諸 兵,寧 靜
(中?;瘜W(xué)富島有限公司化肥二部,海南東方 572600)
中?;瘜W(xué)富島有限公司化肥二部是設(shè)計(jì)年產(chǎn)450kt 合成氨、800kt 尿素裝置,于2003年建成投產(chǎn)。合成氨裝置采用的是KBR(凱洛格布朗)工藝。降低生產(chǎn)成本,減少能源消耗是公司所面臨的重要任務(wù)。
2019年度,化肥二部重視裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行管理,組織長(zhǎng)周期大討論,組織全體員工全員參與,從操作、技術(shù)、裝備管理的角度,從巡檢落實(shí)、隱患排查、動(dòng)作固化、應(yīng)急處置、備件準(zhǔn)備、本質(zhì)安全等方面入手全面思考長(zhǎng)周期措施,最后提煉出有可操作性的措施137條,編制成《化肥二部長(zhǎng)周期管控措施一覽表》并逐一落實(shí)好責(zé)任人,下發(fā)執(zhí)行。2019年化肥二部年度計(jì)劃停車次數(shù)1次,非計(jì)劃停車0次。2003年投產(chǎn)至2018年以來(lái),合成裝置平均年度停車次數(shù)為5次,每次停開車全年噸氨耗氣大約上漲9m3,長(zhǎng)周期運(yùn)行措施的實(shí)施,使2019年度噸氨耗天然氣下降36m3。
近年來(lái),化肥二部通過(guò)勞動(dòng)競(jìng)賽狠抓亂排亂放,大幅減少了蒸汽排放、廢氣排放和工藝氣排放,通過(guò)及時(shí)修復(fù)系統(tǒng)放空閥PV1004,使系統(tǒng)放空泄漏工藝氣量明顯減少,達(dá)到了減排增產(chǎn)的效果。通過(guò)系統(tǒng)優(yōu)化提升了一段爐轉(zhuǎn)化率,通過(guò)降低一段爐水碳比減少蒸汽和燃?xì)夂牧浚档鸵欢螤t殘氧,減少了燃?xì)庀?。通過(guò)優(yōu)化二段爐空碳比,提升了二段爐轉(zhuǎn)化率;通過(guò)及時(shí)更換低變催化劑,減少了甲烷化爐氫耗,直接達(dá)到增產(chǎn)目的。
(1)提高一段轉(zhuǎn)化爐出口溫度:從2018 年7 月初開始,化肥二部合成裝置一段爐開始優(yōu)化,逐漸提高一段爐出口溫度,至2019年初,一段爐出口工藝氣溫度逐漸由721℃提高至727℃。
(2)降低一段爐煙氣殘氧:自2018年初起開始逐漸降低一段爐煙氣殘氧,至2019年6月,一段爐煙氣殘氧由2.5%降到了1.5%。
(3)逐漸降低水碳比控制:自2018年6月開始調(diào)整一段爐水碳比,由2.9逐漸降至2.77,因2019年5月以后原料天然氣甲烷含量上漲,水碳比逐漸上調(diào)至2.84,總體呈下降趨勢(shì)。
一段爐殘氧的降低和水碳比的降低節(jié)約出的燃?xì)猓瑒偤脧浹a(bǔ)一段爐出口工藝氣提溫所增加的燃?xì)?。一段爐出口工藝氣溫度的提升,提高了一段爐甲烷轉(zhuǎn)化率,使一段爐出口甲烷降低了約1%。
經(jīng)過(guò)二段爐優(yōu)化操作,降低二段爐出口甲烷含量,提高二段爐出口氫含量,使氨產(chǎn)量提高。經(jīng)過(guò)調(diào)整,2019年二段爐出口平均甲烷比2017年降低了0.16%,按甲烷每降低0.1%,氫含量按增加0.32%計(jì),氨產(chǎn)量可提高約0.504%,當(dāng)前負(fù)荷(68000kg/h)下,每天增產(chǎn)7.22t 氨。
2.2.1 凈化單元優(yōu)化系統(tǒng),增加低壓蒸汽產(chǎn)汽量
為了回收低溫變換出口工藝氣熱能,增加低壓蒸汽產(chǎn)氣量,2019年低溫變換出口工藝氣低壓蒸汽鍋爐出口蒸汽閥保持全開狀態(tài),2019年低壓蒸汽產(chǎn)量大幅增加,對(duì)比2019年和2018 年低壓蒸汽產(chǎn)量。每小時(shí)產(chǎn)量增加約1285kg,全年按300d 計(jì)算,增加低壓蒸汽產(chǎn)量約9252t。
2.2.2 盡量將氨壓縮機(jī)出口壓力控制在較低水平,降低氨壓縮機(jī)透平的高壓蒸汽消耗
147D 降壓操作節(jié)能量時(shí)間 氨耗燃?xì)釴m3/t較上年節(jié)約人民幣(萬(wàn)元)年耗燃?xì)?萬(wàn)m3)較上年節(jié)約燃?xì)馊細(xì)?萬(wàn)Nm3)2016 年 10.0 451.07792017 年 9.3 420.1287 30.9492 21.11182018 年 7.4 331.9265 88.2022 60.16652019 年 7.1 318.7676 13.1589 8.9763備注 以年產(chǎn)氨450kt 計(jì)天然氣價(jià)格0.68 元/m3
自2017年10月開始勞動(dòng)競(jìng)賽以來(lái),各班組狠挖裝置節(jié)能潛力,精心操作,盡量將氨壓縮機(jī)出口壓力控制在較低水平,降低氨壓縮機(jī)透平的高壓蒸汽消耗。
通過(guò)對(duì)2016-2019年正常生產(chǎn)工況下105JT 噸氨消耗HS的數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)105JT 噸氨耗HS 逐年降低,折算為燃?xì)庀暮螅謩e較上一年節(jié)約燃?xì)?0.9492萬(wàn)m3、88.2022萬(wàn)m3、13.1589萬(wàn)m3。
2.2.3 解決系統(tǒng)放空閥內(nèi)漏問(wèn)題,減少內(nèi)漏,提高產(chǎn)氨量
工藝系統(tǒng)放空閥PV1004內(nèi)漏一直是降低噸氨耗的難題,每當(dāng)裝置運(yùn)行一段時(shí)間后均會(huì)出現(xiàn)內(nèi)漏情況,直接造成氨產(chǎn)量下降。針對(duì)此情況,化肥二部積極與電儀部研究協(xié)商,通過(guò)采取PV1004整閥備用,出現(xiàn)內(nèi)漏直接更換閥門整體的辦法,極大地減少了閥門內(nèi)漏情況,縮短了系統(tǒng)放空閥內(nèi)漏時(shí)間,提高了氨產(chǎn)量。
解決燃?xì)馔钙饺伎毡绕邌?wèn)題,提高燃?xì)馔钙饺ヒ欢无D(zhuǎn)化爐的乏氣溫度,降低一段轉(zhuǎn)化爐的燃料天然氣消耗燃?xì)馔钙饺伎毡纫恢痹诟呶贿\(yùn)行,導(dǎo)致燃?xì)馔钙饺ヒ欢无D(zhuǎn)化爐的乏氣溫度低,進(jìn)入一段轉(zhuǎn)化爐的燃燒空氣基本上在400~420℃運(yùn)行,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值543℃。為了解決此問(wèn)題,化肥二部通過(guò)認(rèn)真分析研究,發(fā)現(xiàn)影響燃?xì)馔钙饺伎毡雀呶贿\(yùn)行的原因是天然氣中夾帶的凝析油在燃?xì)馔钙綗斓臏u流器中結(jié)焦,堵塞燒嘴,導(dǎo)致燃?xì)馔钙饺伎毡壬?。通過(guò)更換新燒嘴解決此問(wèn)題,最終使得燃?xì)馔钙饺伎毡仍谙嗤r下降至安全值運(yùn)行,使得有條件提高燃?xì)馔钙脚艢鉁囟仍?50-480℃運(yùn)行,折合降低噸氨消耗天然氣約2.5m3。
2019 年 與2018 年 比 較,噸 氨 氣 耗 由1699.82m3降 至1654.61m3,噸氨耗氣減少45.21m3,剔除開停車相關(guān)氣耗,正常生產(chǎn)階段噸氨氣耗由1671m3降至1643m3,噸氨耗氣減少28m3,2019年天然氣平均甲烷含量比2018年高0.56%,按照甲烷每上漲1%,噸氨氣耗降低23m3計(jì),天然氣甲烷上漲貢獻(xiàn)噸氨氣耗下降12.88m3,二部精細(xì)化管理貢獻(xiàn)噸氨氣耗下降15.12m3,停開車次數(shù)減少貢獻(xiàn)噸氨氣耗17.21m3,同理可計(jì)算2019年與2017年比較各項(xiàng)能耗下降情況。各影響因素情況如下:
1)剔除開停車因素影響后的噸氨氣耗:
1706m3(2017年)→1671m3(2018年)→1643m3(2019年)
2)剔除開停車和天然氣甲烷變化(以2017年甲烷含量為基準(zhǔn))影響后的噸氨氣耗趨勢(shì)
1706m3(2017年)→1682m3(2018年)→1667m3(2019年)
3)2019年與2018年比較噸氨耗氣下降各影響因素占比
系統(tǒng)優(yōu)化影響占比:33%
開停車影響占比:38%
天然氣組分影響占比:29%
4)2019年與2017年比較噸氨耗氣下降各影響因素占比
系統(tǒng)優(yōu)化影響占比:35%
開停車影響占比:43%
天然氣組分影響占比:22%
1)開車放空氣回收項(xiàng)目:自2012年改造完成以來(lái),由于循環(huán)水流量不足一直無(wú)法投用,若能投用,按平均每年5次開停車算,每年平均可回收天然氣約60萬(wàn)m3,建議在144C 循環(huán)水管道上增加管道泵,滿足實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)目的投用條件。
2)130 D 填料升級(jí):自2015年以來(lái),該塔能力明顯不足,可通過(guò)升級(jí)填料來(lái)增大傳質(zhì)面積,提升塔能力,經(jīng)過(guò)與蘇爾壽等多家公司聯(lián)系交流,更換新型填料雖有效果,但不明顯,因?yàn)楫?dāng)前使用的填料為階梯環(huán),比表面積已經(jīng)是比較大的填料了。當(dāng)前有一個(gè)較為不成熟的想法,把φ38的填料換成φ25的填料,比表面積會(huì)有大幅提升,但壓差會(huì)上漲。建議通過(guò)設(shè)計(jì)院進(jìn)行設(shè)計(jì),更換多少φ25的填料合適,裝填位置平均分在兩層上還是只換一層,既能保證不液泛又可以保證氣液分布均勻壓差變化小。
3)研究鍋爐排污水降溫余熱回收。
4)蒸汽管道及高壓鍋爐保溫更新,減少熱損失。
5)一段爐輻射段耐火襯里更新,減少熱量損失。
6)繼續(xù)探索一段爐對(duì)流段盤管清洗新方法,提高換熱效率,減少熱損失。