摘 要:介紹2019年8至9月,高低瓦管網(wǎng)的工藝處理及改造過程。
關鍵詞:高瓦;低瓦;酸性氣;改造;帶液;
車間管轄的外管網(wǎng)包括高壓瓦斯管網(wǎng)、低壓瓦斯管網(wǎng)、酸性氣管網(wǎng)。
高壓瓦斯管網(wǎng)主要接收各裝置產生的高壓瓦斯,用作各裝置加熱爐、動力鍋爐的燃料氣,成分為甲烷、乙烷、H2、等組分,當管網(wǎng)壓力不足時,可外引天然氣作為補充。
低壓瓦斯管網(wǎng)與裝置、罐區(qū)配套建設、投產,現(xiàn)有管線1.6萬米,管徑從DN50至DN1200不等,其中兩根DN1200管線作為管網(wǎng)重要的組成部分,北側低壓排放系統(tǒng)管線于1999年建成投用,管網(wǎng)控制壓力在0~35kPa之間,南側高瓦排放系統(tǒng)管線為潤滑油配套工程設施,于1996年建成投用,從ARGG原料罐區(qū)北側鋪至120m火炬,單根長度2000米。管網(wǎng)控制壓力在0~35kPa之間。
1.改造原因
1.1高壓瓦斯管網(wǎng)
1、由于高壓瓦斯管網(wǎng)建成時間較早,在運行了多年之后,經(jīng)過了多次改造,存在較多的盲頭,如至聚合物廠DN250管線;潤滑油廠引出至空四盲頭管線; ARGG至高瓦管線等;
2、車間回收的低壓瓦斯經(jīng)壓縮機壓縮、脫液后進入瓦斯系統(tǒng),柴油加氫裝置的高瓦是在瓦斯壓縮機出口管線引出,當車間頻繁啟停壓縮機時,由于管線壓力波動,導致柴油加氫裝置瓦斯帶液嚴重,多次造成柴油加氫加熱爐停爐。
3、高壓瓦斯管網(wǎng)切斷閥較少,一旦發(fā)生管線泄漏,管網(wǎng)面臨全部停工的危險。
4、配合新建尿素脫蠟裝置,常減壓裝置擴能項目施工。
5、小氣分至常減壓裝置高瓦管線腐蝕嚴重,需更換管線。
1.2低壓瓦斯管網(wǎng)
1、小氣分東北角低瓦線腐蝕嚴重,已打鋼帶多次,需更換管線。
2、配合新建改擴建裝置施工。
3、煉油一廠低瓦系統(tǒng)管線一旦泄漏,無法單獨切除,需在一廠低瓦主管線至公司主管線前加切斷閥。
2.高瓦系統(tǒng)工藝處理
2.1氮氣置換
1、置換流程
低瓦火炬燃放,高壓瓦斯管網(wǎng)各給氣點給氣,向火炬置換,如圖1,置換流程包括以下部分:
線路一:動力瓦斯氮氣給氣點→二套常減壓→一套常減壓(包括汽油加氫)→氣柜院內放低瓦→火炬。
線路二:(動力脫液罐至氣柜院內放低瓦)。
動力脫液罐→柴油加氫北側高瓦→氣柜院內放低瓦。
線路三(丙烯腈焚燒爐氮氣至氣柜院內,包括新線、老線)。
丙烯腈焚燒爐氮氣→氣柜院內放低瓦。
線路四(潤滑油蠟加氫、酮苯、異構經(jīng)二套ARGG、重整加氫至氣柜院內)。
蠟加氫→氣柜院內放低瓦。
線路五(乙苯經(jīng)二套ARGG、重整加氫至氣柜院內)。
乙苯車間→二套ARGG→氣柜院內放低瓦。
線路六:(動力臨時給氣點至氣柜院內放低瓦)。
動力臨時給氣點→二套常減壓→氣柜院內放低瓦。
2、置換過程
乙苯裝置給氮氣,流量為200標立/小時,半小時后,蠟加氫裝置給氮氣,200標立/小時,再過半小時后,生化裝置給氮氣300標立/小時,依次間隔半小時,動力、二套常減壓裝置、汽油加氫裝置給氮氣,系統(tǒng)置換18小時后,在氣柜院內高瓦末端采樣,氮氣含量為99%,停氮氣,置換完畢,關閉高瓦串低瓦閥門,系統(tǒng)加盲板。
2.2蒸汽吹掃
1、吹掃流程
高壓瓦斯管網(wǎng)各給氣點給氣,在瓦斯車間壓縮機出口流量計處解法蘭,連接軟管接至帶有除臭劑的槽子,作為高瓦蒸汽放空點,如圖二,蒸汽吹掃流程包括以下部分:
A線路一:動力瓦斯氮氣給汽點→二套常減壓→一套常減壓(包括汽油加氫)→瓦斯壓縮機出口流量計放空。
B線路二:(動力脫液罐至氣柜院內放低瓦)。
動力脫液罐→柴油加氫北側高瓦→瓦斯壓縮機出口流量計放空。
C線路三(丙烯腈焚燒爐氮氣至氣柜院內,包括新線、老線)。
丙烯腈焚燒爐氮氣→瓦斯壓縮機出口流量計放空。
D線路四(潤滑油蠟加氫、酮苯、異構經(jīng)二套ARGG、重整加氫至氣柜院內)。
蠟加氫→瓦斯壓縮機出口流量計放空。
E線路五(乙苯經(jīng)二套ARGG、重整加氫至氣柜院內)。
乙苯車間→二套ARGG→瓦斯壓縮機出口流量計放空。
線路六:(動力臨時給氣點至氣柜院內放低瓦)。
動力臨時給氣點→二套常減壓→氣柜院內放低瓦;
2、吹掃過程
乙苯裝置給蒸汽,大小為DN40閥門開1/3,20分鐘后,在一套ARGG北側高瓦放空點見蒸汽, 20分鐘后,氣柜流量計放空點見蒸汽;蠟加氫裝置、異構脫蠟裝置給蒸汽,大小為DN40閥門開1/4,30分鐘后,生化裝置給蒸汽,大小為DN40閥門開1/4,30分鐘后,動力給蒸汽,大小為DN40閥門開1/4,二套常減壓給蒸汽,汽油加氫給蒸汽。
車間安排專人對各個流程的管線進行測溫,溫度均達到100℃以上,各管線均實現(xiàn)蒸汽貫通,系統(tǒng)蒸汽吹掃36小時。
3、氣相鈍化除臭
在蒸汽吹掃過程中,依次在生化裝置、異構脫蠟裝置、乙苯裝置、動力、二套常減壓裝置注入氣相鈍化劑4.8噸,對系統(tǒng)進行氣相鈍化除臭。
2.3工藝處理效果
工藝處理效果較好,高瓦管線中基本沒有雜質,無異味,改造施工過程中,施工單位進行動火割除管線,沒有發(fā)生一起著火事件。
3.低瓦系統(tǒng)工藝處理
3.3氮氣置換
1、置換流程
低瓦火炬燃放,低壓瓦斯管網(wǎng)各給氣點給氮氣,向火炬置換,如圖1,置換流程包括以下部分:
線路一:酮苯→1.2米低瓦主線→火炬;
線路二:丙烷→1.2米低瓦主線→火炬;
線路三:乙苯→1.2米低瓦主線→火炬;
線路四:二套氣分→1.2米低瓦主線→火炬;
線路五:一套聚丙烯→1.2米低瓦主線→火炬;
線路六:二套聚丙烯→1.2米低瓦主線→火炬;
線路七:儲運球罐區(qū)→1.2米低瓦主線→火炬;
線路八:一套ARGG→1.2米低瓦主線→火炬;
線路九:柴油加氫→1.2米低瓦主線→火炬;
線路十:汽油加氫→1.2米低瓦主線→火炬;
線路十一:二套常減壓→1.2米低瓦主線→火炬;
線路十二:一套氣分→1.2米低瓦主線→火炬;
2、置換過程
以上各給氮氣點給氮氣,各點控制量為100-200標立/小時,系統(tǒng)置換18小時后,在火炬筒體前采樣,氮氣含量為99%,停氮氣,置換完畢。
在一廠低瓦線與低瓦系統(tǒng)主線連接處加盲板,將一廠低瓦線隔離。
3.2蒸汽吹掃
1、吹掃流程
煉油一廠低壓瓦斯管網(wǎng)各給汽點給蒸汽,在煉油一廠低瓦主線至1.2米低瓦主線盲板處法蘭嵌縫,作為第一蒸汽放空點,瓦斯車間墻外脫液罐放空連接軟管至帶有除臭劑的槽子,作為低瓦蒸汽第二放空點,如圖二,蒸汽吹掃流程包括以下部分:
線路一:二套常減壓→脫液罐D504→盲板縫隙處:
線路二:一套氣分→脫液罐D504→盲板縫隙處:
線路三:一套ARGG→脫液罐D504→盲板縫隙處:
2、吹掃過程
一套ARGG裝置給蒸汽,大小為DN50閥門開1/4,40分鐘后,脫液罐D504放空見蒸汽,10分鐘后,盲板縫隙處見蒸汽;二套常減壓、一套氣分裝置給蒸汽,大小為DN40閥門開1/4。
車間安排專人對各個流程的管線進行測溫,溫度均達到100℃以上,各管線均實現(xiàn)蒸汽貫通,系統(tǒng)蒸汽吹掃36小時。
3、氣相鈍化除臭
在蒸汽吹掃過程中,在一套ARGG裝置注入氣相鈍化劑0.8噸,對系統(tǒng)進行氣相鈍化除臭。
3.3工藝處理效果
工藝處理效果較好,低瓦管線中基本沒有雜質,無異味,改造施工過程中,施工單位進行動火割除管線,沒有發(fā)生一起著火事件。
結束語
高低瓦工藝處理及改造,是煉化公司自成立以來最大的改造,涉及全廠,工藝處理得當,改造效果較好,為以后的處理提供了寶貴的經(jīng)驗。
參考文獻:
[1]車間操作規(guī)程,2019年1月1日,王東、王鳳江、鄭長有、潘威岑等編著;