宋端陽, 吳 杰
(1.首鋼長(zhǎng)治鋼鐵有限公司軋鋼廠, 山西 長(zhǎng)治 046031;2.首鋼長(zhǎng)治鋼鐵有限公司設(shè)備處, 山西 長(zhǎng)治 046031)
根據(jù)《首鋼2019 年職業(yè)技能競(jìng)賽工作安排》,首鋼長(zhǎng)治鋼鐵有限公司(以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)鋼)軋鋼廠負(fù)責(zé)承辦金屬軋制工(線材)職業(yè)技能競(jìng)賽工作,為確保本次技能競(jìng)賽工作圓滿完成,首鋼長(zhǎng)治鋼鐵有限公司軋鋼廠制定了相應(yīng)的工作方案。其中軋機(jī)軋輥轉(zhuǎn)速約92~115 r/min,線速度約0.8~1.0 m/s 的功能實(shí)現(xiàn)是本次競(jìng)賽工作的首要關(guān)鍵任務(wù),為此軋鋼廠自主設(shè)計(jì)了軋機(jī)液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)來驅(qū)動(dòng)精軋機(jī)(線材)實(shí)現(xiàn)軋機(jī)軋輥轉(zhuǎn)速的要求。
軋機(jī)液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)整體組裝完畢后,在首鋼長(zhǎng)治鋼鐵有限公司軋鋼廠一車間精軋機(jī)上進(jìn)行空載試驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)液壓噴油故障,經(jīng)檢查為馬達(dá)軸封損壞造成的液壓油泄漏。出現(xiàn)故障的馬達(dá)為某進(jìn)口品牌馬達(dá),空載試驗(yàn)不足5 min,遠(yuǎn)未達(dá)到使用壽命,且馬達(dá)的工作壓力遠(yuǎn)低于最高許用壓力。因此初步確定馬達(dá)軸封的突然損壞為液壓系統(tǒng)配置設(shè)計(jì)不合理造成的。圖1 為軋機(jī)液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。
圖1 軋機(jī)液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)
軋機(jī)液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)液壓工作原理如圖2 所示,動(dòng)力源及控制閥組使用的軋機(jī)保護(hù)罩液壓系統(tǒng)。馬達(dá)選用軋鋼廠現(xiàn)有庫存?zhèn)浼?,有進(jìn)、出油口,無泄油口。馬達(dá)管路通過螺紋連接三通接頭、高壓球閥、高壓軟管等,快速搭建起了軋機(jī)液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。
圖2 軋機(jī)液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)液壓原理圖
對(duì)于無泄油口的馬達(dá)其回油口附近有壓力要求,馬達(dá)的轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)應(yīng)采用進(jìn)油節(jié)流。查該液壓馬達(dá)樣本手冊(cè)要求回油最大壓力不高于0.8 MPa,從液壓原理圖2 中可以發(fā)現(xiàn),馬達(dá)的回油在管路中流經(jīng)節(jié)流閥、單向閥、換向閥,局部阻力大。同時(shí)馬達(dá)轉(zhuǎn)速(流量)控制采用回油節(jié)流,使馬達(dá)回油管路產(chǎn)生背壓,液壓控制原理存在嚴(yán)重錯(cuò)誤,需對(duì)馬達(dá)液壓控制原理(即精軋機(jī)保護(hù)罩液壓控制原理)進(jìn)行改進(jìn)變更。
軋機(jī)保護(hù)罩液壓控制原理如下頁圖3 所示,從控制原理圖中可以看出,保護(hù)罩液壓缸的保壓定位依靠閥2(疊加單向閥)進(jìn)行控制,運(yùn)行速度依靠閥3(疊加回油單向節(jié)流閥)進(jìn)行控制,閥5 對(duì)保護(hù)罩液壓缸有桿腔壓力進(jìn)行過壓保護(hù)。
圖3 中閥4 為某品牌的FD 閥,有流量限制和保壓定位作用,在B 通道與閥2 保壓定位功能重疊。FD 閥主要用來防止負(fù)載荷引起的液壓缸或馬達(dá)“失控”,也可作為防破裂閥。在保護(hù)罩液壓系統(tǒng)中,將該閥安裝在A 通道(液壓缸的無桿腔)上更加合理,同時(shí)可以取消閥2。保護(hù)罩液壓系統(tǒng)的液壓泵采用某品牌的CY 系列斜盤式軸向柱塞泵,變量控制方式采用S(手動(dòng)流量調(diào)節(jié))方式,通過調(diào)節(jié)柱塞泵斜盤角度,可以在保護(hù)罩液壓缸與液壓馬達(dá)之間選取一個(gè)合理的運(yùn)行速度,從而省去液壓控制系統(tǒng)中的閥3。改進(jìn)后的保護(hù)罩液壓控制原理圖如圖4 所示。
圖3 精軋機(jī)保護(hù)罩液壓控制原理
圖4 改進(jìn)后的軋機(jī)液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)液壓工作原理圖
由于使用的馬達(dá)沒有泄油口,改進(jìn)后的軋機(jī)液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)必須對(duì)馬達(dá)回油管路壓力進(jìn)行計(jì)算。
3.2.1 回油管路壓力計(jì)算
3.2.1.1 流速計(jì)算
本系統(tǒng)中,馬達(dá)的排量為400 mL/r,回油管使用的是DN12 mm 高壓軟管,則馬達(dá)回油管的通流面積:
通過回油管的液壓油流速(按方案要求的轉(zhuǎn)速最大值進(jìn)行計(jì)算):
從計(jì)算數(shù)據(jù)可知,馬達(dá)工作時(shí)回油管內(nèi)的流速非常高。油液在管路中的適宜速度,最大為3 m/s[1],而該系統(tǒng)的回油管液壓油流速遠(yuǎn)大于此數(shù)值。使得馬達(dá)的工作環(huán)境相當(dāng)惡劣。
3.2.1.2 壓力計(jì)算
1)管路壓力損失。
由液壓系統(tǒng)的回油流速可看出本系統(tǒng)為高流速系統(tǒng),液壓油在管路內(nèi)的流動(dòng)狀態(tài)為紊流。紊流狀態(tài)下管路壓力損失表現(xiàn)為沿程壓力損失和局部壓力損失之和,即:
式中:ΔP1為回油管路壓力損失,Pa;ΔPf為沿程壓力損失,Pa;ΔPr為局部壓力損失,Pa;λ 為摩阻系數(shù);ρ為液壓油密度,kg/m3;l為流經(jīng)管道長(zhǎng)度,m;d為管道內(nèi)徑,m;ν 為流體流速,m/s;ξ 為局部阻力系數(shù)。
該段油管的長(zhǎng)度為20 m,摩阻系數(shù)為0.031,局部阻力系數(shù)取為1.5,液壓油密度為850 kg/m3,速度取6.79 m/s。
則回油管路上的壓力損失根據(jù)公式(1)可得:2)閥的壓力損失。
由設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速可得流經(jīng)控制閥組的液壓油流量為46 L/min。從產(chǎn)品手冊(cè)上可查知,在此流量下的壓降ΔP2約為0.3 MPa。
則回油路上的壓力總損失:
即馬達(dá)的回油壓力為1.4 MPa,這對(duì)馬達(dá)來說是相當(dāng)危險(xiǎn)的。
3.2.2 解決措施
針對(duì)馬達(dá)回油管路壓力高的情況,可以 采用以下措施進(jìn)行解決。
1)增大回油管徑,合理布置管路。
2)將馬達(dá)的回油管直接接回油箱,減小回油阻力。
3)競(jìng)賽方案要求的軋機(jī)軋輥轉(zhuǎn)速92~115 r/min,盡量取小值。
軋機(jī)液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的管路設(shè)計(jì)采用拆裝方便的設(shè)計(jì)理念,馬達(dá)回油管直接接油箱需采取切割、焊接作業(yè),所以我們按方案1 進(jìn)行了改動(dòng),依據(jù)現(xiàn)有庫存將馬達(dá)回油管由DN12 mm 改為DN25 mm。同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整柱塞泵的斜盤角度,經(jīng)多次試驗(yàn),最終長(zhǎng)鋼將馬達(dá)的轉(zhuǎn)速調(diào)整在約100 r/min。
采取上述措施后,再次進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證。馬達(dá)在空載和帶載(鉛棒軋制)工況下均能運(yùn)轉(zhuǎn)正常,沒有出現(xiàn)軸封損壞的情況,并且隨后的運(yùn)行中也未有漏油現(xiàn)象的出現(xiàn)。通過合理變更液壓控制原理,正確的管路分析計(jì)算和合理得當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施,保證了軋機(jī)液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,為首鋼集團(tuán)公司在首鋼長(zhǎng)鋼公司軋鋼(線材)比賽的圓滿順利做好基礎(chǔ)保證。