李雨明
(陽煤集團(tuán)三礦生產(chǎn)調(diào)度指揮中心, 山西 陽泉 045000)
無極繩連續(xù)牽引車作為煤炭綜采工作面輔助運(yùn)輸系統(tǒng)的主要運(yùn)輸設(shè)備,具有結(jié)構(gòu)簡單、維護(hù)方便以及效率高等優(yōu)勢[1]。因此,無極繩連續(xù)牽引車被廣泛應(yīng)用于工作面的輔助運(yùn)輸中。為進(jìn)一步提升無極繩車的運(yùn)輸效率,將遠(yuǎn)程控制策略引入其控制系統(tǒng)中。
無極繩車作為綜采工作面的關(guān)鍵輔助運(yùn)輸設(shè)備,其能夠根據(jù)實際生產(chǎn)需求基于單速、雙速以及無級調(diào)速對其運(yùn)行速度進(jìn)行控制。根據(jù)《煤炭安全規(guī)程》的相關(guān)規(guī)定,要求無極繩車運(yùn)輸重型設(shè)備時,其速度應(yīng)控制在0.5~1.5 m/s之間;當(dāng)運(yùn)輸物料時,其速度應(yīng)控制在1.5~2 m/s之間;當(dāng)運(yùn)輸人員時,其速度應(yīng)控制在2~2.5 m/s之間[2]。因此,需實時掌握無極繩的運(yùn)行狀態(tài),對其速度進(jìn)行控制,以確保其滿足《煤炭安全規(guī)程》的相關(guān)規(guī)定。
在大量積累生產(chǎn)數(shù)據(jù)并對現(xiàn)場調(diào)研的基礎(chǔ)上發(fā)現(xiàn),無極繩車存在以下問題:
1)當(dāng)前控制系統(tǒng)無法準(zhǔn)確獲取無極繩車的實時運(yùn)行狀態(tài);
2)目前應(yīng)用于工作面的液壓式過速釋放器的制造工藝及安裝相對復(fù)雜,無法在相對惡劣的綜采工作面中推廣應(yīng)用;
3)作業(yè)人員無法實現(xiàn)對無極繩車的遠(yuǎn)程控制。因此,當(dāng)前急需一套無極繩車遠(yuǎn)程控制系統(tǒng),實現(xiàn)對無極繩車運(yùn)行狀態(tài)的實時監(jiān)測及根據(jù)實際生產(chǎn)需求對其運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行控制的功能。
為實現(xiàn)對無極繩的遠(yuǎn)程監(jiān)測與控制,特設(shè)計如圖1所示的遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)。
如圖1所示,無極繩車遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)由上位機(jī)和下位機(jī)組成,且上位機(jī)與下位機(jī)之間是基于無線傳輸方式實現(xiàn)其相互之間的通信。上位機(jī)主要功能為對無極繩車運(yùn)行狀態(tài)的實時顯示、記錄及遠(yuǎn)程控制;下位機(jī)的主要功能是對無極繩車速度、油壓等參數(shù)的實時監(jiān)測,并將所采集到數(shù)據(jù)通過無線傳輸方式傳至上位機(jī)。上位機(jī)得到無極繩車的實時運(yùn)行參數(shù)后,基單片機(jī)對數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析處理,從而得出相應(yīng)的控制信號,實現(xiàn)對下位機(jī)制動裝置的控制或通過上位機(jī)發(fā)出報警等[3]。
本系統(tǒng)通過上位機(jī)與下位機(jī)之間的無線通信實現(xiàn)了對無極繩車的遠(yuǎn)程監(jiān)測與控制功能。
圖1 無極繩車遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)
無極繩遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)的核心硬件為采集設(shè)備實時運(yùn)行參數(shù)的傳感器和對所采集到數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、處理的單片機(jī)。本節(jié)將對無極繩車遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)傳感器、單片機(jī)的選型進(jìn)行設(shè)計。
根據(jù)控制需求,系統(tǒng)需要液壓傳感器對油壓信號進(jìn)行采集,需速度傳感器對速度信號進(jìn)行采集。綜合考慮綜采工作面惡劣的生產(chǎn)環(huán)境及功耗、電壓等級等參數(shù),針對速度傳感器本系統(tǒng)選用霍爾測速傳感器[4]?;魻杺魉俣葌鞲衅鞯陌惭b示意圖如下頁圖2所示。
圖2 霍爾速度傳感器安裝示意圖
霍爾速度傳感器安裝于無極繩車車輪的外邊緣,每個車輪安裝3個霍爾速度傳感器,即每兩個霍爾速度傳感器之間的夾角為120°?;谏鲜霭惭b方式,不僅能夠準(zhǔn)確測得無極繩車的實時運(yùn)行速度,還能夠準(zhǔn)確判斷無極繩車的運(yùn)行方向。
單片機(jī)作為無極繩遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)的核心,其對所采集到數(shù)據(jù)的處理和分析速度、精度直接決定系統(tǒng)對無極繩車控制的響應(yīng)速度和控制精度。中斷響應(yīng)頻率作為選擇單片機(jī)的關(guān)鍵參數(shù),該參數(shù)的計算如式(1)所示:
式中:Δt為單片機(jī)的中斷響應(yīng)頻率;D為無極繩車車輪的直徑,v為無極繩車的實時運(yùn)行速度。本文所研究無極繩車車輪的直徑D=300 mm,根據(jù)無極繩車的生產(chǎn)任務(wù),其運(yùn)行的最高速度vmax=10 m/s。
經(jīng)計算可得,中斷響應(yīng)頻率的最小值Δtmin=31.4 ms。經(jīng)查閱相關(guān)手冊可知,選用AVR系列的單片機(jī)即可滿足控制要求。
鑒于無極繩遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)應(yīng)用于綜采工作面,因此在該系統(tǒng)的各類電路均需按照本質(zhì)安全電路的要求進(jìn)行設(shè)計,相關(guān)設(shè)備應(yīng)按照隔爆要求進(jìn)行設(shè)計,以確保系統(tǒng)能夠在采煤工作面穩(wěn)定、可靠運(yùn)行。
無極繩遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)所采用的核心控制器為單片機(jī),因此其軟件設(shè)計時是基于單片機(jī)的專用編程軟件完成的。根據(jù)控制要求,單片機(jī)需實現(xiàn)以下功能:對數(shù)據(jù)的采集、處理;對無極繩運(yùn)行參數(shù)的故障判斷;根據(jù)分析結(jié)果得出控制信號,并將控制系統(tǒng)通過無線通信方式傳輸至下位機(jī)[5]。根據(jù)上述需求,設(shè)計如圖3所示的程序流程圖。
鑒于LabVIEW軟件功能豐富且易開發(fā),本文基于LabVIEW軟件對上位機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計。根據(jù)控制需求,上位機(jī)系統(tǒng)需實現(xiàn)以下功能:
1)實時顯示無極繩車的運(yùn)行速度,并對速度進(jìn)行記錄與存儲;
2)當(dāng)無極繩車運(yùn)行遇到故障時,上位機(jī)發(fā)出報警;
3)上位機(jī)與下位機(jī)通過無線通信方式實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸。
圖3 遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)程序流程圖
基于LabVIEW所設(shè)計的上位機(jī)系統(tǒng)界面如圖4所示。
圖4 上位機(jī)操作系統(tǒng)界面
無極繩連續(xù)牽引車為應(yīng)用于綜采工作面最為廣泛的輔助運(yùn)輸設(shè)備,其運(yùn)輸效率直接決定綜采工作面煤炭的產(chǎn)量及產(chǎn)煤效率。為進(jìn)一步提升無極繩連續(xù)牽引車的自動化程度,提升其運(yùn)輸效率及安全性,實現(xiàn)無極繩車遠(yuǎn)程控制功能是必須的。本文基于液壓傳感器、霍爾速度傳感器以及單片機(jī)等硬件設(shè)計了無極繩車遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)。經(jīng)實踐表明,所設(shè)計的遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)能夠?qū)崟r顯示無極繩車的運(yùn)行速度,并對無極繩車在實際運(yùn)輸過程中出現(xiàn)的抖動和過速現(xiàn)象進(jìn)行實時準(zhǔn)確監(jiān)測,一旦出現(xiàn)故障系統(tǒng)可發(fā)出報警,實現(xiàn)了對設(shè)備的有效保護(hù)。