雷華北
(攀鋼集團(tuán)西昌鋼釩有限公司板材廠,四川 西昌615012)
攀鋼2#連退機(jī)組由西馬克工程(中國)有限公司(SMS)、上海重型機(jī)器廠有限公司、炬威冶金技術(shù)(上海)有限公司(DREVER)、中冶南方威仕爐有限公司、西門子(中國)有限公司(SIEMENS)、攀鋼托日公司共同承建。2#連退機(jī)組主要由入口段、清洗段、入口活套、退火爐、出口活套、平整機(jī)、出口段[1]等設(shè)備構(gòu)成。入口段由開卷機(jī)[2]、矯直機(jī)及夾送輥、切頭剪等構(gòu)成。在入口段帶鋼甩尾過程中,由于原有控制模型和邏輯缺陷,致使帶鋼甩尾過長,造成帶鋼成材率過低。
2#連退機(jī)組入口段設(shè)備完成帶鋼的穿帶和甩尾工作,為焊機(jī)焊接創(chuàng)造條件。入口段設(shè)備主要由開卷機(jī),1#、2#、3#夾送輥,1#、2#、3#、4#、5#開關(guān),矯直機(jī),測厚儀及切頭剪等構(gòu)成,2#連退機(jī)組入口段設(shè)備布置示意圖如圖1所示?,F(xiàn)有入口段設(shè)備帶鋼甩尾偏差過大,不能滿足生產(chǎn)操作甩尾5~10 m的要求。特別是在薄料生產(chǎn)過程中,實際帶鋼甩尾長度比操作界面設(shè)定值大50 m左右,甩尾過長造成切頭剪剪切刀數(shù)變多,影響到下一卷備卷時間,制約著入口段生產(chǎn)節(jié)奏;同時甩尾過長的帶鋼將會被切廢扔掉,這對帶鋼成材率造成嚴(yán)重影響,最大時可使成材率降低1%,影響連退機(jī)組生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)性。在厚料生產(chǎn)過程中,偶爾出現(xiàn)實際帶鋼甩尾長度比HMI(人機(jī)操作界面)設(shè)定值偏短的現(xiàn)象,因為軋機(jī)軋制帶鋼過程中,有一定長度的帶鋼卷芯有超厚現(xiàn)象,甩尾過短會造成帶鋼剪廢長度不夠,對焊縫質(zhì)量造成影響;嚴(yán)重時,帶尾跑出焊機(jī),造成機(jī)組停機(jī)。
圖1 2#連退機(jī)組入口段設(shè)備布置示意圖Fig.1 Schematic Diagram for Equipment Arrangement at Entrance Section of No.2 Continuous Annealing Unit
依據(jù)現(xiàn)有入口段帶鋼甩尾數(shù)學(xué)模型以及鋼卷長度體積與鋼卷卷徑體積相等的原則[3],則:
式中,S為帶鋼計算長度,mm;δ為帶鋼計算厚度,mm;D為鋼卷計算外徑,mm;d為鋼卷計算內(nèi)徑,mm;B為帶鋼計算寬度,mm。
如果甩尾長度設(shè)定為L(mm),入口段開卷計算運(yùn)行長度為K(mm),則:
以上為理論情況,在實際生產(chǎn)過程中由于帶鋼厚度δ、鋼卷外徑D、鋼卷內(nèi)徑d是變量,就會造成鋼卷計算長度S值與鋼卷實際長度S1出現(xiàn)偏差,而鋼卷甩尾長度計算模型中沒有相對應(yīng)的變化修訂參數(shù),就會致使鋼卷實際甩尾長度L1與設(shè)定甩尾長度L不相等,給生產(chǎn)造成被動和損失。帶鋼停止之前的速度V1過大,也會造成甩尾偏差過大。實際甩尾長度L1與設(shè)定長度L、鋼卷實際長度S1和鋼卷計算長度S之間的換算如公式(4)所示:
1.2.1 厚度δ變化影響
下游用戶買同噸位帶鋼要更長的帶鋼,往往按照國標(biāo)要求取下限范圍訂貨。為了滿足用戶要求,全部按照國標(biāo)下限生產(chǎn),這就會使實際的帶鋼厚度 δ1< δ,帶入公式(2)可得:
實際鋼卷帶鋼長度 S1>S,帶入公式(4)可得,鋼卷實際甩尾長度L1>L。該情況在薄帶鋼生產(chǎn)中表現(xiàn)明顯,為客觀存在的現(xiàn)象。
1.2.2 外徑D變化影響
由于酸軋機(jī)組下線鋼卷在分切時,外圈帶鋼在卷曲過程中,助卷輥為線接觸,沒有軋制過程中對鋼卷的包裹力大,致使外圈有松弛現(xiàn)象;同時酸軋機(jī)組下線的鋼卷在70℃左右,而連退機(jī)組上卷溫度為30℃左右,溫度落差會造成鋼卷外圈有松弛現(xiàn)場;加之酸軋機(jī)組下線鋼卷在吊車吊運(yùn)過程中,由于鋼卷捆帶有一定間隙,在帶尾擴(kuò)張力的作用下,也會造成鋼卷外圈出現(xiàn)松弛。酸軋機(jī)組下線鋼卷外圈松弛后,中間沒有技術(shù)手段能夠?qū)⑺沙诘膸不謴?fù)到實際值,連退機(jī)組監(jiān)測的鋼卷外徑為松弛的鋼卷外徑D[4-5],所以致使鋼卷實際外圈直徑 D1<D,根據(jù)公式(2)可得:
鋼卷實際長度 S1<S,帶入公式(4)可得,實際鋼卷甩尾長度L1<L。該情況在厚帶鋼生產(chǎn)中表現(xiàn)很明顯,為客觀存在的現(xiàn)象。
1.2.3 內(nèi)徑d變化影響
酸軋機(jī)組鋼卷在卷取機(jī)上卸卷過程中,由于軋機(jī)軋制過程中的單位張力大于40 MPa,當(dāng)卷筒收縮時,鋼卷內(nèi)圈帶鋼由于其表面有乳化液,摩擦阻力很小,鋼卷內(nèi)圈會出現(xiàn)向內(nèi)部縮徑現(xiàn)象;同時酸軋機(jī)組下線的鋼卷在70℃左右,而連退機(jī)組上卷溫度為30℃左右,由于溫度落差也會造成鋼卷內(nèi)圈向內(nèi)部縮徑現(xiàn)象。酸軋機(jī)組下線鋼卷內(nèi)圈縮徑后,連退開卷機(jī)單位張力在20 MPa左右,沒有技術(shù)手段能夠?qū)⑺沙诘膬?nèi)圈恢復(fù)到實際值,連退機(jī)組監(jiān)測的鋼卷內(nèi)徑為松弛的內(nèi)徑d,所以致使鋼卷實際內(nèi)圈直徑 d1>d,根據(jù)公式(2)可得:
鋼卷實際長度 S1<S,帶入公式(4)可得,實際鋼卷甩尾長度L1<L。該情況在厚帶鋼生產(chǎn)中表現(xiàn)很明顯,為客觀存在的現(xiàn)象。
1.2.4 帶鋼甩尾速度過大影響
由于帶鋼甩尾時的制動時間和制動力矩恒定,當(dāng)帶鋼甩尾的速度V1過大,會出現(xiàn)帶鋼甩尾偏差,如下公式(8)所示。
式中,V1表示帶鋼甩尾速度,m/min;α表示帶鋼甩尾加速度,m/s2;t表示帶鋼甩尾完成時間,s;
帶鋼甩尾加速度α是個恒定值,開卷機(jī)的制動盤制動力矩T也是個恒定值,當(dāng)帶鋼甩尾速度從V1變?yōu)?時,甩尾制動時間需要t,當(dāng)V1變大,那么t也會變大,開卷機(jī)的制動盤制動力矩T作用時間變長,造成帶尾在入口段定位不準(zhǔn)確,為客觀存在的現(xiàn)象。
根據(jù)帶鋼δ、鋼卷外徑D、鋼卷內(nèi)徑d三個變量的理論分析,可以得出,帶鋼厚度δ會致使所有鋼卷帶鋼甩尾實際帶尾變長;鋼卷外徑D和內(nèi)徑d僅致使厚鋼卷帶鋼甩尾實際帶尾變短,在鋼卷帶鋼厚度δ作用下,厚料鋼卷帶鋼甩尾基本受控,但在2#連退機(jī)組4年的生產(chǎn)過程中也出現(xiàn)過3次(1次鋼卷外徑過度松弛引起的,1次厚帶鋼進(jìn)行正偏差生產(chǎn)引起的,1次為甩尾速度過高引起的)的帶尾逃逸現(xiàn)象。
根據(jù)帶鋼甩尾偏差原因分析可知,用戶要求帶鋼進(jìn)行下極限生產(chǎn),造成帶鋼甩尾過長,薄料超長測試統(tǒng)計表見表1。為滿足用戶下極限的實際需求,解決思路是將鋼卷內(nèi)徑參數(shù)d通過糾偏系數(shù)E進(jìn)行彌補(bǔ),如下公式(9)所示:
表1 薄料超長測試統(tǒng)計表Table 1 Statistical Table for Overlength Test of Thin Materials
通過對表1鋼種厚度的分析,E=3 mm能解決所有鋼卷帶鋼實際甩尾帶鋼過長的問題,但會產(chǎn)生鋼卷帶鋼甩尾實際帶尾變短的問題,出現(xiàn)帶尾逃逸。
根據(jù)圖1所示,上通道包括開卷機(jī),1#、2#、3#夾送輥,1#、2#、3#、4#、5#開關(guān),矯直機(jī),測厚儀及切頭剪等。由于酸軋機(jī)組穿帶帶鋼10 m長度范圍內(nèi)厚度波動大,需要切除才能保證連退焊機(jī)焊接質(zhì)量。為保證帶鋼停止位置準(zhǔn)確,避免慣性對停機(jī)位置的影響,所以增設(shè)兩次降速控制來降低帶鋼甩尾的動能,使其小于制動力矩,滿足精確甩尾定位的需要。
因為2#連退機(jī)組實際生產(chǎn)鋼卷外徑D在Φ1 000~Φ2 000 mm之間,內(nèi)徑d為Φ610 mm,糾偏系數(shù)E為3 mm,代入公式9進(jìn)行計算。根據(jù)公式(9)設(shè)置開卷機(jī)第一次降速,將剩余帶鋼長度S2=150 000 mm作為第一降速到120 m/min的先決條件,修訂控制邏輯見公式(10):
式中,S2表示帶鋼計算剩余長度,mm;D2表示鋼卷計算剩余外徑,mm;
因為2#連退機(jī)組實際生產(chǎn)鋼卷帶鋼厚度δ在0.35~2.5 mm,為了保證5~10 m的甩尾量,根據(jù)公式(9)設(shè)置開卷機(jī)第二次降速,將剩余帶鋼長度S3=30 000 mm作為第二降速到60 m/min的先決條件,修訂控制邏輯如公式(11)所示:
式中,S3表示帶鋼計算剩余長度,mm;D3表示鋼卷計算剩余外徑,mm;
因為入口段的加減速度是恒定的,經(jīng)過兩次降速,可以有效降低帶鋼運(yùn)行動能,確保其低于開卷機(jī)制動力矩,減少帶鋼停止時的沖擊偏差。
由圖1上通道的布置圖可知,上通道1#開關(guān)到切頭剪距離12.5 m,上通道2#開關(guān)到切頭剪距離11 m。為了避免甩尾過長或過短,根據(jù)上通道到切頭剪距離11 m的這兩個開關(guān),編輯一個“或”的開關(guān)保護(hù)控制邏輯,當(dāng)上通道1#開關(guān)或上通道2#開關(guān)中的任意一個開關(guān)未檢測到帶鋼作為上通道停機(jī)的必要條件,此時上通道切頭剪動作進(jìn)行鋼卷帶鋼甩尾剪廢。根據(jù)圖1所示,對于下通道來說,下通道修訂控制邏輯與上通道相似:開卷機(jī)第一次降速按照公式(9)修訂控制邏輯;開卷機(jī)第二次降速按照公式(10)修訂控制邏輯;下通道1#開關(guān)和下通道2#開關(guān)編輯成一個“或”的控制邏輯,保護(hù)帶尾不逃逸,定位長度準(zhǔn)確,見圖2所示。
圖2 “或”保護(hù)控制示意圖Fig.2 Protective Control Schematic for OR Order
通過采取上述措施,攀鋼2#連退機(jī)組實際鋼卷甩尾長度偏差受控,再未出現(xiàn)帶尾逃逸出焊機(jī)現(xiàn)象,連切頭剪位置也未出現(xiàn)過帶尾逃逸,剪廢實際長度控制在5~10 m。整個控制模型改造后,其成材率由原來的94.5%提高到95.6%,提升了1.1個百分點,焊縫斷帶次數(shù)明顯降低,可在同類型連續(xù)生產(chǎn)機(jī)組推廣應(yīng)用,應(yīng)用效果統(tǒng)計表見表2。
表2 應(yīng)用效果統(tǒng)計表Table 2 Statistical Table for Application Effect mm
攀鋼2#連退機(jī)組定位生產(chǎn) (0.35~2.5)mm×(850~1620)mm的高強(qiáng)汽車板,已成功開發(fā)生產(chǎn)DP980 MPa和QP980 MPa產(chǎn)品。針對其入口段帶鋼甩尾偏差大的問題,通過對帶鋼厚度δ、鋼卷外徑D、鋼卷內(nèi)徑d、帶鋼甩尾速度V1的原因分析,提出在甩尾數(shù)學(xué)模型增加糾偏系數(shù),設(shè)置開卷機(jī)第一次和第二次降速降低甩尾速度,上下通道雙開關(guān)“或”保護(hù)控制邏輯的解決對策,將帶鋼的甩尾長度控制在5~10 m之內(nèi),減少了帶尾切廢浪費,提升了機(jī)組生產(chǎn)效益,在同行業(yè)具有競爭優(yōu)勢。