趙立新,史 偉,李金梅,蒙 騫,陳維剛
(1.蘭州長信機電制造有限責任公司,甘肅 蘭州 730050; 2.蘭州蘭石檢測技術有限公司,甘肅 蘭州 730314)
轉向軸的功用是將駕駛員作用于轉向盤的轉向力矩傳遞給轉向器,它的上部與轉向盤固定連接,下部與轉向器相連,以此來控制車輪前進的方向,因此轉向軸性能的好壞對車輛的安全使用而言至關重要[1]。某公司采購的農(nóng)機轉向軸安裝擰緊過程中,轉向軸螺紋根部發(fā)生了脆性斷裂如圖1、2所示,造成了轉向軸的失效報廢。該轉向軸軸材質為45#鋼,供貨標注的熱處理狀態(tài)為調質。筆者針對以上問題,對其取樣進行了化學分析、金相檢驗、熱處理試驗、夏比沖擊等相關內容的檢驗與分析,最終找出失效原因并得出能夠指導此類軸熱處理過程的結論。
在轉向軸開裂斷口附近取樣,采用QSN750 型直讀光譜儀,依據(jù)標準JIS G1253-2002 AMD.1-2013,項目基金來源:市級科技計劃項目(2019-4-48)。
《鋼鐵-火花放電原子發(fā)射光譜分析法》對試樣進行化學成分分析(如表1所列),結果符合GB/T699-2015《優(yōu)質碳素結構鋼》中對45#鋼的要求。
圖1 斷裂的轉向軸 圖2 轉向軸斷裂斷口形貌
表1 化學成分分析結果 /%
1.2.1 宏觀檢驗
轉向軸整體斷口平整,未有塑性表明的痕跡,整體呈現(xiàn)脆性斷裂的特征(如圖2所示)。在轉向軸斷口以下10 mm處取樣進行宏觀檢驗,試樣經(jīng)酸蝕后宏觀檢測,其中中心疏松級別為1.0級,未發(fā)現(xiàn)縮孔、氣泡、裂紋、夾雜、翻皮和白點等缺陷等缺陷(如圖3所示)。
1.2.2 顯微分析
在斷口附近取樣,采用GX51型光學顯微鏡進行顯微組織分析,發(fā)現(xiàn)顯微組織為索氏體+鐵素體,晶粒度未發(fā)現(xiàn)長大,未發(fā)現(xiàn)明顯的過熱、過燒、魏氏組織等異?,F(xiàn)象(如圖4所示)。試驗室對轉向軸取樣按照GB/T699-2015《優(yōu)質碳素結構鋼》要求進行調質處理,其中淬火溫度為860 ℃,回火溫度為600 ℃,顯微組織為回火索氏體+少量鐵素體(如圖5所示)。
圖4 轉向軸顯微組織 圖5 經(jīng)調質處理后試樣的顯微組織
1.2.3 沖擊韌性試驗
在轉向軸上取樣兩組沖擊試樣,一組直接進行沖擊韌性試驗,另一組按照GB/T699-2015《優(yōu)質碳素結構鋼》要求進行調質處理。
沖擊試驗采用ZBC2602N-3型沖擊試驗機,按照GB/T229-2007《金屬材料夏比擺錘沖擊試驗方法》進行試驗(見表2),沖擊試驗結果表明轉向軸上直接取樣后的試樣沖擊韌性較差,遠低于標準要求值,經(jīng)過試驗室調質處理后的試樣,沖擊韌性較好,符合標準GB/T699-2015《優(yōu)質碳素結構鋼》的要求。
表2 沖擊韌性試驗結果
通過化學分析發(fā)現(xiàn),轉向軸材質的化學成分符合GB/T699-2015《優(yōu)質碳素結構鋼》中對45#鋼的標準要求,表明轉向軸斷裂不是由于材料的化學成分不符合標準要求而引起的。
宏觀斷口上來看,在其斷裂過程中未發(fā)現(xiàn)明顯的塑性變形,整個斷口表現(xiàn)為明顯的脆性斷裂特征,宏觀檢驗時發(fā)現(xiàn)其中心疏松級級別為1.0級,中心疏松亦未達到足以引起開裂的級別。未發(fā)現(xiàn)縮孔、氣泡、裂紋、夾雜、翻皮和白點等缺陷等缺陷。
顯微組織檢驗時發(fā)現(xiàn)轉向軸的顯微組織為索氏體+鐵素體,未發(fā)現(xiàn)明顯的過熱、過燒、魏氏組織等異?,F(xiàn)象,但是其顯微組織與工藝要求的調質熱處理的結果不吻合,試驗室取樣進行調質處理后,所得的顯微組織為回火索氏體+少量鐵素體,與調質熱處理的要求吻合。
沖擊韌性試驗結果表明,轉向軸的沖擊功平均值僅為15.2J,遠低于標準要求值39J,尤其是試驗溫度選擇在室溫,試驗溫度與安裝時斷裂溫度相近,即表明轉向軸在室溫下受力極容易發(fā)生脆性開裂。試驗室取樣進行調質熱處理后的試樣沖擊功平均值為72J,符合標準GB/T699-2015《優(yōu)質碳素結構鋼》的要求,沖擊韌性明顯變好。
綜上所述,造成轉向軸斷裂的原因是由于其調質熱處理過程中造成的,可能是其淬火時冷卻速度過慢或者是采用了正火處理[2],最終形成索氏體+鐵素體的平衡組織,與該材料調質熱處理應該得到回火索氏體的顯微組織明顯不吻合,造成了其沖擊韌性達不到標準的要求[3-4],在其安裝過程中,由于螺紋根部容易引起應力集中,導致轉向軸受擰緊力在螺紋根部發(fā)生脆性斷裂,從而導致轉向軸斷裂失效[5-6]。
針對該農(nóng)機轉向軸斷裂失效問題,進行了化學分析、金相檢驗、熱處理試驗、夏比沖擊等相關內容的檢驗與分析。最終發(fā)現(xiàn):轉向軸在其調質熱處理環(huán)節(jié)中的淬火時冷卻速度過慢或是采用了正火處理,沒有得到回火索氏體,造成其沖擊韌性達不到標準要求。在其安裝過程中受力在螺紋根部發(fā)生脆性開裂,從而導致轉向軸斷裂失效,本文結論對該類轉向軸的熱處理工藝具有一定指導作用。