張其宣
(浙江工業(yè)大學(xué),杭州310014)
中交榮域地下室車庫項目建設(shè)地點位于江蘇省南京市高淳區(qū)鳳山路以南、丹陽湖北路以西地塊。為1 層整體地下室,建筑面積約31 489m2。
建筑場地地形稍有起伏,地貌單元為階地,發(fā)育有古河道。根據(jù)地勘報告可知,場地各土層物力力學(xué)指標如表1 所示。
表1 土層物理力學(xué)指標
穿心千斤頂1 臺,油壓表1 套,百分表位移傳感器2 只,磁性表座2 只,反力架1 臺。
本次試驗所選用的錨桿參數(shù)如表2 所示。
表2 錨桿設(shè)計參數(shù)
根據(jù)CECS 22:2005《巖土錨桿(索)技術(shù)規(guī)程》[1]的有關(guān)規(guī)定,本次驗收試驗采用單循環(huán)分級加載法進行檢驗。單循環(huán)分級加載法即依次對擴體錨桿施加0.1、0.5、0.75、1.00、1.20、1.33和1.50 倍的錨桿抗拔力特征值作為試驗荷載,然后卸載至特征值的10%,再加載到特征值。每級荷載保持6min,最后一級荷載保持11min,依次記錄位移計的讀數(shù)。在試驗過程中,若前后位移計讀數(shù)的差值均不超過1.0mm,則認為位移收斂穩(wěn)定。否則延長加載時間,并記錄15min、20min、25min、30min、45min和60min 時的位移計讀數(shù)。本級荷載加載完成后,進行下一級荷載加載,直至單循環(huán)分級加載結(jié)束。
根據(jù)試驗荷載、位移實測數(shù)據(jù),分析試驗錨桿荷載與位移的變化關(guān)系。試驗結(jié)果分析如下:
1)經(jīng)計算,a#、b#、c#、d#、e#、f#、h#、j#、k#錨桿分別為:2.02mm、2.02mm、2.02mm、1.57mm、1.57mm、1.57mm、2.02mm、23.51mm、21.55mm、21.55mm、21.55mm、27.71mm、27.71mm、27.71mm。在最大試驗荷載下錨桿的彈性位移量分別為16.49mm、17.56mm、17.68mm、18.11mm、18.64mm、18mm、31mm、18.97mm、18.97mm、19.73mm。均介于ΔS1、ΔS2之間,所有錨桿拉拔試驗均合格。
2)從圖1 可知:9 根錨桿在試驗荷載未達到300kN 之前變形基本接近,變形較小。分析此時變形主要是由于非擴體錨固段的拉伸所引起,此時主要受錨桿長度的影響。
3)當試驗荷載超過300kN,圖像出現(xiàn)明顯分化。分析是由于非擴體段達到極限承載力,導(dǎo)致錨周土體發(fā)生剪切破壞,此時錨桿的抗拔承載力受擴體段影響較大。
4)從d#、e#、f#、h#、j#、k#錨桿的荷載位移圖像上發(fā)現(xiàn)不同的擴體段直徑的錨桿的承載能力有明顯的區(qū)別。說明擴體段直徑是抗拔承載力的主要影響因素。從a#、b#、c#、h#、j#、k#錨桿的荷載位移圖像上發(fā)現(xiàn),h#、j#、k#錨桿的抗拔承載力不及a#、b#、c#錨桿。分析發(fā)現(xiàn)a#、b#、c#錨桿所在土層較好。
高壓噴射囊式擴體錨桿施工工序為編錨、放線定位、鉆機就位、鉆進引孔、旋噴擴孔、接管下錨、高壓注漿、拆管補漿、防水處理、防腐處理、張拉鎖定和外錨頭密封處理。
施工的技術(shù)要求包括:
1)在正式施工之前對場地進行平整硬化,滿足鉆桿鉆機施工作業(yè)時的基本要求。選用合適的機械設(shè)備進行布置安裝和調(diào)試,重點檢查機器的高壓試噴,用高于施工要求5~10MPa的噴射壓力高壓噴射水泥漿,持續(xù)噴射10min,檢驗相關(guān)機械及水泥漿質(zhì)量是否滿足設(shè)計要求。
2)依據(jù)設(shè)計圖紙,在正式施工前對每根錨桿的點位進行測量控制,保證點位偏差小于100mm。并測放施工點位的場地標高,根據(jù)設(shè)計要求確定鉆機鉆進深度。
3)待鉆機到達設(shè)計深度后進行擴孔施工。本工程采用水灰比為1.0 的水泥漿進行高壓噴射擴孔,噴射壓力控制在25MPa。整個過程保持勻速提升、勻速旋轉(zhuǎn),即保持15cm/min的提速和10r/min 的旋速。在進行單根擴體錨桿擴孔施工時應(yīng)保持連續(xù)作業(yè),如果發(fā)生中斷,恢復(fù)擴孔時應(yīng)保證500mm 的搭接長度。
4)現(xiàn)場組裝囊式擴體錨桿,并涂刷厚度不小于280μm 的防腐涂層。擴體錨桿組裝完成后,將注漿管固定在囊式擴體錨桿上,用旋噴鉆機附配吊裝系統(tǒng)將其吊入錨孔內(nèi)。迅速將擴體錨桿下放至設(shè)計深度,然后高壓向囊內(nèi)注入水灰比為0.5 的水泥漿。待囊內(nèi)注滿水泥漿后,松動固定裝置,使注漿管與錨桿分離,繼續(xù)向囊外注入水灰比為1.0 的水泥漿。直到水泥漿液連續(xù)從孔口溢出。
5)錨桿施工完成后28d 或者注漿體強度達到設(shè)計強度的80%,取錨桿總數(shù)的5%且至少3 根錨桿進行驗收試驗[2]。試驗按照單循環(huán)分級加載法進行。
6)在進行底板結(jié)構(gòu)防水過程中,對錨桿根部進行加強處理。在混凝土澆筑前,依次安裝螺旋箍筋、鋼墊片、預(yù)應(yīng)力筋螺母,并進行防水處理。
本文以某地下車庫擴體錨桿工程為背景,通過對驗收試驗的研究及擴體錨桿的施工過程分析,得到以下結(jié)論:
1)在拉拔荷載未達到300kN 之前,主要是非擴體錨固段承載荷載作用,此時錨桿位移較小。隨著荷載逐級增加,擴體段開始承擔荷載作用。
2)擴體段直徑、埋置深度、錨頭所在土層的巖土參數(shù)的改變都對其抗拔承載力有影響。其中擴體段直徑是主要影響因素之一。對比埋置深度,擴體段所在土層的巖土參數(shù)對抗拔承載力的影響更大。
3)通過高壓噴射擴孔、膨壓擴孔提高了擴體錨桿的成孔質(zhì)量。通過無收縮灌漿料封底、防腐囊體包裹、止?jié){塞密封、防腐涂層、遇水膨脹止水膠條等多種防腐技術(shù),提高了擴體錨桿的耐腐蝕性。