柳迅(河北省特種設(shè)備學(xué)會(huì),河北 石家莊 050091)
某制藥車間在生產(chǎn)過程中三臺(tái)夾套容器(一臺(tái)去催罐和兩臺(tái)結(jié)晶罐)內(nèi)筒相繼鼓包變形(見圖1),發(fā)生特種設(shè)備嚴(yán)重?fù)p害的變形事故[1],造成較大損失。三臺(tái)夾套容器全部為間接加熱冷卻系統(tǒng),即通過夾套中熱水和冷鹽水的循環(huán)來實(shí)現(xiàn)為攪拌容器內(nèi)筒物料加熱和冷卻要求,夾套容器的結(jié)構(gòu)示意圖見圖2所示。
圖1 內(nèi)筒鼓包照片
圖2 夾套容器結(jié)構(gòu)示意圖
操作人員發(fā)現(xiàn)3-2001 去催罐內(nèi)溫度約為40℃,適合抽濾,于是檢查相關(guān)閥門和罐內(nèi)料液(因有料液未能發(fā)現(xiàn)異常),確認(rèn)正常后進(jìn)行去催罐抽濾。完成后通過視鏡發(fā)現(xiàn)罐內(nèi)壁出現(xiàn)鼓包現(xiàn)象。最后經(jīng)設(shè)備部確認(rèn)3-2001 去催罐手孔左前方筒體內(nèi)壁鼓起。
操作人員將在二次結(jié)晶罐溶解后的料液分別壓入3-5001和3-5003 結(jié)晶罐,在攪拌過程中,聽到咣當(dāng)一聲,攪拌槳葉被絆住不能轉(zhuǎn)動(dòng),隨觀察發(fā)現(xiàn)內(nèi)壁鼓起。兩臺(tái)結(jié)晶罐情況相同,都是手孔左前方筒體內(nèi)壁鼓起。
發(fā)生事故的兩臺(tái)結(jié)晶罐和一臺(tái)去催罐全部屬于Ⅱ類壓力容器,設(shè)計(jì)制造單位為同一家具有壓力容器設(shè)計(jì)和制造許可資質(zhì)的專業(yè)企業(yè)。
對制造企業(yè)提供的設(shè)計(jì)文件和出廠資料等進(jìn)行審查(三臺(tái)設(shè)備的技術(shù)參數(shù)見表1)。查驗(yàn)設(shè)計(jì)圖紙中的設(shè)計(jì)參數(shù)設(shè)置,都符合操作條件和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求,其中設(shè)計(jì)壓力和設(shè)計(jì)溫度是依據(jù)設(shè)備運(yùn)行中最苛刻的組合工況確定[2]。確定最大計(jì)算外壓力(即內(nèi)筒抽真空和夾套內(nèi)為設(shè)計(jì)內(nèi)壓聯(lián)合產(chǎn)生的最大負(fù)壓)來重新核算內(nèi)筒和內(nèi)封頭強(qiáng)度和壁厚并對照查驗(yàn)廠家強(qiáng)度計(jì)算書,確認(rèn)核算無誤。結(jié)合圖紙審查廠家提供出廠資料相關(guān)內(nèi)容也未發(fā)現(xiàn)問題,其中在壓力試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告中,三臺(tái)容器耐壓試驗(yàn)曲線都顯示,內(nèi)筒試驗(yàn)壓力為0.675MPa,保壓30min,夾套試驗(yàn)壓力為0.55MPa,保壓30min,均為合格,查驗(yàn)無問題。所以設(shè)計(jì)文件和出廠資料審查未發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致內(nèi)筒失穩(wěn)的問題。
表1 三臺(tái)夾套容器的技術(shù)參數(shù)
現(xiàn)場檢查三臺(tái)夾套容器設(shè)備本體,發(fā)現(xiàn)三臺(tái)設(shè)備都是手孔左前方筒體內(nèi)壁鼓起,結(jié)合圖紙和出廠資料檢查設(shè)備制造質(zhì)量,用光譜分析儀查驗(yàn)內(nèi)筒和夾套等部件材料化學(xué)成分,實(shí)測內(nèi)筒封頭特別是鼓包處部位壁厚、相關(guān)結(jié)構(gòu)尺寸(特別是內(nèi)筒的圓度、內(nèi)筒受外壓部分長度等),查驗(yàn)焊接制造質(zhì)量等。除內(nèi)筒鼓包變形外,其他檢查的項(xiàng)目與圖紙和出廠資料一致,未發(fā)現(xiàn)其他設(shè)備本體制造質(zhì)量問題。
檢查與設(shè)備連接的管道,發(fā)現(xiàn)兩臺(tái)結(jié)晶罐位于室外的換熱器補(bǔ)水管道未進(jìn)行保溫發(fā)生了凍管現(xiàn)象,管道被堵塞。發(fā)現(xiàn)與去催罐連接管道的乙二醇-水罐安全閥下面的截止閥處于關(guān)閉狀態(tài)。
設(shè)備使用流程圖詳見圖3。
2.2.1 去催罐操作過程描述:
打開去催罐排氣,將氫化釜內(nèi)氫化液壓入去催罐。打開去催罐夾套熱水閥門,通過熱乙二醇-熱水罐、乙二醇-水泵、乙二醇-水換熱器,將去催罐內(nèi)料液升溫至105℃。切換去催罐夾套冷水閥門,通過冷乙二醇-冷水罐、乙二醇-水泵、乙二醇-水換熱器,將去催罐內(nèi)料液降溫至35℃以下。
打開去催液收集罐,通過去催液過濾器將去催罐內(nèi)去催液抽濾至去催液收集罐。開去催液收集罐氮?dú)?,將去催液收集罐?nèi)料液壓入濃縮罐。
2.2.2 三次結(jié)晶罐操作過程描述:
將二次結(jié)晶粉投入到二次結(jié)晶罐中并壓入乙醇,通過結(jié)晶罐對應(yīng)的換熱器組及熱水泵為二次結(jié)晶罐升溫,使結(jié)晶罐內(nèi)料液充分溶解(料液溫度約75℃)。
打開二次結(jié)晶罐氮?dú)?,將罐?nèi)溶解液通過過濾器壓入三次結(jié)晶罐。通過三次結(jié)晶罐對應(yīng)的換熱器組及熱水泵,使用降溫程序控制,為三次結(jié)晶罐內(nèi)料液降溫至14℃,降溫過程中加入甲酰胺及純化水。
料液降溫結(jié)束后,開三次結(jié)晶罐罐底閥,將結(jié)晶液放至對應(yīng)抽濾器內(nèi)抽濾。若放料過程中發(fā)現(xiàn)罐底料液堵塞,短暫開三次結(jié)晶罐真空將罐底料液反抽一次,繼續(xù)放料。
三臺(tái)設(shè)備結(jié)構(gòu)都是典型的夾套容器,內(nèi)筒壁承受內(nèi)筒物料產(chǎn)生的內(nèi)壓、夾套內(nèi)循環(huán)水的外壓以及抽料過程中產(chǎn)生的真空三種壓力。此次發(fā)生的失穩(wěn)事故是內(nèi)筒壁在外壓作用下,形狀突然發(fā)生改變而產(chǎn)生癟塌的失效形式,被稱為失穩(wěn)失效,這時(shí)其筒壁受力由薄膜應(yīng)力狀態(tài)突變?yōu)閺澢鷳?yīng)力狀態(tài),被壓癟時(shí)的最小外壓力即是臨界壓力[3]。由于實(shí)際制造的外壓容器受殼體圓度、材料不均勻等因素的影響,實(shí)際的失穩(wěn)壓力要比理論計(jì)算的臨界壓力要低,所以用許用外壓作為控制不致失穩(wěn)的參數(shù)[3]。防止外壓失穩(wěn)就要使殼體所受外壓不能超過許用外壓力。
通過調(diào)查分析,排除了設(shè)計(jì)參數(shù)設(shè)置、強(qiáng)度計(jì)算、材料成分、內(nèi)筒壁厚和圓度等結(jié)構(gòu)尺寸、焊接制造質(zhì)量等各種可能導(dǎo)致內(nèi)筒失穩(wěn)的因素[4],能確定在正常操作工況下,三臺(tái)設(shè)備的設(shè)計(jì)制造質(zhì)量能夠滿足設(shè)備使用條件,所以排除了設(shè)備本身缺陷原因?qū)е率鹿实目赡苄?。由于三臺(tái)設(shè)備內(nèi)筒的操作使用有完整的未現(xiàn)異常的操作記錄,且配有壓力泄放裝置和監(jiān)控設(shè)施,不會(huì)造成超壓超溫等工況,故能排除內(nèi)筒導(dǎo)致事故的可能。
在夾套管道系統(tǒng)中壓力源只來自循環(huán)泵,故取泵的關(guān)閉壓力作為管道系統(tǒng)最大壓力為0.4MPa[5],車間認(rèn)為不會(huì)存在超壓的可能,也就沒有對夾套管道系統(tǒng)操作進(jìn)行記錄,造成無法查證操作壓力和操作溫度等是否發(fā)生過異常。
圖3 設(shè)備使用流程圖
對于現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的兩臺(tái)結(jié)晶罐補(bǔ)水管的凍管現(xiàn)象,懷疑可能是補(bǔ)水管凍管堵塞,導(dǎo)致夾套循環(huán)水系統(tǒng)封閉,而換熱器一直在加熱,水溫就會(huì)升高,夾套內(nèi)壓相應(yīng)上升,超出臨界壓力時(shí),內(nèi)筒就會(huì)失穩(wěn)形成鼓包。
為印證上述分析,對結(jié)晶罐系統(tǒng)進(jìn)行模擬試驗(yàn),關(guān)閉補(bǔ)水管道,打開蒸汽管道通過換熱器對換熱水進(jìn)行加熱,開啟循環(huán)泵,觀察到換熱水溫度在2 分鐘的時(shí)間由44℃升至45℃時(shí),壓力表由初始?jí)毫?.27MPa 急速升至0.5MPa,為保證安全未繼續(xù)進(jìn)行試驗(yàn),但已經(jīng)證實(shí)了溫度升高導(dǎo)致壓力快速升高趨勢。
核算結(jié)晶罐內(nèi)筒的許用外壓力,由于
式中:Do表示圓筒外直徑;Di表示圓筒內(nèi)徑;δn表示圓筒名義厚度;δe表示圓筒的有效厚度;C1表示材料厚度負(fù)偏差;C2表示腐蝕裕量;L表示圓筒計(jì)算長度,取內(nèi)筒受外壓部分長度加內(nèi)封頭直邊高加封頭曲面深度的1/3。
然后查圖確定外壓應(yīng)變系數(shù)A 為0.0009690,進(jìn)而確定外壓應(yīng)力系數(shù)B 為72.74,故確定的許用外壓力[P]為:
說明內(nèi)筒最大能夠承受0.582MPa 的外壓,大于這個(gè)數(shù)值內(nèi)筒就有可能發(fā)生失穩(wěn)變形。在模擬試驗(yàn)試驗(yàn)中,把熱水加熱到45℃時(shí)壓力就已經(jīng)升至0.5MPa,已接近了許用外壓,只要溫度繼續(xù)升高壓力隨之就會(huì)超過許用外壓值,充分說明失穩(wěn)變形事故是由于夾套管道封閉導(dǎo)致水溫升高引起超壓所致。
在去催罐系統(tǒng)中熱水罐截止閥處于關(guān)閉狀態(tài),致使與其連接的安全閥失去超壓泄放功能。在此情況下,夾套管道內(nèi)的熱水被換熱器反復(fù)加熱,其飽和溫度會(huì)持續(xù)增高,導(dǎo)致飽和壓相應(yīng)升高,而無法泄放,導(dǎo)致超壓最終造成內(nèi)筒失穩(wěn)。
核算去催罐內(nèi)筒的許用外壓力,由于
式中字母代表意義同上,然后查圖確定外壓應(yīng)變系數(shù)A 為0.0007991,進(jìn)而確定外壓應(yīng)力系數(shù)B 為65.96,故許用外壓力[P]為:
說明內(nèi)筒所受外壓超過0.528MPa,即飽和蒸汽壓大于0.528MPa 對應(yīng)的飽和溫度高于159.9℃時(shí),內(nèi)筒就可能發(fā)生失穩(wěn)變形。
經(jīng)過調(diào)查分析排除了夾套容器自身的設(shè)計(jì)制造質(zhì)量問題。通過模擬試驗(yàn)證實(shí)在封閉環(huán)境里水溫增加可引起的壓力快速增大。結(jié)晶罐夾套補(bǔ)水管道凍結(jié)堵塞,而又未設(shè)置壓力保護(hù)系統(tǒng),致使夾套換熱水系統(tǒng)封閉,隨著換熱器持續(xù)對循環(huán)熱水加熱,水溫持續(xù)增高,致使液體膨脹,由于系統(tǒng)被封閉,膨脹被限制,由于水不易壓縮,導(dǎo)致壓力急劇升高[7],當(dāng)系統(tǒng)壓力大于夾套內(nèi)筒失穩(wěn)臨界壓力時(shí),內(nèi)筒失穩(wěn)變形,形成鼓包。而去催罐夾套管道系統(tǒng)中安全閥失去作用,同樣隨著對循環(huán)熱水加熱,使其飽和壓隨之增大,超過臨界壓力,內(nèi)筒就會(huì)失穩(wěn)變形。
(1)修改結(jié)晶罐夾套管道系統(tǒng)工藝流程,增加超壓泄放裝置,防止特殊情況時(shí)發(fā)生超壓。
(2)拆除已經(jīng)鼓包的三臺(tái)設(shè)備,更換備用設(shè)備,施工完成后進(jìn)行壓力試驗(yàn)。
(3)兩臺(tái)結(jié)晶罐補(bǔ)水管線增加保溫層,防止凍結(jié)現(xiàn)象發(fā)生。根據(jù)修改后工藝流程,增加系統(tǒng)保護(hù)措施,安裝安全泄放裝置或超壓報(bào)警裝置。
(4)拆除去催罐系統(tǒng)中乙二醇-水罐安全閥下面的截止閥,發(fā)揮安全閥的超壓泄放作用。
設(shè)備部更換了三臺(tái)鼓包設(shè)備,對兩臺(tái)結(jié)晶罐的補(bǔ)水管道進(jìn)行了保溫,并在夾套進(jìn)口側(cè)安裝安全閥,將去催罐系統(tǒng)中安全閥處的截止閥拆除。車間完善了三臺(tái)設(shè)備相關(guān)操作規(guī)程,對崗位操作進(jìn)行了培訓(xùn),增加夾套操作記錄,并加強(qiáng)巡檢,目前設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)良好。
企業(yè)常常容易忽視夾套加熱或冷卻換熱的安全問題,認(rèn)為發(fā)生失穩(wěn)比爆破失效危險(xiǎn)性小,但是這三臺(tái)設(shè)備事故提醒企業(yè)夾套失穩(wěn)變形,同樣會(huì)造成重大損失[8]。所以企業(yè)要改變觀念,重視夾套循環(huán)系統(tǒng)安全,充分考慮誤操作、環(huán)境影響等特殊情況導(dǎo)致的超溫超壓,完善安全防護(hù)配置,防止夾套容器失穩(wěn)事故發(fā)生。