王 偉
(山西晉煤集團(tuán)沁秀公司岳城煤礦, 山西 晉城 048006)
工作面保護(hù)煤柱的尺寸大小,是檢驗(yàn)一個礦井資源回收率和精細(xì)化開采效率的重要標(biāo)準(zhǔn)。受不同礦井水文地質(zhì)條件、井田布置方式及煤層理化性質(zhì)的影響,煤柱留設(shè)彼此之間存在很大差異,借鑒性不強(qiáng)。煤柱尺寸過小容易造成頂板圍巖承載能力不足,引發(fā)一系列頂板事故,而煤柱留設(shè)過大又容易導(dǎo)致資源浪費(fèi)。因此非常有必要對工作面煤柱留設(shè)的合理尺寸進(jìn)行研究,提高礦井精細(xì)化開采水平。
岳城煤礦主采3 號煤層,煤層平均厚度5.75 m,煤層及直接頂、底板強(qiáng)度均較低。該礦采面為多巷布置,相鄰巷間煤柱為50 m。1306 工作面為該礦一盤區(qū)第六個工作面,工作面東部為工作面東部為主回風(fēng)井,西部為西翼盤區(qū),北部為膠帶大巷,南部為礦井保護(hù)煤柱。工作面原煤柱尺寸為15 m,工作面順槽巷道沿頂?shù)装寰蜻M(jìn),最大巷道斷面為28 m2左右。工作面超前加強(qiáng)支護(hù)采用木垛梁及液壓單體支柱,其煤巖基本情況如表1 所示。
表1 煤巖結(jié)構(gòu)及巖性特征
巷道局部地段處于奧灰水位以下。工作面絕對瓦斯涌出量0.65~1.55 m3/min,相對瓦斯涌出量0.45~0.85 m3/t,絕對二氧化碳涌出量0.35~0.74 m3/min,相對二氧化碳涌出量0.26~0.55 m3/t,瓦斯含量4.15~6.15 m3/t。屬低瓦斯工作面。
工作面回采至距停采線450 m 時,回采巷道頂?shù)装寮皟蓭蛧鷰r出現(xiàn)不同程度變形,頂板破碎并形成網(wǎng)包,最大網(wǎng)包下沉量達(dá)到80 mm,超前支護(hù)段底鼓,底板破裂,造成部分單體柱失效傾倒,出現(xiàn)“吊柱”現(xiàn)象,巷道兩幫也出現(xiàn)不同程度網(wǎng)包,并伴有間歇性煤炮聲。
回采巷道煤柱留設(shè)失效主要包括如下原因:一是巷道基本支護(hù)失效,即原錨網(wǎng)梁支護(hù)或架棚支護(hù)失效,造成巷道圍巖整體失穩(wěn);二是加強(qiáng)支護(hù)失效,即后期補(bǔ)打錨索或套棚支護(hù)不能受力,降低巷道補(bǔ)強(qiáng)效果;三是煤柱支護(hù)失效,即保護(hù)煤柱因設(shè)計(jì)、煤質(zhì)條件即頂板來壓等原因失穩(wěn)(如圖1-1),出現(xiàn)不同程度損壞甚至煤柱坍塌(如圖1-2),其破壞過程如圖1 所示。
圖1 護(hù)巷煤柱支護(hù)失效與整體垮塌示意圖
利用FLAC3D 數(shù)值軟件建立岳城煤礦采場數(shù)值模型,參數(shù)設(shè)置見表2。
表2 岳城煤礦采場數(shù)值模型參數(shù)設(shè)置
模擬按照理論計(jì)算值域,煤柱留設(shè)尺寸分為10 m、8 m、6 m、4 m 四種工況,各種工況條件下垂直應(yīng)力分布云圖如圖2 所示。
圖2-1:當(dāng)留設(shè)煤柱寬度在10 m 左右時,中央彈性核寬度為13.95 m;煤柱應(yīng)力較為集中,主要原因?yàn)閭?cè)向支承壓力疊加。
圖2-2:當(dāng)留設(shè)煤柱寬度在8 m 左右時,中央彈性核寬度為3.02 m;此時煤柱應(yīng)力集中程度減小,彈性核減小,說明側(cè)向支承壓力疊加效果進(jìn)一步明顯。
圖2 不同尺寸煤柱垂直應(yīng)力(Pa)分布云圖
圖2-3:當(dāng)留設(shè)煤柱寬度在6 m 左右時,中央彈性核寬度為0 m,說明此時煤柱彈性核消失,煤柱支撐力達(dá)到臨界值。
圖2-4:當(dāng)留設(shè)煤柱寬度在4 m 左右時,中央彈性核寬度不再變化,說明此時側(cè)向支承壓力向煤體深部轉(zhuǎn)移,煤柱臨界值為6 m 左右。
根據(jù)現(xiàn)場工作面圍巖特性,采用淺掘深、輕擾動圍巖的掘進(jìn)方式,要求掘進(jìn)機(jī)減少一次進(jìn)深,提高截割頭轉(zhuǎn)數(shù),降低截割頭移動速度,初期進(jìn)深暫定0.8 m,試驗(yàn)中依據(jù)圍巖完整性及齒痕狀況,作相應(yīng)調(diào)整。同時在頂板及兩幫施工全黏結(jié)式錨桿(索),試驗(yàn)中依據(jù)圍巖完整性及其活動監(jiān)測,相應(yīng)調(diào)整支護(hù)參數(shù)。
底板強(qiáng)固包括清底、錨固、澆筑人工底板等工序。即在工作面采動影響未到來之前對巷道底板施設(shè)底板錨桿進(jìn)行加固,保證巷道底板巖層的整體塑性。錨桿采用1.5 m 長的全黏結(jié)式錨桿,間排距均為1.0 m,垂直底板打設(shè)。同時在底板鋪設(shè)底板金屬網(wǎng),并在金屬網(wǎng)上澆筑混凝土,構(gòu)成人工鋼筋混凝土底板。無載荷人工底板厚50 mm,載荷底板厚200 mm、400 mm,依據(jù)荷載要求選擇確定。
護(hù)巷煤柱在正常巷道煤幫基礎(chǔ)上,將一排錨桿改為錨索,錨桿長2.4 m,錨索長4.3 m。采用現(xiàn)有錨桿(索),并實(shí)行全黏結(jié)式錨固形式,即需將錨余空間密封固結(jié)后,再安設(shè)錨桿(索)鎖具、托盤。煤柱兩側(cè)面鋼筋混凝土噴層厚度不小于50 mm,且與實(shí)體煤幫、鋼筋網(wǎng)、頂?shù)装鍑妼泳o密凝結(jié)。留巷側(cè)煤柱幫錨索在中間排,垂直巷道軸線,與煤層面上仰5°;在其上方與下方各布置一排錨桿,垂直巷道軸線,與煤層面平行。空區(qū)側(cè)煤柱幫錨索在最上排,垂直巷道軸線,與煤層面上仰5°;在其下方布置二排錨桿,垂直巷道軸線,與煤層面平行。
在現(xiàn)場進(jìn)行了為期三個月的工業(yè)性試驗(yàn),以2號橫川處工作面煤柱尺寸改變后的橫川處變化和底板變化為例,改造后的效果圖如圖3。
圖3 小煤柱整體視圖
由圖3 可以看出,試驗(yàn)巷道段2 號橫川處現(xiàn)巷道保護(hù)煤柱尺寸為6 m,頂?shù)装寮皟蓭筒扇〕凹庸檀胧┖螅ぷ髅鎳鷰r能夠保持整體塑性,頂?shù)装?、兩幫移近量均在設(shè)計(jì)要求之內(nèi),說明煤柱處于工作面?zhèn)认蛞苿又С袎毫Φ膽?yīng)力降低區(qū),在合理支護(hù)阻力下能夠保障圍巖在回采期間的穩(wěn)定性。
針對岳城煤礦主采3 號煤層賦存條件和工作面實(shí)際情況,分析了1306 工作面煤層巷道失穩(wěn)的基本原因?yàn)橹ёo(hù)煤體為松散結(jié)構(gòu),隨著時間推移和采動影響,松散結(jié)構(gòu)逐漸擴(kuò)大,導(dǎo)致錨桿(索)支護(hù)效果逐漸喪失,頂板發(fā)生局部破壞直至整體失穩(wěn),并針對性地設(shè)計(jì)了工作面留設(shè)6 m 保護(hù)煤柱的技術(shù)方案,現(xiàn)場結(jié)果表明,1306 工作面留設(shè)6.0 m 煤柱是可行的,煤柱處于工作面?zhèn)认蛞苿又С袎毫Φ膽?yīng)力降低區(qū),在合理支護(hù)阻力下,能夠保障圍巖在回采期間的穩(wěn)定性。綜上研究表明,岳城煤礦綜采工作面留設(shè)小煤柱的技術(shù)方案是可行的,對于提高井田回采率、降低巷道修復(fù)工程量、緩解礦井生產(chǎn)接續(xù)等問題具有重要的指導(dǎo)意義。