)熱鍍鋅生產(chǎn)過程中,由于原料基板表面附著氧化層或其它異物層,使得鋅鐵合金層不能正常形成[1],導(dǎo)致鋅層的粘附性較差,其實質(zhì)是鋅合金層未能有效與原料鐵基層結(jié)合,因此在進(jìn)行冷加工折彎時,在折彎處出現(xiàn)鋅層與原料鋼基分離情況。鋅合金層剖面結(jié)構(gòu)如圖1。
圖1 鋅合金層剖面結(jié)構(gòu)
脫鋅會造成鋼基直接暴露于空氣中,使得鋼材被空氣腐蝕,減少鋼材使用壽命,長期腐蝕造成鋼材強(qiáng)度降低,發(fā)生安全事故。如果發(fā)生在廠內(nèi)檢驗時,將直接判廢,影響成材率,如果發(fā)生在用戶加工使用過程中,會造成用戶無法使用。用戶實際折彎加工時發(fā)生的脫鋅情況如圖2。
圖2 折彎加工時的實物脫鋅
脫鋅的原因有很多方面,包括原料制備,機(jī)械設(shè)備及工藝原因,下面從這三個方面進(jìn)行分析。
1.2.1 原料制備對脫鋅的影響
邯鋼引進(jìn)的改良森吉米爾法熱鍍鋅生產(chǎn)線,在設(shè)計上無清洗段,對于冷硬原料表面乳化液、鐵屑等殘留物質(zhì)無清潔能力。熱鍍鋅原料來自邯鋼1 680 mm 酸軋機(jī)組,原料表面殘留物質(zhì)過多主要有以下兩個方面:一是乳化液的潤滑性差導(dǎo)致軋輥磨損較多,產(chǎn)生大量的鐵粉,板帶表面會有大量的殘油殘鐵;二是潤滑油等雜油的滲入,會破壞軋制油的潤滑性和皂化性。
1.2.2 機(jī)械設(shè)備對脫鋅的影響
加熱爐冷卻段爐殼漏氣,外界含有氧氣和水分的空氣會通過漏氣處進(jìn)入到冷卻段內(nèi),致使?fàn)t內(nèi)氧含量和露點升高[2],導(dǎo)致鍍鋅前的產(chǎn)品表面被氧氣氧化,直接進(jìn)入鋅鍋鍍鋅,沒有足夠的時間進(jìn)行還原,產(chǎn)生脫鋅情況。典型的冷卻段漏氣為焊縫接口處焊縫開焊,裂開,如圖3 所示。
1.2.3 工藝條件造成的脫鋅
(1)煤氣熱值的影響
圖3 爐殼焊縫開焊
改良森吉米爾法熱鍍鋅的加熱爐為無氧化加熱爐,帶鋼經(jīng)過時基本上不被氧化,這樣就需要控制空燃比例系數(shù)λ≤1,此時爐內(nèi)燃料進(jìn)行著缺氧的不完全燃燒,其廢氣成分為CO2、H2O、CO、H2、CH4、N2等,理論上屬于還原氣氛。但是,因廢氣中存在一定數(shù)量的水分及二氧化碳,還是有氧化氣氛的存在。但水分及二氧化碳屬較弱的氧化物,并且機(jī)組速度快,帶鋼在直焰段停留時間短,而且直焰段空燃比例系數(shù)λ 值控制范圍為0.8~0.97,因此帶鋼在弱氧化氣氛中加熱所產(chǎn)生的極薄氧化膜,完全可以在后續(xù)的還原爐中得到充分還原[3]。
但是當(dāng)燃燒所需要的煤氣熱值發(fā)生較大波動時,預(yù)先設(shè)定好的空燃比例系數(shù)λ 將不再適合對于爐內(nèi)氣氛的控制,爐內(nèi)具有較強(qiáng)氧化作用的氧氣含量增加,導(dǎo)致爐內(nèi)為強(qiáng)氧化氣氛,原料進(jìn)行加熱時表面發(fā)生強(qiáng)烈氧化,這在后續(xù)的還原爐中無法被完全還原。煤氣熱值發(fā)生較大幅度波動如圖4。
圖4 煤氣熱值較大幅度波動
(2)直焰段爐膛溫度的影響
改良森吉米爾法加熱爐直焰段爐膛內(nèi)發(fā)生如下化學(xué)反應(yīng):
CO+2?O2=CO2
H2+2?O2=H2O
CnHm+(n+??m)O2=nCO2+2?mH2O
以上三個反應(yīng)方程式均為可逆反應(yīng),爐膛溫度越高,其爐內(nèi)還原氣氛越強(qiáng);反之爐內(nèi)氧化氣氛越強(qiáng)。
(3)帶鋼溫度的影響
帶鋼在有氧氣存在的氣氛下發(fā)生氧化反應(yīng):2Fe+O2→2FeO(>570 ℃)(不可逆)。并且氧化的帶鋼生成氧化亞鐵后會繼續(xù)和爐內(nèi)氣氛發(fā)生反應(yīng),如圖5。
帶鋼溫度高,一是會造成鐵元素氧化成氧化亞鐵,二是不利于氧化亞鐵在一氧化碳的還原作用下分解成鐵元素,氧化層的存在導(dǎo)致鋅合金層無法與鐵基形成鋅鐵合金層,產(chǎn)生脫鋅情況。
圖5 氧化亞鐵與一氧化碳、二氧化碳反應(yīng)
邯鋼1 680 mm 酸軋機(jī)組1#罐為S1~S4 機(jī)架提供乳化液,濃度控制>4%,3#罐為S5 機(jī)架提供乳化液,濃度控制為0.5~2.5%[4],生產(chǎn)熱鍍鋅備料時,可適當(dāng)降低乳化液濃度;S5 機(jī)架采用光輥軋制,減少殘鐵,反射率60%以上。日常點檢要重點維護(hù)機(jī)架高、低壓液壓系統(tǒng)、齒輪系統(tǒng)等管道,防止漏油污染乳化液;乳化液定期排放,每周排放一次,1#罐不小于15 m3,3#罐不小于10 m3;做好定期的乳化液噴嘴和吹掃的檢查和清理工作,提高吹掃效果,減少殘留。
生產(chǎn)過程中加熱爐冷卻段出現(xiàn)漏氣情況,馬上降低產(chǎn)線速度;降低冷卻段冷卻風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,降低負(fù)荷;通入大量氮氣增加冷卻段壓力;減少調(diào)節(jié)冷卻風(fēng)機(jī)頻次。檢修時對漏氣點進(jìn)行修復(fù);對冷卻段使用氫氣報警器進(jìn)行點檢,點檢頻次每8 小時2 次為宜;點檢位置覆蓋冷卻段風(fēng)機(jī)軸承密封處及爐殼設(shè)備法蘭連接,焊縫焊口處,形成點檢記錄,便于后期進(jìn)行追溯。
2.3.1 根據(jù)煤氣熱值波動情況調(diào)整空燃比例系數(shù)λ
生產(chǎn)過程中操作者應(yīng)時刻關(guān)注煤氣熱值顯示數(shù)值,煤氣熱值發(fā)生較大波動時,應(yīng)及時調(diào)整空燃比例系數(shù)λ,以適應(yīng)即時的煤氣熱值,達(dá)到爐內(nèi)氣氛穩(wěn)定目標(biāo)。邯鋼熱鍍鋅煤氣熱值范圍為3 705~4 095 Kcal,空燃比例系數(shù)λ 調(diào)整范圍以0.85~0.93 為宜。遵循原則為煤氣熱值高,則空燃比例系數(shù)λ 設(shè)定高;反之則低的原則。
2.3.2 合理控制爐膛溫度及帶鋼加熱溫度
改良森吉米爾法熱鍍鋅加熱爐明火段氧化-還原平衡圖如圖6 所示。從圖6 可以看出,為保證帶鋼在明火段不被氧化,爐膛溫度與帶鋼溫度需要控制在3-還原表面區(qū)域。因此實際爐膛溫度與帶鋼溫度控制應(yīng)遵循“高爐溫,低帶溫”原則,既爐溫≥1 200 ℃,帶溫控制在650 ℃左右,這種溫度制度能夠使?fàn)t內(nèi)氣氛始終工作在穩(wěn)定的還原區(qū)域內(nèi)。
圖6
2.3.3 編排合理的生產(chǎn)計劃
在編排生產(chǎn)計劃時,應(yīng)遵循各牌號產(chǎn)品帶鋼加熱溫度逐漸過渡原則,避免帶鋼加熱溫度出現(xiàn)幅度很大的波動,一般情況下各牌號帶鋼溫度轉(zhuǎn)換時波動幅度以小于5%為宜。
自2010 年9 月采用上述措施后,產(chǎn)品脫鋅問題得到有效改善,無論從生產(chǎn)制造成本、工序成材率方面,還是發(fā)生的用戶產(chǎn)品質(zhì)量異議方面都取得顯著效果。總之,改良森吉米爾法熱鍍鋅工藝運行比較復(fù)雜,要想找出真正造成脫鋅的原因,需要一定的理論基礎(chǔ)及較深的實踐經(jīng)驗。邯鋼經(jīng)過多年的摸索,對于脫鋅問題來說形成以下經(jīng)驗:帶鋼表面質(zhì)量良好,但產(chǎn)品脫鋅,主要問題應(yīng)該發(fā)生在加熱爐直焰段;帶鋼表面質(zhì)量不好,產(chǎn)品鋅花結(jié)構(gòu)不明顯,主要問題應(yīng)該發(fā)生在加熱爐冷卻段。當(dāng)然具體問題具體分析,還是要根據(jù)當(dāng)時的具體情況找出影響因素。