李旺 曾廣樂 張蕊
摘 要:某型發(fā)動(dòng)機(jī)在外場(chǎng)使用過程中出現(xiàn)了尾噴管嚴(yán)重冒煙問題,在整機(jī)檢查、驗(yàn)證試車和分解檢查的基礎(chǔ)上,結(jié)合發(fā)動(dòng)機(jī)通風(fēng)系統(tǒng)原理進(jìn)行了冒煙問題原因分析。確定原因?yàn)橹行睦瓧U內(nèi)部積碳脫落堵塞回油濾網(wǎng),導(dǎo)致積聚的滑油從封嚴(yán)裝置泄漏至發(fā)動(dòng)機(jī)流道內(nèi),引起尾噴管冒煙。針對(duì)問題原因,提出了兩個(gè)改進(jìn)措施,經(jīng)試驗(yàn)及使用驗(yàn)證,措施有效,冒煙問題得到解決。
關(guān)鍵詞:發(fā)動(dòng)機(jī);尾噴管冒煙;通風(fēng)系統(tǒng)
1 問題描述
2019年6月,某型發(fā)動(dòng)機(jī)配裝飛機(jī)在外場(chǎng)進(jìn)行地面開車時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)尾噴管有濃煙冒出?,F(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)B腔回油濾積碳嚴(yán)重。問題發(fā)生時(shí),該發(fā)動(dòng)機(jī)已累計(jì)工作600余小時(shí)。
2 廠內(nèi)整機(jī)檢查和驗(yàn)證試車情況
2.1整機(jī)檢查
發(fā)動(dòng)機(jī)返廠后,整機(jī)分解前檢查滑油泵各級(jí)回油濾網(wǎng),除B腔回油濾網(wǎng)上收集大量片狀積碳(見圖1)外,其余濾網(wǎng)均無異常;整機(jī)狀態(tài)下檢查B腔、C腔外觀無漏油痕跡。
2.2 驗(yàn)證試車
發(fā)動(dòng)機(jī)返廠后,未排放滑油箱內(nèi)的滑油,仍使用外場(chǎng)帶回的滑油進(jìn)行驗(yàn)證試車,試車前清除B腔回油濾網(wǎng)積碳。整個(gè)試車過程中,發(fā)動(dòng)機(jī)工作正常,無尾噴管冒煙現(xiàn)象,滑油消耗量在限制值范圍內(nèi)。
3 分解檢查情況
3.1 分解檢查
分解檢查發(fā)動(dòng)機(jī)燃?xì)鉁u輪軸承座無異常,外表面無積碳現(xiàn)象,檢查動(dòng)力渦輪軸承座無異常,外表面無積碳現(xiàn)象。
燃?xì)鉁u輪轉(zhuǎn)子表面無油跡。
檢查中心拉桿,發(fā)現(xiàn)其內(nèi)部有積碳,部分呈片狀起皮狀態(tài),如圖2所示。
3.2 計(jì)量檢查
對(duì)動(dòng)力渦輪軸承座、燃?xì)鉁u輪軸承座等相關(guān)零件進(jìn)行尺寸精密計(jì)量,結(jié)果無異常。
3.3 理化分析
對(duì)收集到的積碳進(jìn)行了理化分析。收集物呈黑色,表面光亮,尺寸約1mm×1mm至4mm×4mm不等,形狀不規(guī)則,經(jīng)紅外光譜、能譜、碳硫分析,收集物主要成分為碳,為酯類油的碳化物。
4 發(fā)動(dòng)機(jī)通風(fēng)系統(tǒng)及中心拉桿內(nèi)通風(fēng)簡(jiǎn)介
4.1 通風(fēng)系統(tǒng)工作原理
通風(fēng)系統(tǒng)是發(fā)動(dòng)機(jī)滑油系統(tǒng)的重要組成部分,對(duì)于維持軸承腔的封嚴(yán)壓差,保證封嚴(yán)裝置正常工作,防止腔內(nèi)滑油(油氣)外泄具有重要作用[1]。通風(fēng)系統(tǒng)常見形式有:節(jié)流式通風(fēng)系統(tǒng)、自由式通風(fēng)系統(tǒng)和軸心式通風(fēng)系統(tǒng)[2]。
如圖3所示,該型發(fā)動(dòng)機(jī)通風(fēng)系統(tǒng)為軸心式通風(fēng)系統(tǒng),油氣分離過程和系統(tǒng)的通風(fēng)均融于部件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
各腔室的通風(fēng)如下:
A腔的油氣進(jìn)入動(dòng)力渦輪軸和測(cè)扭基準(zhǔn)軸間的環(huán)形槽,油被分離回到油池,分離后的油氣向后流動(dòng),經(jīng)動(dòng)力后蓋板上的孔排出。
B腔的油氣進(jìn)入中心拉桿和動(dòng)力渦輪軸間的環(huán)形槽,油被分離回到油池,油氣向前流動(dòng)至A腔,參與A腔的通風(fēng)。
C腔的油氣通過測(cè)扭基準(zhǔn)軸和通氣管間的通道進(jìn)入基準(zhǔn)軸內(nèi)孔,油分離后通過毛細(xì)孔至C腔,殘留的油沉積在蓋板,被回油泵抽回,油氣從發(fā)動(dòng)機(jī)尾部排出。
滑油箱和附件機(jī)匣腔的油氣進(jìn)入A腔,參與A腔通風(fēng)。
4.2 中心拉桿內(nèi)通風(fēng)簡(jiǎn)介
發(fā)動(dòng)機(jī)中心拉桿內(nèi)通風(fēng)設(shè)計(jì)示意圖見圖4,B腔油氣進(jìn)入動(dòng)力渦輪軸和中心拉桿形成的環(huán)形通道,在旋轉(zhuǎn)離心力的作用下進(jìn)行油氣分離,油氣中含有的滑油通過甩油凸臺(tái)分離后匯集在中心拉桿對(duì)應(yīng)位置的環(huán)形槽中,然后通過中心拉桿上4-Φ4mm的小孔進(jìn)入燃?xì)鉁u輪盤軸頸上對(duì)應(yīng)的環(huán)形槽中,再通過與環(huán)形槽相連的4個(gè)排油槽回到B軸承腔?;氐紹軸承腔的滑油被甩到軸承腔壁面上,最后匯集到軸承腔下方通過回油管路回到滑油箱進(jìn)行滑油循環(huán)。中心拉桿內(nèi)環(huán)進(jìn)口處的螺紋除了在安裝時(shí)施加預(yù)緊力外,另外一個(gè)作用是螺旋趕油,可將離心力作用下甩到中心拉桿內(nèi)環(huán)進(jìn)口處內(nèi)壁上的滑油驅(qū)趕回B軸承腔。
5 冒煙原因分析
由于中心拉桿內(nèi)環(huán)面存在凹槽,在發(fā)動(dòng)機(jī)大狀態(tài)工作過程中,通風(fēng)系統(tǒng)的油氣在凹槽內(nèi)聚集,高溫條件下產(chǎn)生積碳,在積碳厚度、粘結(jié)力、壁面粗糙度、發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng)等多種因素的復(fù)雜作用下,積碳偶發(fā)性脫落,在發(fā)動(dòng)機(jī)冷運(yùn)轉(zhuǎn)和起動(dòng)階段,由于B腔回油泵的抽吸作用,碳?jí)K進(jìn)入B腔,隨滑油一起被抽到B腔回油濾網(wǎng)處聚集,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致回油不暢,引起滑油在B腔積聚后從封嚴(yán)裝置處泄漏至發(fā)動(dòng)機(jī)流道內(nèi),導(dǎo)致尾噴管嚴(yán)重冒煙。
6 設(shè)計(jì)改進(jìn)及驗(yàn)證情況
6.1 改進(jìn)措施
為解決中心拉桿積碳問題,在該型發(fā)動(dòng)機(jī)改進(jìn)項(xiàng)目中進(jìn)行了相應(yīng)優(yōu)化。采取了以下改進(jìn)措施:
6.1.1 防止中心拉桿內(nèi)表面積油
如圖5所示,去除中心拉桿在渦輪盤下方對(duì)應(yīng)的位置的凹的內(nèi)環(huán)面,保持中心拉桿內(nèi)表面平直無積油處。
6.1.2 增加B腔油氣分離裝置
如圖6所示,利用中心拉桿上的壓緊螺母和動(dòng)力渦輪軸上的轉(zhuǎn)動(dòng)體內(nèi)環(huán),在B腔內(nèi)部,中心拉桿與動(dòng)力渦輪軸形成的通道進(jìn)口處設(shè)置較高效的離心式油氣分離結(jié)構(gòu),盡可能減少滑油進(jìn)入中心拉桿內(nèi)部。
(1)中心拉桿上的壓緊螺母上設(shè)置2排24×φ1mm的通氣孔,通氣孔底部分別設(shè)置鍋形收油槽,利用離心力進(jìn)行油氣初步分離;
(2)內(nèi)環(huán)上設(shè)置梯形螺紋,將油氣往油池方向驅(qū)趕,減少滑油進(jìn)入中心拉桿內(nèi)部。
與改進(jìn)前比較,B腔油氣設(shè)置了兩級(jí)分離裝置,并且加裝的油氣分離裝置分離效果更高,從定性上分析,改進(jìn)后的油氣分離效果應(yīng)遠(yuǎn)高于改進(jìn)前;另一方面,由于中心拉桿內(nèi)表面平直無積油處,可從根本上解決中心拉桿積碳的問題。
6.2 驗(yàn)證情況
落實(shí)改進(jìn)措施的該臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)在廠內(nèi)試車情況良好,整個(gè)試車過程中,發(fā)動(dòng)機(jī)工作正常,無尾噴管冒煙現(xiàn)象,滑油消耗量在限制值范圍內(nèi)。
同時(shí),中心拉桿積碳導(dǎo)致冒煙問題的改進(jìn)措施在該型發(fā)動(dòng)機(jī)改進(jìn)項(xiàng)目中進(jìn)行了貫徹,落實(shí)了改進(jìn)措施的發(fā)動(dòng)機(jī)在廠內(nèi)首翻期持久試車及外場(chǎng)使用中均未出現(xiàn)此類冒煙問題,使用情況良好。發(fā)動(dòng)機(jī)分解檢查情況較好,中心拉桿內(nèi)積碳僅為薄皮狀,極大的改善了積碳情況,問題得到有效解決。
7 結(jié)論
該發(fā)動(dòng)機(jī)在工作中中心拉桿內(nèi)產(chǎn)生嚴(yán)重積碳,發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)階段,積碳脫落后被回油泵抽吸聚集在回油濾網(wǎng)上,其脫落原因與積碳厚度、粘結(jié)力、壁面粗糙度、發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng)等多種因素有關(guān)?;赜蜑V網(wǎng)堵塞后,導(dǎo)致B軸承腔回油不暢,從而引起B(yǎng)軸承腔積油,積聚的滑油從軸承腔封嚴(yán)處泄漏到主流道中導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)尾噴管冒煙。
采取的防止中心拉桿內(nèi)表面積油、增加B腔油氣分離裝置等措施,可以有效改善中心拉桿內(nèi)積碳情況,解決尾噴管冒煙問題。
參考文獻(xiàn)
[1] 馬枚.航空發(fā)動(dòng)機(jī)軸心通風(fēng)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)演變及分析[J].燃?xì)鉁u輪與研究,1994(4):23-30.
[2] 曾廣樂.航空發(fā)動(dòng)機(jī)滑油通風(fēng)系統(tǒng)研究[D].南京:南京航空航天大學(xué),2014.