張衛(wèi)紅
(貴州磷化集團(tuán)貴陽(yáng)開(kāi)磷化肥有限公司,貴州貴陽(yáng)551109)
貴州磷化集團(tuán)貴陽(yáng)開(kāi)磷化肥有限公司4個(gè)濃硫酸罐作為40 kt/a和60 kt/a硫鐵礦制酸的儲(chǔ)酸罐于1992年6月建成投用,4個(gè)罐體尺寸參數(shù)分別為直徑 9 m、高 9 m,罐壁厚 12 mm。2002年后該公司200,600,800 kt/a 硫磺制酸投用后,建造了 10 kt濃硫酸儲(chǔ)罐共6個(gè)。2013年,早期建設(shè)的4個(gè)硫酸罐由于罐體銹蝕嚴(yán)重,其附屬的樓梯平臺(tái)已無(wú)法保證人員在巡檢維護(hù)過(guò)程的安全需求,需停用,并申請(qǐng)報(bào)廢,研究拆除方案。由于罐內(nèi)氫氣濃度和一氧化碳?xì)怏w含量較高,還有少量硫化氫氣體,罐體底部只設(shè)置了一個(gè)φ150 mm的排酸閥,已被酸泥堵塞,罐底壁無(wú)人孔,無(wú)法對(duì)罐內(nèi)酸泥進(jìn)行清理和用堿中和,也無(wú)法對(duì)底部空氣進(jìn)行置換,尤其是2019年2#儲(chǔ)罐罐壁開(kāi)裂,威脅到周邊設(shè)施及人員活動(dòng)的安全,必須盡快拆除。2019年8月技術(shù)人員制定了方案,采用冷熱切割相結(jié)合的辦法,4個(gè)濃硫酸罐順利進(jìn)行了拆除。
1)濃硫酸罐無(wú)法進(jìn)行通風(fēng)置換和清洗。4個(gè)濃硫酸罐在設(shè)計(jì)時(shí)可能為了減少漏點(diǎn),在罐底部只設(shè)置了一個(gè)φ150 mm的排酸閥,未設(shè)排污管道和排污閥,罐底壁也未安裝清理人孔,現(xiàn)排酸管已被酸泥堵塞(酸泥高600~700 mm),罐底部無(wú)法開(kāi)孔進(jìn)行通風(fēng)置換罐內(nèi)氣體,當(dāng)采用動(dòng)火作業(yè)時(shí),有爆炸風(fēng)險(xiǎn)。
2)濃硫酸罐罐體腐蝕有倒塌風(fēng)險(xiǎn)。4個(gè)濃硫酸罐從2013年4月開(kāi)始停用,由于硫酸有吸水性,停用后酸無(wú)法進(jìn)行循環(huán)使用和置換,罐內(nèi)有少量硫酸無(wú)法排出,硫酸會(huì)吸收空氣中的水分,酸泥中沉積的濃酸濃度逐步降低變成稀硫酸,由于稀硫酸可與多數(shù)金屬(比銅活潑的金屬)和絕大多數(shù)金屬氧化物反應(yīng),生成相應(yīng)的硫酸鹽、水、氫氣,加快了硫酸罐的腐蝕,罐壁局部腐蝕嚴(yán)重,尤其是2019年2#硫酸罐距底部700 mm高的位置罐壁開(kāi)始變薄和開(kāi)裂,部分已開(kāi)始穿孔,威脅到周邊設(shè)施及人員活動(dòng)的安全,有倒塌的風(fēng)險(xiǎn),必須盡快進(jìn)行拆除,在拆除過(guò)程中存在施工風(fēng)險(xiǎn)。
3)罐內(nèi)氫氣含量高。稀硫酸可與一些金屬在一定條件下反應(yīng),生成相應(yīng)的硫酸鹽和氫氣,罐底空氣無(wú)法進(jìn)行通風(fēng)置換,氫氣含量高。氫氣在空氣中點(diǎn)燃可能發(fā)生爆炸,理論計(jì)算,氫氣爆炸極限是4.0%~75.6%(體積分?jǐn)?shù)),遇火源就會(huì)爆炸,而當(dāng)氫氣體積分?jǐn)?shù)小于4.0%或大于75.6%時(shí),即使遇到火源,也不會(huì)爆炸,燃點(diǎn)為580 ℃,氣體密度(壓力為 101.325 kPa,溫度 0 ℃狀態(tài)下)為 0.089 9 g/L。拆除前操作人員在頂蓋人孔處進(jìn)行了3 d監(jiān)測(cè),氫氣體積分?jǐn)?shù)分別為4.5%,4.9%,4.8%,在爆炸極限內(nèi),因此,在拆除時(shí)不能有火星出現(xiàn)。
4)一氧化碳?xì)怏w含量高易發(fā)生中毒。GB/T 2449—2006《工業(yè)硫磺》中規(guī)定工業(yè)硫磺優(yōu)等品有機(jī)物質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于或等于0.03%,但進(jìn)口的工業(yè)硫磺有時(shí)有機(jī)物質(zhì)量分?jǐn)?shù)在0.06%以上,在溶硫過(guò)程中無(wú)法去除,硫酸生產(chǎn)中與硫磺一起在焚硫爐內(nèi)燃燒,在氧氣不充足時(shí)會(huì)產(chǎn)生一氧化碳,被硫酸洗滌進(jìn)入濃硫酸產(chǎn)品中,拆除前對(duì)一氧化碳進(jìn)行監(jiān)測(cè),體積分?jǐn)?shù)分別為0.018 5%、0.016%、0.019 2%,罐底一氧化碳濃度可能還會(huì)更高但無(wú)法進(jìn)行監(jiān)測(cè),人接觸一氧化碳的限值φ(CO)為0.005%,當(dāng)φ(CO)超過(guò)0.02%時(shí)在2~3 h內(nèi)有輕微頭暈、頭痛、惡心等,人不能直接進(jìn)入罐內(nèi),一氧化碳爆炸極限為12.5%~74.2%(體積分?jǐn)?shù)),因此,據(jù)監(jiān)測(cè)情況不會(huì)發(fā)生爆炸危險(xiǎn)。
5)含有硫化氫氣體易使人中毒。硫化氫是一種易燃的酸性氣體,無(wú)色,低濃度時(shí)有臭雞蛋氣味,濃度極低時(shí)有硫磺味,有劇毒,相對(duì)密度為(空氣密度為1)1.19,燃點(diǎn)為292 ℃。工作場(chǎng)所空氣中硫化氫最高容許體積分?jǐn)?shù)約為0.000 66%,在4個(gè)罐頂作監(jiān)測(cè)時(shí),發(fā)現(xiàn)硫化氫氣體體積分?jǐn)?shù)分別為0.000 72%,0.000 75%,0.000 69%,如果強(qiáng)制進(jìn)入罐內(nèi)有中毒危險(xiǎn),動(dòng)火作業(yè)不會(huì)發(fā)生爆炸。
6)二氧化硫氣體有刺激性。二氧化硫氣體有刺激性,使人窒息,二氧化硫體積分?jǐn)?shù)達(dá)0.002%時(shí),引起咳嗽并刺激眼睛。二氧化硫體積分?jǐn)?shù)達(dá)到0.04%時(shí)可使人產(chǎn)生呼吸困難,監(jiān)測(cè)時(shí)二氧化硫體積分?jǐn)?shù)為0.004 5%,人進(jìn)去作業(yè)時(shí)也會(huì)呼吸困難,長(zhǎng)期接觸也有中毒危險(xiǎn)。
綜上分析,濃硫酸罐拆除過(guò)程主要危害是有氫氣爆炸危險(xiǎn)、中毒危險(xiǎn)和坍塌危險(xiǎn)。
4個(gè)罐子周圍有職工操作室,還有其他10 kt的硫酸罐、輸送泵等設(shè)備,在拆除時(shí)不能發(fā)生爆炸,引起人身傷亡和設(shè)備損壞,因有中毒氣體,儲(chǔ)罐又無(wú)法進(jìn)行置換,對(duì)濃硫酸罐的拆除關(guān)鍵是要通風(fēng)置換罐內(nèi)的氣體和清理罐內(nèi)的酸泥,如何打開(kāi)第一個(gè)通風(fēng)孔是關(guān)鍵,必須采用最佳拆除方案,才能進(jìn)行施工,通過(guò)分析可以采用水切割和冷熱切割相結(jié)合的方法進(jìn)行拆除,拆除前對(duì)2種方案進(jìn)行比較。
1)水切割。水切割又稱水刀,即高壓水射流切割技術(shù),是一種利用高壓水流切割的機(jī)器。在電腦的控制下能任意雕琢工件,而且受材料質(zhì)地影響小。因?yàn)槠涑杀镜?,易操作,良品率又高,水切割正逐漸成為工業(yè)切割技術(shù)方面的主流切割方式。水切割以加砂情況分有無(wú)砂切割和加砂切割;以設(shè)備分有大型水切割機(jī)、小型水切割機(jī)、三維水切割機(jī)、動(dòng)態(tài)水切割機(jī);以壓力分有100 MPa以上的高壓型和100 MPa以下為低壓型。水切割的特點(diǎn)是屬冷切割、不產(chǎn)生熱變形或熱效應(yīng);在一般環(huán)境中無(wú)污染、不產(chǎn)生有毒氣體及粉塵,可一次完成鉆孔、切割、成型工作。濃硫酸罐水切割存在的問(wèn)題:4個(gè)濃硫酸罐底部只有1個(gè)φ150排酸閥,從上部人孔觀察,底部還有大量酸泥,部分地方明顯還看到有液體(硫酸),無(wú)法放出來(lái),一旦采用水割,水割過(guò)程中的水進(jìn)入罐內(nèi),罐內(nèi)的酸被稀釋,放出熱量,冒出大量水汽,同時(shí)變成稀酸。由于有酸泥,稀酸質(zhì)量較差,下一工序無(wú)法使用,須采用堿中和,浪費(fèi)成本;用堿中和后的污水還需處理,中和后的渣需要運(yùn)到專用渣場(chǎng)進(jìn)行堆存,以防環(huán)境污染。目前國(guó)內(nèi)水切割酸罐的廠家較少,每個(gè)罐須對(duì)開(kāi)1 500 mm×2 000 mm清理人孔,4個(gè)罐需要26萬(wàn)元左右,清理成本較高。
2)冷、熱切割相結(jié)合。采用冷切割過(guò)程不產(chǎn)生高溫的技術(shù)手段或方法,使被切割物保持原有材料特性,切割過(guò)程溫度沒(méi)有劇烈的升溫變化,通常溫升不超過(guò)40 ℃,切割過(guò)程采用冷卻液進(jìn)行降溫達(dá)到冷切割的效果。
根據(jù)兩種方式對(duì)比,此次拆除選用冷、熱切割相結(jié)合的方式較合適,可避免動(dòng)火作業(yè)發(fā)生爆炸及中毒危險(xiǎn),拆除過(guò)程如下:
用磁力鉆(磁座鉆)在罐底酸泥上部先畫一個(gè)φ300 mm的圓圈,通過(guò)磁力鉆(鉆頭φ20 mm)在圓圈上連著鉆孔,磁力鉆可調(diào)速,在鉆的過(guò)程中不斷用水降溫,用紅外線測(cè)溫槍測(cè)溫升不超40 ℃,當(dāng)孔鉆完后就形成一個(gè)φ300 mm的孔,通過(guò)圓孔向罐內(nèi)通風(fēng)。
打開(kāi)硫酸罐頂人孔蓋,安裝軸流抽風(fēng)機(jī)抽槽內(nèi)的氫氣及一氧化碳?xì)怏w,檢測(cè)設(shè)備內(nèi)部氣體成分,置換空氣48 h后,在φ300 mm孔處對(duì)罐內(nèi)氣體進(jìn)行檢測(cè),氫氣體積分?jǐn)?shù)為0.003%,其他所有指標(biāo)都合格,用氧氣切割清理人孔,人孔為高2 m,寬1.6 m,并在罐子對(duì)邊開(kāi)一個(gè)同樣大小的人孔進(jìn)行通風(fēng)。
清理罐內(nèi)的酸泥送到磷酸生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)入萃取槽生產(chǎn),若有重過(guò)磷酸鈣生產(chǎn)系統(tǒng)或普通過(guò)磷酸鈣生產(chǎn)系統(tǒng)的單位可將酸泥進(jìn)行搭配使用,使酸泥中的酸再次與重鈣磷酸鈣中未反應(yīng)完的磷進(jìn)行反應(yīng)。
酸泥清理完成后,采用氧氣切割的方式,拆除工作執(zhí)行以 “先高后低,先地上后地下,先小后大,先管道后設(shè)備,先附件后主機(jī)”的拆除原則,對(duì)罐子進(jìn)行拆除。對(duì)罐子底壁有腐蝕的,在拆除前必須在罐體四周用槽鋼固定支撐加固。
通過(guò)采用冷、熱切割相結(jié)合的方式,4個(gè)濃硫酸罐安全拆除。拆除過(guò)程中,未出現(xiàn)安全事故,未對(duì)周邊設(shè)備造成安全隱患,未造成環(huán)境污染。目前國(guó)家對(duì)環(huán)保和安全要求越來(lái)越嚴(yán)格,使用年限較長(zhǎng)的設(shè)備需拆除,在拆除過(guò)程中要保證人身及設(shè)備安全,又不能污染環(huán)境,針對(duì)罐內(nèi)有易燃易爆氣體又無(wú)法通風(fēng)置換及需對(duì)罐內(nèi)物質(zhì)進(jìn)行中和的設(shè)備,可采取冷熱切割相結(jié)合的方法進(jìn)行拆除,此方法值得研究和借鑒。