王樹升,付江永
(山東核電有限公司,山東煙臺 265116)
管道振動(dòng)問題是電力行業(yè)長期存在的常見問題,管道振動(dòng)可以加速材料的疲勞損壞,縮短材料的使用壽命,造成支吊架失效、疏水管斷裂。管道振動(dòng)可以損壞管道閥門,閥頭振動(dòng)速度高于管道振動(dòng)速度,容易振松閥門元件,導(dǎo)致失控或泄漏,造成系統(tǒng)停機(jī),損壞管道上的測量表管、儀表等設(shè)備,導(dǎo)致控制系統(tǒng)失靈。
某核電廠凝結(jié)水精處理系統(tǒng)堿計(jì)量泵出口管道振動(dòng)大,振動(dòng)問題可能造成管道系統(tǒng)的破壞,使管道系統(tǒng)不能穩(wěn)定工作,甚至可能導(dǎo)致強(qiáng)堿泄漏,引發(fā)安全事故。經(jīng)過振動(dòng)分析和診斷,判斷管道振動(dòng)大的原因?yàn)楣艿老到y(tǒng)剛度偏低,導(dǎo)流體壓力脈動(dòng)的諧振頻率與管道結(jié)構(gòu)的固有頻率接近而引發(fā)共振。通過研究管道動(dòng)態(tài)特性,在更換管道系統(tǒng)原有的彈性支撐及在管道合理位置增加支撐后,改變管道系統(tǒng)固有頻率,最終降低了管道振動(dòng)。
2017 年12 月,技術(shù)人員對凝結(jié)水精處理系統(tǒng)堿計(jì)量泵出口管道進(jìn)行振動(dòng)測量,管道系統(tǒng)振動(dòng)測量結(jié)果見表1,管道布置及振動(dòng)測點(diǎn)如圖1 所示,測量發(fā)現(xiàn)管道振動(dòng)較大,測點(diǎn)3 最大振動(dòng)值為58.1 mm/s,超過ASME 0M-PART3 要求的21.9 mm/s。
振動(dòng)對于管道是一種交變動(dòng)載荷,其大小取決于激振力的大小和管道自身的抗振性能。從管道自身結(jié)構(gòu)來說,當(dāng)振動(dòng)頻率等于或接近管道的自振頻率時(shí),將引起共振;如果管道整體剛度小、柔性大,缺少限位約束和阻尼,即使不在激振力共振頻率區(qū),也容易引起管道較大振動(dòng)。
管道振動(dòng)的激振力又可以分為與管道相連接的機(jī)械設(shè)備或基礎(chǔ)的振動(dòng)傳至管道的力,以及管道中流動(dòng)的介質(zhì)沖擊。對第二類振源有換向閥啟閉產(chǎn)生管內(nèi)液壓脈動(dòng)、控制運(yùn)動(dòng)部件制動(dòng)時(shí)產(chǎn)生液壓沖擊、節(jié)流口處出現(xiàn)空穴、彎管內(nèi)流體產(chǎn)生振動(dòng)、管內(nèi)流體流速過快和液壓泵參數(shù)設(shè)計(jì)不合理等情況。處理措施主要包括4 個(gè)方面。
用分析或試驗(yàn)方法對已設(shè)計(jì)建造好的管系識別出各階固有頻率,采取合理的支承方式和質(zhì)量分布形式。使管系的固有頻率遠(yuǎn)離激勵(lì)頻率區(qū),以達(dá)到避免共振目的,用增大管徑也可以達(dá)到改變固有頻率,避免共振目的。
表1 堿計(jì)量泵出口管道振動(dòng)測量結(jié)果
圖1 管道布置及振動(dòng)測點(diǎn)
對于建造好的管系,增大管徑、改變支承方式和質(zhì)量分布受場址或其他條件限制時(shí),可根據(jù)工程判斷分析或測試結(jié)果。在管系適當(dāng)位置設(shè)置剛性約束,如固定支架、導(dǎo)向支架、滑動(dòng)支架或限位裝置,也可在振動(dòng)位移敏感點(diǎn)增設(shè)適當(dāng)?shù)南鹉z、塑料、軟金屬等高阻尼材料的襯墊,必要時(shí)設(shè)置減振器和阻尼器,既能限制振動(dòng)幅值,也有改善支承方式的效果。
調(diào)整介質(zhì)流動(dòng)模式的主要目的是防止管內(nèi)流動(dòng)的液體對管道產(chǎn)生過大激勵(lì),主要措施有:準(zhǔn)確選取節(jié)流減壓閥件,如疏水閥、節(jié)流閥、調(diào)節(jié)閥等,使介質(zhì)流動(dòng)順暢;延長控制閥和轉(zhuǎn)向閥的啟、閉過程,避免液壓沖擊;在管路中設(shè)置集箱、空腔緩沖器、濾波緩沖器或蓄壓緩沖器;蒸汽管道的布置要盡可能增加坡度,使疏水通暢,盡量不要出現(xiàn)U 形段,形成積水,造成水擊振動(dòng)。
如果與管系相連的設(shè)備振動(dòng)大,同樣會(huì)引起管道振動(dòng)。應(yīng)盡量將轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備產(chǎn)生的振動(dòng)與管道隔絕開,以使管道不受外界振動(dòng)力的激擾,并通過解決相應(yīng)設(shè)備的故障,來降低設(shè)備及與其相連管道的振動(dòng)。
對于堿計(jì)量泵出口管道,技術(shù)人員對堿計(jì)量泵本體進(jìn)行振動(dòng)測量,泵本體振動(dòng)為2.0 mm/s,振動(dòng)值較小,不足以帶動(dòng)整個(gè)管道系統(tǒng)的振動(dòng)。另外,泵出口管道系統(tǒng)中未設(shè)置閥門,不存在閥門開啟引起的沖擊等振動(dòng)源。
技術(shù)人員利用CSI2140 振動(dòng)分析儀表對堿計(jì)量泵出口管道進(jìn)行振動(dòng)測量及頻譜分析,主要振動(dòng)分量為5.25 Hz、8.01 Hz、10.75 Hz、13.25 Hz。對堿計(jì)量泵振動(dòng)數(shù)據(jù)進(jìn)行頻譜分析,堿計(jì)量泵的主要振動(dòng)頻率為32 Hz。
堿計(jì)量泵主要振動(dòng)頻率與管道的主要振動(dòng)頻率不一致,說明管道振動(dòng)源并非來自堿計(jì)量泵。從頻譜中可以看出,管道振動(dòng)主要為低頻振動(dòng),這種現(xiàn)象產(chǎn)生的原因是由于管道支承剛度偏低,管道的固有頻率偏低,并且可能沒有避開管系的低頻共振區(qū),導(dǎo)致管道在受到流體沖擊時(shí)易產(chǎn)生過大的管道振動(dòng)。
為了進(jìn)一步獲取管道系統(tǒng)的固有頻率,技術(shù)人員對管道建模,以計(jì)算管道系統(tǒng)的固有頻率。建立模型(圖2),計(jì)算出的固有頻率見表2。
圖2 管道系統(tǒng)建模
經(jīng)建模及頻譜分析結(jié)果可以看出,引起凝結(jié)水精處理系統(tǒng)堿計(jì)量泵出口管道振動(dòng)大的原因是管道的激振頻率與管道的各階固有頻率相差較小,引起多階固有頻率的共振??刹扇≌{(diào)整管道走向,支承位置、支承結(jié)構(gòu)及管道結(jié)構(gòu)尺寸等方法,提高管道系統(tǒng)固有頻率。通常調(diào)整或增加支承來增加管道固有頻率的方法相對容易實(shí)現(xiàn)。
為準(zhǔn)確找到改善管道系統(tǒng)固有頻率的支撐方式,技術(shù)人員對管道系統(tǒng)建模及仿真。經(jīng)仿真計(jì)算后,將管道原有彈性支撐更改為剛性支撐,并在彎管處增加剛性支撐后,管道系統(tǒng)各階固有頻率將有大幅提高。
對擬改造后管道進(jìn)行建模,計(jì)算固有頻率(表3),由分析結(jié)果可見,其固有頻率已基本避開激振頻率,可降低振動(dòng)。
措施實(shí)施后,經(jīng)振動(dòng)測量,其測量結(jié)果見表4,對振動(dòng)數(shù)據(jù)進(jìn)行頻譜分析,分析結(jié)果見圖3。由測量結(jié)果及分析結(jié)果可知,管道系統(tǒng)振動(dòng)均在ASME 0M-PART3 標(biāo)準(zhǔn)要求的保守值21.9 mm/s以下。從頻譜圖可以看出,引起管道系統(tǒng)振動(dòng)大的主要振動(dòng)頻率已消失。凝結(jié)水精處理系統(tǒng)堿計(jì)量泵出口管道振動(dòng)問題得到圓滿解決。
表2 計(jì)算出的管道系統(tǒng)固有頻率
表3 增加支撐后計(jì)算得到的管道系統(tǒng)固有頻率
表4 增加支撐后的振動(dòng)測量結(jié)果
圖3 措施實(shí)施后的管道系統(tǒng)建模
管道振動(dòng)在發(fā)電行業(yè)中屬于常見且較難治理的問題,在進(jìn)行管道振動(dòng)治理過程中,應(yīng)該詳細(xì)分析管道振動(dòng)的頻率成分,并與可能的振源進(jìn)行對比,以此查找引起管道振動(dòng)的真正原因。在進(jìn)行管道振動(dòng)治理過程中,利用模態(tài)分析軟件進(jìn)行仿真建模,可以提高管道振動(dòng)治理的有效性。本文通過對某核電廠堿計(jì)量泵出口管道振動(dòng)問題進(jìn)行分析和治理,為今后解決此類問題提供實(shí)踐參考。