摘 要:以某鍋爐安裝工程為例,闡述了鍋爐整體水壓試驗方案,根據(jù)水壓試驗中所存在的缺陷,提出了相應(yīng)的改進措施。
關(guān)鍵詞:鍋爐;水壓試驗;減溫水調(diào)節(jié)閥
0 引言
電廠鍋爐是涉及安全生產(chǎn)的特種設(shè)備,隨著我國電力企業(yè)節(jié)能增效戰(zhàn)略的實施,優(yōu)化鍋爐運行能效成為了電力企業(yè)優(yōu)化生產(chǎn)的重要內(nèi)容。鍋爐整體水壓試驗是鍋爐投入運行的關(guān)鍵環(huán)節(jié),也是檢驗鍋爐安裝質(zhì)量的最后步驟。因此,結(jié)合水壓試驗結(jié)果,及時調(diào)整鍋爐運行參數(shù),對于保證電力企業(yè)的安全生產(chǎn)具有重要的現(xiàn)實意義。
1 工程概述
某熱力發(fā)電廠共安裝了3臺蒸發(fā)量72.3 t/h的自然循環(huán)余熱鍋爐,鍋爐采用獨立鋼構(gòu)架,由柱、梁、頂板等部件組成,高45 760 mm,長28 000 mm,寬16 000 mm。鍋爐本體由鍋筒(含內(nèi)部裝置)、水管系統(tǒng)、上升管系統(tǒng)、下降管系統(tǒng)、屏式蒸發(fā)器、一/二級蒸發(fā)管束、過熱器系統(tǒng)(含減溫器系統(tǒng))、省煤器系統(tǒng)、一次風(fēng)蒸汽加熱空氣預(yù)熱器系統(tǒng)、吊掛系統(tǒng)、汽水管路系統(tǒng)、給水系統(tǒng)、鋼結(jié)構(gòu)、平臺扶梯、剛性梁、導(dǎo)向裝置、膨脹系統(tǒng)、密封系統(tǒng)、門類雜件、熱工儀表等組成。
鍋爐水壓試驗范圍包括給水進口到蒸汽出口的所有受熱面承壓部件,即省煤器、鍋筒、水冷壁、蒸發(fā)管屏、空氣預(yù)熱器蒸汽側(cè)加熱管、過熱器和鍋爐范圍內(nèi)的管道及附件等。水壓試驗應(yīng)在環(huán)境溫度5 ℃以上進行,若低于此溫度,則必須采取可靠的防寒措施。水壓試驗用水為經(jīng)過處理的除鹽水或軟化水。上水速度應(yīng)緩慢,上水溫度一般為20~70 ℃。鍋筒工作壓力為4.4 MPa,水壓試驗壓力取鍋筒工作壓力的1.25倍,即4.4×1.25=5.5 MPa。
2 鍋爐整體水壓試驗步驟
2.1? ? 風(fēng)壓試驗
風(fēng)壓試驗是水壓試驗前的重要檢查手段,其目的是檢查試壓范圍內(nèi)的管子、閥門、焊口在較低壓力(≤0.3 MPa)狀態(tài)下的強度及泄漏情況。由于使用的介質(zhì)是空氣,隨時可以進行降壓處理,既省時又經(jīng)濟。其具體步驟為:(1)按照鍋爐整體水壓試驗臨時管路示意圖,檢查臨時系統(tǒng)的管道是否安裝完好。(2)風(fēng)壓試驗前,檢查如下閥門開關(guān)狀態(tài):1)水壓臨時系統(tǒng)上閥門#1、#2、#3關(guān)閉;閥門#4、#5開啟;2)水冷壁、下降管、省煤器等下部集箱的排污一次門、二次門全部開啟;3)汽包水位計、平衡容器、緊急放水、省煤器再循環(huán)管一次門、二次門全部開啟;4)汽包取樣、加藥和連排一次門開啟,二次門關(guān)閉;5)汽包壓力表一次門、二次門開啟,其他熱工測點閥門全部關(guān)閉;6)爐頂放空閥一次門開啟,二次門關(guān)閉;7)過熱器系統(tǒng)的疏水一次門開啟,二次門關(guān)閉;8)其他閥門全部關(guān)閉。(3)開啟空壓機,對系統(tǒng)進行風(fēng)壓試驗。(4)當(dāng)汽包頂部的壓力表壓力達到0.3 MPa時,對系統(tǒng)進行檢查,如發(fā)現(xiàn)泄漏應(yīng)做好標(biāo)記和記錄,待停機泄壓后再處理。處理完畢并經(jīng)檢查合格后再繼續(xù)做風(fēng)壓試驗檢查,直至發(fā)現(xiàn)沒有泄漏為止,風(fēng)壓試驗才算結(jié)束。(5)關(guān)閉臨時壓縮空氣管路上的閥門#5,打開爐頂放空氣二次門,對系統(tǒng)降壓。
2.2? ? 水壓試驗
水壓試驗步驟為:
(1)鍋爐上水。打開上水閥門#1,給臨時水箱補水,上水過程中注意保證水箱最低水位,防止水泵空轉(zhuǎn);打開爐頂放空閥門二次門,打開上水閥門#2,啟動上水泵,開始上水;當(dāng)鍋爐頂部一個放空閥流出水一段時間,并確認不出空氣后,關(guān)閉該放空閥二次門;當(dāng)所有放空閥流出水,確認不出空氣,并全部關(guān)閉放空閥二次門后,說明鍋爐系統(tǒng)基本充滿水,此時關(guān)閉閥門#2,停上水泵,停止上水;觀察系統(tǒng)有無泄漏之處,如有應(yīng)做好記錄并報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),以便決定是否需處理。
(2)鍋爐升壓。首先開啟閥門#1,給升壓水箱注水,將閥門#5前壓縮空氣膠管解開,做好升壓準備。其次開啟閥門#3、#4,啟動電動試壓泵,開始加壓。再次通過開啟閥門#5,將升壓速度控制在<0.3 MPa/min以下。當(dāng)壓力升至水壓試驗壓力10%即0.55 MPa時,關(guān)閉閥門#4,停泵停止升壓。檢查有無滲漏及其他異?,F(xiàn)象。如未發(fā)現(xiàn),可繼續(xù)升壓;否則應(yīng)處理好后再升壓。最后當(dāng)壓力升至汽包工作壓力,即4.4 MPa時,關(guān)閉閥門#4,停泵停止升壓。檢查有無滲漏或其他異常情況,如未發(fā)現(xiàn),關(guān)閉汽包水位計、平衡容器一次、二次閥門隔離后,繼續(xù)升壓至試驗壓力,即5.5 MPa,否則應(yīng)待處理好后再升壓。緩慢開啟爐頂連通管放空門,把壓力降至4.4 MPa時,進行全面檢查。同樣做好壓力記錄,檢查期間應(yīng)保持壓力不變。
(3)鍋爐降壓。經(jīng)系統(tǒng)水壓試驗后,開啟放空閥,降壓速度不超過0.3 MPa/min,超壓階段降壓不超過0.1 MPa/min。
(4)水壓后保養(yǎng)。水壓后,鍋爐內(nèi)部水不排放,在酸洗前維持充滿水的狀態(tài),不致使空氣進入,對鍋爐進行滿水保養(yǎng)。盡量縮短與鍋爐堿煮之間的時間,如時間過長,則按現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準DL/T 889的相關(guān)規(guī)定進行保養(yǎng)。
3 鍋爐整體水壓試驗所存在的缺陷及改進措施
經(jīng)過整體水壓試驗發(fā)現(xiàn),鍋爐不足以消除鍋爐左、右側(cè)蒸汽溫度偏差,末級過熱器出口蒸汽溫度達不到額定值。剖析原因主要是由于過熱器減溫水調(diào)節(jié)閥發(fā)生不同程度的堵塞造成的,鍋爐過熱器減溫水源取自省煤器進口,水溫約295 ℃,壓力接近30 MPa,F(xiàn)e3O4溶解度較高,當(dāng)減溫水流經(jīng)調(diào)節(jié)閥籠套時,由于節(jié)流孔(直徑為1~3 mm)的作用,壓力突然降低,水中的Fe3O4溶解度降低,在節(jié)流孔上集中析出、沉積,最后堵塞整個節(jié)流孔,造成減溫水流量的降低。針對該問題可采取以下改進措施:
3.1? ? 調(diào)節(jié)閥籠套結(jié)構(gòu)改造
在機組運行中發(fā)現(xiàn),與二級、三級減溫水調(diào)節(jié)閥相比,一級減溫水調(diào)節(jié)閥堵塞速度慢,其原因為一級減溫水調(diào)節(jié)閥籠套節(jié)流孔徑大,減溫水流經(jīng)調(diào)節(jié)閥時,壓力變化相對較小,F(xiàn)e3O4析出少,且節(jié)流孔徑大,不易造成沉積、堵塞。為此,選擇機組日常運行中堵塞最為嚴重的一級、二級減溫水調(diào)節(jié)閥(共計4臺)進行籠套改造。改造后的調(diào)節(jié)閥流量特性能滿足減溫水調(diào)節(jié)要求,經(jīng)過多次運行檢驗,沒有發(fā)生堵塞現(xiàn)象。改造后的二級減溫水調(diào)節(jié)閥流量特性曲線如圖1所示。
3.2? ? 改變水處理方式
由于鍋爐過熱器減溫水調(diào)節(jié)閥堵塞會影響鍋爐的安全運行,發(fā)電廠積極開展了機組給水加氧工作,1、2號機組分別進行了給水加氧工作,水處理方式由AVT方式改為CWT(加氧)方式。2號機組在AVT和CWT兩種水處理方式下的機組熱力系統(tǒng)含F(xiàn)e質(zhì)量分數(shù)測定結(jié)果如表1所示。
從表1可以看出,機組采用CWT水處理方式后,熱力系統(tǒng)中各區(qū)域,尤其是給水泵出口至省煤器進口區(qū)域的Fe質(zhì)量分數(shù)顯著降低。
4 結(jié)語
從治理結(jié)果來看,減溫水調(diào)節(jié)閥籠套改造和改變機組水處理方式(加氧),都可以解決減溫水調(diào)節(jié)閥堵塞問題,但是從機組長遠運行來看,改變機組水處理方式(加氧)要優(yōu)于減溫水調(diào)節(jié)閥籠套改造。
[參考文獻]
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收稿日期:2020-01-06
作者簡介:盧軍(1992—),男,江西上饒人,助理工程師,研究方向:電氣自動化。