俞謝華,吳發(fā)洪,余光明
(浙江巨化股份有限公司硫酸廠,浙江衢州 324004)
浙江巨化股份有限公司(以下簡稱巨化公司)硫酸廠360 kt/a硫鐵礦制酸裝置采用一轉(zhuǎn)一吸制酸工藝。因SO2轉(zhuǎn)化率較低,未轉(zhuǎn)化的二氧化硫氣體含量較高,對(duì)尾氣處理系統(tǒng)沖擊較大。為確保煙囪排放達(dá)標(biāo),該硫酸廠在2016年對(duì)尾氣脫硫系統(tǒng)進(jìn)行工藝改造,原氨法脫硫工藝改為離子液法脫硫工藝。改造后,尾氣脫硫裝置運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)生成硫磺和鈉鹽堵塞換熱器等問題,對(duì)裝置正常生產(chǎn)造成了極大影響。技術(shù)人員對(duì)脫硫反應(yīng)原理進(jìn)行研究,通過對(duì)工藝、設(shè)備和操作方法進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),實(shí)現(xiàn)了離子液法尾氣脫硫裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。
離子液脫硫工藝采用的脫硫劑是以無機(jī)陰離子、有機(jī)陽離子為主,添加少量抗氧化劑、活化劑、緩蝕劑組成的脫硫劑[1]。該脫硫劑對(duì)二氧化硫氣體具有良好的吸收和解吸能力,其化學(xué)反應(yīng)方程式如下:
上式中R代表脫硫劑。式(3)為可逆反應(yīng),低溫下反應(yīng)從左向右進(jìn)行,高溫下反應(yīng)從右向左進(jìn)行。離子液循環(huán)吸收法正是在低溫下吸收二氧化硫,高溫下將脫硫劑中二氧化硫再生出來,從而脫除和回收煙氣中二氧化硫[2]。
1)脫硫系統(tǒng)。脫硫系統(tǒng)主要包括脫硫塔及配套的內(nèi)部構(gòu)件、富液泵、貧液泵、回收泵、貧富液換熱器、貧液冷卻器等。硫酸尾氣經(jīng)超重力機(jī)一級(jí)脫硫后,進(jìn)入脫硫塔。尾氣先進(jìn)入脫硫塔下部,與從脫硫塔上部進(jìn)入的脫硫貧液逆流接觸,氣體中的二氧化硫被脫除。未被吸收的凈化氣進(jìn)入脫硫塔上部溶劑回收段,經(jīng)回收液回收夾帶的溶液后,從塔頂引出,送至煙囪放空。脫硫塔分為2段,底部為二氧化硫脫除區(qū),上部為溶液回收區(qū),兩段為一體結(jié)構(gòu)。
2)再生系統(tǒng)。吸收SO2后的溶液(富液)通過富液泵分別送至高壓貧富液換熱器和低壓貧富液換熱器,經(jīng)過高壓貧富液換熱器的富液溫度升至約100 ℃進(jìn)入高壓再生塔,被高壓再生塔中的氣提蒸汽加熱至約118 ℃;經(jīng)過低壓貧富液換熱器的富液溫度升至約88 ℃進(jìn)入低壓再生塔,被低壓再生塔中的氣提蒸汽加熱至100 ℃以上。在高壓/低壓再生塔內(nèi),富液與逆流的再生蒸汽在填料表面進(jìn)行SO2的再生反應(yīng),再生出的SO2隨蒸汽流向塔頂,其中高壓再生塔采用0.55 MPa蒸汽提供熱量,低壓再生塔采用高壓再生塔產(chǎn)出的高壓再生氣提供熱量。高壓/低壓再生塔再生出的SO2飽和氣體均進(jìn)入各自的再生氣冷凝器,將SO2氣體溫度降低到約40 ℃后再分別送往各自的氣液分離器,液體回各自的再生塔,以保持水平衡,成品氣送至硫酸干燥塔或二氧化硫液化工序。
尾氣脫硫裝置工藝流程見圖1。
圖1 尾氣脫硫裝置工藝流程
尾氣脫硫裝置運(yùn)行不長時(shí)間就出現(xiàn)問題。尾氣脫硫裝置解吸出的二氧化硫一部分干燥后返回硫酸裝置,另一部分生產(chǎn)液體二氧化硫。因進(jìn)入脫硫裝置的煙氣中含少量三氧化硫,在脫硫過程中SO2-4與陽離子結(jié)合生成穩(wěn)定的硫酸鹽。該類鹽不能通過加熱再生的方式進(jìn)行分離,只能通過離子交換的方式去除。技術(shù)人員采用NaOH中的OH-置換SO42-,將鈉離子帶入離子液中。隨時(shí)間延長鈉離子含量逐步升高,在溫度降低或溶液蒸發(fā)時(shí)鈉鹽析出,造成換熱器、脫硫塔堵塞等問題,影響裝置穩(wěn)定運(yùn)行。由于離子液pH值不能穩(wěn)定控制,系統(tǒng)中硫酸根離子含量較高,脫硫裝置在運(yùn)行中存在硫磺結(jié)晶堵塞換熱器的問題。再生系統(tǒng)的貧富液換熱器頻繁出現(xiàn)硫磺堵塞,清理后只能運(yùn)行6~7 h,造成裝置無法穩(wěn)定運(yùn)行。離子液中陽離子含量下降明顯,離子液消耗增加。試運(yùn)行期間額外補(bǔ)充離子液14 t(離子液質(zhì)量分?jǐn)?shù)按50%計(jì)),消耗離子液200 kg/d,按此計(jì)算消耗離子液70 t/a,遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)指標(biāo)10 t/a的耗量。
1)結(jié)晶物質(zhì)堵塞換熱器和脫硫塔,裝置頻繁停車檢修。
2)制酸裝置為一轉(zhuǎn)一吸工藝,SO2轉(zhuǎn)化率較低,進(jìn)尾氣脫硫裝置的煙氣中ρ(SO2)≥13 g/m3,導(dǎo)致運(yùn)行過程中脫硫液pH值下降。特別是剛開車期間,煙氣ρ(SO2)最高達(dá)到30 g/m3,脫硫液pH值最低達(dá)到2.7。
3)富液在低壓再生塔內(nèi)停留時(shí)間約2 h,受開車初期轉(zhuǎn)化率低的影響,再生塔開車后頻繁結(jié)晶。
4)大煙囪帶液現(xiàn)象嚴(yán)重,煙囪底部有飄雨現(xiàn)象,同時(shí)煙囪冷凝液中的陽離子(R)質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高,達(dá)到3%。
5)受歧化反應(yīng)影響,隨著反應(yīng)的進(jìn)行,系統(tǒng)中硫酸根離子含量升高,pH值下降。
為解決硫磺堵塞設(shè)備問題,技術(shù)人員在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了小試,驗(yàn)證了SO32-離子生成硫磺的歧化反應(yīng),并得出脫硫液pH值-反應(yīng)溫度-停留時(shí)間三者的關(guān)系,見表1。
表1 歧化反應(yīng)中脫硫液pH值-反應(yīng)溫度-停留時(shí)間的關(guān)系
對(duì)離子液脫硫裝置的工藝流程和運(yùn)行過程進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)過程中由于熱平衡的需要,低壓再生塔進(jìn)液流量為高壓再生塔15%,富液在低壓再生塔內(nèi)的停留時(shí)間約2 h,具備了歧化反應(yīng)的時(shí)間條件。開車期間由于尾氣中二氧化硫含量高,脫硫液pH值在3.5~4.0(最低達(dá)到2.7),加上再生反應(yīng)溫度在100 ℃以上,具備了歧化反應(yīng)pH值條件。為控制脫硫液中歧化反應(yīng)的進(jìn)行,對(duì)裝置工藝流程進(jìn)行優(yōu)化,取消低壓再生塔。優(yōu)化后尾氣脫硫裝置工藝流程見圖2
圖2 優(yōu)化后尾氣脫硫裝置工藝流程
投運(yùn)以來,該裝置一直利用冬季氣溫較低的因素將離子液放入結(jié)晶罐中進(jìn)行結(jié)晶除鈉鹽。隨著運(yùn)行時(shí)間的延長,脫硫液中鈉鹽含量越來越高,利用氣溫因素除鈉鹽已不能滿足生產(chǎn)需求。離子液中鈉鹽主要為硫酸鈉和亞硫酸鈉,離子液中硫酸鈉和亞硫酸鈉溶解度與溫度變化關(guān)系見表2。
表2 離子液中鈉鹽溶解度與溫度變化關(guān)系
為徹底解決鈉鹽問題,技術(shù)人員采用冷凍結(jié)晶的方式去除脫硫液鈉鹽,設(shè)計(jì)了1套間歇式運(yùn)行的冷凍脫鹽裝置。該脫鹽裝置采用液氨蒸發(fā)制冷的方式獲取冷源,脫鹽裝置溫度控制在0~5 ℃運(yùn)行,蒸發(fā)壓力為0.2~0.3 MPa,冷卻介質(zhì)最低運(yùn)行溫度為-15 ℃。采用容積1 m3結(jié)晶罐,通過夾套換熱進(jìn)行降溫,貧液泵出口配置1條DN50管線到結(jié)晶罐內(nèi)。結(jié)晶后的溶液由氣動(dòng)泵抽回離子液地下槽,析出的鈉鹽通過加入少量尾氣蒸汽冷凝水溶解后排放至污水環(huán)形溝內(nèi),通過清污分流泵送至硫酸污水系統(tǒng)處理后,再送入污水處理廠。
該裝置為環(huán)保裝置輔助設(shè)施,以間隙性手動(dòng)操作為主,不增加傳動(dòng)設(shè)備,在運(yùn)行過程中只需要少量壓縮空氣及冷凝水,基本不增加運(yùn)行成本。正常運(yùn)行后可穩(wěn)定脫硫裝置的運(yùn)行,避免因離子液鹽含量高,影響硫酸裝置正常運(yùn)行。
由于氣氨、液氨均與合成氨裝置制冷系統(tǒng)相連,該脫鹽裝置需控制好液氨的液位。液位高時(shí)液氨會(huì)進(jìn)入氣氨系統(tǒng),影響合成氨裝置氨壓縮機(jī)的正常運(yùn)行。液位低時(shí)冷凍脫鹽裝置溫度不達(dá)標(biāo),不具備脫鹽效果。液位控制正常時(shí),每天能完成3罐脫硫液的結(jié)晶處理。該脫鹽裝置的持續(xù)運(yùn)行,使脫硫液鈉鹽含量得到改善,脫硫裝置再未發(fā)生結(jié)晶堵塞問題。
1)原始開車時(shí),制酸裝置轉(zhuǎn)化器一、二段催化劑床層溫度升到420 ℃以上,四段催化劑床層溫度升到380 ℃以上,確保開車過程中二氧化硫轉(zhuǎn)化率達(dá)標(biāo)。
2)開車過程中控制好系統(tǒng)負(fù)荷,確保生產(chǎn)負(fù)荷平穩(wěn)上升。
3)開車過程中嚴(yán)格控制脫硫液pH值大于或等于4.0,若pH值下降,補(bǔ)充新鮮離子液進(jìn)行調(diào)整。
4)增加脫硫塔回收段循環(huán)量可控制煙氣帶液量,提高回收段脫鹽水循環(huán)量(≥100 m3/h),煙囪冷凝液中陽離子質(zhì)量分?jǐn)?shù)降至0.3%以下。
5)在脫硫塔出口管道和煙囪底部增加冷凝液回收管,使冷凝液回用于離子液系統(tǒng),降低離子液損耗。
改造后該脫硫裝置運(yùn)行平穩(wěn),通過優(yōu)化控制工藝指標(biāo),解決了上述脫硫裝置的堵塞問題。運(yùn)行期間,排放氣體ρ(SO2)<300 mg/m3,最低達(dá)到50 mg/m3以下。離子液耗量為10 t/a,達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
離子液脫硫裝置操作彈性大且運(yùn)行穩(wěn)定,確保了一轉(zhuǎn)一吸制酸工藝的尾氣SO2排放達(dá)標(biāo)。同時(shí),回收的高濃度二氧化硫氣體既可直接生產(chǎn)液體二氧化硫產(chǎn)品,也可回用于硫酸裝置轉(zhuǎn)化工序,增加了吸收過程中的SO3濃度,有利于氯磺酸和w(H2SO4)105%硫酸的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,為生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品創(chuàng)造了條件。