王學(xué)忠
中石化新疆新春石油開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
石油是我國(guó)重要的能源資源之一,在石油產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中,面臨著油田采出水處理問(wèn)題。隨著主力油田進(jìn)入中后期開(kāi)發(fā),采出水處理量逐年增加,富余采出水的出路已成為制約油田發(fā)展的難題。準(zhǔn)噶爾盆地西緣春風(fēng)油田已探明儲(chǔ)量以低品位的薄淺層超稠油為主,采取水平井、降黏劑、氮?dú)廨o助蒸汽吞吐實(shí)現(xiàn)了規(guī)模開(kāi)發(fā)[1-2]。開(kāi)發(fā)過(guò)程中一方面需要大量清水[3],經(jīng)過(guò)加熱變成蒸汽后注入到地層,為稠油開(kāi)采提供能量;另一方面,隨著生產(chǎn)井井?dāng)?shù)不斷增加,每天產(chǎn)水量也不斷增加,如何處理大量產(chǎn)出水也成為生產(chǎn)一大難題[4-5],有必要開(kāi)展油田采出水注汽鍋爐資源化利用技術(shù)研究?;诰G色發(fā)展、效益開(kāi)發(fā)、熱采鍋爐清水需求量大、聯(lián)合站采出水負(fù)荷高、節(jié)約地下水資源等方面的考慮,建立了機(jī)械壓縮蒸發(fā)處理站,采用“預(yù)處理+機(jī)械壓縮蒸發(fā)器(MVC)多效蒸發(fā)+深度處理”[6-7]的工藝,很好地解決了這一技術(shù)難題。
中石化新疆新春石油開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司立足于春風(fēng)油田超稠油水平井、氮?dú)饧敖叼┹o助蒸汽吞吐技術(shù)[8],建成稠油生產(chǎn)基地。
春風(fēng)油田主要含油層系為新近系沙灣組,構(gòu)造平緩,地層傾角1°~2°。油層埋藏470~700 m,巖性為棕褐色富含油細(xì)砂巖,孔隙度大于33%,滲透率大于1 000 mD,含油飽和度大于65%;油層溫度25~35 ℃,儲(chǔ)集層有效厚度為2~5 m,地下原油黏度為20 000~90 000 mPa·s,油層壓力為2~6 MPa。春風(fēng)稠油成因在于春風(fēng)油田沙灣組原油經(jīng)受過(guò)強(qiáng)烈的生物降解作用,加之埋藏淺、油藏溫度低,油層原油黏度很高,原始油藏條件下呈不能流動(dòng)的天然瀝青狀,60 ℃條件下稠油轉(zhuǎn)變成可流動(dòng)的牛頓流體。另外,春風(fēng)稠油中瀝青質(zhì)相對(duì)分子質(zhì)量大、極性強(qiáng),原油中碳元素和氫元素含量之和超過(guò)95%,雜原子含量較低,加熱時(shí)烴類(lèi)裂解需要的能量較低,膠質(zhì)與瀝青質(zhì)之和低于20%,較容易降黏,適合熱采。
2010年以來(lái),春風(fēng)油田已開(kāi)發(fā)動(dòng)用7個(gè)稠油區(qū)塊,動(dòng)用石油地質(zhì)儲(chǔ)量4 600×104t,有稠油熱采井800 口,每天注汽7 500 t,日產(chǎn)油3 100 t,日產(chǎn)水9 000 m3左右。地質(zhì)儲(chǔ)量采出程度15%,無(wú)論繼續(xù)開(kāi)展蒸汽吞吐,還是采取蒸汽驅(qū)提高采收率,潛力都很大[9],具備高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展的資源基礎(chǔ)。春風(fēng)油田地處準(zhǔn)噶爾盆地西緣干旱少水的戈壁荒漠,面臨注汽清水短缺、油田產(chǎn)出水無(wú)出路的雙重壓力,油田產(chǎn)出水資源化利用刻不容緩。春風(fēng)油田建有聯(lián)合站2 座,燃煤注汽站6 座(其中2 座130 t流化床燃煤注汽站),地面注汽、輸油管網(wǎng)齊全。主要采用固定鍋爐、固定管網(wǎng)注汽輸油,建成注汽及水源井管網(wǎng)、集輸管網(wǎng)共計(jì)700 km。1座流化床注汽鍋爐每小時(shí)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蒸汽130 t,注汽干度99%。與傳統(tǒng)注汽鍋爐相比,注汽能力明顯提高,而且更加環(huán)保,注汽干度提高30 個(gè)百分點(diǎn),噸汽成本下降50個(gè)百分點(diǎn)。
近年來(lái),含油水量隨著油田持續(xù)開(kāi)發(fā)逐年遞增,普通水驅(qū)油藏產(chǎn)出水重復(fù)利用難題基本解決[10]。春風(fēng)油田既是耗水大戶(hù)又是產(chǎn)水大戶(hù),由于蒸汽鍋爐對(duì)處理后的水質(zhì)要求非常高,稠油熱采井產(chǎn)出水重復(fù)利用難關(guān)始終難以攻克,主要是熱采井產(chǎn)出水高溫、高礦化度、高硬度,資源化利用難度很大。常用脫鹽除硬工藝包括:離子交換法、雙膜法以及蒸餾法。離子交換法僅適用于礦化度低于4 000 mg/L,總硬度低于300 mg/L 的水處理,可用于終端除硬。對(duì)于高鹽、高硬水,雙膜法產(chǎn)水率低,需深度預(yù)處理,高溫污水需要預(yù)先降溫處理。蒸發(fā)技術(shù)是通過(guò)加熱的原理來(lái)減少水分,改變?nèi)芤褐宣}濃度,從而使油田采出水處理的體積減小。經(jīng)過(guò)充分調(diào)研,考慮到生產(chǎn)實(shí)際,引進(jìn)以色列凈化海水的先進(jìn)技術(shù)[11],在春風(fēng)油田建設(shè)熱采井產(chǎn)出水機(jī)械壓縮蒸發(fā)處理站,采用“預(yù)處理+MVC 多效蒸發(fā)+深度處理”工藝。
春風(fēng)油田熱采產(chǎn)出水含油、懸浮物、總硬度、礦化度等指標(biāo)均高于注汽鍋爐回用水質(zhì)要求。為此,預(yù)處理階段應(yīng)用了集藥劑混合、化學(xué)反應(yīng)、絮凝沉淀和過(guò)濾澄清功能于一體的高密度懸浮澄清器(除鹽工藝)(圖1)[12-15]。以春風(fēng)油田采出含油水作為原水,通過(guò)機(jī)械攪拌將混凝、反應(yīng)和沉淀置于一個(gè)罐中進(jìn)行綜合處理,懸浮狀態(tài)的活性污泥床層與加藥的原水在機(jī)械攪拌作用下增加了顆粒碰撞機(jī)會(huì),提高了混凝效果。經(jīng)過(guò)分離的清水上升溢流出水,沉下的污泥部分沿回流縫再進(jìn)入第一反應(yīng)室進(jìn)行絮凝,部分則經(jīng)濃縮后定期排放。除硬率、除氟率超過(guò)97%,出水二氧化硅質(zhì)量濃度小于5 mg/L。
MVC(圖2)采用低溫多效水平管降膜蒸發(fā)。壓縮蒸餾利用壓縮機(jī)把蒸發(fā)過(guò)程所產(chǎn)生的二次蒸汽壓縮,使之增壓和升溫,再作為加熱蒸汽使用,使自身冷凝為淡水,如此循環(huán)使得蒸汽潛熱被反復(fù)利用。根據(jù)壓縮能量來(lái)源不同將壓縮蒸餾分為機(jī)械壓縮[16]和熱力壓縮。其中機(jī)械壓縮不需要外部蒸汽補(bǔ)汽,僅靠機(jī)械能轉(zhuǎn)化為熱能。多效蒸發(fā)裝置將多個(gè)蒸發(fā)器單元串聯(lián)運(yùn)行。第一效將蒸發(fā)過(guò)程產(chǎn)生的蒸汽由壓縮機(jī)壓縮增壓升溫形成過(guò)熱蒸汽,作為水蒸發(fā)的熱源,之后的每一效利用前一級(jí)產(chǎn)生的二次蒸汽為熱源進(jìn)行加熱[17]。
圖1 春風(fēng)油田產(chǎn)出水資源化利用礦場(chǎng)試驗(yàn)流程Fig.1 Resource utilization pilot test of produced water in Chunfeng Oilfield
進(jìn)入MVC 之前入料水需經(jīng)脫氣后與裝置第一效的未蒸發(fā)的濃水混合后通過(guò)入料水噴淋系統(tǒng)將其均勻地噴灑在水平布置的換熱管束外表面,形成連續(xù)的薄膜狀水流。一部分水流在吸收了熱交換管內(nèi)蒸汽冷凝后釋放出來(lái)的潛熱后蒸發(fā);另一部分未蒸發(fā)的水流,這時(shí)其濃度略有提高后又分成兩股水流,一股水流在本效體內(nèi)循環(huán),另一股水流則用作下一效的入料工藝水。每一效汽化出來(lái)的蒸汽都要流過(guò)裝置內(nèi)的鹽霧分離器以防止水滴夾帶,通過(guò)最后一效汽化出來(lái)的蒸汽進(jìn)入裝置的機(jī)械蒸汽壓縮機(jī)內(nèi),經(jīng)壓縮升壓升溫后蒸汽被送入裝置第一效的熱交換管內(nèi)側(cè)。春風(fēng)油田熱采井產(chǎn)出水資源化利用的蒸發(fā)和深度處理階段,產(chǎn)出水經(jīng)MVC 多級(jí)循環(huán)蒸發(fā)、深度處理達(dá)到注汽鍋爐用水標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品水全部回用于油田注汽開(kāi)發(fā)。MVC 技術(shù)用低溫多效水平管降膜蒸發(fā)脫鹽,蒸發(fā)溫度為70 ℃,蒸發(fā)壓力為0.03 MPa,具有產(chǎn)水量大、脫鹽、除硬徹底的特點(diǎn)。
MVC 技術(shù)利用機(jī)械壓縮機(jī)將電能轉(zhuǎn)化為熱能,具有運(yùn)行穩(wěn)定、蒸發(fā)能耗低、運(yùn)行成本低等特點(diǎn)。用于熱采井產(chǎn)出水處理時(shí),利用熱采產(chǎn)出水本身熱量,節(jié)能高效。除了壓縮機(jī)之外,MVC 裝置的運(yùn)轉(zhuǎn)部件很少,可有效地將設(shè)備的運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用降至最低。MVC 工藝主要消耗電能,新疆地區(qū)煤炭資源豐富,低廉的電價(jià)使得春風(fēng)油田采用MVC工藝更經(jīng)濟(jì)。
圖2 機(jī)械壓縮蒸發(fā)器(MVC)Fig.2 Mechanical vapor compression(MVC)
春風(fēng)油田產(chǎn)出水處理站已投產(chǎn)運(yùn)行2年,日產(chǎn)清水5 000 m3,不僅解決了產(chǎn)出水處理難題,還實(shí)現(xiàn)了水資源的循環(huán)利用,能夠滿(mǎn)足注汽鍋爐用水的質(zhì)量要求(表1)。同時(shí)熱采井產(chǎn)出水余熱得到綜合利用,產(chǎn)品水溫度大于60 ℃,降低了后續(xù)注汽鍋爐的能耗。據(jù)了解,中國(guó)現(xiàn)有薄層低品位稠油資源7×108t,稠油熱采井產(chǎn)出水資源化利用技術(shù)應(yīng)用前景廣闊。
表1 熱采井產(chǎn)出水資源化利用后產(chǎn)品水的水質(zhì)指標(biāo)
將低溫多效水平管降膜蒸發(fā)技術(shù)應(yīng)用到我國(guó)油田水處理工程領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)物理法深度脫鹽,達(dá)到了注汽鍋爐用水標(biāo)準(zhǔn),解決了高礦化度高硬油田采出水難以回用的難題。
春風(fēng)油田稠油熱采井產(chǎn)出水處理站已投產(chǎn)運(yùn)行2 年,降低了稠油開(kāi)采的水資源消耗和回注水量,實(shí)現(xiàn)了水資源的循環(huán)利用,打破了稠油開(kāi)發(fā)規(guī)模擴(kuò)大的瓶頸限制,推動(dòng)了行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和生態(tài)環(huán)境保護(hù)。