文/徐保中·洛陽LYC軸承有限公司,航空精密軸承國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
黃喆,王玉杰·洛陽LYC軸承有限公司
GCr18Mo屬于高碳鉻軸承鋼,鍛后正火、退火處理。與一般民品相比,增加了正火工序,目的在于消除因鍛后冷卻不當(dāng)產(chǎn)生的網(wǎng)狀碳化物,確保鍛件質(zhì)量符合網(wǎng)狀碳化物級別不大于2.5級的要求(按《滾動軸承高碳鉻軸承鋼零件熱處理技術(shù)條件》JB/T 1255-2014第四級別圖評定)。
高碳鉻軸承鋼鍛件鍛造溫度高或冷卻不足會沿奧氏體晶界析出網(wǎng)狀碳化物,鍛件中存在網(wǎng)狀碳化物,在淬火時易產(chǎn)生淬火裂紋,而且會使軸承脆性加大,降低軸承沖擊韌性。增加正火工序可以有效避免網(wǎng)狀碳化物超標(biāo),但是提高了生產(chǎn)成本,較費(fèi)時,影響生產(chǎn)效率;且鍛造生產(chǎn)線已配備紅外線測溫儀和噴霧式冷卻傳送帶,可以做到鍛造溫度實(shí)時監(jiān)控及鍛后有效均勻冷卻,故擬開展此項(xiàng)目,探索取消正火工序的可行性。
在試驗(yàn)階段,我們選用的試驗(yàn)材料GCr18Mo為某型號軸承外圈鍛件實(shí)物,試樣尺寸為圓形(直徑):φ10~φ12mm,方形(邊長):10mm×10mm。
網(wǎng)狀碳化物檢測評定:原檢驗(yàn)流程為鍛件正火、退火后,選取鍛件切割,獲取試樣送檢;為減少檢驗(yàn)損耗,現(xiàn)選取有明顯外觀缺陷的廢品鍛件不經(jīng)正火,直接退火處理后,取樣檢驗(yàn)。
網(wǎng)狀碳化物級別用OLYMPUS GX51型金相顯微鏡在500倍下進(jìn)行檢驗(yàn)。退火試樣在正常淬回火后的橫截面上檢驗(yàn),采用4%硝酸酒精溶液深腐蝕,按JB/T 1255-2014第四級別圖評定。
鍛造加工工藝流程如圖1所示,正火工藝參數(shù)如圖2所示。
通過調(diào)整傳送帶運(yùn)動速度,控制熱鍛件在傳送帶出口溫度為500~600℃(暗褐色),選取鍛件,取樣化驗(yàn)。
圖1 工藝流程圖
圖2 正火工藝參數(shù)
圖3 噴霧式冷卻傳送帶
表1 不同批次的7個鍛件試樣網(wǎng)狀碳化物級別
正常的化驗(yàn)流程為鍛件正火、退火后,選取鍛件切割,獲取試樣送檢;為減少化驗(yàn)損耗,選取有明顯外觀缺陷的廢品鍛件不經(jīng)正火,直接退火處理后,取樣化驗(yàn)。
共選取不同批次的7個鍛件,鍛件分別標(biāo)識為1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#,制作試樣,經(jīng)檢驗(yàn)網(wǎng)狀碳化物級別符合JB/T 1255-2014要求,具體數(shù)據(jù)見表1。
試驗(yàn)結(jié)果表明,使用噴霧式冷卻傳送帶(圖3)冷卻鍛件,可以有效控制網(wǎng)狀碳化物析出,避免網(wǎng)狀碳化物級別超標(biāo)。
對鍛造溫度采用紅外線測溫儀實(shí)時監(jiān)控,控制熱鍛件在傳送帶出口溫度;調(diào)整傳送帶運(yùn)動速度及鍛后有效均勻冷卻,避免網(wǎng)狀碳化物超標(biāo),判定取消正火工序可行。由此帶來了很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
⑴經(jīng)濟(jì)效益。
GCr18Mo鍛件每年產(chǎn)量約300噸,每噸正火費(fèi)用1000元,共計(jì)30萬元。取消正火工藝,就可以節(jié)省該筆支出。
⑵社會效益。
正火時,鍛件在乳化液內(nèi)冷卻,產(chǎn)生大量煙霧,污染空氣,作業(yè)環(huán)境惡劣,不利于操作人員身體健康。取消正火工藝,可以大大改善一線人員工作環(huán)境。