王之遠(yuǎn) 鄭挺穎
鋼鐵行業(yè)用水量占全國工業(yè)用水總量的3%左右,鋼鐵生產(chǎn)過程必然伴隨大量工業(yè)廢水排放,廢水中包含了大量懸浮物和多種金屬離子,所含物質(zhì)差異性大,處理難度較大。在環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域,鋼鐵工業(yè)的廢水處理問題持續(xù)受到關(guān)注。不過,有環(huán)保資深專家稱,有一項(xiàng)綠色技術(shù)能為工業(yè)廢水綜合利用打開突破口,這就是河北奧博水處理有限公司發(fā)明的廢水用作循環(huán)水零排放技術(shù)。那么,這項(xiàng)原創(chuàng)技術(shù)是如何實(shí)現(xiàn)的?
10月10日,《環(huán)境與生活》記者來到河北省邯鄲市冀南新區(qū),采訪了奧博水處理有限公司董事長董兆祥先生。
治理行業(yè)痼疾的新思路
顧名思義,廢水用作循環(huán)水零排放技術(shù),即通過加入多功能阻垢緩蝕劑,讓未經(jīng)深度處理的工業(yè)廢水直接作為冷卻循環(huán)水的水源,一方面能保護(hù)循環(huán)水系統(tǒng)設(shè)備,另一方面還能實(shí)現(xiàn)廢水資源化。
說到鋼鐵行業(yè)的廢水處理,董兆祥董事長首先分析了傳統(tǒng)做法帶來的問題:多年來,鋼鐵行業(yè)普遍將干凈水應(yīng)用于冷卻循環(huán)水系統(tǒng)中,卻依然無法避免設(shè)備結(jié)垢、腐蝕——在經(jīng)軟化處理后的水中,硫酸根處于電離狀態(tài),可與碳鋼結(jié)合,于是碳鋼管道被逐漸腐蝕,久而久之發(fā)生泄漏,另一方面,隨著循環(huán)水在運(yùn)行的過程中升溫,水中所含氧氣逸出,對設(shè)備造成氧腐蝕。同時,以碳酸鈣、碳酸鎂為主的鹽類在換熱器等設(shè)備表面形成水垢。腐蝕、結(jié)垢現(xiàn)象會縮短設(shè)備使用壽命,影響正常生產(chǎn),提高運(yùn)營成本,甚至埋下事故隱患,此外,軟化水加工過程中析出的鈣鎂離子需要用工業(yè)鹽(氯化鈉)進(jìn)一步處理,最后形成的含氯化鈣、氯化鎂的廢水在排放后必然造成環(huán)境污染。
“我們的技術(shù)不需要使用軟化水,”董兆祥指出,“不用干凈水,反而更能實(shí)現(xiàn)我們防腐蝕、防結(jié)垢兩大目標(biāo)。”
針對已有問題,董兆祥跳出固有的思維模式,不再關(guān)心水質(zhì),轉(zhuǎn)而采用了以有機(jī)膦酸、聚羧酸、磺酸鹽和唑類為主要成分的多功能阻垢緩蝕劑,這么做主要能起到兩點(diǎn)關(guān)鍵作用:
其一,藥劑中的唑類和有機(jī)膦酸能絡(luò)合廢水中的重金屬離子,進(jìn)而在設(shè)備表面形成預(yù)膜,這類重金屬離子膜一旦形成,就可以抵御高氯離子、高硫酸根離子和溶解氧對設(shè)備的腐蝕,從而解決腐蝕問題;
其二,藥劑中的聚羧酸、磷酸鹽、磺酸鹽將作用于超飽和結(jié)垢物質(zhì)的析出過程,并改變其晶體形態(tài),形成例如碳酸鈣的多面體等不規(guī)則水渣,這些水渣不能在換熱設(shè)備表面附著成垢,流動的循環(huán)水將水渣沖到循環(huán)水池中。進(jìn)而解決了結(jié)垢問題。
如此一來,困擾鋼鐵行業(yè)多年的設(shè)備結(jié)垢、腐蝕這一“頑疾”得到根治。此外,廢水中的結(jié)垢物質(zhì)在超飽和狀態(tài)下必然發(fā)生結(jié)晶析出,其中的氯化鈣結(jié)晶將充當(dāng)凈水劑沉淀雜質(zhì),讓循環(huán)水的水質(zhì)得到進(jìn)一步改善,方便后續(xù)再循環(huán)利用。
全面實(shí)現(xiàn)廢水低成本資源化
在解決冷卻水循環(huán)系統(tǒng)“頑疾”的同時,這一技術(shù)對廢水的處理力度也非??捎^。
一般而言,廢水的生化處理需要好氧、厭氧、缺氧等處理設(shè)施,而循環(huán)水系統(tǒng)恰好符合其條件:在冷卻塔處,水與空氣交換熱量,空氣中的氧進(jìn)入循環(huán)水中,使COD(化學(xué)需氧量)得到降解;循環(huán)水池中上千種微生物進(jìn)行代謝,使BOD(生化需氧量)得到降解;上水管道是兼氧環(huán)境,大分子有機(jī)物可分解成小分子有機(jī)物;回水管道又是缺氧環(huán)境,硝酸鹽分解成氮?dú)夂蜔o機(jī)物。廢水如此在循環(huán)水系統(tǒng)中無限循環(huán),所有的有機(jī)物和有機(jī)揮發(fā)性氣體均可降解;換熱器處,廢水中的乳化油與水中的氫氧根堿度、碳酸根堿度受熱產(chǎn)生皂化反應(yīng),可起到殺菌、滅藻、清洗作用,由此,廢水在循環(huán)水系統(tǒng)中得到了深度處理,完成了高效的廢水資源化。
在高效率處理廢水之外,廢水用作循環(huán)水零排放技術(shù)的另一大不容忽視的特點(diǎn)是低成本。董兆祥強(qiáng)調(diào),傳統(tǒng)使用的或國外引進(jìn)的廢水處理回用技術(shù),無論設(shè)備投資費(fèi)用多高、工藝技術(shù)要求多么復(fù)雜、運(yùn)行費(fèi)用多昂貴,本質(zhì)目的都是為了實(shí)現(xiàn)有機(jī)物的降解和無機(jī)物的固液分離。但是,奧博公司的這一技術(shù)工藝特別簡單,也幾乎沒有設(shè)備投資,他笑著說:“我們的設(shè)備就是一個一噸裝的塑料桶,藥劑加好就可以了"。
在這一過程中,廢水也只需要在污水調(diào)節(jié)池存放一下,在自然降溫、降濁和除掉漂浮油后,就可直接補(bǔ)入循環(huán)泵入口處。多功能阻垢緩蝕劑的日投加量為循環(huán)水系統(tǒng)保有水量的50 ppm 至100ppm(ppm為濃度單位,1ppm為百萬分之一),這意味著蒸發(fā)掉一噸廢水所用藥劑的成本僅僅在4元左右,為市面上傳統(tǒng)技術(shù)所用成本的幾十分之一。如此一來,每消耗掉一噸廢水,等于省去一噸新鮮水費(fèi)、廢水處理費(fèi)、達(dá)標(biāo)水排放費(fèi),真正實(shí)現(xiàn)了廢水低成本資源化利用。
可貴的是,這項(xiàng)技術(shù)已經(jīng)通過多家企業(yè)的實(shí)踐檢驗(yàn),并得到了用戶認(rèn)可,長期用戶達(dá)四十余家。董兆祥先生對自己的產(chǎn)品信心十足:“讓用戶放心是我們的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):用戶可以先使用后付款,達(dá)不到預(yù)期效果不要錢,如果造成損失我們賠?!倍壬踔吝€向用戶做出“三個百分之百”的承諾:“百分之百不結(jié)垢,百分之百不腐蝕,百分之百節(jié)水?!?/p>
值得注意的是,這項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用不局限于鋼鐵行業(yè),在生物制藥、生物化工、燃煤發(fā)電、石油煉化等行業(yè)皆有用武之地。例如,焦化行業(yè)的廢水向來處理難度較大,唐山達(dá)豐焦化公司自2014年10月11日開始應(yīng)用此技術(shù),隨后58天時間里,管理人員5次打開換熱器檢查效果,并拍照留存,結(jié)果發(fā)現(xiàn)循環(huán)水的水質(zhì)變差了,但設(shè)備的處理效果卻變好了;山東富海焦化每天產(chǎn)生25噸脫硫廢液,此前是交給專門的公司處理,每噸廢液的費(fèi)用是2000元。而將脫硫廢液用作循環(huán)水后,每年節(jié)約費(fèi)用1825萬元,同時存放在事故池的600立方米脫硫廢液也陸續(xù)在循環(huán)水中得到解決,進(jìn)而節(jié)省120萬元。
技術(shù)發(fā)展敦促標(biāo)準(zhǔn)革新
新技術(shù)從發(fā)明之初到被市場廣泛接受,這一過程難免曲折。在董兆祥董事長看來,也有幾方面因素阻礙了廢水用作循環(huán)水零排放技術(shù)的推廣和發(fā)展。
一方面是傳統(tǒng)觀念的束縛。廢水用作循環(huán)水零排放技術(shù)把工業(yè)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)變成了工業(yè)廢水最佳處理裝置,這在一定程度上顛覆了傳統(tǒng)認(rèn)知,例如:解決循環(huán)水系統(tǒng)設(shè)備問題的關(guān)鍵不是優(yōu)化循環(huán)水水質(zhì),實(shí)際上,循環(huán)水水質(zhì)好壞與設(shè)備好壞是反比關(guān)系,水質(zhì)越好,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)越差;為了防止設(shè)備腐蝕,很多企業(yè)會控制循環(huán)水的PH值,但循環(huán)水PH值只能靠加硫酸調(diào)節(jié),故這一要求反而會加重設(shè)備腐蝕。
然而,對于創(chuàng)新技術(shù)的一系列顛覆,人們難免抱有擔(dān)憂和疑慮,對此,董兆祥曾撰寫《廢水用作循環(huán)水零排放技術(shù)綜述》一文,從環(huán)保性、安全性、經(jīng)濟(jì)性、科學(xué)性方面闡述原理、回應(yīng)質(zhì)疑。事實(shí)上,仍然有很多企業(yè)習(xí)慣于遵循已有運(yùn)營模式:寧可高成本投資傳統(tǒng)環(huán)保設(shè)備,也不敢嘗試低成本新技術(shù),董兆祥透露,前幾年,他在山西召開現(xiàn)場會時,有多家企業(yè)來現(xiàn)場參觀,最后只有一家企業(yè)采用了這項(xiàng)技術(shù)。
不容忽視的是,眾多相關(guān)企業(yè),尤其是國有企業(yè)不敢采用新技術(shù)的原因,和另一方面的阻礙密切相關(guān)——那就是現(xiàn)行“循環(huán)冷卻水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)”。這一標(biāo)準(zhǔn)是《工業(yè)循環(huán)水處理設(shè)計規(guī)范》(GB 50050-2017)的重要組成部分,對循環(huán)冷卻水提出了應(yīng)控制的水質(zhì)指標(biāo)和監(jiān)測要求。
但結(jié)合多年水處理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),董兆祥認(rèn)為,只要達(dá)到以下四項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn):水溫低于30攝氏度、PH值不低于4.0、濁度不大于100NTU(NTU為濁度單位)、不含漂浮油,廢水就能作為循環(huán)水的補(bǔ)充水。而讓企業(yè)制成符合標(biāo)準(zhǔn)要求的、嚴(yán)格控制氯離子、硬度等指標(biāo)的達(dá)標(biāo)水,必然也伴隨著大量廢水的產(chǎn)出,繼續(xù)處理廢水,則高耗能;直接排放,則污染環(huán)境,合標(biāo)做法看似節(jié)能減排,實(shí)則耗能增排。此外,董兆祥董事長還呼吁,應(yīng)及時修訂設(shè)備防垢、腐蝕率標(biāo)準(zhǔn),因?yàn)樵谘h(huán)水控制標(biāo)準(zhǔn)無法解決結(jié)垢腐蝕問題的局面下,所規(guī)定的“碳鋼<0.075毫米/年,銅、不銹鋼<0.005毫米/年”等腐蝕率標(biāo)準(zhǔn),同樣沒有清潔生產(chǎn)的意義。
此外,一部分用戶雖然選擇了這項(xiàng)技術(shù),但在具體使用過程中遇到了不在預(yù)期內(nèi)的問題,就不敢再繼續(xù)使用了。對此,董兆祥先生回憶道,新技術(shù)使用過程中,確實(shí)曾經(jīng)出現(xiàn)過自己始料未及的問題,但解決辦法并不復(fù)雜。例如,山東魯清石化在使用廢水時,出現(xiàn)了異味太大的問題,本質(zhì)上是因?yàn)樗厮惶?,單次循環(huán)量大,耗時長,只要把水池水位降低,問題就解決了;潞安礦務(wù)局焦化廠在冬天使用廢水時,因氣溫較低,廢水不上冷卻塔降溫,致使循環(huán)水缺氧,造成氨不能及時轉(zhuǎn)化成硝酸根,致使氨氣從水中逸出,腐蝕了涼水架。所以無論冬夏,循環(huán)水必須上冷卻塔處理。“細(xì)節(jié)關(guān)乎成敗”,董兆祥表示,新技術(shù)實(shí)施細(xì)節(jié)上的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),是多年實(shí)踐總結(jié)和積累出來的寶貴財富。
可能是“廢水用作循環(huán)水零排放技術(shù)”太過顛覆性,很多潛在客戶對這一創(chuàng)新還是持觀望態(tài)度。但是,作為污水處理領(lǐng)域的資深專家,中國環(huán)境科學(xué)研究院前副院長夏青研究員,經(jīng)過多次實(shí)地考察,對董兆祥的這一技術(shù)深表贊賞,并給予明確支持。
“天下難事,必作于易”
環(huán)保、經(jīng)濟(jì),是廢水用作循環(huán)水零排放技術(shù)的目標(biāo)與發(fā)展動力,高效、簡易,則是該技術(shù)原理與操作邏輯上的特色,也體現(xiàn)出董兆祥先生對“天下難事,必作于易”這一古訓(xùn)的認(rèn)同與堅持。
董先生提到,其實(shí)這一技術(shù)的靈感源于“農(nóng)家肥”:不管何種動物產(chǎn)生的含有何種成分的糞便,挑到莊稼地里就是天然無污染的最好肥料。相應(yīng)地,經(jīng)基本處理的廢水加上廉價原料制成的藥劑,就能徹底“變廢為寶”,成為最佳循環(huán)水水源。
董兆祥直言:“廢水用作循環(huán)水零排放這項(xiàng)技術(shù)關(guān)鍵在藥劑,但它的原料非常普通,很多單體在市面上就能買到?!辈贿^,原料雖簡,研究出合適的精確配方仍然需要長期的探索和試驗(yàn)。1993年,董兆祥開始研究工業(yè)循環(huán)水處理藥劑及節(jié)約用水技術(shù),十年間做了上千次實(shí)驗(yàn),公司成立后,他繼續(xù)進(jìn)行相關(guān)技術(shù)研究。最終,在企業(yè)員工的共同努力下,公司先后研發(fā)出12種水處理劑新產(chǎn)品,并已有多項(xiàng)技術(shù)專利。
在采訪的最后,董兆祥董事長表示,為了便于推廣,自己愿意放棄個人專利,希望這些服務(wù)于社會的技術(shù)能夠得到更廣泛的應(yīng)用。
(本刊專題部副主任于寶源對本文亦有貢獻(xiàn))