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      930E卡車廂斗舉升缸底座結(jié)構(gòu)設(shè)計及改進措施

      2020-05-28 01:59:44王艷利神華準能哈爾烏素設(shè)備維修中心
      消費導(dǎo)刊 2020年15期
      關(guān)鍵詞:銷子銷孔底座

      王艷利 神華準能哈爾烏素設(shè)備維修中心

      一、項目研究的主要內(nèi)容

      結(jié)合930E卡車廂斗舉升缸底座使用的特點,重新設(shè)計舉升缸底座與底板的接觸面積,有效提高舉升缸底座的承重力,從根本上解決了廂斗舉升過程角度轉(zhuǎn)變而發(fā)生的舉升力作用在舉升缸底座外,而且改造后的舉升缸底座會更好的提高橫向U型梁處的支撐能力,從而降低了930E卡車運行及維修成本,提高了設(shè)備出動率。

      二、解決關(guān)鍵技術(shù)問題及創(chuàng)新點

      930E卡車是準能公司黑岱溝露天煤礦和哈爾烏素露天煤礦的主要運輸設(shè)備。該車已在礦內(nèi)運行多年,隨著生產(chǎn)任務(wù)逐年增長,運行時間的增加,設(shè)備開始老化,尤其卡車廂斗最為嚴重,因廂斗是直接與物料接觸的總成件,承擔著承載運輸和舉升卸載的任務(wù)。在工作期間,將受到物料砸落的沖擊(對廂斗底板耐磨板沖擊變形),舉升卸貨時舉升缸對廂斗處的底座的舉升力(舉升缸底座處開裂),卸貨時貨物對廂斗的摩擦力(對廂斗內(nèi)磨損)。在對930E卡車廂斗大修中發(fā)現(xiàn),廂斗舉升缸底座開裂問題,在多次改進維修得不到有效的解決,導(dǎo)致因為廂斗舉升缸底座開裂問題促使卡車停機待修,嚴重影響卡車出動率。根據(jù)舉升缸的問題,通過與特雷克斯公司的MT5500卡車廂斗對比研究,發(fā)現(xiàn)其設(shè)計存在缺陷,舉升缸座達不到舉升廂斗舉升力的要求,從而導(dǎo)致舉升缸座經(jīng)常開裂。根據(jù)這種情況,制定了對930E卡車廂斗舉升缸座整體設(shè)計改造。

      三、原930E卡車廂斗舉升缸底座使用情況

      930E卡車廂斗舉升缸底座安裝在廂斗背部兩根橫向U型梁的中間,前后與兩根橫向U型梁側(cè)面貼附焊接,底部與廂斗底板焊接,在廂斗卸貨舉升時,因為廂斗舉升缸的舉升力是垂直向上的,在廂斗舉升翻轉(zhuǎn)過程中,舉升缸作用在舉升缸底座的舉升力將隨著廂斗向后翻轉(zhuǎn)而發(fā)生改變,從最初的舉升力垂直作用在舉升缸底座,隨著廂斗向后翻轉(zhuǎn)的角度變化,舉升缸的舉升力將受力于舉升缸底座與前橫向U型梁處,廂斗底部橫向U型梁是為8mm厚鋼板,無法達到舉升力的要求,在對橫向U型梁進行改進后,將原有的橫向U型梁厚度增加到20mm厚,在使用中發(fā)現(xiàn)還是無法避免開裂。故將舉升缸座整體設(shè)計改造,使舉升力避免作用在橫向U型梁上,解決了舉升缸底座開裂的問題。

      四、930E卡車廂斗舉升缸底座設(shè)計實施方案

      為了徹底解決930E卡車廂斗舉升缸底座開裂的問題,我們對舉升缸底座進行設(shè)計改進,將原舉升缸底座加到U型梁上,使之前貼附在橫向U型梁的形式變成穿過橫向U型梁,避免橫向U型梁受力,舉升缸底座穿過橫向U型梁的部位要大于橫向U型梁的外邊20mm,以便后期與橫向U型梁的焊接能達到力學性能,并且加大了舉升缸底座與底板的接觸面積,有效提高舉升缸底座的承重力,從根本上解決了廂斗舉升過程角度轉(zhuǎn)變而發(fā)生的舉升力作用在舉升缸底座外,而且改造后的舉升缸底座會更好的提高橫向U型梁處的支撐能力,從而達到了一舉雙得的效果。

      改進后的標準配件

      五、更換與焊接新舉升缸底座

      更換新舉升缸底座,需要對原有舉升缸底座進行定位,在利用氧乙炔切割將原舉升缸座和兩側(cè)貼附的橫向U型梁切割掉,為了保證廂斗底板不被氣割傷到,氣割時留有余量,剩余的余量用碳弧氣刨進行清除,以保證廂斗底板的平整度,安裝新舉升缸底座并調(diào)整尺寸,調(diào)整好后進行定位焊接,并有序進行底座焊接,以避免焊接變形,焊接完成后將橫向U型梁缺少部分完善并焊接。

      1.對原舉升缸底座測量,確定舉升缸與廂斗大梁的距離并做好記錄,舉升缸底座銷孔中心點使用直角尺做廂斗底板平面的垂直點,并用樣沖打點,并測量銷孔距底板的距離。

      2.使用氧乙炔切割將舉升缸底座和橫向U型梁進行切割去除,切割要在原有焊縫上側(cè),不能過于切割過低,留有余量,避免將廂斗底板切割損傷,橫向U型梁切割取至距大梁一米處,方便后續(xù)焊接舉升缸底座。

      3.切割完成后,使用碳弧氣刨對氣割剩余余量部分進行氣刨削平處理,保證廂斗底板的平整性,方便新舉升缸底座安裝。

      4.安裝新舉升缸底座,將底座放置于削平處理的廂斗底板上,利用舊舉升缸底座銷孔中心垂直在廂斗底板的樣沖點,將新舉升缸底座銷孔中心垂直底板的垂直線對正樣沖點,在將舉升缸底座距大梁的距離校正,最后測量校正底板至銷孔中心的距離,新舉升缸座與舊舉升缸座尺寸無偏差將進行固定焊,固定焊是在舉升缸底座兩側(cè)四點進行焊接固定,固定點為100mm兩層三道,避免發(fā)生開裂變形。

      5.焊接作業(yè)為兩側(cè)對稱焊接,以免發(fā)生單側(cè)焊接應(yīng)力大出現(xiàn)的舉升缸底座變形現(xiàn)象,焊接過程中需要將舉升缸銷子穿入孔內(nèi),在焊接過程中要通過轉(zhuǎn)動銷子確定焊接是否出現(xiàn)變形,造成銷子卡死等現(xiàn)象。焊接前使用丙烷加熱裝置對舉升缸底座及廂斗底板進行加熱,加熱溫度為100攝氏度以上,焊接為多層多道焊接,焊接為三層六道,每層焊接完后,要用針束式風鏟對焊道進行消應(yīng)力處理,焊接完成用丙烷加熱裝置加熱,并對其進行保溫緩冷處理。

      6.最后將橫向U型梁進行安裝并焊接,橫向U型梁對接處要用20mm厚高強度板做加強筋板,以保證橫向U型梁對接強度。

      六、焊接工藝

      焊接舉升缸底座需要從兩側(cè)同時焊接,以確保焊接應(yīng)力抵消,避免發(fā)生變形,導(dǎo)致銷孔不同心銷子安裝不上。舉升缸底座為高強度鋼板,焊前需要預(yù)熱,預(yù)熱溫度100攝氏度以上,層間溫度控制在260度以內(nèi),焊縫為角焊縫,要嚴格把握焊接質(zhì)量,角焊縫要達到焊接標準,焊后用焊縫檢驗尺進行檢驗。

      焊接方法:CO2氣體保護焊焊接,角焊縫,采用多層多道焊接方法。

      焊材:LW-81Ni1

      焊接設(shè)備及焊接參數(shù):使用Miller Dimension.TM.812焊機及配套移動送絲機,用純度高于99.95%的CO2氣體為焊接保護,相關(guān)技術(shù)參數(shù)見表1。

      表1 焊接參數(shù)

      七、設(shè)計改造后的效果和經(jīng)濟效益

      本次在930E卡車廂斗舉升缸底座設(shè)計改造中,廂斗上車至今,已運行將近5000小時,在卡車例行保養(yǎng)時,針對廂斗進行查看,未發(fā)現(xiàn)有開裂現(xiàn)象,運行狀況良好,說明舉升缸底座改造圓滿成功,為今后930E卡車廂斗大修提供了真實有力的經(jīng)驗及解決問題的原因,降低了卡車維修成本、提高了設(shè)備的出動率。

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