韓世海
(山西西山煤電集團(tuán)西曲礦選煤廠,山西 古交 030200)
山西中部某礦井配套建設(shè)的選煤廠年設(shè)計(jì)洗選能力為300萬(wàn)t,選煤系統(tǒng)采用重介質(zhì)旋流器結(jié)合浮選回收分選工藝。進(jìn)入到選煤廠分選系統(tǒng)中的原煤雖然經(jīng)過(guò)準(zhǔn)備車(chē)間預(yù)先處理,但是仍存在塊度較大的矸石,粒度主要分布在50~150mm間。些塊度較大的矸石若直接進(jìn)入到重介質(zhì)旋流器、溜槽等分選設(shè)備中,會(huì)增加設(shè)備的摩擦程度,增加故障發(fā)生率,降低設(shè)備使用壽命,同時(shí)若不能及時(shí)對(duì)磨損嚴(yán)重的設(shè)備進(jìn)行更換,勢(shì)必會(huì)引起現(xiàn)場(chǎng)跑冒滴漏現(xiàn)象,影響煤炭洗選效率[1~2]。
該選煤廠經(jīng)過(guò)分析探討,決定采用重介淺槽機(jī)先對(duì)原煤中的大塊煤炭以及矸石等進(jìn)行處理,確保進(jìn)入到后續(xù)的重介質(zhì)旋流器內(nèi)的矸石塊度保持在50mm以下,取得較好應(yīng)用效果。重介淺槽機(jī)在選煤廠應(yīng)用過(guò)程中也表現(xiàn)出一些問(wèn)題,文中針對(duì)重介淺槽機(jī)使用過(guò)程中問(wèn)題進(jìn)行分析,并有針對(duì)性的提出改進(jìn)措施,以期為重介淺槽機(jī)在選煤廠應(yīng)用過(guò)程中的故障診斷以及維護(hù)提供一些經(jīng)驗(yàn)借鑒。
重介淺槽分選機(jī)機(jī)構(gòu)組成主要由槽體、驅(qū)動(dòng)裝置(驅(qū)動(dòng)電機(jī)、減速器)、鏈條傳送裝置、刮板鏈及刮板、頭輪及尾輪、上升介質(zhì)漏斗、槽體、底板等,具體結(jié)構(gòu)如圖1所示。分選機(jī)底板運(yùn)動(dòng)狀態(tài)可以具體分為三個(gè)部分,水平運(yùn)輸段、起弧段以及爬坡段[3]。
圖1 重介淺槽分選機(jī)結(jié)構(gòu)組成
原煤中不同成分的物料在重介懸浮液會(huì)按照密度差異而出現(xiàn)分層,密度較懸浮液大的物料會(huì)率先下沉至淺槽底部,通過(guò)刮板輸送機(jī)運(yùn)輸至淺槽以外;密度較輕的物料與重介懸浮液一起通過(guò)淺槽尾端的排料口排出[4]。
經(jīng)過(guò)準(zhǔn)備車(chē)間預(yù)先處理后的塊度在50mm以上的原煤通過(guò)入料口進(jìn)入到淺槽分選機(jī)重介懸浮液中,絕大部分懸浮液(槽內(nèi)懸浮液總量80~90%)攜帶密度較輕的物料(精煤)從淺槽分選機(jī)尾端排料口排出;小部分懸浮液(占槽內(nèi)懸浮液總量10%~20%)從入料側(cè)入,并經(jīng)過(guò)布料箱限制及反擊作用下,全寬、均勻的進(jìn)入到分選槽內(nèi),從而形成上升流,保證分選機(jī)內(nèi)懸浮液上部水平流穩(wěn)定。懸浮的精煤在水平流作用下勻速的排料端溢出至塊煤脫介篩,密度較大的矸石通過(guò)底部刮板輸送機(jī)運(yùn)輸抬升作用至塊矸脫介篩[5~7]。
重介淺槽分選篩可以實(shí)現(xiàn)對(duì)塊度在50~150mm塊煤浮選,處理能力大,工藝流程及系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,自動(dòng)化控制程度高,塊煤分選率可以達(dá)到99.8%以上,矸石中攜帶的原煤量在0.11%以內(nèi)[8]。在懸浮液擋板作用下淺槽底部運(yùn)輸矸石的刮板輸送機(jī)運(yùn)行對(duì)懸浮液水平流影響很小,有助于確保懸浮液密度穩(wěn)定,提高分選效率[9]。
采用的重介淺槽分選機(jī)參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 重介分選機(jī)參數(shù)
1)懸浮液密度高于設(shè)定值。主要原因是由于制動(dòng)補(bǔ)水閥故障,從而不能自動(dòng)動(dòng)作;清水管理出現(xiàn)堵篩;清水泵出現(xiàn)故障導(dǎo)致運(yùn)行不正常。
2)懸浮液密度低于設(shè)定值。主要原因是由于分流閥故障從而不能動(dòng)作;磁選機(jī)入料端出現(xiàn)故障,密度較低的稀介質(zhì)流入至合介筒;分流管出現(xiàn)堵塞;分選機(jī)脫介篩篩板出現(xiàn)較大磨損,引起塊度較大物料混如到合格介質(zhì)內(nèi);介質(zhì)筒內(nèi)懸浮液液位過(guò)低。
3)上升流、水平流流動(dòng)波動(dòng)。主要原因是由于上升流管路或者水平流管路出現(xiàn)堵塞;液流調(diào)節(jié)閥控制信號(hào)受到外界干擾顯著出現(xiàn)控制誤差,節(jié)流閥損壞因而不能動(dòng)作;懸浮液介質(zhì)筒內(nèi)液體液位過(guò)低,在35%以下;液流流量過(guò)低或者是分布不均衡。
1)刮板鏈出現(xiàn)斷鏈、卡鏈。主要原因是分選機(jī)槽體下部下沉的矸石塊體過(guò)大,引起刮板出現(xiàn)卡堵;刮板輸送機(jī)使用時(shí)間過(guò)長(zhǎng),設(shè)備磨耗嚴(yán)重,部分鏈條出現(xiàn)脫落;槽體側(cè)向擋板縫隙過(guò)大,出現(xiàn)卡矸現(xiàn)象,造成刮板運(yùn)行時(shí)的阻力過(guò)大;鏈條與刮板簡(jiǎn)單額聯(lián)接板變形,部分聯(lián)接插銷(xiāo)脫落;鏈條出現(xiàn)錯(cuò)齒拉斜以及刮板被拉彎;刮板機(jī)驅(qū)動(dòng)鏈輪齒磨損嚴(yán)重,不能給刮板鏈運(yùn)行提供可靠動(dòng)力;刮板鏈尾輪張緊裝置故障,導(dǎo)致刮板鏈松弛度過(guò)大,垂度過(guò)高;鏈輪軸承故障導(dǎo)致刮板鏈出現(xiàn)跳現(xiàn)象。
2)驅(qū)動(dòng)裝置故障(電機(jī)、減速器等異響、高溫等)。主要原因是采用的潤(rùn)滑油油品差、油量低、供油管路出現(xiàn)堵塞;軸承使用時(shí)限過(guò)長(zhǎng),磨耗嚴(yán)重,軸瓦間隙過(guò)大或者過(guò)緊;減速器磨耗嚴(yán)重,尼龍銷(xiāo)故障;傳動(dòng)帶張緊度不合適,過(guò)松或者過(guò)緊;供電電路電壓波動(dòng)異常。
進(jìn)入到重介淺槽分選機(jī)內(nèi)的原煤中時(shí)常伴隨有硬度及韌度較大的鐵器、鋼絲繩、電纜皮以及皮帶扣等,容易在刮板、鏈輪以及鏈條上纏繞,造成刮板鏈出現(xiàn)斷鏈、跳鏈故障,嚴(yán)重時(shí)出現(xiàn)卡、堵事故,影響分選機(jī)正常運(yùn)行。因此,在從準(zhǔn)備車(chē)間預(yù)先處理后的原煤進(jìn)入到分選機(jī)之前,在入料口位置安裝除鐵裝置,避免鐵質(zhì)配件進(jìn)入到分選機(jī)懸浮液內(nèi)。
1)失速保護(hù)裝置誤動(dòng)作。失速保護(hù)開(kāi)關(guān)出現(xiàn)損壞;失速檢測(cè)開(kāi)關(guān)探頭與檢測(cè)片間不平行;檢測(cè)片上部粘附有絕緣雜質(zhì)或者出現(xiàn)斷裂。
2)變頻器過(guò)電保護(hù)動(dòng)作。主要原因是驅(qū)動(dòng)電機(jī)或者供電電纜出現(xiàn)短路;逆變器模塊出現(xiàn)損壞;驅(qū)動(dòng)電機(jī)轉(zhuǎn)矩值過(guò)低;機(jī)械部件出現(xiàn)卡堵。
針對(duì)上述存在的主要問(wèn)題,該選煤廠新購(gòu)置兩臺(tái)破碎機(jī)提高大塊矸石破碎能力,雖然在一定程度上減少了由于進(jìn)入到重介分選機(jī)選煤塊率過(guò)大問(wèn)題,但是由于破碎后的產(chǎn)生的片狀矸石增加,導(dǎo)致刮板鏈與淺槽底板間的卡阻現(xiàn)象增加,設(shè)備故障時(shí)間有所增加,從以往的2h/月提升至10h/月,給重介分選機(jī)正常使用帶來(lái)其他的不利影響。
1)安裝傾斜擋板。片狀矸石進(jìn)入到托架下方時(shí)較容易引起刮板運(yùn)輸事故,主要是由于托架依靠滑道運(yùn)行,因此只需采取措施避免矸石落入到托架旁即可。因此在給料溜槽位置加裝一個(gè)厚度在8mm,寬度400mm傾斜擋板,使得掉落的矸石下落至傾斜擋板上,減少矸石與托架間的接觸幾率。
2)控制刮板與底板間間距。為了減少刮板與底板間間距,避免刮板與底板間隙在運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)較大變化,在刮板輸送機(jī)起弧段、爬坡段分別在底板上加裝一定厚度耐磨層,降低刮板與底板間隙,如圖2所示。在刮板輸送機(jī)整個(gè)起弧段范圍內(nèi)加裝厚度在14mm的耐磨層,在爬坡段范圍內(nèi)加裝厚度在16mm的耐摩層,從而使得刮板輸送機(jī)運(yùn)行時(shí)刮板與底板間間隙從原來(lái)的18mm-42mm-34mm,改造成現(xiàn)在的18mm-28mm-18mm。在刮板輸送機(jī)運(yùn)行過(guò)程中,減少矸石刮板與底板間數(shù)量,從而降低刮板輸送機(jī)故障。
圖2 刮板輸送機(jī)刮板與底板間狀態(tài)狀態(tài)關(guān)系
3)加裝斷鏈保護(hù)裝置。現(xiàn)采用的失速保護(hù)裝置存在一定的弊端,主要是單鏈出現(xiàn)斷裂時(shí),失速保護(hù)裝置不能及時(shí)動(dòng)作,極有可能導(dǎo)致事故擴(kuò)大。因此,在刮板輸送機(jī)上安裝一個(gè)新型斷鏈保護(hù)裝置,在刮板機(jī)頭輪距離刮板鏈30mm位置處安裝兩個(gè)接近開(kāi)關(guān),對(duì)刮板鏈進(jìn)行監(jiān)測(cè)。采用的接近開(kāi)關(guān)使用常閉接點(diǎn),監(jiān)測(cè)有效距離為15mm,并將接近開(kāi)關(guān)串聯(lián)連接后接入到控制回路中。接近開(kāi)關(guān)上有指示燈,接通電源后基金開(kāi)關(guān)指示等亮,斷開(kāi)電源后指示燈熄滅,便于對(duì)故障進(jìn)行排查,具體安裝的斷鏈保護(hù)裝置結(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖3 斷鏈保護(hù)裝置結(jié)構(gòu)組成示意圖
對(duì)改造后的重介淺槽分選機(jī)運(yùn)行效果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,經(jīng)過(guò)改造后,重介淺槽分選機(jī)刮板鏈出現(xiàn)鏈條與底板間的卡鏈故障顯著降低,月故障維修時(shí)間降低時(shí)1h/月以下,重介淺槽分選機(jī)運(yùn)行效率顯著提升。從改造至現(xiàn)在,重介淺槽分選機(jī)已經(jīng)平穩(wěn)運(yùn)行超過(guò)6個(gè)月期間仍未發(fā)生過(guò)斷軸、聯(lián)軸器聯(lián)軸螺栓故障、驅(qū)動(dòng)裝置故障等,達(dá)到了提高重介淺槽分選機(jī)運(yùn)行效率,降低生產(chǎn)投入目的。
改造后的重介淺槽分選機(jī)每月可以增加設(shè)備工作時(shí)間5h以上,按照300萬(wàn)t/a洗選能力,選煤廠增加的洗選能力為12t/h,每年可增加洗選量為720t,精煤價(jià)格按照1000元/t,可以為選煤廠增加72萬(wàn)元/a效益。通過(guò)一些系列的改造,提升了刮板輸送機(jī)刮板鏈?zhǔn)褂脮r(shí)限,降低了刮板機(jī)鏈條故障發(fā)生率,不僅降低了工作人員勞動(dòng)強(qiáng)度,而且還可以有效降低材料使用量,預(yù)計(jì)每年可以降低材料投入50萬(wàn)元。通過(guò)優(yōu)化改造,可以增加選煤廠經(jīng)濟(jì)效益122萬(wàn)元/a
在對(duì)重介淺槽機(jī)結(jié)構(gòu)組成進(jìn)行闡述基礎(chǔ)上,對(duì)其運(yùn)行過(guò)程中的常見(jiàn)故障類(lèi)型進(jìn)行分析。針對(duì)重介淺槽機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中介質(zhì)損失、卡雜物、刮板鏈與底板卡矸石等問(wèn)題,提出在運(yùn)行滑道上加裝厚度8mm、寬度400mm傾斜擋板,在刮板機(jī)起弧段及爬坡段墊加耐磨擋板,將失速保護(hù)裝置改造成斷鏈保護(hù)裝置等改造方案,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用取得較好效果,有效提升了重介淺槽機(jī)運(yùn)行效率,降低了設(shè)備材料投入,在一定程度上提升了選煤廠經(jīng)濟(jì)效益。