王寶權(quán) 郭宏峰 孫東華 張永生
摘 要:小康煤礦自然地質(zhì)條件為高應力、強膨脹的極軟巖,屬國內(nèi)外罕見,S2S1綜放面左、右和前部都是采空區(qū),屬于典型的“孤島”回采工作面。采場在生產(chǎn)過程中受采空區(qū)的影響非常大,為應對生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題,采取了小步快走、托頂施工、整體補強、加固圍巖等一系列管理技術,并研制、應用新型適用狹小巷道的出貨運輸設備,確保了生產(chǎn)持續(xù)、可控,為類似條件下的極軟巖綜放面“孤島”回采提供了寶貴的生產(chǎn)經(jīng)驗。
關鍵詞:極軟巖礦井綜放面 ; ?“孤島”回采; ?生產(chǎn)技術管理
1 ?極軟巖情況簡介:
鐵煤集團小康煤礦自然地質(zhì)條件為高應力、強膨脹的極軟巖,屬國內(nèi)外罕見。煤層屬于節(jié)理、層理發(fā)育的松軟巖層,變形特征主要表現(xiàn)為碎脹;煤層頂板為油頁巖,以泥質(zhì)為主,遇水泥化,風化后成為片狀,干后粉碎崩解,不易維護;煤層底板的粉沙巖,泥質(zhì)膠結(jié),具有遇風、遇水風化、膨脹。圍巖泥質(zhì)成分含量大,含大量膨脹性粘土礦物,水穩(wěn)定性差,具有強膨脹性和較大的可塑性,崩解速度和崩解率均較大,巷道開挖后,圍巖易于吸水風化而使其強度迅速下降,自承能力較差。
2 ?S2S1 “孤島”綜放工作面概況
2.1 ?工作面概況:
S2S1綜放面東側(cè)有S2S2段綜放面采空區(qū)(2009年6月末回采完畢),西側(cè)有S2W1段綜放面采空區(qū)(2012年7月末回采完畢),北鄰S1W1采空區(qū)(1993年5月末回采完畢),故本綜放面三面受相鄰工作面的采動壓影響,屬于典型的“孤島”工作面開采。該工作面長度225m,有效推進長度382m,回采面積85950m2;采高6.90m(機采采高2.90m,放煤高度4.00m,采放比1:1.38);煤層賦存于-560m~-600m之間,傾角為5°~7°,煤層由13~19個自然分層組成的復合結(jié)構(gòu)煤層,總厚最大達8.3m,煤層中夾石一般為泥巖,深灰色,泥質(zhì)膠結(jié),質(zhì)軟、遇水泥化。自然發(fā)火期1~3個月,最短21天。
綜放面的運、回順槽沿煤層底板掘進,平行布置,均采用圓形斷面36U金屬棚支護,回風巷(兼運物料);運輸巷(兼運輸煤炭)為機軌合一,靠工作面內(nèi)側(cè)鋪設軌道,放置串車,外側(cè)鋪設膠帶輸送機。
2.2. ?采煤方法:
工作面采用傾斜長壁仰斜后退式綜合機械化放頂煤的采煤方法。落煤方式為下部用采煤機落煤,上部靠煤層自然冒落放出。循環(huán)進度為0.7m,放煤方式為一采一放,放煤順序為追機放煤,放煤方法為三輪放煤法,分三次將煤放凈,即采用三輪,間隔、順序、等量放煤,盡量使放頂煤保持均勻下降,以減少混矸,提高回收率,移架時直接帶動后部運輸機前行。
3 “孤島”綜放面回采遇到的問題及采取應對技術
3.1 工作面兩順的生產(chǎn)管理技術
S2S1工作面兩順巷道支護受采動壓的影響,礦壓顯現(xiàn)十分明顯,影響范圍近260米,該區(qū)域底鼓量非常大,達到700mm/d,為此需要大量人員進入動壓影響區(qū)域進行翻修、拉底等工作。由于巷道底鼓量極大,巷道兩側(cè)收斂速度極快,支護幾乎被壓垮,巷道斷面經(jīng)常無法滿足基本生產(chǎn)要求,給行人和通風都帶來隱患,為此采取了以下聯(lián)合方法去應對。
1、兩順安排多支隊伍進行翻修工作,采取擴斷面,換支架,保證最大的支護強度和最低使用斷面。翻棚茬之間必須順向施工,不能相向施工,否則在合茬時頂板會急速下沉,出現(xiàn)掉頂、漏貨現(xiàn)象,造成合茬處舊棚被壓垮,容易將巷道內(nèi)的設備壓住,并堵死巷道。經(jīng)過試驗,最終確定每個翻棚茬長度控制在20架棚以內(nèi)(棚距0.6米),采取小步快走的施工方法,爭取一周合茬一次,同時為加快翻修速度和保證較高得到支護強度,采用了架設36U金屬拱棚和外噴混凝土聯(lián)合的支護方式。
2、翻修架棚時執(zhí)行托頂施工的方法,即架設新棚時,多往底板臥,盡量不破壞原有巷道頂部的錨噴層,讓巷道原有的錨桿、錨索和錨噴層殘余的支護強度再次參與到翻修后的支護中。即保證了翻修時幫頂圍巖的穩(wěn)定,減少圍巖的流變程度,又增加了二次翻修后的支護強度,延長的巷道的使用壽命。以往綜放工作面兩順支護要經(jīng)過兩次翻修才能滿足生產(chǎn)使用,現(xiàn)在只需一次翻修就可以滿足回采需求,減少了一遍巷道的翻修次數(shù),有效降低了回采成本。
3、對兩順動壓影響區(qū)域外的巷道及時采取噴漿補強,進一步封閉圍巖,同時打密集錨索(錨桿)和“開幫泄壓”等綜合技術及時補充、提高巷道的支護強度,控制棚子變形收斂的速度,確保工作面生產(chǎn)所需的斷面要求。
(1)、充分提高圍巖自身承載強度,提高巷道支護強度。在兩順的頂板、巷幫及底腳補打3~4根補強錨索,頂板錨索長度為7.3m,兩幫與底腳打4.0m的長錨桿,進行深部錨固,將松散的表面煤(巖)體與深部完整沒變形的煤(巖)體錨固成一個整體,加大承重梁的厚度,增強巷道支護強度。
(2)、當金屬棚受兩幫側(cè)壓影響起尖時,則在該區(qū)段的兩肩部打錨索,用以抵抗兩幫側(cè)壓;當金屬棚受頂、底板壓力影響,頂梁被壓平時,則在該區(qū)段則打中心頂子,用以抵抗頂、底板方向來的壓力。
3.2 工作面三角點管理技術
1、對前后三角點頂板破碎地點采取注巖體加固劑方式提前加固煤體。利用加固劑本身具有較高的親合力與粘性,使?jié){液與巖體裂隙表面產(chǎn)生較大的物理粘結(jié)作用力,提高破裂體的強度,改善破裂巖體的變形性能。注漿固結(jié)體表現(xiàn)為較強的抗變形和承載性能,破碎的煤巖體最終形成煤(巖)塊,提升了煤體的強度和完整性,杜絕了前后三角點掉頂、漏貨現(xiàn)象,確保了生產(chǎn)可持續(xù)和順暢。具體施工方法如下:
沿工作面向前方打注注漿鐵管,4分注漿鐵管長度為4.0m,孔深4.0m,外露長度0.3m。眼距為1.5米。距頂板下0.2米處二肋開孔, 向上仰角20°。采用ZBQ—5/12型氣動注漿泵,按1:1的比例通過注漿管進行圍巖加固;注漿順序遵循由下至上,由近至遠的原則。預先加固了三角點幫頂后,對破碎煤巖體起到補強加固、充填密實作用,人為地改善了松軟破碎煤巖體的物理力學性能,保證了頂板及煤壁完整性,使工作面做機頭和機尾工作時間大為縮短,既保證了安全,也使生產(chǎn)環(huán)節(jié)變得順暢。
2、由于后三角點壓力特別集中,頂板非常破碎,經(jīng)常出現(xiàn)棚梁被壓彎、巷道斷面狹小,高度不足,導致機尾支架的尾梁升不到指定高度,出現(xiàn)尾梁壓后部運輸機電機、減速機的情況。針對這種情況,采取加強超前支護的施工質(zhì)量,提高超前支護的強度,提前翻換梯形金屬棚,同時盡最大程度減少后三角點棚梁的支護跨度,從而杜絕了梯形棚梁被壓彎而變低的問題。
3.3 工作面回采管理技術
1、加強工作面工程質(zhì)量,調(diào)整好機頭、機尾的長度,避免頻繁竄動。杜絕倒架、擠架、咬架的現(xiàn)象,支架前梁的間隙符合規(guī)定,嚴格執(zhí)行帶壓擦頂移架和超前移架,減少懸頂面積和頂板暴露時間,能超前拉架的地段要超前拉架維護,及時撐開護幫板,減少空幫空頂時間,最大程度保證幫頂完好。
2、加強放煤管理,嚴禁不能超高放煤,機頭機尾五組支架范圍內(nèi)禁止放煤,當三角點幫頂漏貨、掉頂時,兩順上幫的棚腿不得提前回收,等采煤機退出后,再回棚腿,減小三角點暴露的煤體面積。
3.4 狹小巷道出貨管理技術
1、S2S1回順斷面小,無法安裝拉底運貨設備,但是拉底出貨量又比較大,傳統(tǒng)做法需要依靠人把貨裝入編織袋內(nèi)再往外背,不僅效率低下,而且工人勞動強度大。為扭轉(zhuǎn)這一被動局面,研制并應用了風動式小型帶式輸送機,解決了極軟巖礦井因為礦壓作用導致巷道斷面狹小,拉底出貨難的問題。該風動型固定帶式輸送機具有重量輕,搬運方便,占地面積小,運營費用低,使用維護方便等特點,并且使用壓風作為動力源,能滿足水平、提升、下運等條件的輸送形式,獲得了良好的效果。該帶式輸送機的整機由以下主要部件組成:輸送帶、驅(qū)動裝置、滾筒,托輥,拉緊裝置機架,導料槽,清掃器,等組成。
4、結(jié)束語
極軟巖煤礦“孤島”綜放工作面回采在全國尚屬首次,由于沒有經(jīng)驗可循,開采伊始由于兩順受采空區(qū)等綜合壓力聯(lián)合作用,距工作面180米以內(nèi)兩順的36U金屬棚幾乎全被壓垮,巷道斷面不足2㎡,人員需要爬行,設施設備被壓住,通風斷面嚴重不足,給生產(chǎn)帶來了極大的困難,經(jīng)過現(xiàn)場多次試驗總結(jié),成功地摸索出以上種種極軟巖綜放面“孤島”回采管理綜合技術,從而確保了原煤穩(wěn)定、持續(xù)生產(chǎn),并且降低了生產(chǎn)成本。該套綜合管理技術填補了我國煤炭生產(chǎn)史上一項空白,也推進了我國極軟巖綜放面在“孤島”回采方面技術的發(fā)展!
作者簡介:
王寶權(quán)(1974-),男,工程師,2010年畢業(yè)于遼寧省工程技術大學采礦專業(yè),現(xiàn)任小康煤礦生產(chǎn)科工程師。曾在各種刊物發(fā)表論文15篇。