黃曉亮 ,蔡 斌 ,,劉 威 ,朱向宇 ,王佳佳 ,
(1.清水源(上海)環(huán)保科技有限公司,上海201100;2.河南清水源科技股份有限公司,河南濟源459000)
燃煤電廠煙氣脫硫主要采用石灰石-石膏濕法工藝,在此過程中會產(chǎn)生一種呈酸性、鹽度高、硬度高、腐蝕性強、易結(jié)垢、含多種重金屬的脫硫廢水〔1-3〕。該廢水污染物組成復(fù)雜,水質(zhì)、水量波動大。電廠普遍采用傳統(tǒng)“三聯(lián)箱”(中和、沉淀、澄清)工藝對其進行處理,但處理效率較低,對廢水總?cè)芙庑怨腆w(TDS)、鈣鎂結(jié)垢因子、氯化物的去除效果差,往往難以實現(xiàn)穩(wěn)定運行和處理廢水的達標排放〔2,4〕。隨著環(huán)保要求的日益嚴格,膜分離、蒸發(fā)結(jié)晶等零排放技術(shù)逐漸興起,電廠廢水零排放逐漸提上日程。然而,脫硫廢水作為電廠最難處理和回用的末端廢水之一,仍是制約全廠廢水零排放的關(guān)鍵性因素。
本研究以我國華中地區(qū)某燃煤電廠(裝機總?cè)萘? 400 MW)脫硫廢水為對象,針對該廢水的實際水質(zhì)特點,開發(fā)了“兩級軟化+過濾+高級氧化”預(yù)處理、“納濾(NF)+碟管式反滲透(DTRO)”膜處理、“機械式蒸汽再壓縮(MVR)”蒸發(fā)結(jié)晶組合工藝,并開展了現(xiàn)場中試研究和可行性驗證,以期為脫硫廢水零排放提供工藝方案和工程設(shè)計參考。
脫硫廢水污染物成分受煙氣特點、補充水水質(zhì)、石灰石品質(zhì)、脫硫運行工況等諸多因素的影響〔4〕,組成復(fù)雜。某燃煤電廠脫硫廢水排放量約125 m3/h〔5〕,水質(zhì)分析結(jié)果如表1所示。
表1 某燃煤電廠脫硫廢水水質(zhì)
水質(zhì)分析結(jié)果表明,該脫硫廢水具有高含鎂特征,其Mg2+質(zhì)量濃度(13 536 mg/L)是行業(yè)常見水平(3 000~6 000 mg/L〔2〕)的 3~4 倍,系該電廠煙氣脫硫所用的石灰石含鎂過高所致;同時廢水中含有大量Ca2+、SO42-及一定量的 Ba2+、Sr2+、SiO2,因此硬度高,易導(dǎo)致結(jié)垢。廢水呈酸性(pH為6.5),TDS在37 330~72 180 mg/L范圍內(nèi)波動,并含有高濃度的Cl-,腐蝕性強。Hg、Pb、Ni、As、Cd、Cr等重金屬離子含量超標,毒害性強。廢水中含有一定量的COD,主要系有機物和還原性無機物(亞硫酸鹽、硫代硫酸鹽)導(dǎo)致〔6〕。脫硫廢水的如上特點,極易導(dǎo)致膜材料的污染、結(jié)垢、堵塞、氧化等,并對設(shè)備、管路(特別是蒸發(fā)結(jié)晶器)材質(zhì)的耐腐蝕性提出了很高要求。
根據(jù)脫硫廢水水質(zhì)特點,現(xiàn)場中試試驗采用的廢水零排放處理系統(tǒng)主要由預(yù)處理、膜處理、蒸發(fā)結(jié)晶3部分構(gòu)成,設(shè)計處理水量1 m3/h,試驗周期35 d。工藝流程見圖1。
圖1 脫硫廢水零排放中試系統(tǒng)工藝流程
預(yù)處理系統(tǒng)的作用是最大限度去除廢水中的結(jié)垢因子,保障膜系統(tǒng)、蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。因廢水Mg2+含量高,化學(xué)軟化處理后產(chǎn)泥量大,因此對一級軟化單元配備了板框壓濾機,二級軟化單元配備了高效沉淀池。
脫硫廢水(1 m3/h)首先經(jīng)均質(zhì)罐提升至一級軟化池(池容1.2 m3),投加石灰調(diào)節(jié)pH至11,以去除Mg2+、SO42-等離子。泥水混合物經(jīng)板框壓濾機分離,泥餅外運處理,壓濾液經(jīng)中間水箱泵入二級軟化-高效沉淀“一體化”反應(yīng)池(見圖1)。一體化反應(yīng)池分為3個反應(yīng)段:第1段池容0.72 m3,投加NaOH進一步除 Mg2+;第 2段池容 0.72 m3,投加 Na2CO3及Fe3+、PAM 助凝劑(投加量分別為 32.2 kg/m3、80 g/m3、1 g/m3),主要脫除 Ca2+;第 3 段池容 3.18 m3,為高效斜板沉淀池,水力停留時間8 h。第3段沉淀池出水經(jīng)過砂濾(pH調(diào)至7~9)后,采用臭氧多相催化氧化進行深度處理,氧化塔直徑0.9 m,高3.7 m,內(nèi)置多孔無機材料負載型催化劑床層,有效體積2 m3,水力停留時間2 h。
膜處理系統(tǒng)采用耐污染能力強、回收率高的NF+DTRO組合工藝〔7〕,以實現(xiàn)廢水濃縮減量,降低后續(xù)蒸發(fā)系統(tǒng)規(guī)模。其中NF可截留二價、高價離子和小分子有機物,達到初步分鹽和預(yù)濃縮的目標。本試驗采用兩級卷式NF膜組件,設(shè)計處理水量1 m3/h(pH 為 6~7,SO42-質(zhì)量濃度約為 2 000 mg/L),工作壓力 1.0 MPa;設(shè)計產(chǎn)水 0.75 m3/h(SO42-質(zhì)量濃度<100 mg/L),濃水 0.25 m3/h,回收率 75%,回流量 1 m3/h。NF濃水回流至原水均質(zhì)罐,產(chǎn)水經(jīng)DTRO處理后,清水回收利用,濃縮液進入蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)。DTRO單元設(shè)計處理水量1 m3/h(pH為6~7,TDS約為30 000 mg/L),工作壓力 6.6 MPa;設(shè)計產(chǎn)水 0.75 m3/h(TDS≤1 000 mg/L),濃水 0.25 m3/h,回收率 75%,回流量 1 m3/h。
蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)采用MVR水平管式加熱蒸發(fā)器,配強制循環(huán)泵和結(jié)晶出鹽系統(tǒng)。蒸發(fā)產(chǎn)生的蒸汽經(jīng)壓縮機壓縮,提高壓力、溫度和熱焓后,返送至蒸發(fā)器作為熱源。過飽和溶液進入稠厚器增稠,冷卻后經(jīng)離心機分離回收固體鹽,母液返回蒸發(fā)系統(tǒng),實現(xiàn)脫硫廢水零排放。試驗設(shè)計處理水量0.5m3/h,TDS為120 000 mg/kg,pH 為 6~7;設(shè)計產(chǎn)水 0.44 m3/h,TDS≤10 mg/kg,回收率 88%;NaCl純度>92%。
試驗期間,一級軟化、二級軟化單元的進出水水質(zhì)變化分別如圖2、圖3所示。
由圖 2 可知,原水的 Mg2+、Ca2+、SO42-、TDS 濃度波動大,試驗期間Mg2+、TDS總體呈下降趨勢,SO42-略有上升,可能與脫硫物料品質(zhì)和工況有關(guān)。因原水具有高含鎂特征,將導(dǎo)致軟化藥劑消耗大、產(chǎn)泥量大,故一級軟化采用石灰來降低藥劑成本,采用板框壓濾來實現(xiàn)泥水分離。結(jié)果表明,壓濾液Mg2+、SO42-、TDS濃度均得以有效降低,波動性得到緩解。其中,Mg2+、SO42-質(zhì)量濃度從數(shù)量級104mg/L分別降至200~720、1710~2875 mg/L,平均去除率分別為97.9%、93.9%;TDS 從 3.7×104~7.2×104mg/L 降至 2.8×104~3.5×104mg/L,平均去除率為43.5%,總鹽度有所下降??梢娨患壥臆浕?板框壓濾工藝可行,反應(yīng)器運行穩(wěn)定,較好地克服了原水水質(zhì)波動,高效去除了廢水中的Mg2+、SO42-,在除硬的同時,也減輕了后序NF系統(tǒng)分離SO42-的壓力。
石灰軟化引入大量Ca2+,導(dǎo)致廢水Ca2+質(zhì)量濃度升高至1 030~2 330 mg/L,其主要在二級軟化單元去除。已有研究表明,NaOH、NaCO3作軟化劑,F(xiàn)e鹽、PAM作助凝劑是可靠的脫硫廢水預(yù)處理手段〔8〕。試驗結(jié)果(見圖3)表明,廢水經(jīng)二級軟化-高效沉淀“一體化”反應(yīng)器處理后,出水Ca2+質(zhì)量濃度降至8~22 mg/L;Mg2+質(zhì)量濃度進一步降至12~21 mg/L,總體去除率分別為99.9%、98.5%。
圖2 一級軟化單元對脫硫廢水的處理效果
圖3 二級軟化單元對脫硫廢水Mg2+、Ca2+的去除效果
二級軟化出水經(jīng)砂濾后,進入臭氧多相催化氧化單元,深度去除COD,以防止有機污染物污染后序膜組件??紤]到Cl-對COD檢測的干擾作用,對進出水的總有機碳(TOC)濃度進行了檢測,處理效果如表2所示。
表2 臭氧多相催化氧化單元運行效果 mg/L
由圖2可知,試驗期間,臭氧多相催化氧化單元對廢水COD、TOC的去除率分別為12%~52%、78.8%~94.6%。
采用NF+DTRO組合工藝對脫硫廢水進行膜濃縮處理,并重點關(guān)注NF對SO42-、Cl-的分離效果及DTRO對TDS的截留情況。因水量限制,膜系統(tǒng)連續(xù)運行15 d。NF、DTRO處理效果分別如圖4、表3所示。
圖4 NF單元對脫硫廢水SO42-、Cl- 的去除效果
表3 DTRO膜分離系統(tǒng)運行效果
試驗結(jié)果表明,NF工藝對二價鹽SO42-有較好的截留效果,進水SO42-為 1 812~2 875 mg/L,產(chǎn)水SO42-降至 60.1~146.9 mg/L(平均值 92.9 mg/L),SO42-平均去除率為95.8%,產(chǎn)水Na2SO4含量低;一價鹽Cl-的濃度略有提升,進水、產(chǎn)水Cl-分別為6 500~11 750、7 500~12 000 mg/L。可見,利用NF對二價鹽的選擇性截留作用,可達到Na2SO4、NaCl的初步分鹽的效果。NF濃水返回預(yù)處理工段,NF產(chǎn)水(TDS為27 800~32 200 mg/L)經(jīng)DTRO進一步提濃減量,產(chǎn)水平均TDS降至1 000 mg/L左右,平均TDS去除率達到96.6%,基本滿足《循環(huán)冷卻水用再生水水質(zhì)標準》(HG/T3923—2007)。 DTRO濃水 TDS為123 000 mg/L,進入MVR蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)處理。試驗期間,NF、DTRO系統(tǒng)均能夠穩(wěn)定運行,再次表明“兩級軟化+過濾+高級氧化”作為膜系統(tǒng)的預(yù)處理工藝切實可行。
DTRO濃水中主要含有NaCl以及少量Na2SO4等鹽,其進入MVR蒸發(fā)器在溫度85℃下進行蒸發(fā)處理。試驗結(jié)果表明,平均水蒸發(fā)量為400~500 kg/h,產(chǎn)水TDS為5~10 mg/kg。物料經(jīng)稠厚器增稠、離心分離,結(jié)晶狀況良好。自運行第8天起連續(xù)出鹽,離心母液返回蒸發(fā)系統(tǒng),實現(xiàn)鹽水的完全分離。經(jīng)第三方檢測,本試驗所收集NaCl鹽的純度為93.6%~94.5%(>92%),符合《工業(yè)鹽》(GB/T 5462—2016)二級標準。MVR系統(tǒng)處理噸水的電耗為55 kW·h,除進料預(yù)熱和壓縮機密封之外基本無需補充蒸汽。結(jié)晶系統(tǒng)狀況良好,完全實現(xiàn)了脫硫廢水分鹽及零排放的目標。
采用兩級軟化+過濾+高級氧化預(yù)處理、NF+DTRO膜處理、MVR蒸發(fā)結(jié)晶工藝處理燃煤電廠脫硫廢水切實可行。預(yù)處理系統(tǒng)有效克服了脫硫廢水硬度高、水質(zhì)波動大等問題,最大限度去除了Ca2+/Mg2+等結(jié)垢因子、重金屬、懸浮物及有機污染物,為后續(xù)工藝提供了安全保障。NF工藝對二價鹽截留效果顯著,達到了初步分鹽和預(yù)濃縮的目的;經(jīng)DTRO工藝進一步提濃減量,產(chǎn)生清水TDS約為1 000 mg/L,基本滿足《循環(huán)冷卻水用再生水水質(zhì)標準》(HG/T 3923—2007)。DTRO濃水經(jīng)MVR蒸發(fā)結(jié)晶處理,分離獲得NaCl鹽的純度>92%,滿足《工業(yè)鹽》(GB/T 5462—2016)二級標準,完全實現(xiàn)了脫硫廢水分鹽及零排放的要求。