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      化學熱洗處理含油污泥工程現(xiàn)狀及發(fā)展

      2020-07-20 08:36:52馮英明
      油氣田環(huán)境保護 2020年3期
      關鍵詞:熱化學流化離心機

      馮英明

      (中國昆侖工程有限公司)

      0 引 言

      含油污泥是油田開發(fā)、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的主要固體廢物之一,需進行減量化、無害化以及資源化處理。因為一是含油污泥被列為危險廢物(HW08),難以降解,若處置不善,將對周邊環(huán)境乃至人類健康造成危害;二是依據(jù)2018年1月1日實施的《中華人民共和國環(huán)境保護稅法》,企業(yè)將承擔1 000元/t的環(huán)境保護稅,增加了經(jīng)濟負擔;三是含油污泥中含有一定量的原油,若不進行回收處理,將造成資源浪費[1-3]。

      “十一五”“十二五”期間,中國石油所屬油田建設了多座工業(yè)化含油污泥處理站,采用的技術以篩選流化—熱化學清洗—離心脫水工藝居多,例如A油田已建的11座含油污泥處理站,B油田規(guī)劃中及已建的6座含油污泥處理站以及C油田已建的含油污泥處理站均采用此工藝。

      1 工藝原理

      含油污泥的篩選流化—熱化學清洗—離心脫水處理技術以物理手段為主、化學方法為輔,主要處理工藝流程見圖1。

      圖1 篩選流化—熱化學清洗—離心脫水工藝流程

      主體工藝如下[4]:

      1)含油污泥篩選流化。該環(huán)節(jié)是處理含油污泥的關鍵,主要是去除含油污泥中的大塊物料,并通過回摻熱水實現(xiàn)含油污泥的流態(tài)化同時對其提溫,去除其中>5 mm的固體顆粒,保證后續(xù)處理的順利進行。

      2)含油污泥的熱化學清洗?;瘜W清洗罐的作用是對流化含油污泥進一步加熱、攪拌、勻化,并加入清洗劑、破乳劑提高處理效果,使油、泥充分分離,油、水充分破乳,再通過沉降、溢流,最大限度地回收分離出的油,提高后續(xù)離心的處理效果。

      3)含油污泥的離心處理。經(jīng)熱化學清洗后的含油污泥通過離心機進行固液分離,分離出的固體(含油率可達2%以下)輸送到含油污泥堆放場,分離出的液體進入油水分離裝置進一步處理。在離心機進口投加絮凝劑,以提高固液分離效率。

      2 油田處理現(xiàn)狀

      2.1 A油田

      A油田2009年采用篩選流化—熱化學清洗—離心脫水處理工藝建成首座含油污泥處理站。該站的主體設備為引進設備,通過該站的運行摸索,從降低投資和滿足含油污泥無害化處理的角度出發(fā),A油田不斷對引進設備進行技術改進,在遵循主體工藝不變的前提下,逐步實現(xiàn)工藝設備的國產(chǎn)化,改進局部工藝,優(yōu)化調(diào)整工藝參數(shù),并在陸續(xù)建設的幾個含油污泥處理站實施應用,A油田含油污泥處理站建設情況見表1。

      表1 A油田含油污泥處理站建設情況

      采用“篩選流化—熱化學清洗—離心脫水”處理工藝,A油田已建成含油污泥處理能力105 m3/h,總計11座工業(yè)化站場。

      設計處理指標:處理后含油污泥中石油類≤2%,滿足DB 23/T 1413—2010《油田含油污泥綜合利用污染控制標準》中規(guī)定的指標[5],可用于鋪路、墊井場。

      從近年運行情況來看,已建的含油污泥處理站運行穩(wěn)定且處理達標;但隨著聚合物驅(qū)、三元復合驅(qū)等三次采油的推廣,化學驅(qū)含油污泥產(chǎn)量逐年增加,由于含油污泥中含有大量的聚合物,致使含油污泥的性質(zhì)發(fā)生很大變化,含油污泥黏度增大、結塊嚴重等;已建含油污泥處理站表現(xiàn)出了極大的不適應性,主要存在以下問題。

      ①含油污泥處理站實際處理量與設計規(guī)模相差較大,處理后含油污泥難以達標;

      ②離心機液壓站輸出功率增大,運行故障較多,嚴重時堵塞離心機,需經(jīng)常停產(chǎn)檢修;

      ③處理后的泥質(zhì)不均勻,呈絮狀塊體,晾曬后達不到疏松狀態(tài),不宜直接用于鋪墊井場。

      化學驅(qū)含油污泥處理后狀態(tài)見圖2。

      圖2 化學驅(qū)含油污泥處理后狀態(tài)

      以2017年為例,A油田全年實際處理含油污泥24.1萬t,不到設計能力(47.31萬m3/a)的50%。致使油田每年剩余大半含油污泥得不到處理。為了解決這部分含油污泥的出路,減少暫存量,油田主要采取兩種方式。

      1)一是繼續(xù)給采油廠配備(建設)含油污泥處理站,從而增加了建設投資成本。例如,根據(jù)一廠含油污泥年產(chǎn)生量情況,2010年建設了1座15 m3/h(年處理能力近60 000 m3)含油污泥處理站,但近幾年實際處理能力平均約20 000 m3/a;為了解決一廠年剩余含油污泥問題,2015年油田申請環(huán)保專項資金又設計建設了1座15 m3/h的含油污泥處理站。

      2)二是委托具有危廢處理資質(zhì)的企業(yè)進行處理,從而增加了處理成本。

      2.2 B油田

      B油田采用篩選流化—熱化學清洗—離心脫水工藝分別在4個采油廠,規(guī)劃、建設了總計6座含油污泥處理站,累計處理能力34 500 m3/a,B油田含油污泥處理站規(guī)劃建設情況見表2。

      表2 B油田含油污泥處理站規(guī)劃建設情況

      設計處理指標:處理后含油污泥中石油類≤1%,滿足DB 61/T 1025—2016《含油污泥處置利用控制限值》中規(guī)定的指標[6],可用于鋪路、墊井場。

      從已投運含油污泥處理站運行效果來看,主要存在以下問題。

      1)運行效果不穩(wěn)定,來料含油量較高時,不能保證處理效果的穩(wěn)定達標;

      2)處理成本較高,藥劑投加量大,藥劑運行成本為600~700元/m3;

      3)針對已建但環(huán)評一直未批復的處理站,原因如下:當?shù)厥…h(huán)保評估中心專家依據(jù)油田已投運站前幾年的實際處理及運行情況,認為篩選流化—熱化學清洗—離心脫水工藝不能實現(xiàn)穩(wěn)定達到石油類≤1%的指標要求,要求對已建站進行工藝完善,以確保穩(wěn)定達標處理。

      根據(jù)省環(huán)保要求及建議,B油田規(guī)劃在已建篩選流化—熱化學清洗—離心脫水工藝基礎上,后續(xù)增加焚燒、熱解等深度處理單元,以確保穩(wěn)定達到石油類≤1%的目標。

      隨著近幾年環(huán)保要求的日益嚴格及監(jiān)管力度的加大,上述通過利用深度處理技術確保處理后含油污泥中含油量<2%(或1%)目標的理念,正逐步在各大油田推廣,近兩年各油田委托第三方進行含油污泥處理時,對處理后指標的要求已由以往一直執(zhí)行的2%提升至3‰。

      2.3 C油田

      2012年,C油田某采油廠采用篩選流化—熱化學清洗—離心脫水工藝建設了1座含油污泥處理站,設計處理能力2萬t/a,未能實現(xiàn)穩(wěn)定達標處理,目前正在進行技術改造。

      C油田含油污泥處理站的上料及篩選系統(tǒng)見圖3。

      圖3 C油田含油污泥處理站的上料及篩選系統(tǒng)

      從近幾年的運行效果來看,主要存在以下問題:

      1)實際年處理能力僅為8 000 t左右,不能穩(wěn)定達標,這是處理站存在的主要問題;

      2)來料復雜,摻雜了許多絲袋等雜物,致使上料篩選系統(tǒng)運行受阻,人工清理的作業(yè)方式效率低,影響后續(xù)機械裝置的生產(chǎn)效率;

      3)由于項目地處戈壁灘,來料含砂量較高,已建工藝及配套設備對物料性質(zhì)極不適應,致使運行期間離心機頻繁故障,損壞而停機;

      4)由于屬地水質(zhì)礦化度較高、氯離子含量較高,致使工藝設備及管道腐蝕嚴重,現(xiàn)場跑料、泄漏頻繁;

      5)處理成本較高,藥劑投加量大、藥劑成本為600~700元/m3。

      3 原因分析及建議

      3.1 原因分析

      針對采用篩選流化—熱化學清洗—離心脫水工藝建設含油污泥處理站出現(xiàn)的不能穩(wěn)定運行、處理效率低、運行成本高、達標困難等問題,分析原因主要有以下兩點:

      1)在進行含油污泥處理站設計前,缺少對處理物料性質(zhì)全面而充分的認識,設計參數(shù)的確定不符合實際,導致建成后含油污泥處理站的運行及處理效果難以達到設計要求。如A油田后續(xù)在化學驅(qū)采油廠(含油污泥中聚合物含量較高)建設的幾座處理站仍在延用非含聚油泥(含有聚合物的含油污泥)站場的設計參數(shù),對含油污泥含聚合物后物料黏度、處理難度的變化沒有引起注意及重視,致使含油污泥處理站在運行中出現(xiàn)了摻水量高、處理負荷低、離心機故障率高等問題;同樣,C油田對來料中含砂高認識不夠,設計中對高含砂含油污泥對工藝運行、設備帶來的影響預估不足,致使實際運行中出現(xiàn)了問題。

      2)除了上述沒有針對物料性質(zhì)設計工藝及參數(shù)之外,設計上也缺少針對性藥劑及設備的篩選。針對篩選流化—熱化學清洗—離心脫水工藝,高效、適用的藥劑對于工藝的有效運行至關重要,同時也是運行成本高低的決定因素;適用的配套設備也是工藝正常運行及有效處理的重要保障??v觀油田已建含油污泥處理站,篩選流化預處理系統(tǒng)配套的設備幾乎都是格柵+轉(zhuǎn)鼓篩分,對于含有大量編織袋、大石頭等組成復雜的物料,暴露出了處理效率低、人工勞動強度大、影響后續(xù)處理等問題;離心脫水系統(tǒng)配套設備幾乎都是德國產(chǎn)hiller離心機,對于含聚、較黏含油污泥以及高含砂含油污泥,暴露出了堵塞、損壞、停機、故障率高等諸多不適應性。

      3.2 措施及建議

      針對上述3個油田已建含油污泥處理站存在的問題,提出以下兩種解決方案。

      1)一是針對篩選流化—熱化學清洗—離心脫水處理工藝,開發(fā)高效、自動化程度高的預處理篩選設備;引入超聲波、電磁等技術以增加原熱洗設備的油、泥分離效率;開發(fā)高效含油污泥處理生物制劑,以降低藥劑處理成本;依據(jù)物料特性選用適宜的固液分離技術及設備。

      2)二是依托已建含油污泥處理站配套后續(xù)電化學、生物或熱解等深度處理工藝及技術,將已建工藝作為預處理段,優(yōu)化工藝處理參數(shù),實現(xiàn)已建含油污泥處理站的高效、穩(wěn)定達標運行。

      4 結束語

      隨著國家日益嚴格的環(huán)保要求及固廢低碳化處理的發(fā)展趨勢,含油污泥處置工程的建設將朝著高效、穩(wěn)定、低成本以及高指標處理的方向發(fā)展。

      一是針對已建含油污泥處理站,降本、穩(wěn)定處理以及提標等改造將是未來一段時間內(nèi)亟需解決的問題。

      基于已建含油污泥處理站開展低成本、高效、穩(wěn)定達標處理的降本、增效的技術改造,提高已建站的處理負荷、降低處理成本、實現(xiàn)穩(wěn)定運行;既節(jié)省因需繼續(xù)建站的投資費用,又能節(jié)省大量因外委處理而發(fā)生的費用。

      此外,在國家環(huán)保要求及監(jiān)管日趨嚴格的形勢下,篩選—熱清—離心脫水工藝逐漸成為實現(xiàn)含油污泥高標準(例如石油類≤3‰)處理的一種預處理手段;據(jù)此,基于已建站的提標改造將是未來幾年切實可行的做法。

      二是針對規(guī)劃待建的含油污泥處理站,依據(jù)更高的處理指標、更嚴格的建設及管理標準,確定可行、合理的處理技術及運行管理模式。

      為滿足國家環(huán)保要求,油田將愈來愈重視含油污泥的深度處理。注重設計前全面充分地了解物料性質(zhì),制定切實可行、低消耗高回收(能源)的技術路線,配套實用、故障率低、自動化程度高、操控簡便的設備,將是高標準含油污泥處理工程化站場設計及建設的要求及方向。

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