婁洋 管悅
摘 要:針對某引水式電站實際情況,對其首部樞紐的水工模型試驗進行深入分析,得出庫水位和泄流量之間的關系、水流流態(tài)、下游沖刷等結論,為設計方案合理性驗證提供參考依據(jù)。
關鍵詞:引水式電站;電站首部樞紐;水工模型試驗
某引水式電站以發(fā)電作為主要任務,兼顧為下游生態(tài)環(huán)境提供用水。電站水庫的正常蓄水位為897.00m,總庫容與調節(jié)庫容分別為251.0萬m3、16萬m3,可實現(xiàn)日調節(jié)。其引水隧洞總長約18590m,壓力管總長430m左右。電站共安裝兩臺機組,每臺的容量為50MW,即總裝機容量為2×50MW=100MW。電站的年均發(fā)電總量為4.533×108kW·h?,F(xiàn)以該引水式電站為例,對其首部樞紐對應的水工模型試驗及其結果分析作如下分析。
1 水工模型設計
以水工模型試驗任務基本要求為依據(jù),水工模型可根據(jù)重力相似準則進行設計,將模型和實體的幾何比例確定為1:70,同時,將上游作為定床,將下游作為動床模型,各物理量的比尺為:
(1)幾何比尺:比尺關系為λL,比尺數(shù)值為70;
(2)流速比尺:比尺關系為λv=λ0.5L,比尺數(shù)值為8.367;
(3)流量比尺:比尺關系為λQ=λ2.5L,比尺數(shù)值為40996.341;
(4)壓力比尺:比尺關系為λP=λL,比尺數(shù)值為70;
(5)時間比尺:比尺關系為λt=λ0.5L,比尺數(shù)值為8.367;
(6)糙率比尺:比尺關系為λn=λ1/6L,比尺數(shù)值為2.030[1]。
為對沖刷坑范圍與坑深進行觀測,在泄洪下游,由護坦末端到0+245.00處應視為局部動床,其深度在18m左右,最低處的高程在843.5m左右。對于沖刷料粒徑,可使用以下公式計算確定:
V抗沖=5~7d(1)
式(1)中,V抗沖表示抗沖流速,單位:m/s,包括河床基巖與覆蓋層,其中,河床基巖處抗沖流速在7-8m/s范圍內(nèi),而覆蓋層在4-5m/s范圍內(nèi)。根據(jù)類似工程相關經(jīng)驗,基巖粒徑在14-28mm范圍內(nèi),覆蓋層粒徑在4-14mm范圍內(nèi),在857.5m以下,主要按照基巖沖刷料進行鋪設,而在857.5m以上,主要按照覆蓋層沖刷料進行鋪設[2]。
2 試驗主要內(nèi)容與成果
2.1 試驗主要內(nèi)容
(1)以閘具體狀況為參考依據(jù),對閘孔實際布置做分析驗證,然后結合驗證后得出的結果,確定相應的方案。
(2)根據(jù)工程的推薦方案,對每一種設計頻率對應的泄洪能力做現(xiàn)場測定;分析開啟狀態(tài)下開度與泄洪量間保持的關系,然后繪制出水位與流量變化曲線。
(3)采用試驗的方法為下游制定專門的防沖措施,并對護坦的長度、坡度與防沖齒槽實際深度等進行驗證及優(yōu)化,以保證護坦的長度、坡度與防沖齒槽實際深度等的合理性。
2.2 試驗主要成果
(1)庫水位和泄流量之間的關系。如果閘門全開,則試驗率定流量略大于設計計算值,當水位為設計水位,流量的實測值與計算值分別為2714.3m3/s、2720m3/s,相比之下前者略小;當水位為校核水位,流量的實測值與計算值分別為4954.65m3/s、4610m3/s,前者比后者大7.4%。根據(jù)試驗結果可知,在4610m3/s的泄放校核流量條件下,泄洪建筑物具有的泄流能力可以達到設計要求[3]。
(2)水流流態(tài)。上游段水流與原河道以自然狀態(tài)銜接,該段河流有較高縱比降,而且水流速度很快。無論是沖沙閘還是泄洪閘,其水流均和河道中的主流保持順應,但閘前水面極易出現(xiàn)波動,造成這一現(xiàn)象的原因為上游水流速度較快。如果庫水位持續(xù)升高,則不會出現(xiàn)水流分離的現(xiàn)象。
護坦內(nèi)水流屬于典型的急流,從它的流態(tài)可以看出,若從泄洪閘的角度分析,相比之下對稱開啟最為穩(wěn)妥,基于此,運行時泄洪閘的三孔建議均勻開啟。而在護坦末尾段,水流呈波狀和下游河道直接相接,不同特征水位對應的波浪高度為:3年一遇洪水,與護坦末端相距12.6m的距離時,波浪高度為2.1m;10年一遇洪水,與護坦末端相距41.3m的距離時,波浪高度為2.5m;30年一遇洪水,與護坦末端相距35.0m的距離時,波浪高度為4.5m;50年一遇洪水,與護坦末端相距54.6m的距離時,波浪高度為6.0m;100年一遇洪水,與護坦末端相距56.0m的距離時,波浪高度為6.6m;1000年一遇洪水,與護坦末端相距59.5m的距離時,波浪高度為8.8m;當沖沙閘為全開,而泄洪閘為局部開啟1m,且與護坦末端相距42.0m的距離時,波浪高度為7.8m。
(3)下游沖刷。試驗對不同頻率條件下的洪水沖刷進行試驗,沖刷持續(xù)2h之后,對沖刷坑的地形進行量測。根據(jù)量測結果可以看出:左岸的沖刷坑比右岸的深,其原因在于水流在護坦的末端向外流出以后,由于受到地形因素的影響使水流不斷向左岸集中,導致左岸的單寬流量比右岸大。在護坦的后右岸,存在一個狹長,但相對較弱的回流,回流的方向為順時針。不同頻率洪水對應的沖刷高層都比護坦的末端低[4]。
3 結論
通過以上試驗和總結分析,可得出下列結論:
(1)根據(jù)整體流態(tài),泄水建筑物整體布局和體形設計都能達到要求。
(2)若閘門處在全開的狀態(tài),實測率定流量比計算流量大,在設計水位,實測流量比計算流量小0.2%,而在校核水位,實測流量與計算流量大7.4%,可以達到泄量要求。
(3)根據(jù)下游沖刷試驗結果可以看出,位于左岸的沖刷坑,其深度比右岸大,造成這一現(xiàn)象的主要原因在于護坦后下游部位河道向右岸發(fā)生彎曲,使水流不斷向左岸的方向集中,而且護坦后右岸還存在回流區(qū),導致右岸的沖刷深度明顯增加。
參考文獻:
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[2]余雪峰,董玉文,邱勇.曲線型消力池消能特性及優(yōu)化設計模型試驗研究[J].廣西水利水電,2017(4):12-15.
[3]白兆亮,李琳,王苗.某渠首工程整體水工模型試驗研究[J].水資源與水工程學報,2014,25(1):22-23.
[4]鮑倩,王月華,屠興剛.朱家站水閘水工模型試驗研究[J].浙江水利科技,2013,41(3):55-56.