朱澤斌
(同煤集團馬道頭煤業(yè)有限責任公司,山西 大同 037000)
馬道頭礦8404工作面采用綜采一次采全厚放頂煤開采,采高為3.9 m,放煤厚度11.36 m,采放比約為1∶2.91。該工作面為同煤集團建設的智能化綜放工作面,采用液壓支架電液控制系統(tǒng)、采煤機截割高度記憶系統(tǒng)、綜放工作面自動化監(jiān)控系統(tǒng),可通過礦井和工作面網(wǎng)絡系統(tǒng),實現(xiàn)工作面設備遠程監(jiān)測監(jiān)控,通過順槽計算機進行生產(chǎn)過程自動化控制,自動控制系統(tǒng)和機電設備正常運行是保證智能化工作面的高效安全開采的基礎。
智能工作面實現(xiàn)液壓支架自動控制,必須要有電液控制裝置,通過控制先導液經(jīng)過先導過濾器后進入先導閥,先導閥的動作會頂開主閥的閥芯,從而使大流量的乳化液進入相應千斤頂,實現(xiàn)千斤頂動作。先導液起到控制主閥芯的作用,它的流量小,過液孔只有針眼大小,先導閥過濾器如果被雜質堵塞,先導閥將停止動作,支架就無法動作。因此,電液控制運轉良好的核心之一是保證乳化液的絕對純凈。而且乳化液中存在雜質也會加快工作面液壓設備的磨損和腐蝕,導致液壓支架存在安全隱患。
由于進入電液控制裝置的清水在凈化和運輸過程中,可能會存在懸浮物、粒度、酸堿、濁度及雜質等有害物質,直接配比進入乳化液必然會影響乳化液的純凈度,所以,在已有的支架回液過濾站和高壓反沖過濾站的基礎之上,必須設置水處理系統(tǒng),從水源上保證乳化液的純凈度。
該系統(tǒng)主要由過濾器組、軟化水裝置、儲水箱、自動配比裝置組成,進入到工作面的清水首先經(jīng)過過濾器組,對水中含有的懸浮物、雜質、顆粒物等進行過濾,保證水的純凈度。其次經(jīng)過軟化水裝置,對水中的酸堿離子進行軟化處理,防止酸、堿性水對設備的腐蝕;之后存儲于儲水箱內(nèi),當需要供液時,增壓泵啟動,凈化后的水進入乳化液自動配比裝置進行配液;最后通過乳化泵液箱和泵站給工作面液壓支架進行供液。其流程及原理見圖1。
圖1 水處理系統(tǒng)流程及原理
(1)GLQZ2000型過濾器組
該過濾器組主要參數(shù)為: 供液壓力0.5~6 MPa,公稱流量為2000 L/min,進出液口為DN50快速接口,見圖2。
使用要求為:①在日常使用過程中,由于環(huán)境和水質的不一,會經(jīng)常使過濾網(wǎng)被污物堵塞而影響供水,因此必須清洗過濾網(wǎng),要求每班需清洗一次,但清洗周期可結合水質情況進行調節(jié);②過濾器進行清洗時不需拆卸過濾器,四個過濾器可進行輪流清洗,即:將某一個需清洗的過濾器進出液球閥關閉,擰掉排污堵頭放盡內(nèi)部積水,打開反沖閥,慢慢轉動反沖管上的手輪,利用其他過濾器過濾后的清潔水經(jīng)反沖管沖洗過濾網(wǎng),這時過濾網(wǎng)上的污物經(jīng)排污口排出;③清洗清潔后關閉反沖閥,擰上排污堵頭,打開進出液球閥,放盡空氣后關閉防氣閥;④定期安排人員檢查設備連接處的密封情況,是否存在漏液現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)漏液及時處理。
圖2 GLQZ2000型過濾器組
(2)MK-RF軟化水裝置
該設備參數(shù)為: 進出液口為DN50快速接頭,產(chǎn)水流量6 t/h,工作壓力≥1.2 MPa,為保護膜元件不被損壞,水壓大于1.4 MPa時,安全閥自動開啟卸壓;該設備過濾精度分為四級過濾,一級為50 um過濾袋2只,二級為20 um過濾袋1只,三級為5 um過濾棒20只,四級為膜元件6只,見圖3。
使用要求:①過濾介質應及時更換,防止過濾棒污染受抯,造成凹裂后,泥沙流入膜體內(nèi),導致膜元件嚴重堵塞報廢;②一二級過濾介質正常水質為7~10天更換一次,三級為15~20天更換一次,四級為半年清洗、一年更換,更換周期可根據(jù)水質情況延長或縮短更換周期,也可觀察設備的運行壓力,當壓差達到規(guī)定時,應更換對應的過濾介質,更換前應先排放完過濾器內(nèi)余水后再更換;③每天觀察運行藥劑數(shù)量,并適時添加,排污截止閥不允許完全關閉,否則水中的重金屬、鈣鎂離子等離子成分附著在膜體內(nèi),造成膜原元污染,產(chǎn)水率低;④如暫時不用水,需要停止運行5 天以下時,每天應該運行2 個小時以上,防止系統(tǒng)內(nèi)細菌等微生物滋生;⑤遇到檢修或更換工作面等情況,需要停止運行5天以上,1~2個月以下時,必須對MK-RF 型綜采乳化液配水處理成套設備進行長期停運保存,長期停運保存操作,需要設備廠家培訓合格的人員現(xiàn)場指導,不得自行操作。
圖3 MK-RF軟化水裝置
(3)ZNR 礦用乳化液自動配比裝置
該設備參數(shù)為:配液能力12 t/h,乳化油箱容積600 L,輸入電壓為660V/1140V、127V兩種電源,配液濃度范圍0%~10%,顯示傳輸誤差≤0.5%,進出液口為DN50快速接頭,進油口為KJ25 快速接頭。
馬道頭礦8404智能化綜放工作面所采用設備于2018年10月份地面調試,2019年1月份井下安裝調試完成、2月份試生產(chǎn)、正式生產(chǎn),截至2019年7月31日,累計安全生產(chǎn)原煤4.93 Mt。工作面各設備工況良好,設備損壞率低,設備開機率保持在93%以上,沒有出現(xiàn)因乳化液純凈度低而造成的電液控制系統(tǒng)失效問題,實現(xiàn)了工作面回采期間電液控制系統(tǒng)的安全高效運轉,避免了液壓設備的磨損和腐蝕,降低了設備檢修維護工作量,保證了設備的穩(wěn)定、可靠服務,試驗表明應用效果良好。
智能化工作面是煤礦未來發(fā)展的方向,電液控制系統(tǒng)是實現(xiàn)智能化工作面的基礎,純凈的乳化液是保證電液控制系統(tǒng)運轉良好的核心,在已有的支架回液過濾站和高壓反沖過濾站的基礎之上,設置電液控制裝置水處理系統(tǒng)可以從源頭上保證乳化液的純凈度。