王新全, 李培乾, 馬 斌, 任孝俊
(1.山東新河礦業(yè)有限公司, 山東 濟寧 272400; 2.揚州環(huán)銳科技有限公司, 江蘇 揚州 225100;3.山東康格能源科技有限公司, 山東 濟寧 272000)
山東新河礦業(yè)是國內(nèi)較早實現(xiàn)膏體充填開采的煤礦之一, 目前采掘深度超過1000 米, 充填管道超過5000米,充填管路坡度大,沿線濕氣重且路滑,巡視難度大,條件惡劣,容易造成管道堵塞和事故?,F(xiàn)有條件下存在3 個突出問題:①地面無法控制充填管道內(nèi)膏體的流速,容易發(fā)生空管造成管道異常振動, 只能靠井下的人工操作來調(diào)節(jié)管道內(nèi)的膏體流速; ②發(fā)生堵管時只能采用人工放漿, 或者等待管道壓力嚴重超限頂開三通泄?jié){閥自動泄?jié){;③應急操作閥件時,需有人操作附近的乳化泵為閥組供液。這種方法在技術上可行但安全性不高,對操作工的技能和責任心要求很高,且費工費力容易造成生產(chǎn)事故,制約了膏體充填技術的推廣應用。因此,亟需開展膏體充填工作面遠程測控技術深入研究, 以提高礦山充填開采的效率和安全性, 促進煤炭充填開采行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康綠色發(fā)展。
本項目對充填工藝過程進行分析重構, 研制出充填數(shù)字化平臺、膏體充填網(wǎng)絡系統(tǒng)架構、調(diào)節(jié)閥控制系統(tǒng)、三通泄?jié){閥壓力檢測及控制系統(tǒng)、 乳化泵站遠程控制系統(tǒng)和工作面液位測距系統(tǒng), 與原有的膏體充填工藝系統(tǒng)有機結合, 建立了一套適合于新河礦業(yè)的膏體充填遠程測控系統(tǒng)。 該項目主要研究如下幾個方面的關鍵技術:
該平臺基于Visual Studio 和MySQL 軟件自主開發(fā),可實現(xiàn)即時可控、運行狀態(tài)實時顯示和數(shù)據(jù)報表等功能,亦支持歷史數(shù)據(jù)曲線查詢, 同時會分析管道壓力或者乳化液壓力狀態(tài),給出即時報警信息等。 控制界面如圖1~4所示。
圖1 數(shù)字化平臺主界面
圖2 數(shù)字化平臺壓力檢測界面
圖3 數(shù)字化平臺乳化泵操作界面
圖4 數(shù)字化平臺參數(shù)設置界面
井上與地面的及時通訊和遠程操控的網(wǎng)絡架構如圖5 所示,采用光纖實現(xiàn)遠距離通訊互聯(lián),包括匯聚型交換機、接入型交換機、控制工作站、配料工作站、防爆控制箱(內(nèi)置有網(wǎng)絡型PLC, 實現(xiàn)現(xiàn)場I/O 控制信號的接入和輸出)等關鍵組成部分,從而支撐充填工作面遠程測控系統(tǒng)的目標實現(xiàn)。
圖5 膏體充填網(wǎng)絡系統(tǒng)架構示意圖
調(diào)節(jié)閥(又稱為“保障閥”)是充填管路系統(tǒng)上的關鍵部件之一, 目前開啟和關閉主要通過工人在井下手動調(diào)節(jié)液壓手柄, 若需精確調(diào)節(jié)閥門開啟度大小及控制膏體流速,則需要熟練的操作人員。本項目通過在閥體頂部安裝位移傳感器,將閥體液控回路更換為電液閥裝置,位移傳感器和電液閥接入井下防爆控制箱內(nèi)的網(wǎng)絡型PLC,網(wǎng)絡型PLC 通過光纖交換機經(jīng)礦方的網(wǎng)絡系統(tǒng), 與地面的控制電腦互聯(lián)。 從而實現(xiàn)在地面遠程控制調(diào)節(jié)閥開度的目的,采用位移傳感器測量閥門的實際開度,通過對電液閥開關時長控制,達到調(diào)節(jié)開度與目標開度一致的效果,這樣更有利于優(yōu)秀操作經(jīng)驗的積累和轉(zhuǎn)化利用。
圖6 調(diào)節(jié)閥控制界面
圖7 調(diào)節(jié)閥開度檢測示意圖
三通泄?jié){閥是一種帶有壓力檢測功能的膏體充填管道卸料閥門,該閥門不僅能夠在管道壓力嚴重超限時自動卸料,還能夠檢測充填管路中的壓力,而且還能通過切換供液的形式實現(xiàn)應急放料。本項目通過將其將閥體液控回路更換為電液閥裝置, 并增加壓力檢測傳感器,從而實現(xiàn)在地面遠程控制檢測管道內(nèi)膏體壓力,和地面遠程控制泄?jié){閥開關的目的。三通泄?jié){閥供液系統(tǒng)簡圖如圖9 所示,壓力傳感器和電液閥接入井下防爆控制箱內(nèi)的網(wǎng)絡型PLC,網(wǎng)絡型PLC 通過光纖交換機經(jīng)礦方的網(wǎng)絡系統(tǒng), 與地面的控制電腦互聯(lián)。
圖8 乳化泵站控制界面
圖9 三通泄?jié){閥供液系統(tǒng)示意圖
乳化泵站可為各充填沿線閥組提供穩(wěn)定可靠的乳化液,使其能夠適時的提供開關或者開度調(diào)節(jié)動力。本項目通過將其將乳化泵站開關柜切換為遠控模式, 避免了乳化泵站持續(xù)空載運行損耗, 避免了因操作人員憑借自己的工作經(jīng)驗操作帶來的不足, 采用井下防爆控制箱內(nèi)的網(wǎng)絡型PLC 來控制,網(wǎng)絡型PLC 通過光纖交換機經(jīng)礦方的網(wǎng)絡系統(tǒng),與地面的控制電腦互聯(lián),來實現(xiàn)在地面遠程控制乳化泵站啟停的目的(控制界面如圖8 所示),也可以根據(jù)乳化液系統(tǒng)的壓力分布情況自行啟停相關閥組單元的乳化泵。
本項目研制的膏體充填遠程測控系統(tǒng)在山東新河礦業(yè)有限公司7304 膏體充填工作面得到了成功的應用,顯著減輕了工人巡視管道的工作量, 基本避免和預防了堵管事故的發(fā)生,為煤礦的安全高效生產(chǎn)提供了有效保障。詳細數(shù)據(jù)如圖10 所示。
圖10 充填期間管道沿線壓力趨勢圖
通過上述曲線,可以清晰的看出正常情況下,充填起始階段管道壓力的變化過程, 它是壓力異常預警和處置的依據(jù), 同時也為各個工藝節(jié)點的密封件耐壓性能選型提供了有效的參考。
充填過程中, 當充填泵沖程降低或者充填管道沿途壓力偏低時,可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析,適當降低工作面調(diào)節(jié)閥的開度來減緩流速,從而達到滿管的目的;當充填泵沖程提高或者沿途充填管道壓力偏高時, 可以增大工作面調(diào)節(jié)閥的開度來增大流速,避免充填管道壓力過高。另外,壓力超過預警值,還會造成堵管或者密封件損壞等故障,本項目對其進行了詳細分類,并給與分級預警處理,預警輸出條件如表1 所示, 其中條件項所涉及的變量An、AL、AH、B 和D 等變量為設定值, 也可以根據(jù)經(jīng)驗數(shù)值自動修正。
表1 預警輸出對照表
另外, 本項目在關鍵閥組的供液管上安裝了壓力傳感器,自動模式下,當需要操作的閥組供液壓力不足時,系統(tǒng)可自動啟動乳化泵,為相應單元的閥組供液,為閥組的動作提供動力。
本項目研制出一套適合于山東新河礦業(yè)有限公司的膏體充填遠程測控系統(tǒng),包括充填數(shù)字化平臺、膏體充填網(wǎng)絡系統(tǒng)架構、調(diào)節(jié)閥控制系統(tǒng)、三通泄?jié){閥壓力檢測及控制系統(tǒng)和乳化泵站遠程控制系統(tǒng)等關鍵部分。 以山東新河礦業(yè)有限公司7304 膏體充填工作面為試點,解決了膏體充填過程井上下聯(lián)動用時長、 用工多和機動靈活性差的技術難題, 優(yōu)化了生產(chǎn)工藝, 保障了人員和設備安全, 對促進煤炭充填開采行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康綠色發(fā)展具有十分巨大的推動作用。