畢英軍 梁慶峰 張軍 周旭朋
摘 要:在加熱爐原系統(tǒng)的基礎上,增加智能優(yōu)化燃燒控制系統(tǒng)完成對加熱爐的節(jié)能優(yōu)化控制。通過增加殘氧、CO檢測分析設備、燃燒式(測量殘氧含量)熱值儀及相應的軟件計算,實現(xiàn)燃料和助燃空氣的自動調節(jié),進行爐溫控制。
關鍵詞:智能燃燒;分析設備;自動調節(jié)
安鋼260機組使用一座步進式加熱爐,來料為150mm2斷面6-12米連鑄坯。燃料采用安鋼南三管網(wǎng)的高、焦、轉混合煤氣。該加熱爐于2011年建成,在生產(chǎn)運行中主要存在以下問題:在實際生產(chǎn)中,由于煤氣發(fā)生量和使用量的變化、導致高焦轉混合煤氣使用配比不穩(wěn)定等因素會影響煤氣熱值的大幅度波動。而加熱爐完全靠人工經(jīng)驗和人工觀測到的爐況進行調整,爐溫穩(wěn)定性差,燃料和助燃空氣的調節(jié)完全靠人工調節(jié),加熱爐的生產(chǎn)率和熱效率不高。同時隨著生產(chǎn)工藝的提高,要求加熱爐出鋼溫度在長度、斷面上進行精準控制,使得該加熱爐燃燒系統(tǒng)手工調火已經(jīng)不能滿足工藝需求。
1 加熱爐情況簡介
該加熱爐為直進側出步進梁式加熱爐,采用單排布料。加熱爐爐長23m,寬13m,分為四段,即預熱段、加熱I段、加熱II段和均熱段。加熱爐的預熱段不設燒嘴,在加熱段和均熱段上部都為平焰燒嘴,下部為直焰燒嘴。
煤氣分支總管上裝有調節(jié)閥及壓力計,現(xiàn)場通過手動調節(jié)閥后壓力,無法實現(xiàn)自動調節(jié),無法保證煤氣分支總管閥后壓力穩(wěn)定。
煤氣分支總管經(jīng)8個支管向燒嘴輸送煤氣,且每個煤氣支管上都安裝有調節(jié)閥和流量計,現(xiàn)場操作是通過人工觀察各控制段檢測溫度,手動調節(jié)各段空氣、煤氣閥門開度,控制精度低,反應遲緩,并且無法保證合理的空燃比,無法保證充分燃燒。煤氣熱值變化較大,且無熱值儀,無法檢測熱值的變化并作出相應的控制措施。
2 工藝需求
加熱爐的生產(chǎn)任務是將鋼坯加熱到軋鋼工藝要求的溫度范圍,以保證正常軋制。保證鋼坯加熱質量,使鋼坯出爐溫度達到目標,滿足軋制要求;實現(xiàn)燃料的合理燃燒,提高燃料利用率,降低能耗。
3 控制目標
通過煤氣分支總管壓力控制系統(tǒng),達到煤氣分支總管壓力的穩(wěn)定;通過實現(xiàn)煤氣流量與爐溫的串級控制、煤氣流量與空氣流量的比值控制,實現(xiàn)燃燒系統(tǒng)的自動控制,確保加熱爐可以長期穩(wěn)定運行;通過熱值補償控制系統(tǒng),對閥門開度進行有效補償;通過殘氧控制,確定實時最優(yōu)空燃比,使系統(tǒng)始終運行在最佳燃燒區(qū),在提高加熱爐的加熱效率的同時減少氧化燒損,達到節(jié)能降耗的目的。
4 總體方案
系統(tǒng)設計原則是在加熱爐原系統(tǒng)的基礎上,通過外接熱備控制系統(tǒng)完成對加熱爐的節(jié)能優(yōu)化控制。通過實時數(shù)據(jù)服務器,與原PLC控制系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)交換,爐溫預設定優(yōu)化系統(tǒng)是通過讀取實時數(shù)據(jù)服務器數(shù)據(jù)和紅外溫度檢測系統(tǒng),檢測到的鋼坯表面溫度,得到最優(yōu)爐溫設定值,并發(fā)給燃燒控制系統(tǒng),計算得到流量的閥門開度下發(fā)給原PLC控制系統(tǒng)。燃燒控制系統(tǒng)是通過分支總管煤氣壓力控制系統(tǒng)保持煤氣壓力穩(wěn)定;并采用爐溫—煤氣流量串級控制、煤氣流量—空氣流量比值控制,殘氧控制調節(jié)最佳空燃比,根據(jù)煤氣熱值的波動對煤氣閥門進行補償?shù)木C合控制系統(tǒng)。
(1)煤氣分支總管壓力控制系統(tǒng)?,F(xiàn)場通過手動調節(jié)閥后壓力,且一般處于全開狀態(tài),為了保證閥后的壓力穩(wěn)定,對分支總管的煤氣壓力調節(jié)閥進行自動調節(jié)。
(2)溫度—流量串級比值控制。各回路采用溫度—流量串級比值控制。
(3)殘氧尋優(yōu)控制。根據(jù)預熱段檢測的殘氧信號,首先優(yōu)化整體空燃比系數(shù),根據(jù)各回路的煤氣流量采用專家自尋優(yōu)確定各回路的空燃比系數(shù)分配。
(4)煤氣熱值補償系統(tǒng)。通過歷史數(shù)據(jù),對煤氣熱值偏差、煤氣閥門開度補償量,采用數(shù)據(jù)挖掘的方式,建立熱值補償模型。當煤氣熱值存在偏差時,通過模型輸出煤氣閥門補償量??紤]其他因素的影響,微調模型參數(shù)。空燃比尋優(yōu)控制模塊為雙閉環(huán)串級控制,提供最佳空燃比,煤氣熱值補償模塊根據(jù)熱值波動對煤氣閥門進行補償。
5 爐溫預設定優(yōu)化系統(tǒng)
爐溫預設定優(yōu)化系統(tǒng)主要完成對爐內鋼坯溫度分布的實時跟蹤與爐溫的在線優(yōu)化,實時為燃燒系統(tǒng)提供最佳的爐溫設定值。
(1)爐溫擬合。鋼坯的升溫過程由爐溫來決定,鋼坯進入加熱爐后,以一定的速度在爐內移動,所以進行鋼坯溫度計算時需要首先確定鋼坯所在位置的爐溫。因此需要根據(jù)熱電偶分布狀況和實時測得的爐溫,擬合得到沿爐長方向的爐溫分布曲線。
(2)鋼坯跟蹤模型。該模型實時跟蹤每塊入爐鋼坯的位置與該位置的鋼坯溫度分布。并可預測在當前爐溫分布條件下,到達出爐位置時該鋼坯內部溫度分布,以給出鋼坯表面預測溫度、鋼芯預測溫度及鋼坯斷面溫差。
6 硬件、軟件方案
采用上、下位機的硬件結構模式。在主控機上,完成兩部分工作,第一部分為主程序邏輯,包括:系統(tǒng)與原系統(tǒng)的切換邏輯、數(shù)據(jù)采集及存取、數(shù)據(jù)庫維護與更新、專家策略的實時生成、人機界面交互等。第二部分為:加熱爐燃燒控制系統(tǒng)的控制策略計算。在上位機中,主要完成爐內鋼坯溫度跟蹤模型及爐溫設定值優(yōu)化模型的在線尋優(yōu)。
7 結論
綜上所述,通過對安鋼260機組加熱爐進行智能燃燒改造,實現(xiàn)了對該加熱爐煤氣熱值和全爐燃燒狀況進行實時監(jiān)控,通過對各段燃燒進行控制、自動調節(jié)各段空燃比例,克服煤氣熱值波動帶來的爐溫、鋼溫的波動,實現(xiàn)合理的空燃比和低氧燃燒,提高了加熱爐的生產(chǎn)率和熱效率,實現(xiàn)了節(jié)能降耗,經(jīng)濟和環(huán)保效益顯著。
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