黃永章 ,馮榮軒,朱禮明,孟海龍,蔣 瑛,李 希,付國維
(1.川慶鉆探工程有限公司鉆采工程技術(shù)研究院,陜西西安 710018;2.低滲透油氣田勘探開發(fā)國家工程實驗室,陜西西安 710018;3.西北大學(xué),陜西西安 710127;4.中國石油長慶油田分公司第六采氣廠,陜西西安 710018;5.中國石油長慶油田分公司第三采氣廠,陜西西安 710018)
氣田砂面探測普查結(jié)果顯示部分氣井有不同程度的井底積砂,其中有些井射孔段已經(jīng)部分或全部被砂體掩埋嚴(yán)重,此外壓裂破膠殘余液隨后期生產(chǎn)會陸續(xù)從儲層滲出進入井筒,多組分體系泡排劑、緩蝕劑在井下高溫、高壓的環(huán)境中易發(fā)生一系列物理化學(xué)變化,致使黏度增加,綜合表現(xiàn)砂液混合臟物堵塞井筒,影響氣井產(chǎn)能的發(fā)揮甚至關(guān)停[1]。因此,沖砂沖洗解堵效果是實現(xiàn)氣井復(fù)產(chǎn)的關(guān)鍵。
井筒內(nèi)混合臟物在清理過程中存在以下技術(shù)難度:
(1)目前氣井井內(nèi)完井管柱大致分為直井多層分段機械工具、多級水力噴射工具及裸眼分段工具,產(chǎn)層段附件的鉆具結(jié)構(gòu)相對關(guān)油管較復(fù)雜,且鉆具位置可能存在砂卡,導(dǎo)致起鉆另下沖砂鉆具難度較大,且成本高,存在一定的井控風(fēng)險;
(2)地層壓力系數(shù)較低,井內(nèi)不能建立沖洗循環(huán),且沖洗過程地層漏失易造成儲層二次污染;
(3)井內(nèi)有節(jié)流器或壓裂鋼球,撈砂工具很難進入預(yù)定位置,撈砂作業(yè)難度大。
基于以上難點,采用連續(xù)油管帶壓開展氣井沖砂沖洗解堵具有不動原管柱、施工高效快捷、對地層傷害小等技術(shù)優(yōu)勢。
采用連續(xù)油管沖砂的方式主要有以下幾種: 正沖(洗)、反沖(洗)、正正沖(洗)和正反沖(洗)(見圖1)??紤]井筒內(nèi)鉆具結(jié)構(gòu)和反沖砂子易積在地面連續(xù)油管管盤內(nèi),優(yōu)選正沖沖砂方式。
氣井沖砂對沖砂介質(zhì)的要求是要具有一定的黏度,以保證有良好的攜砂能力,而且不能傷害儲層。連續(xù)油管沖砂介質(zhì)主要有三種:活性水、泡沫、高黏液體和氣體組合(見表1)。從保護地層角度出發(fā),沖砂介質(zhì)優(yōu)選為沖砂膠液與氮氣組合[2]。
2.3.1 施工最低排量 沖砂時,為了使沖砂液將砂粒帶至地面,沖砂液在井內(nèi)的上升速度必須大于最大直徑砂粒的自由沉降速度,這個速度為攜砂液臨界速度[3]:
式中:Vc-沖砂時攜砂液臨界速度,m/s;d-砂粒直徑,mm;ρs-砂粒密度,kg/m3;ρ1-攜砂液密度,kg/m3。
施工所需的最低排量(見表2)為:
式中:Qmin-沖砂要求的最低排量,m3/s;A-沖砂液上返流動截面積,m2。
2.3.2 摩阻計算 連續(xù)油管沖洗施工的摩阻來自于連續(xù)油管和環(huán)形空間內(nèi)[4]。氣田直井沖砂井的油管內(nèi)徑為62 mm。采用的連續(xù)油管外徑為38.10 mm,內(nèi)徑為29.2 mm,長度約5 000 m,最大承受壓力35 MPa。在給定泵注排量下,計算攜砂液在連續(xù)油管及環(huán)形空間的摩阻梯度(見表3)為:
圖1 沖砂方式
表1 不同沖砂介質(zhì)的特點
表2 不同尺寸油管施工最低排量
式中:P-壓力梯度,Pa;λ-沿程阻力系數(shù);V-沖砂液流速,m/s;d-管路直徑,m;ρ-沖砂液密度。
表3 38.1 mm 連續(xù)油管排量與摩阻的關(guān)系
2.3.3 井口最大壓力計算 對需要沖砂井的井深、井底壓力等數(shù)據(jù)核實,根據(jù)連續(xù)油管摩阻梯度,可以預(yù)測不同施工排量下的井口壓力,當(dāng)液柱完全充滿連續(xù)油管時,井口最大壓力為26.97 MPa,小于井口防噴盒密封件試壓強度值35 MPa。因此,只要在施工排量低于0.4 m3/min,都可以滿足施工條件(見表4)。
2.3.4 連續(xù)油管膠液+氮氣循環(huán)頂替+交替注入工藝通過連續(xù)油管與油管建立起沖砂液的循環(huán)通道,保持井筒內(nèi)液柱壓力小于地層壓力。在作業(yè)過程中,采用注入氮氣循環(huán)頂替,若井口未返出沖砂膠液,繼續(xù)泵注液氮,直至井口返出膠液砂,再繼續(xù)交替注入提高沖砂沖洗解堵效率(見圖2)。
圖2 氮氣+膠液循環(huán)+交替注入原理
表4 38.1 mm 連續(xù)油管排量與井口壓力的關(guān)系
表5 連續(xù)油管沖洗沖砂措施實施情況
圖3 連續(xù)油管沖砂砂橋前移
針對氣田因井筒出砂、出異物而關(guān)停的5 口井開展連續(xù)油管沖洗沖砂措施,其中,水平井3 口,直井2口,現(xiàn)場施工成功率100 %,實施后均恢復(fù)正常生產(chǎn)(見表5)。
以蘇東BH2 井為例分析連續(xù)油管沖砂沖洗解堵作業(yè)過程。
該井井內(nèi)留有114.3 mm(P110)油管394 根,8 段裸眼壓裂鉆具(斯倫貝謝)一套,井內(nèi)無節(jié)流器,因井筒出砂關(guān)井停產(chǎn)。連續(xù)油管沖砂沖洗作業(yè)過程如下:
(1)第一階段:探砂面,清水不能建立循環(huán)。連續(xù)油管下至井深3 605 m 遇阻,加壓2 t,探2 次未通過,起連續(xù)油管至井深3 400.0 m,泵注清水,泵壓29.2 MPa~33.1 MPa,排量200 L/min~230 L/min,入井清水60.0 m3,無返出,點火不燃。
(2)第二階段:繼續(xù)嘗試下放連續(xù)油管,兩次遇阻位置靠前54 m、20 m。下連續(xù)油管至井深3 551.0 m 遇阻,加壓2 t~3 t,探3 次未通過,上提連續(xù)油管至井深3 531.0 m 試下放4 次未通過,上提連續(xù)油管至井深3 400.0 m,上下活動連續(xù)油管泵注清水,泵壓30.8 MPa~34.2 MPa,排量200 L/min~230 L/min,入井清水60.0 m3,無返出,點火不燃。值得注意的是連續(xù)油管在下放、上提、循環(huán)形成攪動砂橋?qū)е掠鲎栉恢贸霈F(xiàn)逐步靠前的現(xiàn)象(見圖3)。
(3)第三階段:采用氮氣混合邊下邊沖。連續(xù)油管再次下至井深3 380.0 m 再次靠前遇阻,探3 次未通過,上提連續(xù)油管至井深3 100.0 m,采用氮氣混合邊下邊沖。分別沖過井深3 300 m、3 450 m、3 555 m,出砂1.2 m3和60 m3液體后解堵成功。
(1)沖砂沖洗作業(yè)試驗表明,連續(xù)油管膠液+氮氣循環(huán)頂替+交替注入工藝是可行的。
(2)該工藝作業(yè)效率高,對地層傷害較小,能有效清除井底積砂,對低壓氣井沖砂作業(yè)有一定的指導(dǎo)作用。