盧學蕾,楊德倫
(馬鋼股份公司制造部 安徽馬鞍山 243002)
熱軋酸洗板表面出現(xiàn)氧化鐵皮缺陷,且難以消除。為了消除或改善該缺陷,初步在實驗室分析抑制劑對鋼板的表面改善效果,再進一步將抑制劑應用到酸洗生產線以驗證工業(yè)使用效果。從而明確了添加抑制劑可改善氧化鐵皮,并固化了工藝要求。
在馬鋼技術中心家電板研究所實驗室進行了熱軋鋼板模擬酸洗實驗,驗證抑制劑對熱軋鋼板酸洗的作用和鈍化劑對漂洗的作用,具體實驗方案和實驗結果如下。
實驗采用馬鋼加磷強化鋼M170P1和高牌號硅鋼的熱軋鋼板,酸液濃度為17%,酸液溫度為75℃,模擬酸洗產線酸液濃度和溫度,驗證抑制劑對熱軋鋼板酸洗的作用和鈍化劑對漂洗的作用,具體實驗設備,見表1。實驗方案,見表2。實驗流程:酒精清洗→稱重→酸洗→漂洗→水清洗→熱風吹干→稱重→袋裝封樣。
表1 實驗設備與材料
表2 實驗方案及結果
實驗室分析結果:表2為熱軋鋼板模擬酸洗實驗結果,可以看出,在本次實驗條件下,M170P1熱軋試樣在未添加抑制劑時酸洗后的失重率約為1.2%,在添加抑制劑時酸洗后的失重率約為0.5%;高牌號硅鋼熱軋試樣在未添加抑制劑時酸洗后的失重率約為1.4%,在添加抑制劑時酸洗后的失重率約為0.3%。
模擬酸洗生產現(xiàn)場停機實驗中,經過20 min酸洗的結果顯示,M170P1熱軋試樣在未添加抑制劑時酸洗后的失重率約為13.3%,在添加抑制劑時酸洗后的失重率約為2.1%。
對M170P1熱軋試樣在相同酸液或漂洗液相同酸洗時間的情況下,分別進行未添加抑制劑和添加抑制劑酸洗的實驗,觀察酸洗后的宏觀形貌,可以看出,未添加抑制劑時,酸洗后的表面顏色發(fā)暗;添加抑制劑時,酸洗后的表面顏色發(fā)亮均勻。觀察漂洗后的漂洗液,可以看出,未添加抑制劑時,漂洗液顏色淺,瓶底殘渣少;添加抑制劑時,漂洗液顏色深,瓶底殘渣多,說明添加抑制劑酸洗后的漂洗效果更好。
進一步分析可以看出,酸洗板面發(fā)暗后,表面粗糙度變大,同時影響漂洗效果,導致板面容易較多的殘留物(Fe2+、Cl-和H+),對軋機工序和乳化液系統(tǒng)造成不良影響,嚴重時直接影響軋后板面質量。
對高牌號硅鋼熱軋試樣在相同酸液或漂洗液相同酸洗時間的情況下,分別進行未添加抑制劑酸洗和添加抑制劑酸洗的實驗,觀察酸洗后的宏觀形貌,可以看出,未添加抑制劑時,酸洗后的表面顏色不均勻,產生過酸洗;添加抑制劑時,酸洗后的表面顏色相對均勻,沒有過酸洗。
對M170P1熱軋試樣分別在未添加抑制劑和添加抑制劑的酸液中酸洗20 min清洗后的宏觀形貌。從實驗結果可以看出,未添加抑制劑時,酸洗后的表面顏色發(fā)暗;而添加抑制劑時,酸洗后的表面顏色發(fā)亮。
觀察M170P1熱軋試樣在模擬停機實驗過程表現(xiàn),未添加抑制劑時反應劇烈,表面泡沫較多;添加抑制劑時反應相對平穩(wěn),表面泡沫很少。觀察未添加抑制劑和添加抑制劑的酸液試驗后的顏色,可以看出,未添加抑制劑的酸液顏色渾濁,添加抑制劑的酸液顏色相對清澈。
在本次實驗條件下,M170P1熱軋試樣在未添加抑制劑時酸洗后的失重率約為1.2%,在添加抑制劑時酸洗后的失重率約為0.5%。未添加抑制劑時,酸洗后的表面顏色發(fā)暗;添加抑制劑時,酸洗后的表面顏色發(fā)亮均勻。
硅鋼熱軋試樣在未添加抑制劑時酸洗后的失重率約為1.4%,在添加抑制劑時酸洗后的失重率約為0.3%。未添加抑制劑時,酸洗后的表面顏色不均勻,產生過酸洗;添加抑制劑時,酸洗后的表面顏色相對均勻,沒有過酸洗。
模擬酸洗生產現(xiàn)場停機實驗中,經過20 min酸洗的結果顯示,M170P1熱軋試樣在未添加抑制劑時酸洗后的失重率約為13.3%,在添加抑制劑時酸洗后的失重率約為2.1%。未添加抑制劑時反應劇烈,表面泡沫較多;添加抑制劑時反應相對平穩(wěn),表面泡沫很少。未添加抑制劑時,漂洗液顏色淺,瓶底殘渣少;添加抑制劑時,漂洗液顏色深,瓶底殘渣多,說明酸洗后的漂洗效果更好。未添加抑制劑的酸液顏色渾濁,添加抑制劑的酸液顏色相對清澈。
根據(jù)實驗室分析結果,表明抑制劑對酸洗表面有較大的改善,因此,決定在酸洗線上正式投入抑制劑的試生產。試驗使用IB45型號的抑制劑(生產產家為北京路寶利,屬進口產品),使用量為2 t,合計1800 l,除了初始化量為150 l、連續(xù)添加量1450 l,剩余200升為抑制劑儲罐底部殘留量,抑制劑濃度為千分之一。總添加比例相當于三個循環(huán)系統(tǒng)總酸容量的0.12%,1#、2#、3#酸循環(huán)系統(tǒng)添加的具體量分別為500 l、600 l、700 l;首次添加后按每小時添加一次的方式對3#酸儲罐進行生產連續(xù)添加,添加比例按3#酸循環(huán)系統(tǒng)補酸量的0.12%進行。試驗耗時198小時,期間1680酸洗機組生產產量為49755 t。生產鋼種包括含磷鋼、低合金高強、雙相鋼、汽車外板等,由于大多鋼種的表面質量改善情況。因氧化鐵皮缺陷改判比例大幅度下降約80%。
新酸濃度按32%進行計算,損失新酸約99.77 t,根據(jù)試驗期間帶鋼產量49755 kg/t,噸鋼消耗新酸2.0 kg/t;采用同樣方法計算2018年噸鋼新酸酸耗為2.52 kg/t,對比可知采用進口IB45抑制劑后新酸酸耗降低,降低幅度為0.52 kg/t,見表3。
表3 酸系統(tǒng)數(shù)據(jù)
試驗期間從酸軋線回廢酸量為1194 m3,廢酸中Fe的平均濃度為120.2 g/l,鐵損為143.76 t,根據(jù)試驗期間帶鋼產量49755 t折算成噸鋼成材率損失為0.289%;采用同樣方法計算2016年全年噸鋼酸洗成材率損失為0.306%,對比可知采用進口IB45抑制劑后酸洗成材率損失降低,降低幅度為0.017%。根據(jù)上述試驗結果,制定了酸洗須添加IB45抑制劑的工藝制度。
通過實驗室分析抑制劑對帶鋼表面的改善效果和現(xiàn)場開展優(yōu)化試驗,添加抑制劑(型號:IB45,濃度為千分之一)對帶鋼表面的氧化鐵皮具有改善作用,而且酸洗鐵損和酸耗指標均有一定比例的下降。
為改善帶鋼表面氧化鐵皮缺陷,制定了酸洗須添抑制劑的工藝制度。