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      關于煤礦井下排水控制系統(tǒng)的設計研究

      2020-03-14 10:26:54甄紅強
      機械管理開發(fā) 2020年1期
      關鍵詞:液位水泵礦井

      甄紅強

      (霍州煤電集團呂梁山煤電有限公司木瓜煤礦, 山西 方山 033100)

      1 現(xiàn)有排水控制系統(tǒng)的研究狀況及存在問題

      隨著國家研發(fā)能力的逐漸增強,為進一步解決礦井中排水問題,國家相關學者及研究機構也加大了對礦井排水系統(tǒng)的相關設計及優(yōu)化升級設計,主要包括:排水泵的更換、排水系統(tǒng)控制的改進、排水巷道的合理布局、其他排水設備的改造等[1-3],并將當下更加先進的控制技術應用到排水系統(tǒng)中,如:神經(jīng)網(wǎng)絡技術、模糊算法等,通過這次硬件的優(yōu)化與軟件算法的改進,達到礦井排水系統(tǒng)的最優(yōu)控制的目的。但礦井排水控制系統(tǒng)在實際應用中仍存在理論與實際無法有效匹配的應用問題,以木瓜煤礦中的排水系統(tǒng)存在問題為例進行分析,主要體現(xiàn)在如下幾個方面[4]:

      1)排水系統(tǒng)中的設備無法最大效率、最大功率地運轉,部分設備處于靜置或閑置狀態(tài),未實現(xiàn)設備的充分利用;

      2)排水系統(tǒng)中的排水設備,如排水泵、閥等,大部分仍采用手動方式進行控制,暫未實現(xiàn)設備的遠程及自動化控制,即使部分設備實現(xiàn)了自動化控制,但在使用中仍存在系統(tǒng)運行不穩(wěn)定、信號響應速度慢、信息易誤報等問題;

      3)現(xiàn)有的排水控制系統(tǒng)對信號的采集種類相對較少,顯示界面的功能也相當單一,控制中心的運行速度相對緩慢,部分信號仍需采用現(xiàn)場收集儀表信息,再輸入至上機位控制軟件中進行信息分析處理,造成了整個排水控制系統(tǒng)的自動化、遠程化控制功能未得到有效實現(xiàn)。

      2 排水系統(tǒng)結構的組成分析

      結合木瓜煤礦中排水系統(tǒng)的結構組成特點,首先對其結構組成進行分析。該排水系統(tǒng)主要包括吸水井、排水泵、止回閥、閘閥、排水管路等硬件設備,而此些設備則主要通過排水控制系統(tǒng)來進行運行控制[5]。其中,止回閥安裝在排水管道上,可防止排出的水出現(xiàn)倒流現(xiàn)象,而排水泵、閘閥則采用了電動和手動方式進行控制;同時,在該系統(tǒng)中還包括了2個電動閥行程開關、2個轉矩開關等,可實現(xiàn)對排水過程中相關行程及轉矩的控制;在吸水井處設置的超聲波液位儀,可對井下水平情況進行檢測[6]。另外,也設計了各類傳感器、檢測設備等。由此,通過各種設備的相互連接及相關信號的通訊傳輸,形成了整套礦井排水系統(tǒng)。

      3 排水控制系統(tǒng)總體方案的設計

      井下排水控制系統(tǒng)是整個排水系統(tǒng)中的重要組成部分,也是影響整套排水系統(tǒng)是否正常運行的關鍵系統(tǒng),其系統(tǒng)性能的好壞直接關系到井下水量的排出效果及井下作業(yè)安全。因此,以現(xiàn)有礦井中排水控制系統(tǒng)為設計基礎,對其進行了改進設計。新型排水控制系統(tǒng)采用了PLC控制器進行控制,配備了遠程控制模塊、各類液位儀、觸摸屏、行程開關、溫度傳感器、壓力傳感器等,通過PLC控制器中的數(shù)字量輸入模塊,可將水泵電機的開關信號、液位開關信號、真空泵球閥到位信號等進行匯總輸入,通過PLC中的模擬量輸入模塊,可將井下溫度傳感器、出口壓力傳感器、液位傳感器等設備采集的相關信號進行收集,通過在PLC控制器中的匯總、分析、處理后,將相關控制命令信號通過數(shù)字量輸出模塊輸送至聲光報警設備、水泵控制開關、水泵電機控制開關等設備上,實現(xiàn)對井下水量的檢測及實時控制,其中,整套系統(tǒng)采用了RS485通訊方式進行信號傳輸,大大保證了整套系統(tǒng)中信號的傳輸速度及信號質量。由此,通過檢測水泵及電機相關參數(shù),實現(xiàn)系統(tǒng)的報警及自動保護功能,根據(jù)水泵的吸水情況,實現(xiàn)水泵啟停及運行臺數(shù)的自動控制。改進后的礦井排水控制系統(tǒng)結構框架圖如下頁圖1所示。

      圖1 礦井排水控制系統(tǒng)結構框架圖

      4 排水控制系統(tǒng)主要分系統(tǒng)的設計

      4.1 PLC控制器的匹配設計

      PLC控制器是整個排水系統(tǒng)的控制核心,故結合排水系統(tǒng)的工作特點,選用了歐姆龍公司生產(chǎn)的CJ1系列PLC控制器,其結構包括模擬量輸入/輸出模塊、數(shù)字量輸入/輸出模塊、開關量輸入/輸出模塊、通訊模塊、CPU模塊。其中,模擬量輸入模塊采用了24 V電源設計,可直接通過CPU中的電壓進行供電,且在其模塊上設置了多個輸入點,主要用于接收排水系統(tǒng)中的液位信號、溫度信號、水泵信號、流量信號、負壓信號等,并以電流形式進行信號輸入;而開關量輸入模塊選用了IA201模塊,其輸入電壓為AC 100~120 V,電流為12 mA,并設置了32個點數(shù),主要用于接收真空泵的開關信號、液位開關信號、閘閥開關信號、球閥到位信號等,其端子的接線圖如圖2所示,同時,其內(nèi)部的濾波電路,可對外部干擾信號進行有效隔離。整個PLC控制器具有較高的控制性能,能較好地滿足井下排水系統(tǒng)的有效控制,保證井下作業(yè)環(huán)境的安全。

      圖2 IA201開關量輸入模塊端子接線圖

      4.2 控制系統(tǒng)各類傳感器的匹配設計

      雖整個排水控制系統(tǒng)是排水系統(tǒng)的分系統(tǒng),但其系統(tǒng)結構也相對復雜,需設計多種傳感器來完成井下不同參數(shù)的信號采集與檢測。故結構排水控制系統(tǒng)的功能特點,配備了流量檢測器、壓力傳感器、溫度傳感器、液位傳感器等,以分別實現(xiàn)對排水系統(tǒng)中不同信號參數(shù)的檢測。其中,流量檢測采用了西門子的MAG3100型,主要用于檢測排水管道中的水流量情況,該元件可檢測0.3~20 m/s范圍內(nèi)的流速,具有較強的抗干擾性及穩(wěn)定性。溫度傳感器選用了ZN17-BKGWD型,主要用于檢測井下水泵電機的工作溫度,以保證設備的安全運行;該設備中配備了pt100的鉑熱電阻,具有較高的防爆性能。而液位傳感器則采用了SITRANS型超聲波液位計,其檢測頻率為50~60 Hz,可完成對井下水位的檢測。另外,壓力傳感器則采用了GYD60型號,主要用于檢測出水管道處的壓力大小,其工作電壓為24 V DC,可準確地檢測進水管和排水管處的壓力變化。由此,完成了排水控制系統(tǒng)中關鍵檢測設備的匹配選型。

      4.3 控制系統(tǒng)監(jiān)控界面的設計

      監(jiān)控界面是整套排水控制系統(tǒng)的重要組成部分,故采用MCSG組態(tài)軟件,開展了排水控制系統(tǒng)的監(jiān)控界面的設計。通過該界面可將井下水管、各處壓力、各開關狀態(tài)、各閥的啟停等狀態(tài)進行直觀顯示;同時,與傳統(tǒng)界面相比,在新的顯示界面上增設了記錄顯示功能,通過該按鈕可將整個排水控制系統(tǒng)的運行時間、設備運行狀態(tài)、故障累計情況等信息進行實時記錄和直觀顯示,其監(jiān)控界面如圖3所示。另外,整個顯示界面顯示更加流暢、報警功能更加全面,操作人員能直接通過顯示界面,對整個排水系統(tǒng)的運行情況進行信息的實時掌握和設備運行狀態(tài)的準確把控,并能及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障的發(fā)生位置和采取相應的故障解決措施,由此大大提高了排水監(jiān)控系統(tǒng)的智能化、遠程化控制程度。

      圖3 礦井排水監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控界面圖

      5 排水控制系統(tǒng)應用情況的分析

      結合前文分析,完成了礦井中排水控制系統(tǒng)的改進設計。為進一步驗證該系統(tǒng)的綜合性能,將其在木瓜煤礦中進行了應用驗證,主要是基于木瓜煤礦現(xiàn)有的排水監(jiān)控系統(tǒng)進行優(yōu)化造測試。測試結果表明,改進后的排水控制系統(tǒng)各項功能運行正常,與原來系統(tǒng)相比,能更加準確、全面地將井下排水中的壓力、溫度、流量、設備啟停狀態(tài)等信號進行檢測,并通過顯示界面進行直觀顯示,同時,操作人員也能在監(jiān)控室對整個系統(tǒng)的運行狀態(tài)進行實時監(jiān)控。據(jù)現(xiàn)場人員介紹,改進后的控制系統(tǒng)穩(wěn)定性和信號檢測精度更高,預估可使排水系統(tǒng)的工作效率提高30%左右,排水系統(tǒng)故障檢修時間縮短50%左右,得到了操作人員的一致好評,這對提高井下作業(yè)環(huán)境的安全性起到重要的保障作用。

      6 結論

      1)改進后的排水控制系統(tǒng)功能更加全面、控制精度更高,能檢測和控制的參數(shù)也有所增加;

      2)改進后的排水控制系統(tǒng)顯示界面更加直觀,操作人員可更加方便地對系統(tǒng)運行狀態(tài)及發(fā)生的故障問題進行及時監(jiān)控和故障解決;

      3)改進后的排水控制系統(tǒng)使整套排水系統(tǒng)的工作效率提高了將近30%,故障檢修時間縮短了50%左右,并得到人員的一致好評;

      4)該研究對提高井下排水控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性及作業(yè)安全具有重要作用,也為后期開展系統(tǒng)的進一步改進設計提供了參考。

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