張濤
摘 要:為降低ZJ17型卷煙機生產(chǎn)中的梗中含絲率,降低生產(chǎn)成本,在對問題分析和設(shè)計方案對比的基礎(chǔ)上,最終確定了以二級分選裝置改進+獨立風(fēng)分”的思路設(shè)計第三級梗絲分選裝置,并重點對其中的懸浮風(fēng)分裝置、梗簽收集裝置、連接輔材進行設(shè)計。經(jīng)實踐表明,采用第三級梗絲分選裝置可有效降低梗中含絲率,具有現(xiàn)實意義。
關(guān)鍵詞:卷煙機;梗中含絲率;懸浮風(fēng)分裝置;梗簽收集裝置;連接輔材
ZJ17型卷煙機速度為7000支/分鐘,是目前我公司卷接設(shè)備的主流機型之一。在實際生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),由于該機型只有梗絲的一級、二級分選裝置,存在梗、絲分離不徹底的現(xiàn)象,導(dǎo)致煙條煙絲中含有煙梗,有刺破煙支表面的缺陷風(fēng)險,此外剔除的梗簽中普遍含有5%-7%的煙絲,造成一定的煙絲原料浪費[1]。因此,為解決ZJ17型卷煙機煙絲原料浪費的問題,本文對該型卷煙機的第三級梗絲分選裝置進行設(shè)計。具體闡述如下:
1 問題分析及研制方案初選
1.1 問題分析
梗簽的存在,會在一定程度上影響卷煙的燃燒性能及感官質(zhì)量;同時煙絲中含有過多的梗簽,也會對卷煙外觀質(zhì)量造成影響,從一定程度上引起煙支刺破等一系列外在質(zhì)量問題的發(fā)生。在卷煙制造過程中,從生產(chǎn)煙絲到生產(chǎn)煙支的過程中有若干個工序?qū)熃z中的梗簽進行剔除,集中后的梗簽可作為薄片制造原料。通常在剔梗過程中會同時連帶剔除一部分可用煙絲,造成煙絲消耗。
針對ZJ17型卷煙機在實際生產(chǎn)中所存在的問題,課題組從兩個方面對其進行改進設(shè)計。具體如下:
(1)解決ZJ17卷煙機刺破煙支數(shù)量高的問題。
經(jīng)對ZJ17型卷煙機刺破煙的數(shù)量進行跟蹤兩周的統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),在200支煙中存在1.7支的刺破現(xiàn)象,存在極大的改進空間;
(2)解決ZJ17卷煙機剔除梗簽中梗中含絲率高的需求[2]。
在跟蹤統(tǒng)計8#機臺單箱梗簽剔除量的同時,我們也對剔除梗簽的梗中含絲率做了為期兩周的測定發(fā)現(xiàn):ZJ17卷煙機剔除梗簽中梗中含絲率為11.59%,多余的煙絲與煙?;旌显谝黄鸨蛔鳛閺U料處理,造成煙絲浪費。
1.2 研制方案初選
為便于從根本上分析ZJ17型卷煙機所存在的問題,項目組擬通過對設(shè)備進行調(diào)整以達到降低梗中含絲率。主要采取的途徑為:將ZJ卷煙機梗簽剔除風(fēng)門位置進行調(diào)整,驗證調(diào)整梗簽剔除風(fēng)門位置對降低梗中含絲率是否有效。
實踐表明:當(dāng)剔除風(fēng)門全部關(guān)閉時,梗中含絲率為4.5%,達到《卷煙工藝規(guī)范》9.2.5.8規(guī)定(低于5%),但有刺破煙支出現(xiàn),影響產(chǎn)品質(zhì)量。故設(shè)備調(diào)整無法解決梗中含絲率高的問題。因此,還需對ZJ17型卷煙機改進設(shè)計后才能從根本上解決問題。在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上,項目對行業(yè)內(nèi)相關(guān)設(shè)備進行調(diào)研:
(1)對于真空粉末吸料機而言,其是利用氣泵旋轉(zhuǎn)發(fā)生高真空實現(xiàn)對物料的輸送。使被輸送的物料杜絕了分層現(xiàn)象,保證了混合物料成分的均勻性。因此,可使用真空發(fā)生器實現(xiàn)物料的分離輸送。
(2)對于廣東中煙梅州卷煙廠而言,為實現(xiàn)梗絲的再次分選該裝置在在二次分選出口處加裝吹風(fēng)改變梗絲方向和速度。
此外,還可選用行業(yè)的其他獨立分選裝置實現(xiàn)梗絲的充分分離[3]。
2 第三級梗絲分選裝置的設(shè)計
根據(jù)2003年3月國家煙草專賣局頒發(fā)、中央文獻出版社出版的《卷煙工藝規(guī)范》(ISBN 7-5073-1338-7/F·23)9.2.5.8規(guī)定,剔除梗簽中允許含3%-5%的煙絲。所以項目組設(shè)定了目標:梗中含絲率低于5%。
對于YJ17型卷煙機第三級梗絲分離裝置,其主要原理是利用梗絲懸浮速度存在一定的差異,并在氣流作用下才實現(xiàn)的分離。而對于煙絲和梗絲而言,由于其結(jié)構(gòu)不同導(dǎo)致其迎風(fēng)面積不同,對應(yīng)的重力也不同。也就是說,當(dāng)煙絲的氣流速度小于其梗絲速度時理論上就能夠?qū)崿F(xiàn)梗絲與煙絲的分離。其中,上述方案實施有效性的關(guān)鍵在于選擇合適的風(fēng)選速度。
在上述分析的基礎(chǔ)上,項目組采用豎直氣流模擬吹風(fēng)試驗對渦流吸風(fēng)風(fēng)力大小進行調(diào)整,并對梗絲中的煙絲比例進行測試發(fā)現(xiàn):在15次試驗中有其中13次的梗中含絲率低于5%,說明該方案具有一定的效果且可實施。因此,項目組確定了采用二級分選裝置改進+獨立風(fēng)分”的思路實現(xiàn)對ZJ17型卷煙機第三級梗絲分選裝置的設(shè)計,該第三級梗絲分選裝置包括有懸浮風(fēng)分裝置、梗簽收集裝置、連接輔材三個部分組成[4]。
2.1 懸浮分離腔體的結(jié)構(gòu)設(shè)計
(1)針對懸浮分選裝置,經(jīng)理論計算該裝置的真空發(fā)生器的氣壓分布值應(yīng)控制在-1.9bar~-2.2bar;
(2)綜合考慮壽命及成本的基礎(chǔ)上,真空發(fā)生器的型號為XFCFJ-125V;
(3)因為需匹配設(shè)備二次梗簽分離裝置的尺寸,經(jīng)過測量吹梗通道尺寸只能設(shè)計為:180×95×30mm;同時,吹梗通道角度設(shè)定為45°。
2.2 梗簽收集裝置結(jié)構(gòu)設(shè)計
梗簽收集裝置包括梗簽管道口和梗簽收集器。其中,對于梗簽管道口采用彎管式的結(jié)構(gòu)形式,并采用不銹鋼的材質(zhì)。對于梗簽收集器,該裝置整個覆蓋在卷煙機后身的寬度上,位于回絲振槽的上方,與后身左側(cè)墻板連接。防止煙絲造碎與堵塞,形狀設(shè)計為圓柱體,并開長方形落料槽,采用7050鋁合金和不銹鋼的材質(zhì)。
為保證梗簽收集器內(nèi)分選后的梗絲混合物可以全部落在儲料區(qū)內(nèi),不產(chǎn)生堆積,對梗簽收集器落料口與水平夾角進行實驗。經(jīng)過試驗,將梗簽收集器的安裝角度確定為-60°。
2.3 連接輔料的確定
為了便于實施降低成本,連接輔料采用車間的常用品牌。其中,直角氣接頭采用QSL-1/4-8;調(diào)節(jié)減壓閥采用FESTO? φ6型;正壓氣管采用PUN-8×1.2;
3 效果評估
根據(jù)“2”中的設(shè)計思路制成實物后再現(xiàn)場安裝調(diào)試后試運行發(fā)現(xiàn):
(1)所設(shè)計的第三級梗絲分選裝置可正產(chǎn)運行;
(2)2020年5月25日至2020年6月18日(四周)對8#機組剔除梗簽的梗中含絲率做了測定。其中,云煙(云龍)平均梗中含絲率為1.98%,紫氣東來(祥瑞)為1.62%。8#ZJ17卷煙機剔除梗簽中梗中含絲率平均值為1.80%。
4 結(jié)語
為解決我廠當(dāng)前卷煙機梗中含煙絲比例較高,極易造成煙絲浪費增加成本的問題,項目組借鑒廣東中煙梅州卷煙廠《YJ17型卷煙機第三次梗絲分離裝置的研制》,對二次分選裝置進行改造,設(shè)計吹梗裝置完成梗絲的第三次分選;借鑒行業(yè)內(nèi)獨立梗絲分離裝置的結(jié)構(gòu)和真空粉末吸料機對負壓發(fā)生器的利用研制出獨立的第三次梗絲懸浮分離裝置。通過理論分析和實踐表明,所設(shè)計的第三級梗絲分選裝置可將梗中含絲率降低為1.8%。
參考文獻:
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