陳 鵬,李 慧,趙春霞
(寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司,寧夏 石嘴山 753000)
隨著IT 行業(yè)的快速發(fā)展和鉭粉生產(chǎn)技術(shù)的不斷進步,電容器級高比容鉭粉發(fā)展迅猛。作為生產(chǎn)電容器級高比容鉭粉的其中一道工序,降氧工序產(chǎn)品質(zhì)量必須穩(wěn)定控制,尤其是影響工序產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程之一鈍化。
根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計,比電容為100000uFV/g 以上的高比容鉭粉如果在降氧過程中鈍化效果不好,會導(dǎo)致鉭粉的氧、氫含量偏高,而氧、氫含量高會影響鉭粉成型燒結(jié),導(dǎo)致鉭粉的漏電流偏大,最終影響到電容器的質(zhì)量[1,2]。對鉭粉自身而言,還可能引發(fā)降氧鉭粉出爐后物料返熱,甚至發(fā)生著火自燃。
本文通過對降氧鈍化過程的進氣量、鈍化時間等方面進行研究,確定了高比容鉭粉的鈍化工藝,并對采用不同鈍化工藝生產(chǎn)的鉭粉進行了物性、化雜、電性能分析,為降低鉭粉的漏電流提供參考。
(1)選擇牌號為100000uFV/g 的高比容鉭粉,完成熱處理工藝后,按照相同降氧工藝,選用三種不同的鈍化方式處理。
(2)三種不同的鈍化工藝分別編號為1#、2#、3#,對應(yīng)為樣品A、樣品B、樣品C,分別設(shè)計為不同的鈍化進氣量和與之匹配的鈍化時間(見表1)。
(3)工藝結(jié)束后分別對樣品A、樣品B、樣品C,按照相同的工藝完成后續(xù)處理。
(4)降氧工藝結(jié)束后的樣品,對樣品A、樣品B、樣品C 進行化學成分及電氣性能分析,以驗證不同鈍化工藝對鉭粉性能的影響。
按照GB/T15076 標準,分析O、N、H;采用直流電弧直讀光譜儀,分析了金屬雜質(zhì);按照GB/T3137 標準進行電性能測試和分析。
化學成分對鉭粉的電性能有重要影響,鉭粉性能的氧含量是維持鉭粉表面穩(wěn)定性的必然條件,氧含量過高會在與有氧介質(zhì)接觸期間會增加的氧含量存在于鉭金屬表面,成為陽極氧化膜的晶點,使鉭粉漏電流偏大,閃火電壓降低,從而影響電容器的質(zhì)量;而鉭粉中氫含量過高,燒結(jié)時陽極體內(nèi)的氫向引線擴散,致使鉭引線吸氫而發(fā)脆,因此鉭粉生產(chǎn)中,需要控制其化學成分含量。樣品A、樣品B、樣品C 在不同鈍化條件下的化學成分相關(guān)結(jié)果見表2。
由表2 可以看出,樣品A 氧含量、氫含量最低,樣品C 氧含量、氫含量最高。
將樣品A、樣品B、樣品C 按照下述表3 條件進行電性能檢測,檢測結(jié)果見表4。
表3 電性能檢測條件
由表4 可以看出,在表3 的檢測條件下,樣品A 的漏電流最好,比容最低,樣品C 的漏電流和比容最大,但是樣品A、樣品B 都滿足產(chǎn)品性能要求。
表4 電性能檢測
通過對相同鉭粉采取不同鈍化工藝進行處理,控制單次進氣量及鈍化時間,生產(chǎn)出的鉭粉氧氫含量低,漏電流明顯降低,比容、收縮率波動不大,滿足電容器制作要求。建議在鉭粉生產(chǎn)過程中,采用適當?shù)拟g化工藝進行鈍化,穩(wěn)定鉭粉生產(chǎn)工藝,以此來控制鉭粉純度,降低漏電流,提高鉭粉質(zhì)量,使其滿足電容器性能需要。