梁 鵬
(酒鋼集團能源中心,甘肅嘉峪關 735100)
某電廠2×350 MW 超臨界發(fā)電機組中新6#機組低壓汽端軸封漏汽、漏水,導致油脂水分超標,主機潤滑油壓已緩慢降至低限值,凝汽器真空偏低2.5 kPa 以上,經(jīng)排查分析,上述問題均由軸封系統(tǒng)異常所造成。
新6#機組采用自密封汽封系統(tǒng):即機組正常運行時,由高、中壓缸軸端汽封的漏汽經(jīng)噴水減溫后作為低壓軸端汽封及給水泵汽輪機的供汽,多余漏汽經(jīng)溢流站溢流至凝汽器。在機組啟動、低負荷運行、停機階段,汽封供汽由外來蒸汽提供。該汽封系統(tǒng)從機組啟動到滿負荷運行,全過程均能按機組汽封供汽要求自動進行切換。
汽輪機汽封系統(tǒng)的主要作用是在汽輪機啟動、運行、停機各種工況下,為汽缸端部軸封提供合適的汽源,并回收汽輪機軸端汽封、高中壓主汽閥、調閥門桿漏汽及汽-氣混合物,以防止蒸汽外漏、甚至竄入軸承箱使?jié)櫥陀椭袔?,同時防止大氣漏入汽缸而影響機組的真空。
新6#機組自2013 年投入運行后,汽輪機低壓汽端軸封(3#瓦)常出現(xiàn)冒汽甚至冒水現(xiàn)象。導致汽機潤滑油油中帶水。
從軸封外端逸出的蒸汽,沿軸向穿過油封進入汽輪機低壓軸承箱中,蒸汽冷凝成水后,隨潤滑油的回油進入潤滑油系統(tǒng),不斷積累的蒸汽冷凝水與潤滑油一起在機組中循環(huán),這一過程使?jié)櫥筒粩嗳榛?,造成潤滑油品質下降。
汽輪機潤滑油水分超標而導致油品乳化對汽輪機危害極大:潤滑油粘度降低,不僅影響軸承的潤滑,加劇軸承及其他需要潤滑的部件的磨損。水分超標還會導致潤滑油箱、軸承箱生銹,產生的銹垢如果進入軸瓦處,導致燒瓦。更嚴重的是潤滑油中顆粒度超標容易導致調速系統(tǒng)卡死,汽輪機轉速失控,造成汽輪機被迫停止工作而報廢。
經(jīng)運行觀察,低壓汽端軸封的冒汽、冒水現(xiàn)象與軸封母管壓力大小無關,只要軸封系統(tǒng)投運,這種現(xiàn)象就存在。從根本上治理低壓汽端軸封冒汽、冒水難題,則需在下一次新6#機大修期間調整軸封間隙、檢查低壓光軸尖齒2 組石墨接觸汽封環(huán)是否完好。
2018 年11 月10 日新6#機組檢修期間將主機冷油器油側由A 側切至B 側運行,冷油器出口油壓由0.248 MPa 降至0.228 MPa;系統(tǒng)油壓由0.162 MPa降至0.147 MPa。截止2019 年5 月16 日,冷油器出口油壓0.217 MPa,潤滑油壓已低至0.135 MPa,低于規(guī)程規(guī)定低限值0.14 MPa。經(jīng)對新5#、6#機組主機潤滑油系統(tǒng)參數(shù)對比發(fā)現(xiàn),新6#機組潤滑油經(jīng)過冷油器后參數(shù)發(fā)生了變化。數(shù)據(jù)分析見表1。
表1 新5#、6#機組主機潤滑油系統(tǒng)參數(shù)對比表
說明新6#機組B 冷油器堵塞或A 冷油器存在泄漏。在機組正常運行中,通過油箱油位及水側水池油花檢查,能排查冷油器泄漏。
截止2019 年6 月新6#機組停機檢修前,凝汽器端差為7.7 ℃,并且凝汽器A 側端差比B 側端差大0.7 ℃,即凝汽器A 側換熱效果較B 側更差。兩臺真空泵運行情況下真空偏低2.5 kPa,真空嚴密性試驗結果為990 Pa/min。
新6#機組自2017年11月真空系統(tǒng)泄漏以來,組織運行、檢修人員對新6#機真空系統(tǒng)查漏,但未查找漏點。主要原因為,真空系統(tǒng)龐雜,檢測手段單一(用薄塑料或對真空系統(tǒng)法蘭涂抹黃油進行真空查漏),沒有真空查漏專用儀器(氦質譜真空檢漏儀),導致真空漏點遲遲未找到。但當停運軸加風機后,機組背壓由7.7 kPa 降低至5 kPa,凝汽器端差由7.7 ℃降低至2 ℃,凝汽器真空系統(tǒng)運行基本恢復至正常。根據(jù)這一現(xiàn)象,將運行軸加風機入口門關至四分之一左右,低壓軸封回汽門也相應關小。
調整新6#機軸封閥門位置后,真空有所提高且基本恢復正常值,但是低壓缸3#、4#軸瓦處間斷性冒汽,油中水分明顯增多。
停運軸加風機,真空系統(tǒng)能恢復正常運行,可能原因分析如下:若新6#機汽端或勵端軸封至低壓缸供回汽管道(凝汽器內部)接反,當停運軸加風機后,軸封供汽量增加,實現(xiàn)低壓軸封密封。這種可能性較小,因為新6#機在2017 年前真空系統(tǒng)正常;軸封至低壓缸供回汽管道(凝汽器內部)有泄漏點,特別是凝汽器A 側對應的勵端軸封,因為A 側端差較B 側端差大0.7 ℃。當停運軸加風機后,高中壓軸封回汽、門桿漏汽、小機軸封回汽被泄漏點吸走,從勵端軸封吸入的空氣大大減少,所以真空系統(tǒng)參數(shù)能恢復正常值。
低壓汽封為光軸尖齒結構,供、回汽4列軸封圈中有2 組石墨接觸汽封環(huán),石墨環(huán)的完好決定了低壓軸封的工作狀態(tài)。見圖1。
圖1 低壓汽端汽封設計結構圖與實體結構圖
新6#機大修期間發(fā)現(xiàn),3#瓦軸封供汽石墨片缺失、斷裂,導致低壓軸封汽端長期冒汽、冒水。機組檢修期間,對斷裂及破損的石墨接觸汽封環(huán)進行了更換,對3#、4#軸瓦處軸封體結合面存在的溝槽,進行了修復。見圖2、圖3。
圖2 3#瓦軸封供汽石墨片缺失
圖3 3#瓦軸封供汽石墨片斷裂
機組檢修期間,重點檢查主機冷油器板換,發(fā)現(xiàn)板換油側有大量油泥。低壓汽端長期冒汽冒水,油品乳化液在油系統(tǒng)中循環(huán),最終沉積在壓損最大的板式換熱器中,導致其油側有大量油泥,造成油循環(huán)阻力增加,新6#機大修停機前潤滑油壓降至0.135 MPa的原因已找到。見圖4、圖5。
圖4 板換油側有大量油泥
圖5 板換油側油泥清洗干凈后回裝
經(jīng)檢查確認,低壓軸封汽端、勵端供汽管道連接正確;低壓軸封汽端、勵端回汽管道連接正確。
隔離新6#機6.3 m 低壓軸封供、回汽手動門。從12.6 m 低壓軸封汽端供、回汽管道腔室分別注水查漏,未發(fā)現(xiàn)泄漏點。
當從12.6 m 低壓軸封勵端供汽管道腔室注水查漏,結果發(fā)現(xiàn)新6#機4#瓦軸封供汽(凝汽器內部)焊縫有一小孔,導致4#瓦軸封供汽被凝汽器負壓吸走,55 kPa 的軸封蒸汽送至X 腔室已所剩無幾。大修期間對4#瓦軸封供汽焊縫小孔進行了補焊。見圖6。
圖6 4#瓦軸封供汽焊縫有一小孔
從12.6 m 低壓軸封勵端回汽管道腔室注水查漏,發(fā)現(xiàn)新6#機4#瓦回汽管道膨脹節(jié)(凝汽器內部)嚴重泄漏,膨脹節(jié)破裂。軸封正常運行時,4#瓦軸封回汽已不是軸加風機所對應的微負壓(-5 kPa),而是凝汽器真空(-75 kPa),足足大了15倍,大量空氣從4#瓦處吸入。大修期間對4#瓦軸封回汽膨脹節(jié)進行了更換。見圖7。
圖7 4#瓦軸封回汽膨脹節(jié)破裂
一方面4#瓦軸封供汽管道焊縫有一小孔,供汽基本被凝汽器負壓吸走,另一方面4#瓦回汽管道膨脹節(jié)破裂,汽-氣混合全部被泄漏點吸走,兩方面的原因最終導致新6#機真空系統(tǒng)泄漏。
結合機組檢修,成功解決新6#機自投產以來,低壓汽端軸封長期出現(xiàn)漏汽、漏水的難題;避免了油中帶水,油品乳化,潤滑油壓降低對汽輪機安全運行造成的巨大威脅;凝汽器漏真空難題得以解決,避免了因漏真空導致的溶氧超標、設備腐蝕,軸向推力增大、汽輪機軸承中心偏移等一系列危及汽輪機安全運行的后果。運行參數(shù)如表2所示。
表2 新6#機軸封系統(tǒng)異常處理前后數(shù)據(jù)對比
根據(jù)超臨界機組軸封系統(tǒng)異常排查與處理,結合機組大修根治了低壓汽端軸封自投產以來長期冒汽、冒水的難題,解決了主機潤滑油壓降至低限值的問題,同時通過停運軸加風機準確判斷機組真空泄漏點為低壓軸封供、回汽管道泄漏,降低機組背壓2.5 kPa,提高了機組運行的安全、經(jīng)濟性,對同類汽輪機軸封系統(tǒng)相關問題的分析和解決有一定參考借鑒意義。