葛向陽 王 睿 胡孝啟
(中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司,山東 青島266111)
針對(duì)金屬材質(zhì)的城軌車輛,底漆涂層遮蓋力強(qiáng)、附著力高,能有效的隔絕空氣中的水分與氧氣[1],避免金屬車體受到腐蝕,是保障金屬車體防腐性能的基礎(chǔ)[2]。目前城軌車輛車下與車內(nèi)有較多滑槽、安裝梁,風(fēng)道等腔體結(jié)構(gòu),由于結(jié)構(gòu)阻擋,工具不適用等原因,經(jīng)常出現(xiàn)底漆噴涂不嚴(yán)密,漏出金屬色澤等缺陷;同時(shí)該結(jié)構(gòu)懸掛緊固件[3],由于金屬離子和溶解氣體在侵蝕溶液中造成緊固件與腔體內(nèi)部表面縫隙內(nèi)外濃度不均勻、形成電位差[4],極易產(chǎn)生縫隙腐蝕[5,6],存在質(zhì)量隱患和威脅行車安全。為徹底解決此類問題,提高車內(nèi)、車底內(nèi)腔、邊角處底漆施工質(zhì)量,本文分析了產(chǎn)生噴涂缺陷的原因,并從工具改進(jìn)、質(zhì)檢優(yōu)化、結(jié)構(gòu)宣貫等方面針對(duì)性的改進(jìn)工藝難點(diǎn),使回修數(shù)量降低83%,大幅提高了車輛內(nèi)腔及邊角處的底漆施工質(zhì)量。
分析造成噴涂缺陷的原因,繪制原因魚刺圖,針對(duì)性的提出解決辦法,通過目視檢測驗(yàn)證噴涂完整性,通過對(duì)比試驗(yàn)分析試驗(yàn)前回修活的改善效率,驗(yàn)證改善措施的可行性。
圖1 噴涂不嚴(yán)密缺陷位置分布圖
如圖1 所示,通過對(duì)缺陷部位的統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),缺陷常發(fā)生在滑槽、橫梁空腔、風(fēng)道表面,以滑槽占比最高,以上部位產(chǎn)生噴涂不嚴(yán)密的區(qū)域主要為內(nèi)腔邊緣,表現(xiàn)為邊緣僅有少量漆霧附著,通過強(qiáng)光手電仍能看到表面金屬光澤,無法形成完整的漆膜。
3.2.1 結(jié)構(gòu)限制。目前產(chǎn)生噴涂不嚴(yán)密的部位均為腔體結(jié)構(gòu),腔體內(nèi)部三面均有鋁型材阻擋,結(jié)構(gòu)形貌如圖2 所示。僅下部開口處有施工空間,因結(jié)構(gòu)原因,僅靠噴涂泵外部霧化噴涂難以覆蓋整個(gè)內(nèi)腔,且由于腔體內(nèi)部被阻擋,施工人員在不借助強(qiáng)光手電等工具條件下難以發(fā)現(xiàn)噴涂缺陷。
圖2 噴涂不嚴(yán)密結(jié)構(gòu)限制示意圖
3.2.2 施工工具限制。目前底漆噴涂所使用的高壓無氣噴涂泵所配備的噴嘴過大,無法探入至車底滑槽、車內(nèi)風(fēng)道等結(jié)構(gòu)的內(nèi)部進(jìn)行施工,且霧化方向單一,無法對(duì)空腔內(nèi)部進(jìn)行全面噴涂。對(duì)于噴涂缺陷位置的回修,施工人員針對(duì)內(nèi)腔結(jié)構(gòu),只能使用毛刷、彎把刷等工具進(jìn)行找補(bǔ),由于車下施工空間小,滑槽等部位內(nèi)腔結(jié)構(gòu)復(fù)雜,使用以上工具也難以刷涂全面。
3.2.3 質(zhì)量檢測的限制。由于腔體內(nèi)部被阻擋,施工人員借助現(xiàn)有工具無法觀察到盲點(diǎn)位置,在不借助其他工具條件下難以發(fā)現(xiàn)噴涂缺陷。
綜上可知,底漆噴涂不嚴(yán)密原因魚刺圖如圖3 所示。
圖3 底漆噴涂不嚴(yán)密原因魚刺圖
3.3.1 施工工具的改進(jìn)。為解決高壓無氣噴涂泵噴嘴無法深入至空腔內(nèi)部施工,導(dǎo)致空腔內(nèi)部、邊角處噴涂不嚴(yán)密的問題,對(duì)噴嘴進(jìn)行改進(jìn),最終確定了空腔噴涂專用噴槍。內(nèi)腔噴涂專用噴槍噴嘴呈細(xì)長狀,可探入空腔內(nèi)部進(jìn)行噴涂施工,且噴嘴出料孔在前后方向均有分布,可確保對(duì)空腔各部位沿噴嘴四周及前后均能霧化。通過該工具運(yùn)用,可以保障空腔內(nèi)部等結(jié)構(gòu)阻擋部位也可以噴涂嚴(yán)密全面。
3.3.2 質(zhì)檢工具的改進(jìn)。為確保噴涂后施工人員可以進(jìn)行檢測。施工人員配合使用強(qiáng)光手電,內(nèi)窺鏡等檢測工具,及時(shí)對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行檢查確認(rèn),對(duì)于少量的遺漏之處可以及時(shí)修復(fù),提高質(zhì)量檢驗(yàn)的效率和準(zhǔn)確性。
3.3.3 施工結(jié)構(gòu)的明確。對(duì)于新進(jìn)車型,在施工前對(duì)車內(nèi)、車底滑槽,風(fēng)道等結(jié)構(gòu)阻擋部位進(jìn)行確認(rèn),并向所有施工人員進(jìn)行宣貫,確保施工人員在噴涂時(shí)對(duì)需要重點(diǎn)找補(bǔ)部位掌握清晰、全面。
圖4 試驗(yàn)前后噴涂不嚴(yán)密類回修活比對(duì)圖
如圖4,通過試驗(yàn)前后對(duì)比發(fā)現(xiàn),空腔內(nèi)部底漆噴涂不嚴(yán)密現(xiàn)象基本得到了控制。此類質(zhì)量問題基本不再出現(xiàn),回修活降低率達(dá)到了預(yù)設(shè)定的目標(biāo),底漆工序產(chǎn)生噴涂不嚴(yán)密類回修活降低了83%。通過空腔噴涂專用噴槍的應(yīng)用,檢測工具及方法的更新,重點(diǎn)噴涂部位梳理、宣貫以及作業(yè)流程優(yōu)化等措施,車底滑槽噴涂質(zhì)量得到極大的提升。
4.1 因結(jié)構(gòu)原因,腔體內(nèi)部三面均有鋁型材阻擋,腔體內(nèi)部被阻擋,僅靠現(xiàn)有噴涂泵噴嘴霧化方向難以覆蓋全面,同時(shí)施工人員在不借助強(qiáng)光手電等工具條件下難以發(fā)現(xiàn)噴涂缺陷,是造成噴涂不嚴(yán)密缺陷的主要原因。
4.2 根據(jù)產(chǎn)生缺陷的原因,針對(duì)性的改進(jìn)噴嘴結(jié)構(gòu),內(nèi)腔噴涂專用噴槍出料孔在前后方向均有分布,可確保對(duì)空腔各部位沿噴嘴四周及前后均能霧化,噴涂后配合使用強(qiáng)光手電和內(nèi)窺鏡改進(jìn)質(zhì)量檢測的可達(dá)性,同時(shí)對(duì)特殊結(jié)構(gòu)部位進(jìn)行強(qiáng)化宣貫,提高內(nèi)腔結(jié)構(gòu)的噴涂質(zhì)量意識(shí)。
4.3 通過改善,本次回修活數(shù)量大幅下降,回修數(shù)量下降83%,順利解決了車輛車底、車內(nèi)空腔結(jié)構(gòu)內(nèi)部底漆噴涂不嚴(yán)密的質(zhì)量問題,降低了此類邊角、空腔處的縫隙腐蝕隱患,提升了底漆噴涂的整體質(zhì)量。