孫新民
(中國石油大慶石化公司化工一廠,黑龍江 大慶 163714)
裂解爐能耗是乙烯裝置能耗的主要組成部分,占總能耗的60%左右[1]。熱效率是衡量裂解爐運行狀況和節(jié)能降耗水平的重要指標,與乙烯裝置的能耗密切相關(guān)。因此,有必要深入分析影響裂解爐熱效率的主要因素,并采取有效措施,在保證雙烯收率的前提下,降低燃料氣耗用量,提高裂解爐熱效率,對于乙烯裝置實際運行及節(jié)能降耗有著重要的意義。
中國石油大慶石化年產(chǎn)27萬噸乙烯裝置(以下簡稱大慶石化E2裝置)的EF-111J為輕質(zhì)液相裂解爐,采用美國SW公司的USC-80U型裂解爐專利技術(shù),設(shè)計裂解原料為石腦油和尾油,設(shè)計乙烯生產(chǎn)能力為6萬噸/年。EF-111J爐自1999年投用已連續(xù)運行20年,由于長時間運行,諸多原因?qū)е铝呀鉅t排煙溫度過高,熱效率偏低,無法達到設(shè)計值。其中,在石腦油工況下,運行末期排煙溫度平均為195℃,較設(shè)計值高出43℃;尾油工況下,運行末期排煙溫度平均為224℃,較設(shè)計值高出77℃,可見裂解爐排煙溫度與設(shè)計值有較大的偏差。裂解爐熱效率與排煙溫度有直接關(guān)系,排煙溫度越高,熱效率越低,裝置的能耗也相對增加。另外,隨著裂解爐運行周期的延長,裂解爐爐管表面結(jié)焦等問題,也導(dǎo)致裂解爐熱效率進一步降低。
熱效率是衡量裂解爐對所供給熱量的有效利用程度,它是指裂解爐有效熱量占燃料總發(fā)熱量的百分比。由于實際生產(chǎn)中,計算裂解爐有效熱量和燃料總發(fā)熱量所需數(shù)據(jù)比較多,并且難以直接測量,故一般采用熱效率反平衡公式計算裂解爐熱效率。反平衡公式即從分析熱損失入手,其中熱損失包括排煙損失熱量、不完全燃燒損失熱量和表面散熱損失熱量,通過計算熱損失反推出裂解爐熱效率。裂解爐熱效率反平衡計算公式如下:
其中:η—裂解爐熱效率,%;q1—排煙損失熱量站供給能量的百分比,%;q2—不完全燃燒損失熱量站供給能量的百分比,%;q3—表面散熱損失熱量占供給能量的百分比,%;tg—裂解爐排煙溫度,℃;ta—外供熱源預(yù)熱空氣時,熱空氣的溫度,℃;W—霧化蒸汽的用量,kg/kg燃料,燒氣時值為0;O2—煙氣中氧含量,%;CO—煙氣中一氧化碳含量,%;過剩空氣系數(shù)。
從裂解爐熱效率反平衡公式可以看出,影響裂解爐熱效率的主要因素有三個:裂解爐排煙溫度、過??諝庀禂?shù)及煙氣中一氧化碳含量。
在裂解爐實際運行中,雖然通入一定量過??諝?,但是由于受到燒嘴進氣方式、爐膛煙氣流動狀態(tài)以及崗位操作水平[2]等因素的影響,仍無法避免少量燃料燃燒不充分的現(xiàn)象發(fā)生,導(dǎo)致裂解爐熱效率降低。在裂解爐熱效率的實際測定中,是以煙氣中碳元素的不完全氧化態(tài),即CO的含量來計算的。一般,煙氣中CO含量可控制在10-6左右,燃料幾乎完全燃燒。與排煙溫度和空氣過剩系數(shù)相比,煙氣中CO含量對裂解爐熱效率影響不大。因此,在確保燃料能夠充分燃燒的前提下,合理降低過熱空氣系數(shù)和裂解爐排煙溫度是提高裂解爐熱效率的重要手段。
過??諝庀禂?shù)是指裂解爐實際所需空氣量與理論空氣量的比值,在實際應(yīng)用中,通過煙氣中氧含量計算得出。當(dāng)爐膛內(nèi)氧含量剛好滿足燃料充分燃燒時,過??諝庀禂?shù)a=1.0。但是由于實際生產(chǎn)中受燒嘴進氣方式等因素的影響,為保證燃料充分燃燒,往往需要通入一定量過??諝?,否則爐膛內(nèi)氧含量不足,將難以保證燃料燃燒充分,造成煙氣中CO含量升高,熱效率降低。但過剩空氣系數(shù)也不易過大,充足的氧含量雖能保證燃料的燃燒效果,但是過多的冷空氣在煙氣排放時會帶走部分熱量,導(dǎo)致煙氣熱損失增大。為了達到同樣的熱負荷,必然要增加燃料耗用量,造成熱效率降低,并且在高溫高氧情況下,會加速爐管氧化和對流段盤管的露點腐蝕[3]。因此,在裂解爐日常操作中,要控制適宜的過剩空氣系數(shù),即加強對裂解爐煙氣中氧含量的調(diào)節(jié)和控制。通過裂解爐熱效率反平衡公式得出,在排煙溫度為150℃時,氧含量每升高0.5%,對應(yīng)的過??諝庀禂?shù)升高0.036,熱效率相應(yīng)下降0.17%左右。
裂解爐對流段的作用是利用裂解原料、蒸汽、鍋爐給水回收煙氣中的余熱,排煙溫度的高低直接反應(yīng)對流段盤管的換熱效果。排煙溫度越高,說明煙氣帶走的熱量越多,排煙損失增大,裂解爐熱效率降低,但是排煙溫度也不可過低。一般裂解爐排煙溫度設(shè)計值的確定需考慮燃料中的硫含量,由于燃料中含有一定量的硫,導(dǎo)致燃燒生成的含硫份的煙氣在排放過程中,預(yù)冷會快速凝結(jié),凝結(jié)后的含硫液體會對裂解爐造成露點腐蝕。因此,在降低排煙溫度提高裂解爐熱效率時,為避免煙氣露點腐蝕,排煙溫度應(yīng)高于煙氣的露點溫度[4]。本文通過裂解爐熱效率反平衡公式計算了當(dāng)煙氣中氧含量為2%時,不同排煙溫度下的裂解爐熱效率,數(shù)據(jù)列于表1;并將排煙溫度與熱效率的關(guān)系繪制成曲線(見圖1)。從表1和圖1可看出,裂解爐熱效率隨排煙溫度降低而升高,并且排煙溫度每降低10℃,裂解爐熱效率相應(yīng)升高0.45%左右。
表1 煙氣中氧含量為2%時,不同排煙溫度下的裂解爐熱效率
圖1 排煙溫度與裂解爐熱效率的關(guān)系
由裂解爐熱效率反平衡公式可知,煙氣中CO含量及過??諝庀禂?shù)越高,裂解爐熱效率越低。因此合理控制煙氣中氧含量以及保證燃料充分燃燒,對于提高裂解爐熱效率具有重要意義。通常,在裂解爐輻射室的拱頂處安裝煙氣氧含量分析儀,在線實時監(jiān)測煙氣中氧含量,并依據(jù)監(jiān)測結(jié)果,調(diào)整煙道擋板和風(fēng)門開度以控制煙氣中氧含量在合理范圍內(nèi)[5]。煙氣中氧含量調(diào)整思路為,在保證火嘴正常燃燒的前提下,將空氣過熱系數(shù)維持在較低水平。根據(jù)經(jīng)驗摸索,大慶石化E2裝置的USC-80U型裂解爐爐氧含量控制在2.0%~3.0%時,裂解爐運行狀態(tài)較為理想。
在裂解爐日常檢查維護中,設(shè)備人員在拆檢對流段頂部人孔及各層吹灰門時,發(fā)現(xiàn)EF-111J爐對流段盤管結(jié)垢較為嚴重,污垢呈青綠色。由于對流段盤管翅片之間積垢嚴重,使得翅片管束傳熱性能下降,導(dǎo)致煙氣中的殘余熱量回收不充分,造成裂解爐排煙溫度升高,燃料氣消耗量相對增加,裂解爐熱效率降低,并且熱效率已無法滿足公司節(jié)能考核指標的相關(guān)要求。因此在2019年10月對EF-111J爐對流段盤管進行了化學(xué)清洗。
圖2為裂解爐對流段管束化學(xué)清洗前后對比。如圖2所示,清洗后的盤管表面目視范圍內(nèi)基本無殘留污垢,基本可見金屬本色;另外對流段、輻射段爐襯經(jīng)檢查無損傷。EF-111J爐在經(jīng)過化學(xué)清洗、烘爐、燒焦后重新上線。在與化學(xué)清洗之前同樣工況下,即原料類型、負荷、爐管出口溫度基本一致的條件下,通過對比燃料氣用量、排煙溫度及熱效率來驗證化學(xué)清洗效果,具體參數(shù)見表2。
圖2 裂解爐對流段管束化學(xué)清洗前后對比
表2 裂解爐對流段化學(xué)清洗前后參數(shù)對比
△化學(xué)清洗后與清洗前裂解爐關(guān)鍵運行參數(shù)的差值
通過對比化學(xué)清洗前后數(shù)據(jù),可見裂解爐經(jīng)化學(xué)清洗后排煙溫度明顯降低,燃料氣消耗量有所減少,熱效率顯著提高,說明本次化學(xué)清洗達到了預(yù)期效果,證明化學(xué)清洗能夠有效降低裂解爐排煙溫度,提升裂解爐熱效率。
本文采用裂解爐熱效率計算公式,確定了影響裂解爐熱效率的主要因素。在實際生產(chǎn)中,應(yīng)加強對裂解爐排煙溫度和煙氣中氧含量兩項指標的控制。通過合理降低裂解爐排煙溫度、控制過??諝庀禂?shù)、優(yōu)化裂解爐日常操作和管理等措施,有效提高了裂解爐熱效率,實現(xiàn)裝置的節(jié)能降耗,為提高大慶石化乙烯裝置的綜合競爭力提供必要保證。