(華電國際十里泉發(fā)電廠 山東 棗莊 277103)
660MW輸煤系統(tǒng)#03皮帶是一條重要的輸煤皮帶,貫穿60萬煤場,頭部與660MW輸煤系統(tǒng)#04甲乙兩路皮帶相連,尾部通過轉運站與#02、#08兩條皮帶相連,與140MW煤場、300MW煤場相互關聯(lián),互為補充。該條皮帶上方有#3斗輪機,取料、堆料均用到#03皮帶,其使用頻率相當高。可見,該條皮帶在660MW輸煤系統(tǒng)中起著重要的作用。
#03皮帶機主要由膠帶、托輥、機架、支架、驅(qū)動裝置、拉緊裝置、改向滾筒和清掃裝置等組成,#03皮帶為尼龍橡膠輸送帶,帶寬為1400mm,帶芯為尼龍;尼龍帶用橡膠作覆蓋材料和布層作貼接材料,尼龍層全為6層,覆蓋膠厚度上層為4.5mm,下層為1.5mm。
(1)跑偏;
(2)皮帶邊沿、二層皮帶經(jīng)常磨損;
(3)皮帶輸煤過程中撒漏煤;
(4)墜砣來回晃動,止擋損壞;
(5)導料槽擋煤皮子易損;
(6)托輥和調(diào)偏托輥機架易損,調(diào)偏托輥在皮帶啟停瞬間易掉落。
從2017年9月7日開始
①每天巡檢中,重點在#03皮帶上煤期間,安排專人進行檢查,通過查看運行中的皮帶,檢查在整條皮帶中,各處設備與皮帶接觸會出現(xiàn)的現(xiàn)象,及時通過照片、視頻等方式記錄下來。
②定期進行設備轉動部位檢查加油。對#03皮帶頭部驅(qū)動滾筒、增面滾筒、改向滾筒、漲緊滾筒、尾部滾筒、尾部增面滾筒的軸承,定期進行拆開檢查,對于缺少潤滑脂的軸承部位,及時補充潤滑脂。
③每周對#03皮帶頭部,#3斗輪機上料皮帶、懸臂皮帶處漲緊裝置進行檢查維護,對于墜砣擺動問題進行加固止擋的方式進行處理,觀察效果。
④每周檢查皮帶各處托輥架與皮帶是否磨損,檢查托輥轉動是否平穩(wěn),是否與皮帶邊沿有磨損情況。
⑤每天在上煤期間,協(xié)助運行值班工,通過上下皮帶的調(diào)偏托輥,進行皮帶跑偏的調(diào)節(jié),在調(diào)節(jié)中,要緩慢進行微調(diào),調(diào)偏要有順序的進行。
針對落煤筒經(jīng)前期觀察,得出需要在現(xiàn)場實際解決的具體問題。通過數(shù)據(jù)及影像資料,仔細查看,組織小組成員分析研究,組內(nèi)成員根據(jù)個人實際工作經(jīng)驗,出對策,制方案。活動過程中,及時與車間領導、技術專工、運行方面相關人員等進行交流協(xié)調(diào),最終確定以下6項技術改造項目。
①在#03皮帶頭部爬坡處二層皮帶上加裝300MW輸煤設備淘汰下來的舊小滾筒,稍加改造后,作為壓輪使用,防止皮帶在有坡度處,二層皮帶與托輥架磨損造成隱患。
②通過與下調(diào)偏托輥架廠家聯(lián)系,在下調(diào)偏托輥架兩頭焊接加強筋,加固架子,防止皮帶啟停瞬間,帶動調(diào)偏托輥晃動,造成托輥架子損壞。
③更換#3斗輪機上料皮帶滾筒,由排渣滾筒改為傳統(tǒng)的包膠滾筒。
④改造加固#03皮帶墜砣止擋。
⑤對尾部導料槽進行收口處理,解決了撒煤、擋皮易磨損的問題。
⑥在尾部導料槽上部加裝鎖氣器,緩沖煤流沖擊。
1.2017年11月份,利用原300MW輸煤設備淘汰下來的舊小滾筒備品,修舊利廢,稍加改造后,在#03皮帶頭部爬坡處角度最大處,分一層皮帶、二層皮帶選定位置,自制滾筒支架焊接在選定位置,拆除原有的平行托輥和托輥支架,安裝小滾筒,調(diào)整前后、上下高度,通過小滾筒的承壓,將一層皮帶、二層皮帶與皮帶機架不再接觸摩擦。
2.經(jīng)現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),原廠家安裝的下調(diào)偏托輥架強度不足,在皮帶運行中,尤其是皮帶跑偏帶動調(diào)偏托輥架左右晃動,硬力導致下調(diào)偏托輥架與皮帶機架連接處齊整斷開。經(jīng)與廠家設計人員溝通,及時要求廠家人員在下調(diào)偏托輥架受力最大處焊裝加強筋,并及時送貨到廠進行10副下調(diào)偏托輥架的更換安裝。安裝加強筋的下調(diào)偏托輥架經(jīng)現(xiàn)場運行使用,符合運行要求。
3.在2017年底,在60萬機組負荷不高的時段,加班加點對原來損壞的排渣滾筒更換為承載力大的傳統(tǒng)包膠滾筒,并測試承載力符合現(xiàn)場使用要求。
4.根據(jù)#03皮帶漲緊系統(tǒng)的現(xiàn)場情況,及時組織班組力量對墜陀支架進行調(diào)整,并采用強度高的止擋進行焊補加裝,使得漲緊滾筒和墜陀能夠沿著滑道平穩(wěn)滑行,特備是皮帶開啟瞬間也能正常穩(wěn)定的運行。
5.根據(jù)60萬翻車機接卸煤經(jīng)#02皮帶至#03皮帶尾部落煤筒的煤流沖擊情況,研究發(fā)現(xiàn)原來的導料槽下料口的角度小,容易對皮帶邊緣帶來沖擊,導致撒煤、擋煤皮子易損等缺陷。根據(jù)此情況,對尾部導料槽進行收口處理,使得煤流不再往皮帶兩側沖擊。
6.因#02-#03皮帶落煤筒落差大,煤流對#03皮帶的沖擊力過大,煤筒中缺少對煤流緩沖的裝置。根據(jù)當前輸煤系統(tǒng)設備技術要求,申報鎖氣器并及時安裝在煤筒第三節(jié),有效緩解了煤流的垂直沖擊力。
項目實施后,設備故障率降低,運行穩(wěn)定性提高。解決了重要輸煤皮帶現(xiàn)場的多處問題,提高了電煤接卸、輸送效率,節(jié)省了各項費用,提高了經(jīng)濟效益。
①電煤輸送效率提高,節(jié)省了設備運行時間和耗電量,折合一年費用2.2萬元。
②解決了撒漏煤問題,節(jié)省了人工清潔費用,折合一年1.8萬元。
③延長了皮帶更換周期,折合一年30萬元。
④減輕了檢修人員的勞動強度,節(jié)省了勞務費約3000元。