宋樹林
(中國石油大慶石化公司煉油廠,黑龍江大慶163711)
受“新冠肺炎”疫情影響,某石化公司煉油廠成品油出廠困難,庫存較高,需要煉油裝置降負荷生產(chǎn)。為確保各裝置在低負荷(低于設(shè)計最低負荷加10%負荷或結(jié)合實際情況確定)運行期間的平穩(wěn)運行,要求各單位持續(xù)做好低負荷運行裝置生產(chǎn)運行、工藝防腐、安全環(huán)保等方面存在的偏離設(shè)計問題或潛在隱患,評估風險、制定措施、落實責任,確保了實現(xiàn)各裝置低負荷平穩(wěn)運行[1]。
該延遲焦化裝置設(shè)計處理量3428 t/d,2019年9月~2020年1月裝置最低處理量2400 t/d,裝置負荷率70%以上,在設(shè)計范圍內(nèi)。裝置不同負荷原料性質(zhì)對比見表1。
表1 裝置不同負荷原料性質(zhì)對比
從表1 可以看出,不同處理量下,裝置原料性質(zhì)沒有明顯變化,與設(shè)計比較殘?zhí)恐瞪撸Y(jié)焦傾向增加,焦炭產(chǎn)率升高。
焦化裝置相關(guān)空冷有汽油空冷E1115A-F,柴油空冷E1119AB,混合富氣空冷E1206,穩(wěn)定塔頂空冷E1027。
(1)加強分餾汽油柴油空冷檢查,焦化裝置汽油空冷及柴油空冷正常投用,檢查未發(fā)生偏流情況。裝置汽油空冷東側(cè)1組增加假伴熱,在汽油空冷發(fā)生偏流時,可以將東側(cè)空冷切除。
(2)加強混合富氣空冷E1206 檢查,空冷出口溫度控制在38~48 ℃,未發(fā)生偏流,運行平穩(wěn)。
(3)加強穩(wěn)定塔頂空冷E1207 調(diào)整,關(guān)小旁路,增加空冷介質(zhì)流量,空冷出口溫度2~15 ℃,出現(xiàn)偏流時,崗位及時調(diào)整空冷介質(zhì)流量[2]。
(1)加強分餾塔頂空冷壓降變化監(jiān)控,焦化裝置分餾塔塔頂及頂循系統(tǒng)運行平穩(wěn),空冷壓降無增大趨勢,未出現(xiàn)結(jié)鹽加劇問題。
(2)車間對裝置小接管進行全面排查,無泄漏情況發(fā)生。
(3)車間對重點部位保溫全面排查,對缺少保溫部位進行全面梳理,上報保溫計劃,擇期整改。
焦化裝置分餾塔頂核算露點溫度,裝置處理量2400~2700 t/d 之間調(diào)整時,分餾塔頂露點溫度82~91 ℃之間,分餾塔頂回流溫度最低時105 ℃,分餾塔頂溫度119 ℃,均高于露點14 ℃以上。
(1)處理量2700 t/h,分餾塔頂壓力100 kPa,換算絕壓為200 kPa;分餾塔頂油含量20 t/h,氣相10330 m3/h,水相5.9 t/h。汽油分子量按115 計算,計算出塔頂物料摩爾量,通過摩爾比計算塔頂氣相中水分壓所占的比例,然后結(jié)合塔壓計算水分壓為51 kPa,估算露點溫度為82 ℃,見表2。
表2 處理量2700 t/d時分餾塔頂物料量
(2)裝置處理量2400 t/h,塔頂壓力100 kPa,換算為絕壓為200 kPa;分餾塔頂油含量15 t/h,氣相9960 m3/h,水相6.0 t/h。汽油分子量按115 計算,計算出塔頂物料摩爾量,通過摩爾比計算塔頂氣相中水分壓所占的比例,然后結(jié)合塔壓計算水分壓為73 kPa,估算露點溫度為91 ℃,見表2。
表3 處理量2400 t/d時分餾塔頂物料量
(3)根據(jù)焦化裝置煙氣分析,由Müller 曲線法計算出SO3氣體濃度,再由該濃度得出煙氣露點腐蝕溫度。延遲焦化裝置SO2濃度最高為3 mg/m3,轉(zhuǎn)化率為20%,SO3濃度0.6 mg/m3。
氣體的體積濃度與質(zhì)量濃度換算關(guān)系為:V=22.4×m/M,其中V,m,M 分別表示體積濃度,質(zhì)量濃度及分子量。由此可以計算出,V=22.4×0.6/80=0.168×10-6。由體積濃度為0.168×10-6,可得露點溫度為103 ℃。
裝置加強加熱爐排煙溫度控制,加強加熱爐空氣預(yù)熱器檢查加熱爐排煙溫度120 ℃,高于露點溫度(103 ℃)。
(1)焦化裝置加熱爐爐管易結(jié)焦,裝置低負荷生產(chǎn)時,車間提高各路注汽量,減緩結(jié)焦速度。同時,裝置調(diào)整阻焦劑使用量,減緩結(jié)焦速度。
(2)車間每月使用紅外成像儀監(jiān)測爐管壁溫變化趨勢,及時調(diào)整加熱爐火焰及熱負荷分布,保證加熱爐運行平穩(wěn)。
(1)延遲焦化裝置水冷器多為1 組2 臺,可以根據(jù)實際情況進行切除其中1臺,以保證循環(huán)水流速。其中分餾塔頂水冷器E1116ABCD,共4 臺,冬季溫度較低,裝置停用切除E1116B 循環(huán)水,保證其它3臺換熱器循環(huán)水流速。
(2)裝置循環(huán)水換熱器通過調(diào)整換熱器熱源副線控制溫度,循環(huán)水出入口不進行大幅度調(diào)整,保證循環(huán)水流速大于0.9 m/s。
(1)車間建立小接管臺賬,全面排查,防止出現(xiàn)腐蝕泄漏問題。
(2)車間對高溫部位及低溫部位進行排查,增加保溫棉,降低腐蝕風險。
(1)焦化裝置輻射進料泵P1102 切削葉輪,機泵出口壓力由4.0 MPa降低至3.0 MPa,減少介質(zhì)對管線、閥門、控制閥等的沖刷腐蝕。
(2)裝置低處理量時,急冷油量控制平穩(wěn),減少焦粉攜帶,防止油氣線結(jié)焦。
(3)裝置通過提高注汽,提高汽提蒸汽保證分餾塔頂含硫污水鐵離子合格[3]。
延遲焦化裝置低負荷運行時,以下指標出現(xiàn)超標現(xiàn)象:
(1)焦炭塔頂溫度,由于裝置低負荷生產(chǎn)時,熱量不足,相同預(yù)熱時間內(nèi),預(yù)熱不充分,焦炭塔內(nèi)溫度偏低,造成焦炭塔切換時塔頂溫度波動超指標。
(2)加熱爐出口溫度,由于裝置自2018年9月10日開工以來連續(xù)運行500多天,加熱爐爐管壁溫較高,車間為保證加熱爐安全平穩(wěn)運行,加強了加熱爐管控,在火焰調(diào)整過程中,加熱爐出口溫度易出現(xiàn)波動超指標現(xiàn)象。
(3)加熱爐氧含量,裝置調(diào)火過程及管網(wǎng)瓦斯壓力波動時,氧含量容易出現(xiàn)超標現(xiàn)象。
(4)重蠟集油箱溫度,低負荷生產(chǎn)下焦炭塔預(yù)熱時,分餾系統(tǒng)熱源不足,導(dǎo)致重蠟油抽出溫度低于指標[4~6]。
針對以上低負荷造成超指標的關(guān)鍵點,車間加大管理力度,要求崗位精心操作,緩慢調(diào)整,盡可能充分預(yù)熱,同時,各崗位加強協(xié)調(diào),盡量延長預(yù)熱時間,減少預(yù)熱波動[7~9]。
(1)盲腸死角及閑置管線檢查。延遲焦化裝置盲腸死角3 處,閑置管線及設(shè)備17 處,崗位、班長、車間三級管理,保證重點部位不出問題。
(2)高空防化凍排查。車間組織工藝、設(shè)備、安全,分組對全裝置高空進行重點排查,對存在泄漏問題及時處理,同時檢查高空儀表保溫情況,保證裝置平穩(wěn)運行。
(3)低點排凝檢查。車間工藝組將汽油流程上低點放空分別打開,檢查是否存水凍凝,共計檢查汽油部分3 處;加強液態(tài)烴脫水,實行液態(tài)烴脫水車間監(jiān)管制度,保證脫水安全受控。
(4)裝置存在的重大隱患。焦化裝置仍然存在3 處較為重大隱患,分別為焦炭塔底蓋泄漏,汽輪機結(jié)垢,T1101B 鉆桿焊口存在泄漏風險。無新增重大隱患[10]。
(1)加強原料監(jiān)控,延遲焦化裝置設(shè)計處理量3428 t/d,2019年9月~2020年1月裝置最低處理量2400 t/d,裝置負荷率70%以上,在設(shè)計范圍內(nèi)。原料硫含量設(shè)防值0~0.3%,原料硫含量均在設(shè)防值內(nèi),無超標現(xiàn)象。2020年2月起裝置處理量調(diào)整至2700 t/d,裝置運行平穩(wěn)。
(2)加強工藝數(shù)據(jù)監(jiān)控,焦化裝置低負荷下,工藝參數(shù)及防腐參數(shù)若發(fā)生變化,需進行變更,走相關(guān)審批程序。
(3)加強腐蝕數(shù)據(jù)分析監(jiān)控,在裝置低負荷運轉(zhuǎn)期間,裝置加強各防腐關(guān)鍵點監(jiān)控,分餾塔頂水,壓縮機組級間及出口排凝水數(shù)據(jù)均在指標范圍內(nèi)。
(4)加強易腐蝕部位外觀檢查,對重點部位進行超聲測厚。
(5)加強崗位巡檢,加強防凍防凝檢查,同時,密切關(guān)注設(shè)備運行情況。
根據(jù)延遲焦化裝置排查的低負荷生產(chǎn)數(shù)據(jù),對照裝置目前生產(chǎn)情況,在工藝、設(shè)備、防腐等方面無較大變化,裝置目前運行平穩(wěn)。