李紅全, 李玨明, 沈洪流
(蕪湖新興鑄管有限責(zé)任公司煉鐵部, 安徽 蕪湖 241000)
蕪湖新興鑄管1 280 m3高爐因冷卻壁破損嚴重,2019 年11 月進行了24 d 的中修。對于長時間停爐后的開爐,蕪湖新興鑄管煉鐵部結(jié)合自身多次枕木開爐的經(jīng)驗,從清理爐料、全爐焦比選擇、烘爐后到開爐時間控制等幾方面進行了全面優(yōu)化,開爐后20 h 內(nèi)即正常生產(chǎn),開爐第四天即達設(shè)計產(chǎn)能。其生產(chǎn)經(jīng)驗可供同行業(yè)借鑒。
爐料的清理關(guān)系不僅關(guān)系到炭磚的使用壽面,還關(guān)系到開爐后進風(fēng)空間,因此此次中修爐料清理至爐缸死鐵層,清不動見鐵層為止,同時最高層碳磚開始,以離爐墻向內(nèi)爐料保留600 mm,防止打水降溫時水遇炭磚,兩邊鐵口區(qū)域(泥包位置)清出,為開爐保證底部通道通暢,見圖1。
圖1 現(xiàn)場爐料清理施工
因為枕木含氧高達42.5%,燃點低,一般的著火點在270~300 ℃,燃燒迅速,而焦炭在空氣中的著火溫度為450~650 ℃,相對枕木溫度要求高,而且高爐點火后,要迅速的依靠燃燒燃料提供給高爐充足的熱量用于冶煉,因此初期風(fēng)量需要大,能帶動燃料在風(fēng)口區(qū)域的全面燃燒,枕木因燃點低恰恰能迅速燃燒出下料空間。因此此次開爐選擇了枕木開爐的方式。即風(fēng)口到爐缸枕木填充,風(fēng)口以上分別填入凈焦、空焦、負荷料的形式。
整個枕木裝入分成四部分:約裝入130 m3的枕木,占爐缸體積184.3 m3,填充率70.6%。
第一部分是V1 焦炭層,高度1 100 mm,目的為蓋住煤氣導(dǎo)出管,防止開爐后,爐渣先形成堵塞鐵口管孔,焦炭用爐頂設(shè)備布料,計算按照堆密度0.55 t/m3和壓縮率0.14。
第二部分是V2 枕木填充爐缸層,從底部焦炭層到風(fēng)口中心線下0.5 m。枕木直接用從風(fēng)口用托輥輸送機推下,尺寸為長度800 mm 和500 mm,每200 根由爐前人員下去擺放整齊,兩層一找平,同時2 個鐵口周圍留出空間。層與層之間交叉90°,枕木嚴禁直接放在煤氣導(dǎo)出管上,可按照“T”形排列。枕木離爐墻間距100~200 mm.每兩層之間按照90°交叉排列。
第三部分是V3 風(fēng)口保護層,枕木沿風(fēng)口圓周斜排2 層,外層使用2 200 mm 枕木,內(nèi)層使用長度500 mm的枕木,用扒丁加固,下部與爐墻的距離為900~1 000 mm,其與風(fēng)口的間隙,風(fēng)口下部用500 mm 和800 mm 的枕木填充。
第四部分V4、V5 是風(fēng)口中心層,V4 部分為用2 600 mm 長度的枕木按照2 600 mm×2 000 mm 的寬度排列兩排,排列方式為交叉排列,用抓丁加固一起。V5 部分使用500 mm 和800 mm 的枕木按照800 mm 的高度堆堆間,形成椎體排列,保證開爐時的中心氣流。具體枕木布置見下頁圖2。
圖2 枕木布置圖(mm)
如圖2 注解,風(fēng)口用兩層枕木護住,一個便于點火,一個保護下料時風(fēng)口小套不被砸壞。風(fēng)口中做一堆尖,便于點火后形成中心氣流;風(fēng)口下0.5 m 到鋪地焦?jié)M鋪枕木;放鋪地焦主要蓋住鐵口煤氣導(dǎo)出管。
開爐料采用全熟料結(jié)構(gòu),燒結(jié)礦加球團,全爐焦比2.82 t/t,正常料焦比0.75 t/t,全爐渣鐵比大于870 kg/t,渣中 w(Al2O3)<17%;爐渣堿度的選擇:空焦堿度為0.9,正常料爐渣堿度為0.90。核料爐溫w[Si]=3.5%,w[Mn]=0.8%;見表 1。
表1 高爐開爐料
全爐焦比的選定,主要考慮到枕木熱值,枕木開爐所用的枕木一般是樺木、松木等,而木材是天然的有機高分子化合物,主要成分中碳約占44%,氫約占6%,氧約42.5%,另含0.5%以下氮和1%以下礦物質(zhì)灰分,而據(jù)查樺木的熱值為1 8413 kJ/kg,而密度為635 kg/m3,蕪湖新興的焦炭熱值在36 500 kJ/kJ。根據(jù)換算1 m3枕木熱量相當于635×18 413/36 500=320 kg的焦炭熱量。實際約增加300 kg 全爐焦比,實際裝入爐焦比3.12 t/t。
風(fēng)口布置形式,因1 280 m3高爐共22 個風(fēng)口雙鐵口形式,因防止后線意外情況出現(xiàn),采取堵鐵口兩側(cè)的 6 個風(fēng)口(4 號、6 號、8 號、15 號、17 號、19 號),風(fēng)口小套直徑110 mm,風(fēng)口布置見圖3。
圖3 風(fēng)口布置圖
烘爐于12 月13 日17:00 結(jié)束,試壓于12 月14日4:26 結(jié)束(包括泄漏點全部處理完畢),同日4:26-12:39 完成枕木安裝,12:39-13:52 完成布料溜槽安裝,至15:26 完成人孔封閉等工作后開始上料,18:36分開始送風(fēng),試壓和裝料整個過程在24 h 完成,比以往提前1 天到1 天半時間。
12 月 14 日當天 18:36 分開始送冷風(fēng),19:51 分發(fā)現(xiàn)15 號直吹管跑風(fēng),減風(fēng)控制,20:37 分開始送熱風(fēng)點火,21 點風(fēng)口全亮,當時風(fēng)量 1220m3/min,風(fēng)溫793 ℃,至23:00 風(fēng)量達到1 600 m3/min,風(fēng)溫850 ℃以上,15日3:06 分引煤氣,5:45 分出鐵入罐,9:57 分風(fēng)口全開,11:23 分噴煤,14:07 分富氧,點火后不到 20 h 高爐即恢復(fù)正常生產(chǎn)狀態(tài)。見下頁表2,開爐操作數(shù)據(jù)。
此次開爐爐溫爐溫第一爐3.32%,達到了開爐料核算的預(yù)計3.5%,堿度0.95 確保了高爐溫下鐵水的流動性,確保了開爐的順利,風(fēng)口開風(fēng)口也較及時,12 月15 日13:00 左右爐溫即下降到1.54%,見下頁表3。
開爐當日,噸鐵燃料比803 kg,日產(chǎn)1 620 t,第四日日產(chǎn)即達到3 700 t 左右,燃料比510 kg 左右,基本達到了設(shè)計產(chǎn)能,此次開爐作業(yè),從時間上看比行業(yè)平均30~40 h 左右的開爐用時提前了10~20 h,從達產(chǎn)時間看,行業(yè)一般一周達產(chǎn),此次只用時4 d,并且燃料指標迅速達到行業(yè)先進水平。見下頁圖4,開爐后技術(shù)指標。
表2 開爐操作操作數(shù)據(jù)
表3 開爐爐溫和爐渣參數(shù)
圖4 開爐后技術(shù)指標
1)枕木開爐的全爐焦比要考慮枕木熱值因素,2.5~2.8 t/t 較為合適,爐渣堿度的核料較為關(guān)鍵,同時二元堿度選擇0.9,從實踐看鐵水和爐渣的流動性較好。
2)開爐的風(fēng)溫是關(guān)系到高爐開爐快速達產(chǎn)的關(guān)鍵,此次蕪湖新興開爐,烘爐結(jié)束到開爐只用時1 d,比往常提前了1.0~1.5 d,管道未涼,保障了風(fēng)溫快速送至850 ℃,加上枕木的易燃性,快速燒出了下料空間,進風(fēng)。
3)開爐風(fēng)量的選擇,從此次開爐看,送至爐容的1.0~1.5 倍內(nèi)較為合適,此次風(fēng)量送達到1 600 m3/min后,一直維持到引氣,高爐氣流穩(wěn)定。