梁 慧,汪亮宇
(兗礦魯南化工有限公司 山東滕州 277527)
為滿足前后系統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)的需要,兗礦魯南化工有限公司決定對(duì)凈化裝置進(jìn)行升級(jí)改造,以擴(kuò)大裝置的氣體處理能力。通過對(duì)凈化裝置的整體核算,結(jié)果表明僅需對(duì)部分設(shè)備及管道進(jìn)行更換并增加1臺(tái)深冷壓縮機(jī),即可滿足前后系統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)的要求。根據(jù)核算結(jié)果,決定將現(xiàn)有的CO壓縮機(jī)用作深冷壓縮機(jī)。
該CO壓縮機(jī)(C1401A/B)由日本JSW鋼鐵公司制造,為六缸4級(jí)壓縮,輸氣量10 000 m3/h,于2004年投用。C1401A/B原設(shè)計(jì)輸送介質(zhì)為來(lái)自造氣爐的粗煤氣,其壓力為0.025 MPa,含CO和CO2體積分?jǐn)?shù)分別為65%~70%和28%~34%,并含有少量惰性氣體及水分。將C1401A/B用作深冷壓縮機(jī)后,輸送介質(zhì)為來(lái)自深冷分離裝置的純CO(體積分?jǐn)?shù)98.5%),其壓力為0.025~0.040 MPa。由于輸送的介質(zhì)發(fā)生了變化,給C1401A/B的安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)了風(fēng)險(xiǎn)。為此,根據(jù)裝置實(shí)際情況,通過系統(tǒng)論證分析并采取切實(shí)可行的措施,以規(guī)避設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)了壓縮機(jī)在新裝置中的穩(wěn)定運(yùn)行。
通過對(duì)介質(zhì)改變前后壓縮機(jī)各級(jí)出口理論溫度的計(jì)算(表1),綜合專業(yè)壓縮機(jī)制造企業(yè)的意見,組織專業(yè)人員對(duì)壓縮機(jī)的聯(lián)鎖指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整,如表2所示。
表1 輸送介質(zhì)變化前后壓縮機(jī)各級(jí)出口溫度理論計(jì)算結(jié)果 ℃
表2 壓縮機(jī)聯(lián)鎖指標(biāo)調(diào)整對(duì)比
來(lái)自深冷分離裝置的CO經(jīng)4只自調(diào)閥減壓且不經(jīng)過任何緩沖設(shè)備直接進(jìn)入壓縮機(jī),入口壓力波動(dòng)頻繁,易引發(fā)壓縮機(jī)出口壓力和溫度的波動(dòng),造成壓縮機(jī)運(yùn)行不穩(wěn)定。采取的措施:在壓縮機(jī)入口總管線上增設(shè)壓力自調(diào)閥,遠(yuǎn)程控制入口氣體的壓力;為防止入口管線超壓,增設(shè)了安全閥,2路排放氣匯合后再送往火炬系統(tǒng)放空。
輸送介質(zhì)改變前,來(lái)自造氣爐的粗煤氣先進(jìn)行預(yù)脫硫處理,然后經(jīng)壓縮機(jī)加壓后依次通過脫硫塔、脫碳塔、有機(jī)硫水解槽、精脫硫槽、脫氧槽和脫氯槽,凈化后的CO再送乙酸車間。輸送介質(zhì)改變后,為了穩(wěn)定壓縮機(jī)的出口壓力,來(lái)自深冷分離裝置的CO先經(jīng)壓縮機(jī)加壓,再經(jīng)脫氧槽和脫氯槽緩沖后并入原CO總管調(diào)節(jié)閥前送乙酸車間。
壓縮機(jī)C1401B設(shè)計(jì)用的循環(huán)水流量為250.0 m3/h,配置4臺(tái)回水管徑均為Ф 152.4 mm(6″)的水冷卻器,不考慮管道阻力,單臺(tái)水冷卻器的設(shè)計(jì)循環(huán)水量為62.5 m3/h,但實(shí)際單臺(tái)壓縮機(jī)的循環(huán)水量遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)值。由于設(shè)備布置原因,壓縮機(jī)C1401B是界區(qū)內(nèi)循環(huán)水的末端用戶,夏季由于環(huán)境溫度高,循環(huán)水內(nèi)容易產(chǎn)生淤泥,淤泥和沖刷下來(lái)的填料碎片會(huì)在末端匯集,造成冷卻器列管被堵塞,從而影響了缸套和水冷卻器的換熱效果。
壓縮機(jī)C1401B的一、二、三級(jí)循環(huán)水冷卻器的上水首先與一、二、三級(jí)溫度最高的出口氣體換熱,然后循環(huán)至氣體溫度最低點(diǎn)。為提高壓縮機(jī)C1401B的換熱效果,決定將一、二、三級(jí)循環(huán)水冷卻器的上水管與回水管互換,即上水首先與溫度處于最低點(diǎn)的出口氣體換熱,再循環(huán)至氣體溫度最高點(diǎn)。
C1401A/B曲軸箱放空管道與中體放空管連通,在正常運(yùn)行過程中,去中體置換用的氮?dú)忾y處于常開狀態(tài),而去曲軸箱的氮?dú)忾y處于常閉狀態(tài),故極易發(fā)生中體內(nèi)的氮?dú)馔ㄟ^連通管進(jìn)入曲軸箱而使曲軸箱帶壓的現(xiàn)象,造成軸封潤(rùn)滑油泄漏。為消除軸封漏油,中體氮?dú)夥趴諉卧O(shè)一路,使其與曲軸箱放空分離,同時(shí)增設(shè)分離裝置,對(duì)新增放空排出的微量油污進(jìn)行分離。
根據(jù)C1401A/B的實(shí)際運(yùn)行工況,將一入壓力由原設(shè)計(jì)指標(biāo)的25 kPa逐步提高至49 kPa,并根據(jù)C1401A/B各級(jí)出口氣體溫度,最終確定一入壓力的最佳指標(biāo)值為45 kPa,此時(shí)壓縮機(jī)出口壓力保持在3.23 MPa。
將壓力自調(diào)閥PV4185的開度由25%逐步穩(wěn)定控制在3%~6%并投自調(diào),既能保證壓縮機(jī)入口管網(wǎng)壓力穩(wěn)定,又能最大限度地減少CO放空量。
C1401B原設(shè)計(jì)的開車操作方式是先關(guān)一回一手動(dòng)閥,再關(guān)四回一自調(diào)閥,禁止在一回一閥門完全關(guān)閉之前關(guān)閉四回一自調(diào)閥。輸送介質(zhì)改變后,如果仍按照原有的方式操作,C1401B將因一級(jí)出口超溫而跳車。經(jīng)反復(fù)摸索,發(fā)現(xiàn)在提壓時(shí)將C1401B的一回一手動(dòng)閥開度保持在1/4圈時(shí),一級(jí)出口溫度可以穩(wěn)定在158 ℃以內(nèi),二級(jí)出口溫度可以控制在155 ℃以內(nèi),特殊情況下調(diào)整安全閥副線,可使壓縮機(jī)達(dá)到最優(yōu)的平衡狀態(tài)。
(1)增設(shè)緩沖裝置后,壓縮機(jī)出口壓力一直穩(wěn)定控制在3.23 MPa左右;采用新增的壓力自調(diào)閥PV4185及時(shí)調(diào)整入口壓力,有效緩解了前后系統(tǒng)壓力波動(dòng)對(duì)壓縮機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行造成的影響。
(2)循環(huán)水流程改造后,上水與回水溫差增大約0.9 ℃,說明各級(jí)水冷卻器的換熱效果有了較大改善,盡管C1401B各級(jí)出口溫度仍臨近跳車值,但能夠穩(wěn)定控制。
(3)軸封系統(tǒng)改造后,壓縮機(jī)運(yùn)行期間的油位穩(wěn)定,現(xiàn)場(chǎng)軸封附近的CO體積分?jǐn)?shù)由原來(lái)的480×10-6降至220×10-6,效果顯著。
(4)工藝參數(shù)優(yōu)化調(diào)整后,在保證設(shè)備安全運(yùn)行的前提下,壓縮機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定。在實(shí)際運(yùn)行過程中,C1401A/B的一~四級(jí)出口溫度接近跳車聯(lián)鎖指標(biāo),但通過采取合理調(diào)節(jié)一回一手動(dòng)閥、四回一自調(diào)閥、級(jí)間安全閥副線,并及時(shí)聯(lián)系調(diào)度室以盡量減少后系統(tǒng)壓力的大幅波動(dòng)等措施,可以使壓縮機(jī)保持穩(wěn)定運(yùn)行。