文 | 劉冬冬,劉芒種,郭振偉,齊廷中
(作者單位:焦作瑞塞爾盤式制動器有限公司)
在全球能源短缺、環(huán)境污染日益嚴重、節(jié)能減排要求不斷提高的背景下,風能作為一種可再生能源,成為世界各國能源結(jié)構(gòu)中的重要組成部分。中國風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式已從重規(guī)模轉(zhuǎn)換為重質(zhì)量、重效益;布局也從地廣人稀的西部向中東部及沿海擴展,甚至臨近居民生活區(qū)。在此情況下,需要對風電機組存在的共性問題進行研究,以支持其在更多樣、復雜環(huán)境中的安全穩(wěn)定運行。據(jù)世界能源理事會(World Energy Council)統(tǒng)計,偏航系統(tǒng)故障在風電機組機械故障中居第四位。其中,偏航系統(tǒng)產(chǎn)生的異響和振動,形成原因復雜,影響廣泛。由異響和振動引發(fā)的機艙加速度故障及其他故障,不但降低了機組的可利用率,縮短摩擦片的使用壽命,還造成結(jié)構(gòu)件疲勞,從而影響整機的壽命。此外,由異響產(chǎn)生的噪音污染會影響附近居民的生活。因此,有必要對偏航系統(tǒng)異響和振動問題進行深入研究。
本文主要通過機組實際運行案例及理論相結(jié)合的方法對偏航系統(tǒng)異響和振動進行研究,希望所得結(jié)論對相關(guān)問題的解決有一定參考意義。
表1 風電機組電機參數(shù)
表2 風電機組檢測條件
表3 1#、2#和3#風電機組偏航電機電流
選取某個風電場具有代表性的3臺風電機組(編號為1#、2#、3#)進行現(xiàn)場測試,風電機組偏航系統(tǒng)電機參數(shù)如表1所示,風電機組檢測條件如表2所示。
由JB/T10425.2—2004中表1可知,偏航轉(zhuǎn)速不大于0.51°/s,因此,本測試將風電機組的實際偏航速度設置為約0.4°/s(偏航運動半徑約為1m,則線速度約為7mm/s)。
1#風電機組(本機組摩擦片為新更換)偏航時無異響和振動,整機偏航聲音柔和。偏航電機電流如表3所示,機組電流時域波形如圖1所示。
2#風電機組偏航時劇烈振動,并伴有類似錘擊的響聲。偏航電機電流如表3所示,機組于6秒時開始偏航,電流時域波形如圖2所示,豎直加速度幅頻譜曲線(FFT塊長為32768)如圖3所示,周向加速度幅頻譜曲線如圖4所示。
3#風電機組偏航時有輕微異響和振動(Ⅱ號偏航電機有較大異響)。偏航電機電流如表3所示,風電機組電流時域波形如圖5所示,豎直加速度幅頻譜曲線(FFT塊長為2048)如圖6所示,周向加速度幅頻譜曲線(FFT塊長為16384)如圖7所示。
對比1#、2#和3#風電機組可知,發(fā)生異常振動機組的偏航電流比不發(fā)生異響和振動機組的偏航電流大。對比2#與3#風電機組可知,發(fā)生劇烈異常振動機組的偏航電流比發(fā)生輕微異常振動機組的偏航電流大。
由2#和3#風電機組的加速度幅頻譜曲線(圖3、圖4、圖6、圖7)可知,貢獻比較突出(出現(xiàn)較高幅值)的頻率成分分別為 0.3Hz左右、2.8Hz左右、8.8Hz左右、11.5Hz左右,與機艙塔筒耦合條件下偏航仿真結(jié)果的幾個典型振型頻率0.44Hz、3.02Hz、8.5Hz、12.1Hz比較接近。偏航系統(tǒng)零部件的振動頻率接近這幾個頻率值時都會引起共振,使得振動加劇。由于風電機組零部件在制造時,質(zhì)量分布、安裝預緊力等存在誤差,故各機組的振動頻率不會完全相同。
分析偏航系統(tǒng)的工作原理可知,制動器產(chǎn)生的摩擦力矩為主要的偏航阻力矩,偏航動作發(fā)生時,有如下公式成立:
式中,M0為偏航電機提供的偏航力矩;20為摩擦接觸面數(shù):兩組對稱分布的制動器,每組5個,每個制動器有2片制動襯塊和制動盤相接觸;μ為摩擦系數(shù),此時為靜摩擦系數(shù)μ1;p為制動壓力,偏航制動的正常壓力為2.4MPa;A為活塞截面圓的面積;f為活塞和缸體之間的阻力;R為制動接觸面至偏航回轉(zhuǎn)中心軸線的距離;J為塔筒頂上所有構(gòu)件繞塔筒中心軸線的轉(zhuǎn)動慣量;α為機艙、平臺等一起偏航轉(zhuǎn)動的啟動角加速度,約為0.00174rad/s2。
偏航開始3~6s后,機艙轉(zhuǎn)動的偏航速度通常約為0.4°/s,此時靜摩擦系數(shù)變?yōu)閯幽Σ料禂?shù)。
當機艙實現(xiàn)勻速轉(zhuǎn)動時,滿足如下關(guān)系:
查詢廠家提供的摩擦系數(shù)表可知,靜摩擦系數(shù)μ1約為動摩擦系數(shù)μ2的2倍,這與“偏航啟動時偏航電機的電流約為偏航穩(wěn)定時電流2倍”的實際觀測結(jié)果一致。
在正常偏航工作壓力下,對于新安裝的一批摩擦片,在磨合初期階段(前3~4周),由于制動襯塊與制動盤未完全貼合,其靜摩擦系數(shù)μ1和動摩擦系數(shù)μ2都比較小,偏航電機提供的偏航力矩M0很容易滿足公式(1)、(2)。
當磨合期過后,制動襯塊與制動盤完全貼合,其靜摩擦系數(shù)μ1'和動摩擦系數(shù)μ2'分別大于μ1和μ2。此時偏航,滿足公式(1)所需的偏航力矩M0比磨合初期的大。當制動盤轉(zhuǎn)動起來以后,靜摩擦系數(shù)迅速減小,變?yōu)閯幽Σ料禂?shù),偏航阻力矩變小,因而所提供的偏航力矩M0也迅速減小,減小到滿足3M0≤20μ2(p×A-f)R時,制動盤減速轉(zhuǎn)動。在減速轉(zhuǎn)動的過程中,制動盤與制動襯塊的相對速度越來越小,動摩擦系數(shù)又有向靜摩擦系數(shù)轉(zhuǎn)換的趨勢,偏航阻力矩變大。為克服偏航阻力矩,完成偏航動作,偏航力矩M0再次增大,使制動盤增速轉(zhuǎn)動,如此往復。
上述分析說明在偏航阻力矩較小時,由于電機很容易克服偏航阻力矩,故不易發(fā)生偏航系統(tǒng)的異響和振動,檢測電機電流形態(tài)平穩(wěn)。當偏航阻力矩較大時,由于電機不容易克服偏航阻力矩,電機電流會出現(xiàn)三相不平穩(wěn)狀態(tài),易發(fā)生偏航系統(tǒng)的異響和振動。
通過上文理論分析可知,當偏航阻力矩小時,偏航系統(tǒng)的異響和振動不易發(fā)生?,F(xiàn)以2#風電機組偏航降壓試驗對該結(jié)論進行驗證。
表4 2#風電機組降壓試驗偏航電機電流
對2#風電機組進行偏航降壓試驗,試驗數(shù)據(jù)如表4所示。從2#風電機組的數(shù)據(jù)表3和表4可知,在正常偏航工作壓力下,發(fā)生較大振動時伴有較大異響的機組,其每臺偏航電機的各相電流均值相差較大,即三相電流不平衡(這也說明了電機的負載在時域里是不穩(wěn)定的)。偏航聲音柔和的機組,其每臺偏航電機的各相電流均值相差不大,即三相電流平衡(這也說明了電機的負載在時域里是穩(wěn)定的)。當偏航壓力減?。雌阶枇販p?。r,偏航電機電流有變小的趨勢,但是當偏航壓力為0bar時,偏航電機電流為4.27~4.76A,接近偏航壓力為10bar時的電流,這種情況可能是由部分活塞和缸體之間產(chǎn)生卡滯造成的。
通過對比2#風電機組現(xiàn)場降壓偏航試驗數(shù)據(jù)可知,降壓后異響和振動確有減弱趨勢(現(xiàn)場直觀感受明顯),證實了理論分析結(jié)果與實測結(jié)果的一致性。
為保證在19~25m/s風速下正常偏航的安全,實例機組采用24bar的偏航壓力,但該壓力對于內(nèi)陸較低風速3~19m/s來說顯然是過安全的。通過理論分析和實例驗證可知,適當降低偏航壓力能夠減少偏航系統(tǒng)異響和振動的產(chǎn)生。需要說明的是,本文沒有考慮風力對偏航運動的影響。實際上,當風力對偏航起阻力作用時,偏航電流會較大,反之會較小。
本文針對風電機組偏航系統(tǒng)的異響和振動進行了現(xiàn)場實例檢測結(jié)果對比分析和偏航系統(tǒng)理論分析,得出的主要結(jié)論如下:
(1)偏航時偏航阻力矩的不平穩(wěn)是造成偏航發(fā)生異響和振動的主要原因。
(2)當偏航系統(tǒng)零部件的自激振動頻率接近塔架幾個典型振型的頻率值時,會發(fā)生共振,使得異響和振動加劇。
(3)適當降低偏航壓力,能夠減小偏航時產(chǎn)生的異響和振動。