李宇光
(中國石油遼陽石化分公司,遼寧遼陽 111003)
在石油煉化企業(yè)中,大型關鍵機組設備運行完好是保證裝置安全運行的前提,也是企業(yè)能夠平穩(wěn)生產(chǎn)和繼續(xù)發(fā)展的源動力,因此對機組振動情況的日常監(jiān)護必不可少。在高溫、高壓、高速的旋轉設備中,往往把軸封、級間密封、油封間隙設計得較小,但過小的間隙則會引起轉子與靜子部件之間的摩擦。
(1)徑向摩擦。轉子在渦動過程中軸徑或轉子外緣與靜止件接觸引起的摩擦。
(2)軸向摩擦。轉子在軸向與靜止件接觸引起的摩擦。
(1)頻譜圖除工頻外,還有豐富的高次諧波。
(2)嚴重磨損時,還會有1/2X、1/3X、3/2X 等精確的分頻成分。
(3)帶有溫升和噪聲。
(4)轉子失穩(wěn)前頻譜豐富,波形畸變,軸心軌跡不規(guī)則變化。
(5)波形嚴重變成削波,軸心軌跡紊亂或發(fā)散。
某大型石化公司一臺機組,電機轉速2982 r/min,鼓風機轉子共7 級葉輪,機組結構簡圖見圖1。污水車間C123 離心式鼓風機剛經(jīng)過檢修,風機兩端更換新軸承,轉軸打了跳動皆在5 道以內(nèi),帶有7 個葉輪的轉子做過動平衡。該機組運轉一周后振動開始明顯增大并伴有異聲,由于該車間沒有任何振動測試的儀器,只能依靠耳聽、手摸來判斷機組運行狀態(tài),因此沒有對于該機組的初始運行數(shù)據(jù)記錄。
根據(jù)該廠機動科要求,在3 月2 日對該機組進行現(xiàn)場振動測試,測試情況詳見該日的測試技術報告。之后現(xiàn)場人員發(fā)現(xiàn)電機負荷端軸承座有裂紋,因此對其進行更換,并重新調(diào)節(jié)了機組的對中,聯(lián)軸節(jié)的對中數(shù)據(jù)為左右1 道,上下8 道,在正常范圍內(nèi)(不大于10 道)。
圖1 機組結構簡圖
3 月19 日,對該機組再次進行振動測試。再次開機運行后,該風機振動仍超標(不大于4.5 mm/s),采用便攜式測振儀測得的機組各測點位移和速度振值見表1。由測得數(shù)據(jù)可以看出,該機組風機兩端的振動狀態(tài)呈現(xiàn)整體超標(不大于4.5 mm/s),鼓風機出口端的振動表現(xiàn)尤為顯著,并且振動值呈現(xiàn)不穩(wěn)定的變化狀態(tài)。該機組在運行過程中會發(fā)生不定時的噪聲瞬間降低現(xiàn)象,同時各測點振值大幅度降低,這一現(xiàn)象大約會持續(xù)30 s。這一階段鼓風機出口端的水平方向振動值可低至15.9 mm/s,垂直方向振動值可低至6 mm/s,軸向振動值可低至10 mm/s,然后振值會恢復至較高狀態(tài)(表1)。從測得的波形頻譜圖看,風機兩端頻譜的頻率成分以風機轉頻占主導,并伴有較高幅值的2X、3X、4X 等倍頻成分,其中隨全頻振值的變化風機轉頻和3X、4X 的振值也隨之明顯變化;電機兩端頻譜的頻率成分以電機轉頻占主導,伴有較小幅值的2X、3X。根據(jù)上述數(shù)據(jù)和頻譜圖,認為引起機組高振動的原因是鼓風機部件發(fā)生摩碰故障。
表1 機組各測點位移和速度振值
石化企業(yè)大型機組在旋轉過程中,因為安裝間隙有誤、工藝變化等情況,均會出現(xiàn)轉子與靜止部件間的摩擦,導致機組無法正常運轉,甚至發(fā)生設備事故。通過對該機組振動的綜合診斷和分析,證明摩碰故障的特征,充分證明現(xiàn)場應用頻譜分析儀的有效性,實現(xiàn)達到及時準確診斷故障,保證生產(chǎn)安全穩(wěn)定運行。