孫大海,徐 穎,周培培
(中國石油集團渤海裝備制造有限公司第一機械廠,河北滄州 062658)
中國石油集團渤海石油裝備制造有限公司第一機械廠污水站負(fù)責(zé)整個青縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)(六家處級單位)工業(yè)污水的處理。污水處理系統(tǒng)運行過程中,產(chǎn)生的污泥,需要對其進行離心甩干,然后,再移交相關(guān)資質(zhì)部門處理。
污泥脫水離心機主要對污水中產(chǎn)生的污泥進行泥水分離、干燥回收,日處理污水量為600 m3以上,污泥處理能力15 m3/h。在運行過程中,發(fā)現(xiàn)污水站停運時間非常多,2018 年停運時間為1002 h,其中污泥脫水離心機故障時間共960 h。
2018 年離心機故障時間共計960 h,平均故障時間為80 h/月。與污水站運行時需要達到的指標(biāo)30 h/月相差甚遠(yuǎn),離心機故障時間統(tǒng)計見表1。
查閱2018 年度污水處理系統(tǒng)的運行成本費用,共計支出86萬元,其中,因離心機故障,多支出維修費12.5 萬元,維護備件費4.5 萬元,外包更換費10 萬元,占2018 年總支出的31.4%。
從以上數(shù)據(jù)可以看出,污泥脫水離心機故障對污水處理系統(tǒng)正常運行造成極大影響。甚至于2018 年2 月16 日,因離心機故障導(dǎo)致污泥系統(tǒng)故障,從而導(dǎo)致污水處理系統(tǒng)停產(chǎn)36 h,大量的污水存儲在隔油池內(nèi),得不到處理,其中3 家單位的短暫停產(chǎn),對整個園區(qū)的正常運行和生產(chǎn)造成極其惡劣的影響。第一機械廠生產(chǎn)服務(wù)中心為了保證離心機能夠正常運行,專門抽調(diào)12 名檢修職工組成離心機故障搶修小組,24 h 對離心機實施監(jiān)護。降低污泥脫水離心機故障時間,從根本上解決污水處理系統(tǒng)停運時間過長的問題。
通過對《離心機運行事故臺賬》的調(diào)查,發(fā)現(xiàn)影響污泥脫水離心機故障時間的因素,有差速器損壞、電機燒損、堵料、運行電流過高這四個因素,各自的頻次和累計頻率見表2。
由統(tǒng)計分析表和排列圖可以看出,差速器損壞和電機燒損2 個不良因素占了影響問題總數(shù)的62%,是影響離心機故障時間的關(guān)鍵癥結(jié)。
抽查6 d 時間里,離心機僅運行20 次,堵料現(xiàn)象就出現(xiàn)3 次,堵料率達15%,出泥率僅72.5%。沒有達到“無堵料現(xiàn)象,出泥率≥98%”這個目標(biāo),確定轉(zhuǎn)鼓缺陷為主要因素。
表1 2018 年離心機故障時間
表2 離心機影響因素統(tǒng)計分析
翻閱《離心機運行記錄本》和《差速器檢查表》,差速器平均承載能力8000 N·m,平均使用周期17 d/臺。沒有達到“承載能力≥25 000 N·m,使用周期≥6 個月”的目標(biāo),確定差速器承載低為主要因素。
用DHV-1000 硬度檢測儀對離心機進行檢測,共檢測9 次15 個點,平均硬度64.7 HRA,翻閱《設(shè)備運行周期表》,平均使用周期僅12 d。沒有達到“硬度≥75 HRA,使用周期≥6 個月”這個目標(biāo),確定材質(zhì)耐磨差為主要因素。
因離心機頻繁故障,污泥產(chǎn)量無法達到污水站制訂指標(biāo),只有加長離心機運行時間,在10 d 時間里,電機運行總時間216 h,平均每天運行21.6 h,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出電機正常運行時間。沒有達到“硬度≥75 HRA,使用周期≥6 個月”的目標(biāo),確定超負(fù)荷運行為主要因素。
通過對機械結(jié)構(gòu)和管理模式等方面進行仔細(xì)分析,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)鼓缺陷、差速器承載低、材料耐磨差、超負(fù)荷運行這四個方面是直接影響差速器損壞和電機燒損的主要原因。
(1)轉(zhuǎn)鼓出料口形式改為劣弧“馬鞍”式。轉(zhuǎn)鼓出料口是污泥輸出口,為適應(yīng)大量污泥能夠從轉(zhuǎn)鼓內(nèi)順利排出,并且不在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)部留有殘留,避免出現(xiàn)離心機“堵料”和動平衡破壞的現(xiàn)象,將轉(zhuǎn)鼓出料口設(shè)計成劣弧式的“馬鞍”型結(jié)構(gòu)外形。此種結(jié)構(gòu),使轉(zhuǎn)鼓內(nèi)部完全無死角,不使污泥能夠殘留在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)部,引起動平衡破壞。并且與其他結(jié)構(gòu)相比,增加出料口出料空間,保證離心機的大量分離干污泥能夠順利被排出?!榜R鞍”式出料品如圖1 所示。
圖1 馬鞍式出料口
(2)增加減磨槽。在轉(zhuǎn)鼓出料口形式改為劣弧“馬鞍”式的同時,為防止物料在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)成塊旋轉(zhuǎn)滑動,摩擦轉(zhuǎn)鼓,在轉(zhuǎn)鼓壁面上有縱向的減磨槽,既保護轉(zhuǎn)鼓不被磨損又可保證離心機的順利排料。減磨槽的材料由原來的塑料制品,改成硬質(zhì)合金,以此增加耐磨程度,并確保兩者接觸面的光滑度。
(3)效果。通過改造轉(zhuǎn)鼓出料口,堵料現(xiàn)象得到杜絕。第一機械廠生產(chǎn)服務(wù)中心對《離心機運行臺帳》進行調(diào)查,4 月20 日到7 月24 日未發(fā)生一起堵料現(xiàn)象,平均出泥率99.2%,符合污水站要求。
(1)更換差速器。將離心機差速器更換為二級行星輪齒輪結(jié)構(gòu)差速器,此種差速器是當(dāng)前國內(nèi)外較先進的差速器,具有承載能力高、體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、差速調(diào)節(jié)范圍大、精度高、傳動效率高、使用壽命長、檢修方便、維修費用低等優(yōu)點。
(2)效果。更換后的差速器精度達0.05 r/min,與電機頻率精度相同,運行溫度≤70 ℃,可到承載能力高達25 000 N·m,滿足生產(chǎn)運行需求。
(1)更換耐磨材質(zhì)。在轉(zhuǎn)鼓“馬鞍”形出料口材質(zhì)變更為硬質(zhì)合金瓦,使物料不直接摩擦質(zhì)軟的不銹鋼轉(zhuǎn)鼓。合金瓦具有高強度、高硬度,其硬度≥90 HRA,并且表面光潔度高,減少磨損。合金瓦可以更好地實現(xiàn)耐磨和減少摩擦力等特性,使得污泥與硬質(zhì)合金瓦直接接觸,污水中的氯離子,對不銹鋼轉(zhuǎn)鼓是非常大的威脅,這樣,大大降低不銹鋼轉(zhuǎn)鼓損壞的概率。
(2)變更固定方式。硬質(zhì)合金瓦與轉(zhuǎn)鼓不銹鋼采用特殊粘接劑粘接后,再用螺釘固定的方式,硬質(zhì)合金瓦設(shè)計有卡口,與轉(zhuǎn)鼓本身相對固定。可保證硬質(zhì)合金瓦不破損,破損不掉落。此種結(jié)構(gòu)安全、牢固,更換合金瓦更是非常方便,便于維修保養(yǎng)。
(3)效果。通過變更材質(zhì)和固定方式后,轉(zhuǎn)鼓硬度和使用周期大幅提升,由原來的平均硬度64.7 HRA 提升至93 HRA,平均使用周期由12 d 提升至1 a 以上,效果明顯。
(1)增加備用電機。污泥在離心和輸送過程中,會大大增加電動機的負(fù)荷,尤其是污泥的特性不相同,使得電機的輸入電流急劇變化。因此,在離心機左側(cè)增加1 臺22 kW 的備用電機,使差速器輸入軸的轉(zhuǎn)速處于平穩(wěn)狀態(tài),同時輪流使用備用電機可大幅降低電機運行時間。在管理方面,通過推進精細(xì)化管理,制訂和落實《電機運行管理標(biāo)準(zhǔn)》,規(guī)程電機運行時間,增強員工操作責(zé)任性和規(guī)范操作執(zhí)行力,由操作不當(dāng)引起的電機燒損事故得到有效控制。
(2)效果。查看2019 年7 月14 日至8 月14 日的污水站運行記錄本,離心機電機平均運行時間僅8.2 h,由原來的21.6 h降為8.2 h,達到預(yù)期目標(biāo),且未發(fā)生一起電機燒損事故。
經(jīng)過實施對策的活動,離心機故障時間大幅降低,離心機故障時間得到有效控制,由活動前80 h/月降為活動后26.75 h/月,比活動前降低故障時間53.25 h/月,效果極其明顯。
改造創(chuàng)造的直接經(jīng)濟效益是指節(jié)省的整體承包費用(W)。2018 年污水站與分公司簽訂污泥系統(tǒng)離心機整體承包費(含設(shè)備、維護、能源、人工等)為30 萬元/年,截止2019 年12 月離心機僅支出費用(含設(shè)備、維護、能源、人工等)6.5 萬元/年,節(jié)省整體承包費為W=A-B。
其中,A 為2018 年簽訂整體承包費,B 為目前所發(fā)生整體承包費。則W1=A-B=30-6.5=23.5(萬元/年)。
針對污水站污泥脫水離心機的故障時間長的情況,對其發(fā)生的原因進行辨別,并采取針對性的改進措施,經(jīng)過實踐,取得良好的效果。