朱超
(中鐵二十四局集團(tuán)新余工程有限公司 江西新余 338000)
新建大理至臨滄鐵路(以下簡稱大臨鐵路)新民隧道位于臨滄-勐海花崗巖體西部,處于三江經(jīng)向構(gòu)造體系之云縣—螞蟻堆帶,經(jīng)歷多次構(gòu)造變動,構(gòu)造形跡復(fù)雜,巖漿活動、變質(zhì)作用都相當(dāng)強(qiáng)烈。隧址巖性為混合花崗巖、花崗巖,花崗巖在成巖過程中及多期構(gòu)造擠壓過程中巖體蝕變。本隧道自開工以來,多次揭示蝕變帶、蝕變囊,大部分節(jié)理面均存在蝕變現(xiàn)象。蝕變體圍巖自穩(wěn)性差,掉塊或滑塌現(xiàn)象嚴(yán)重,在地下水的作用下塌方變形現(xiàn)象尤為突出,嚴(yán)重影響施工安全及進(jìn)度。為減少施工中的塌方變形病害采取R51自鉆式螺旋錨管的施工措施,順利通過了花崗巖蝕變巖體,確保了施工安全及進(jìn)度。
新建大理至臨滄鐵路站前六標(biāo)線路全長34km,其中隧道長度28km,主要為單線隧道。新民隧道全長8287m,是本標(biāo)段重點控制性工程。地質(zhì)為易風(fēng)化混合花崗巖。全隧除明洞段采用明挖法施工外,其余各段均按新奧法原理組織施工,分進(jìn)口工區(qū)、斜井工區(qū)、出口工區(qū)共三個工區(qū)4個掌子面組織施工。施工中多次揭示蝕變型花崗巖巖體,據(jù)統(tǒng)計新民隧道在近3年的施工過程中共生28次塌方變形換拱病害(其中進(jìn)口12次、斜井8次、出口8次),影響施工567d(其中進(jìn)口355d、斜井73d、出口139d),嚴(yán)重影響施工安全及進(jìn)度。
通過TSP203超前地質(zhì)預(yù)報,配合超前探孔、加深炮眼、瞬變電磁等地質(zhì)手段,以掌握掌子面前方圍巖情況及花崗巖蝕變巖體位置及規(guī)模,根據(jù)花崗巖蝕變體分布位置、范圍大小以及與隧道的相對關(guān)系提前采取R51N自鉆式螺旋錨管加固措施。
R51N自鉆式螺旋錨管是一種將鉆進(jìn)、安裝、注漿、錨固等施工步驟合而為一的錨管。具有可靠、高效、施工方便的特點[3]。R51N自鉆式螺旋錨管由錨管體、鉆頭、錨管連接套、墊板、螺母、止?jié){塞組成。特點是采用鉆進(jìn)、注漿、錨固一體化設(shè)計,錨管外表面采用全螺紋結(jié)構(gòu),采用中空管體設(shè)計,采用有壓注漿,安裝方法簡便。
新民隧道設(shè)計采用φ42超前小導(dǎo)管超前支護(hù),在施工過程中,由于超前支護(hù)長度短,支護(hù)強(qiáng)度弱,在花崗巖蝕變巖體中掌子面自穩(wěn)性極差,極易發(fā)生塌方,安全風(fēng)險極高,施工進(jìn)度緩慢。采用φ89及以上管棚作為超前支護(hù),在鉆進(jìn)過程中漏風(fēng),排渣困難,塌孔卡鉆頻繁,需采用跟管鉆進(jìn)工藝,施工成本高,每循環(huán)施作周期長(根據(jù)以往施工數(shù)據(jù)現(xiàn)場每月僅能完成1.5個管棚循環(huán)),嚴(yán)重制約施工進(jìn)度。
根據(jù)穿越花崗巖蝕變巖體主要病害情況,采用一個可靠、高效的超前支護(hù)加固系統(tǒng),是解決目前施工難題的關(guān)鍵。通過多方咨詢和調(diào)研,針對花崗巖蝕變巖體開展了鉆進(jìn)、注漿、支護(hù)一體的R51N自鉆式螺旋錨管作為超前支護(hù)。
每循環(huán)R51N自鉆式螺旋錨管長度為21m,環(huán)向間距0.3m,每環(huán)26根,相鄰兩環(huán)搭接5m。R51N自鉆式螺旋錨管鉆進(jìn)到位后封孔,采用孔底返漿高壓注漿,固結(jié)松散巖體(自鉆式錨管通過采用止?jié){塞止?jié){措施,實現(xiàn)有壓注漿,擴(kuò)大注漿范圍,在中等發(fā)育裂隙的巖層中注漿擴(kuò)散范圍可達(dá)到60~70cm,可在一定程度上改良圍巖。注漿宜采用純水泥漿,水灰比應(yīng)控制在0.38~0.45,注漿壓力一般可達(dá)到3.5~5.0MPa)。R51N自鉆式螺旋錨管有效解決了在破碎巖體中管棚的效率問題,實現(xiàn)快速施工,同時做到超前預(yù)注漿加固松散巖體,封堵地下水的效果,從而保證隧道施工安全,加快施工進(jìn)度,見表1、圖1。
表1 R51N自鉆式錨管與φ89管棚參數(shù)比較
根據(jù)現(xiàn)場實際施工數(shù)據(jù)統(tǒng)計,施工一環(huán)R51N自鉆式螺旋錨管加注漿周期為3d左右(單根長21m,每節(jié)為3m,施工時間約為2h),比施工一環(huán)φ89中管棚周期減少約4d時間,考慮循環(huán)搭接可以正常施工16m再施工下一循環(huán),從掌子面開挖的有效施工時間上看是有利的。從超前支護(hù)效果看,R51N自鉆式螺旋錨管一次支護(hù)長度為21m,掌子面每循環(huán)開挖為1.6m,超前支護(hù)錨管懸挑外露長度只占其總長的7.6%,相比采用小導(dǎo)管超前長度、支護(hù)長度、剛度與防止超挖效果更好。
圖1 R51N自鉆式螺旋錨管超前支護(hù)施工
在花崗巖蝕變巖體范圍較大區(qū)域內(nèi),每循環(huán)開挖在錨管間隙中配合施作φ42小導(dǎo)管加密處理能有效起到防止拱部大面積掉塊或滑塌現(xiàn)象發(fā)生,同時能有效控制超挖量,從而減少噴射混凝土量,加快工序循環(huán)時間。
自2019年5月份新民隧道進(jìn)口工區(qū)采用R51N自鉆式螺旋錨管超前支護(hù)以來,在穿越花崗巖蝕變巖層中,每月能施工3個循環(huán)R51N自鉆式螺旋錨管長度,月進(jìn)度能達(dá)到50m以上,較之前的月進(jìn)度約29m有很大提升。同時有效防止施工過程中掌子面塌方的發(fā)生,確保了施工安全。
圖2 R51N自鉆式螺旋錨管超前支護(hù)施工完成
圖3 R51N自鉆式螺旋錨管施工后掉塊較少
根據(jù)新民隧道已施工段落情況,花崗巖蝕變巖體開挖至仰拱封閉期間,圍巖逐漸松裂崩解,松動圈范圍可達(dá)5m以上,注漿加固鉆孔卡鉆嚴(yán)重,施工難度大,且原設(shè)計長度為3.5m的φ42鎖腳錨管位于松動圈內(nèi),難以控制初支變形,引起變形侵限,導(dǎo)致施工現(xiàn)場頻繁換拱,加大了施工風(fēng)險?,F(xiàn)場根據(jù)超前探測和開挖揭示出的花崗巖蝕變段落,采用6~9m的R51N自鉆式螺旋錨管作為鎖腳錨桿,采用鉆進(jìn)、注漿、錨固一體施工工藝,錨管間采用工字鋼連接在初期支護(hù)型鋼鋼架上,聯(lián)合受力,能有效抑制初期支護(hù)變形侵限,確保施工進(jìn)度。
2019年5月25日新民隧道進(jìn)口DK190+445掌子面開挖時,DK190+415~+430段監(jiān)控量測報警,現(xiàn)場排查發(fā)現(xiàn)DK190+415~+430中、下臺階拱架左側(cè)B、C單元連接板處以及C單元范圍內(nèi)發(fā)生不同程度開裂現(xiàn)象,裂縫寬度在1~4cm之間,噴設(shè)混凝土局部鼓包嚴(yán)重。開裂變形前,監(jiān)控量測數(shù)據(jù)無異常,亦未發(fā)現(xiàn)初支開裂等異常。
原因分析:DK190+415~+430段初期支護(hù)背后局部分布的花崗巖蝕變囊以及蝕變條帶發(fā)育,遇水軟化,局部圍巖強(qiáng)度降低,導(dǎo)致應(yīng)力集中,致使部分初支變形加劇。
處理措施:
(1)暫停掌子面施工,噴射10cm厚C25混凝土封閉掌子面。
(2)監(jiān)控量測數(shù)據(jù)穩(wěn)定后,現(xiàn)場對DK190+415~+430段增設(shè)I18工字鋼臨時橫撐,間距為每榀設(shè)置。
(3)橫撐安設(shè)完成后現(xiàn)場對DK190+415~+430段中臺階B單元、下臺階C單元范圍采用R51N自鉆式錨管(鎖住A、B單元連接處),縱向間距1m,采用工字鋼連接。同時對此段邊墻及拱部增設(shè)R51N自鉆式錨管進(jìn)行徑向注漿加固,每根長6m,縱向間距1m,環(huán)向間距1.2m,梅花形布置。
對于DK190+415~+430段的開裂變形,現(xiàn)場及時采取6m長的R51N自鉆式錨管進(jìn)行徑向加固及注漿處理,通過監(jiān)控量測數(shù)據(jù)顯示,初期支護(hù)變形未侵限,及時仰拱封閉成環(huán),盡早施作二次襯砌確保了安全。
采用R51N自鉆式螺旋錨管作為徑向加固相比傳統(tǒng)采用φ42錨管加固優(yōu)勢如下:
(1)加固初期支護(hù)背后松動圈范圍更廣,R51N自鉆式螺旋錨管一節(jié)3m,最長能12m。傳統(tǒng)采用φ42錨管一般加固范圍3.5~4m。
(2)加固效率更高,R51N自鉆式螺旋錨管機(jī)械采用自行式履帶,電力驅(qū)動,施工角度可任意調(diào)整,跟管作業(yè)成孔率100%。傳統(tǒng)采用鉆機(jī)鉆孔送管,前期準(zhǔn)備工作較長(需作業(yè)平臺,高壓風(fēng)水),且在花崗巖蝕變圍巖中鉆孔極易引起塌孔,造成后續(xù)送管困難,效率較低。
圖4 R51N自鉆式錨管施工
圖5 R51N自鉆式錨管間采用工字鋼連接
(1)隧道開挖前,采用多種方式的超前地質(zhì)預(yù)報盡可能準(zhǔn)確探明掌子面前方情況,以便采取相應(yīng)的支護(hù)措施。
(2)隧道穿越花崗巖蝕變巖體中,工法宜采用三臺階預(yù)留核心土開挖,開挖時應(yīng)盡量采用機(jī)械開挖或控制爆破規(guī)模,減少對圍巖的擾動。
(3)嚴(yán)格要求進(jìn)行超前支護(hù)及超前預(yù)注漿,加強(qiáng)對初期支護(hù)各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制。
(4)加強(qiáng)隧道內(nèi)拱頂下沉及凈空收斂監(jiān)測,施工中發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)盡快采取適當(dāng)?shù)募庸檀胧?,并及時上報以便處理。
(5)當(dāng)隧道穿越花崗巖蝕變巖體中地下水豐富時,應(yīng)在蝕變體揭示前鉆孔泄水。
(6)初期支護(hù)盡早封閉成環(huán),步距緊跟,盡早施作二次襯砌。
(1)隧道開挖中,超前支護(hù)效果直接關(guān)系到掌子面開挖安全,特別在穿越花崗巖蝕變巖體中,如果掌子面上方超前支護(hù)不到位,造成掉塊嚴(yán)重,極易發(fā)生塌方現(xiàn)象。提前做好超前支護(hù)措施在穿越花崗巖蝕變巖體中尤為重要。
(2)相比傳統(tǒng)中大管棚超前支護(hù),在效率、成本、效果上R51N自鉆式螺旋錨管有獨特的優(yōu)勢。能在較短的時間內(nèi)一定范圍內(nèi)加固松散巖體,防止在地下水的作用下形成松動圈,減少安全風(fēng)險。
(3)在穿越花崗巖蝕變巖體中,隧道開挖后,圍巖應(yīng)力重新分布,引起兩側(cè)邊墻發(fā)生較大的收斂變形,采用R51N自鉆式螺旋錨管加長鎖腳打入基巖控制初期支護(hù)變形,全螺紋結(jié)構(gòu)增加了錨管體與注漿材料的粘接面積從而提高了錨固力,同時錨管間采用工字鋼連接在初期支護(hù)型鋼鋼架上,聯(lián)合受力,能有效防止初期支護(hù)出現(xiàn)開裂、變形、擠出等影響施工安全的情況發(fā)生。
(4)對花崗巖蝕變巖體初期支護(hù)背后松動圈的整體加固,采取R51N自鉆式螺旋錨管進(jìn)行徑向加固措施,相比傳統(tǒng)小導(dǎo)管加固方式在加固范圍及效率上有明顯優(yōu)勢,能快速抑制開挖變形,迅速恢復(fù)應(yīng)力平衡,使圍巖盡快達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。并盡早仰拱封閉成環(huán),確保了安全。